張玉才
(吉林建龍鋼鐵有限責任公司 吉林吉林132014)
隨著國家近年來對冶金企業(yè)的整體宏觀調控,低質耗能的落后生產(chǎn)工藝不斷淘汰,如何在激烈的市場環(huán)境下求得長期可持續(xù)性的發(fā)展一直是吉林建龍追求的方向。
本文重點介紹了吉林建龍在煉鋼廠連鑄機技術升級改造的實踐經(jīng)驗,意在通過本文將經(jīng)驗進行分享和推廣,同時也希望借助該平臺與同行業(yè)領先企業(yè)進行深入交流和探索。
高效高質量連鑄技術方案的編制主要從工藝質量、過程控制、設備精度、溫度、產(chǎn)能、輔料六個方面考慮,共涉及8項技術改造,具體如下:
整體改造結晶器,結晶器錐度精度控制在≤±0.2mm,具備電動在線熱調寬功能,如圖1。
圖1 結晶器改造
整體改造成無間隙柔性連桿式扇形段,具有更高的輥縫精度;上下框架、對中、安裝、拆卸方便,使扇形段的結構更加合理,具有可靠的強度、剛度和上框架偏移量,如圖2。
圖2 扇形段改造
通過對連鑄機主體設備改造,使設備精度符合工藝要求,是高拉速下鑄坯質量的保障。
原型方案的死區(qū)比例為23.63%,滯止時間的標準差是25.10s,峰值時間的標準差是13.44s,在同一時刻兩流的對稱性較差,1#水口響應時間短,墨汁完全混勻的時間為150s[1],如圖3。
圖3 優(yōu)化前流場變化
優(yōu)化后中間包死區(qū)比例為16.94%,平均停留時間,滯止時間、峰值時間標準差較小,改善效果明顯。1#水口與2#水口響應時間基本同步,墨汁完全混勻的時間為90s,如圖4。
圖4 優(yōu)化后流場變化
合理設計結晶器在線熱調寬過程中的參數(shù),是保證結晶器在線熱調寬過程中生產(chǎn)安全的關鍵。
圖5 在線調寬調窄曲線
通過工藝計算、對標本鋼等先進企業(yè),合理的制定了結晶器在線熱調寬過程中的拉速控制、單次調寬量等工藝參數(shù),控制楔形坯的楔形量,進行多次小范圍調整到目標寬度、記錄楔形長度、位置、標識,針對性軋制工藝調整,保證楔形板坯軋制后的寬度控制符合標準。
結晶器非正弦振動技術廣泛應用,旨在改善鑄坯表面質量問題。
新振動工藝采用正弦反向振動和非正弦反向振動,負滑脫時間低且穩(wěn)定,結晶器振動速度與拉速之差增大,作用于坯殼壓力增大,有利于鑄坯脫模,鑄坯表面振痕較淺[2]。
圖6 鑄坯表面質量缺陷
優(yōu)化結晶器冷卻工藝和結晶器錐度控制,在高拉速下熱流結晶器熱流密度穩(wěn)定。
圖7 不同拉速下熱流密度趨勢
表1 低碳鋼結晶器冷卻工藝優(yōu)化
對標本鋼、南鋼收縮輥縫設計,輥縫收縮量由0.33mm/m降低到0.17mm/m,優(yōu)化結晶器窄邊足輥對弧標準,使使窄邊鼓肚量由≥6mm(標準<5mm),穩(wěn)定在≤4mm以內,如圖8。
圖8 輥縫優(yōu)化調整
針對板坯表面冷卻問題,合理延長冷卻區(qū),利用動態(tài)二冷水配水模型實現(xiàn)均勻冷卻,如圖9。
圖9 二冷水控制優(yōu)化方案
利用JMatPro軟件進行鋼種物性參數(shù)計算,通過Marc和北科大凝固傳熱模型(經(jīng)射釘驗證)[3]計算板坯凝固歷程和溫度分布,合理設計輕壓下位置和壓下工藝參數(shù),進行受力應變分析,解決輕壓下使用初期壓下位置不準確,中心偏析無改善,中間裂紋惡化等問題,如圖10。
圖10 輕壓下技術優(yōu)化前后對比
通過優(yōu)化,板坯低倍中心偏析明顯改善,中間裂紋由改善前最高的3.0級提升至符合≤1.5級的標準。
通過對連鑄二級系統(tǒng)的更新,將中間包頭、尾坯、澆注速度、溫度高低、氬氣流量及備壓、無鋼包長水口、二次澆注板坯、結晶器液面、水溫差等過程參數(shù)進行監(jiān)控分析,合理優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù)對產(chǎn)品質量的影響。例如:氬氣流量控制不合理,導致板坯軋制后鋼卷起皮缺陷增多,如圖11。
圖11 控制參數(shù)分析
以上為吉林建龍高效高質量板坯連鑄技術改造方案簡介,通過該方案的實施,連鑄機拉速有明顯提高,單月產(chǎn)量提升近2萬噸,品種鋼生產(chǎn)角裂率由改造前1.5%降低到0.23%,輕壓下鑄坯中心偏析≤0.5級的比列達到100%,鑄坯碳偏析指數(shù)由1.33降低到1.08,同時對板坯軋制后伸長率和低溫沖擊韌性均有明顯改善。實踐證明,該研究成果各項改造均達到預期目標,整體實施效果良好,具有非常高的參考價值。
未來,吉林建龍將持續(xù)以質量為核心,不斷優(yōu)化和完善生產(chǎn)工藝,精細化管理,向高效高質量生產(chǎn)努力奮斗!