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        輕壓下對GCr15鋼鑄坯內(nèi)部質(zhì)量影響試驗研究*

        2021-05-17 09:51:58高云飛劉燕霞張志旺
        山東冶金 2021年2期
        關鍵詞:輕壓壓下量縮孔

        姚 亮,晁 霞,高云飛,劉燕霞,張志旺

        (1 濟源鋼鐵公司,河南 濟源454650;2 河北工業(yè)職業(yè)技術學院材料工程系,河北 石家莊050091)

        隨著用戶加工產(chǎn)品精度不斷提升,對鑄坯內(nèi)部質(zhì)量的要求日趨嚴格,走訪下游用戶發(fā)現(xiàn)因鑄坯中心偏析和中心疏松引起鋼材加工件拉拔性能、焊接性能、增大拉斷率等質(zhì)量問題較多。以濟源鋼鐵公司1#連鑄機生產(chǎn)240 mm×240 mm斷面GCr15鋼連鑄坯為試驗鋼種,在對GCr15鋼固相率進行模擬的基礎上,制定輕壓下參數(shù),通過分析各階段試驗連鑄坯低倍及碳偏析控制情況[1-5],確定最佳試驗方案,建立合適的輕壓模型,從而減輕中心偏析和中心疏松,實現(xiàn)鑄坯內(nèi)部質(zhì)量提高。

        1 試驗條件及方案

        1.1 試驗條件

        輕壓下試驗在240 mm×240 mm斷面GCr15鋼連鑄坯上進行,重點研究實施輕壓下技術對鑄坯質(zhì)量的改善效果。

        在現(xiàn)有連鑄機設備基礎上,對4架鉗式拉矯機及底座主體設備進行改造,采用7架牌坊式拉矯機代替4 架鉗式拉矯機,壓下輥間距1 150~1 200 mm,同時將原有的多點矯直改為連續(xù)矯直,增加相關的液壓、潤滑、冷卻等輔助系統(tǒng)及電氣控制系統(tǒng)。試驗所用連鑄機為:弧形半徑10 000 mm 的7 流弧形連鑄機,流間距為1 400 mm;結(jié)晶器銅管材質(zhì)為CuAg合金,長度900 mm,斷面為240 mm×240 mm,外置結(jié)晶器電磁攪拌+凝固末端電磁攪拌;采用二次冷卻分為4 區(qū),軋輥全水冷卻+其余氣霧冷卻。主要技術參數(shù)為:采用牌坊式動態(tài)壓下拉矯機組,開口度80~360 mm;采用7 架/流,7 對輥,上輥驅(qū)動,液壓缸驅(qū)動上輥壓下,連續(xù)矯直。

        1.2 試驗方案

        試驗分為3個階段,各試驗階段的輕壓下參數(shù)見表1,試驗過程拉速為0.75 m/min。

        表1 各輥試驗階段輕壓下參數(shù)

        2 試驗結(jié)果與討論

        2.1 各試驗階段低倍組織分析

        圖1 為GCr15 鋼未輕壓下和輕壓下低倍組織,表2為輕壓下各階段的低倍組織。從圖1和表2可以看出,輕壓下投用后低倍中心疏松級別改善不大,但中心縮孔有明顯改善,尤其是壓下量14 mm的第二階段試驗,≤0.5 級中心縮孔達到了100%。第二階段低倍仍有個別試樣有縮孔;為改善縮孔,第三階段將壓下量增大至16 mm,但未取得理想效果。綜合分析,第二階段低倍數(shù)據(jù)最好。

        2.2 各試驗階段中心碳偏析控制情況

        表3為輕壓下各階段的偏析情況,從表中分析可以看出,第一階段從1#輥開始壓下,最大壓下量為12 mm。試樣的中心碳平均偏析指數(shù)由1.13 降到1.10,最大偏析指數(shù)由1.31 降到1.28;第二階段將3#輥壓下量降低至11 mm,4#輥增大至14 mm,其余壓下量不變。試樣的中心偏析合格率由42.9%提高到72.7%,中心碳平均偏析指數(shù)由1.10 降低到1.04,最大偏析指數(shù)由1.28降低到1.22;第三階段3#輥壓下12 mm,4#輥增大至16 mm,試樣的中心偏析合格率由72.7%降低到42.9%,中心碳平均偏析指數(shù)由1.04增加到1.11,最大偏析指數(shù)由1.22增大到1.39。可以看出,隨著輕壓下壓下量的增加,尤其是第二階段當最大壓下量達到14 mm時,中心偏析合格率達72.7%,最大偏析指數(shù)僅為1.04,明顯地改善了鑄坯中心碳偏析的問題。第3 階段壓下量達到16 mm后,偏析指數(shù)明顯升高。

        圖1 GCr15未輕壓下和輕壓下低倍照片

        表2 輕壓下各階段的低倍組織

        表3 輕壓下各階段的偏析情況

        綜上看出,第二階段試驗方案得到的GCr15鑄坯質(zhì)量是最優(yōu)的。通過在三個階段試驗,最終確定最佳輕壓模型參數(shù)見表4,拉速為0.75 m/min。

        3 結(jié) 論

        3.1 總壓下量為14 mm,拉速為0.75 m/min,過熱度為28 ℃時,軸承鋼GCr15 低倍疏松≤1.5 級和縮孔≤0.5 級比例均達到100%,有效改善了中心疏松和中心縮孔。

        3.2 總壓下量為14 mm,拉速為0.75 m/min,過熱度為28 ℃時,軸承鋼GCr15 中心碳偏析合格率由28.61%提高到72.7%,中心碳平均偏析指數(shù)由1.13降到1.04,最大偏析指數(shù)由1.31 降到1.22,較好地解決了中心碳偏析。

        3.3 現(xiàn)場生產(chǎn)實踐證明,240 mm×240 mm GCr15鋼實施輕壓下以后,有效改善了鑄坯中心偏析、中心疏松和中心縮孔,提高了鑄坯質(zhì)量。

        表4 最佳輕壓下參數(shù)

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