湛江電力有限公司 劉 毅
粵西某電廠原共有4臺(tái)300MW燃煤發(fā)電機(jī)組(機(jī)組編號(hào)1~4號(hào)),1~4號(hào)鍋爐均為東方鍋爐廠生產(chǎn)的亞臨界壓力、中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛、全懸吊露天布置、平衡通風(fēng)、燃燒系統(tǒng)四角布置、切圓燃燒、固態(tài)排渣燃煤汽包爐。自2010年4月對(duì)這四臺(tái)機(jī)組進(jìn)行增容改造,鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量增至1077t/h,汽輪發(fā)電機(jī)組出力增至330MW。2006年至2008年間陸續(xù)建成投產(chǎn)1~4號(hào)機(jī)組石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)。脫硫設(shè)施為廣州天賜三和環(huán)保工程有限公司設(shè)計(jì)、供貨、建造。在BMCR工況、設(shè)計(jì)煤種、脫硫入口SO2濃度≤1700mg/Nm3(干基、標(biāo)態(tài)、6%O2)的條件下,脫硫效率≥92.3%。
自2016年12月起先后對(duì)四臺(tái)機(jī)組進(jìn)行超低排放改造:提高脫硫系統(tǒng)的整體性能,運(yùn)行的安全性及可靠性相應(yīng)地提高,系統(tǒng)性能達(dá)到在機(jī)組BMCR工況下,煙囪出口粉塵≤2.5mg/Nm3、SO2≤22mg/Nm3(干基,6%氧量)。吸收塔利用原塔改造,漿池部位加高3938mm,噴淋層及除霧器部位加高6481mm,抬高部位采用圈梁加固方式加固塔體,加高部分做氯化丁基橡膠內(nèi)襯。為節(jié)約改造成本保留原吸收塔襯膠,對(duì)增高部分和因施工破壞部分塔壁的新貼襯膠。
在施工過程中,為保證襯膠施工質(zhì)量選用國內(nèi)一線的襯膠施工單位,采用了日本進(jìn)口膠水,并對(duì)膠皮質(zhì)量、膠水質(zhì)量和施工工藝等方面加強(qiáng)了過程質(zhì)量管理。膠皮到貨后按襯膠質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)表標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收合格。襯膠質(zhì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)如下:氣泡。每平方米內(nèi),深度不不超過襯里厚度允許偏差、長端直徑小于3mm的氣泡不應(yīng)超過5處;表面雜質(zhì)。每平米內(nèi)允許有深度和長度不超過襯里厚度允許偏差的雜質(zhì)不超過5處;水紋。允許有不超過襯里厚度偏差的輕微痕跡,彎曲90°檢查應(yīng)無裂紋;斑痕和凹凸不平。深度和高度不超過襯里厚度的允許偏差。
施工前制作試樣,在室溫下放置48h后進(jìn)行測(cè)試,割開寬度20mm的膠皮,用彈簧稱鉤在夾具上以90的角度按3mm/s左右的速度勻速拉伸,拉到100mm,記下位伸時(shí)的拉力,同一試樣做5個(gè),平均拉力除以試樣寬度為粘合強(qiáng)度,試驗(yàn)結(jié)果合格后方可開工。在施工過程中對(duì)吸收塔內(nèi)的溫度、濕度全程監(jiān)控。嚴(yán)格保證施工環(huán)境的溫度在30℃左右,施工時(shí)濕度不大于85%。相對(duì)濕度過高金屬表面易生銹;膠漿干燥時(shí)間過長,則有時(shí)會(huì)出現(xiàn)結(jié)露,直接影響其粘接力。在吸收塔內(nèi)襯膠位置安裝測(cè)量濕度的儀器,隨時(shí)檢測(cè)動(dòng)態(tài)跟蹤,濕度大于85%禁止施工[1]。并對(duì)涂膠水、粘貼工藝等進(jìn)行全程跟蹤檢查。施工過程中在塔內(nèi)同步做試樣,對(duì)試樣進(jìn)行粘合強(qiáng)度試驗(yàn),大于4kN/m方為合格。施工完成后做電火花檢測(cè)合格。為進(jìn)一步驗(yàn)證真實(shí)的粘合強(qiáng)度,直接在塔內(nèi)對(duì)貼好的新膠皮抽樣進(jìn)行粘合強(qiáng)度試驗(yàn),試驗(yàn)抽檢了11個(gè)點(diǎn),所有的粘合強(qiáng)度均大于4kN/m的標(biāo)準(zhǔn)要求。但在改造完投運(yùn)三個(gè)月后檢查發(fā)現(xiàn),在漿池迎風(fēng)面塔壁一圈大約三分之一的新貼膠皮脫落。
吸收塔襯膠脫落影響機(jī)組的正常投運(yùn),對(duì)電廠和施工單位均造成了很大的損失。在已加強(qiáng)了對(duì)膠皮和膠水質(zhì)量驗(yàn)收并做粘貼力試驗(yàn)合格、特別是在直接對(duì)粘貼好的膠皮在吸收塔內(nèi)做粘貼力的拉力試驗(yàn)均合格的情況下,仍出現(xiàn)膠皮脫落的情況,說明不是單純膠水或膠皮質(zhì)量或施工質(zhì)量方面原因,必須深入分析才能找出問題的根源所在,從根本上解決問題。
襯膠的粘合強(qiáng)度直接影響到膠皮是否與塔壁粘貼牢固,粘貼力不足是造成膠皮脫落的最直接因素。技術(shù)管理人員從一開始就加強(qiáng)了對(duì)襯膠粘合強(qiáng)度的驗(yàn)收力度。在施工隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)后就要求其用試板做好試樣并做粘合強(qiáng)度試驗(yàn)。做試樣的膠水和膠皮由業(yè)主方的技術(shù)管理人員隨機(jī)抽取,試樣要吸收塔內(nèi)部制作力求與現(xiàn)場(chǎng)施工的條件相同,試樣的粘合強(qiáng)度試驗(yàn)合格方可正式開工。為避免施工人員在做試樣時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求粘貼力能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求、但在大面積施工時(shí)工藝要求放松達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),故要求在所有襯膠施工完畢后直接在塔壁上抽樣做粘合強(qiáng)度試驗(yàn),抽樣取了各個(gè)方向各層有代表性的部位,試驗(yàn)結(jié)果全部合格,但投運(yùn)后仍出現(xiàn)襯膠脫落的情況。舊膠皮已投運(yùn)了近十年,抽樣做粘合強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)舊膠皮的粘合力比新貼膠皮的粘合力低,但檢查發(fā)現(xiàn)脫落的基本上是新貼的膠皮,舊膠皮幾乎沒有脫落的跡象,說明膠皮與塔壁粘合強(qiáng)度低并不是襯膠脫落的主要原因。
本次改造從節(jié)約成本角度考慮保留了原吸收塔的舊膠皮,只對(duì)增高部分的塔體粘貼新膠皮,故存在新舊膠皮搭接的情況。據(jù)施工工藝要求,搭接口要與介質(zhì)流動(dòng)的方向相同[2],但因需要保留舊膠皮,故在漿池部位搭接口處只能是新膠皮貼在舊膠皮上方,搭接口的方向向上、與吸收塔內(nèi)漿液向下沖刷的方向相反,會(huì)造成從噴淋管上噴射下來的漿液直接沖刷搭接口,容易造成搭接口開裂從而引起膠皮脫落。在進(jìn)一步的分析試驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)因舊膠皮的含水量大和有部分老化等原因,新舊膠皮之間的粘貼力達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的4kN/m,從而使這個(gè)部位的膠皮更容易脫開。膠皮在搭接口脫開后由于漿液的沖刷,加上煙氣的沖刷和吸收塔漿池液面的擾動(dòng),進(jìn)一步加劇了膠皮脫落,最終引起大面積脫落。這是引起膠皮脫落的直接原因。
本次改造對(duì)吸收塔增高有兩部分,漿池部位加高3938mm,噴淋層及除霧器部位加高6481mm。新粘貼膠皮也主要是在這兩個(gè)部位,出現(xiàn)膠皮膠落的是漿池部位,噴淋層和除霧器層沒有出現(xiàn)大面積脫落的情況。查施工圖紙,漿池部位增高后上方焊口的標(biāo)高為15.23m,新舊膠皮搭接口的位置標(biāo)高為15.50m。吸收塔運(yùn)行的正常漿池液位在15m左右。故搭接口的位置剛好在液面上方。吸收塔在運(yùn)行過程因煙氣擾動(dòng)和塔內(nèi)攪拌器的攪動(dòng)加上噴淋層漿液的噴灑等多種因素,漿池表面液位波動(dòng)較大、如海浪一般,對(duì)此部位的塔壁膠皮有較大的沖擊力,也加劇了這個(gè)部位脫皮脫落的風(fēng)險(xiǎn)。而且標(biāo)高15m附近的位置正好是吸收塔煙氣入口的最低位置,煙氣從入口沖進(jìn)塔內(nèi)正好沖刷到對(duì)面塔壁15m以上的位置,對(duì)這個(gè)部位的膠皮的沖刷力是最大的,而這正好是搭接口的部位。從吸收塔膠皮脫落的情況來看,這個(gè)部位是脫落最為嚴(yán)重的。新舊膠皮搭接口位置不合理也是引起膠皮脫落的重要原因。
從上述原因分析,吸收塔新增膠皮脫落的主因?yàn)榇罱涌诓课恍屡f膠皮的搭接方式不符合規(guī)范要求,受到噴淋下來的漿液沖刷膠皮容易從搭接口部分開始脫落。搭接口處新舊膠皮的粘貼力不足達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,容易脫開。再加上搭接口部位運(yùn)行工況最為惡劣,受煙氣沖刷和漿液波動(dòng)沖刷容易在此部部位脫落??v上所述,一方面搭接口的新舊脫皮間的粘貼力小且受漿液沖刷最容易使膠皮脫落,另一方面工況最為惡劣受力最大,兩方面因素疊加最終造成膠皮脫落。施工質(zhì)量管理只關(guān)注了膠皮與塔壁的粘貼力而沒有分析出其它影響因素,沒有采取有效的應(yīng)對(duì)措施,從而造成出現(xiàn)大面積襯膠脫落。
針對(duì)分析出的原因,關(guān)鍵要解決三個(gè)問題:新舊膠皮間粘貼力不足的問題;膠皮搭接口與介質(zhì)方向相反,被漿液沖刷引起膠皮脫落的問題;要將搭接口的位置盡量遠(yuǎn)離工況最惡劣的部位。經(jīng)研究采取如下方案:將吸收塔內(nèi)15.3m至22.63m的舊膠皮全部拆除,更換為新膠皮,使新膠皮接口提升到22.63m。此處為新增效層底部一圈加強(qiáng)鋼環(huán),材質(zhì)為2205。新膠皮貼到鋼環(huán)下方,這個(gè)部位沒有舊膠皮,不存在新舊膠皮接口,解決了新舊膠皮之間粘貼力不足的問題。接口位置在鋼環(huán)底部,上方噴淋下來的漿液被鋼環(huán)擋住不會(huì)直接沖刷到新膠皮接口,解決了因漿液沖刷使接口脫開的問題。同時(shí)因接口位置上移,也解決了膠皮搭接口處于工況最惡劣部位的問題。通過改變襯膠的施工方案,避免引起膠皮脫落的幾方面重要原因,從根本上解決了問題。
圖1 改進(jìn)施工方案后的膠皮粘貼部位示意圖
按新方案實(shí)施后,從2018年1月16日機(jī)組投運(yùn)至今沒有再出現(xiàn)膠皮大面積脫落情況。證明膠皮脫落的原因分析正確,改進(jìn)方案有效,徹底解決了此困擾電廠技術(shù)人員的技術(shù)難題。