郭小路
(山西煤炭運銷集團野川煤業(yè)有限公司,山西 高平 048400)
綜采工作面在回采過程中采空區(qū)殘余應力向工作面煤體方向傳遞,加之地質構造應力破壞作用,導致工作面頂板懸臂梁產(chǎn)生破壞,出現(xiàn)頂板高度裂隙發(fā)育現(xiàn)象。裂隙帶向回采煤體前方延伸,當頂板無法承載應力作用時,頂板出現(xiàn)破碎現(xiàn)象。集中應力在頂板破碎裂隙帶進行應力釋放,對工作面煤壁產(chǎn)生剪切破壞作用,若支護不及時很容易發(fā)生頂板垮落事故。本文以野川煤礦3203工作面為例,對工作面回采期間頂板出現(xiàn)破碎現(xiàn)象原因進行合理分析,提出合理有效的破碎頂板聯(lián)合支護技術[1-5]。
山西煤炭運銷集團野川煤業(yè)有限公司3203工作面位于井田邊界西南部,工作面東鄰二采區(qū)膠帶巷,南邊為3205采空區(qū),西邊為礦井邊界保安煤柱,北邊為3202膠帶順槽。3203工作面設計走向長度為996 m,傾向長度為127 m。工作面回采煤層為3#煤層,煤層位于山西組中下部,全區(qū)穩(wěn)定可采,結構簡單,煤層平均厚度5.32 m,局部含夾矸,夾矸厚度約0~0.02 m。煤層內生裂隙發(fā)育,層狀構造,視密度為1.45 t/m3。煤層頂?shù)装迩闆r見表1。
表1 工作面3#煤層頂?shù)装迩闆r
3203工作面采用綜合機械化回采工藝,截至2020年4月27日工作面已回采460 m。工作面回采至300~460 m共計揭露六條正斷層,斷層平均落差為1.4 m,平均傾角為52°。其中,位于工作面445 m處揭露的F9斷層落差為2.1 m,對工作面回采影響最大。該斷層從3#支架揭露斜向工作面中部延伸,斷層影響工作面回采長度為55 m,影響傾向長度為32 m(3#~19#支架)。
工作面回采前5條斷層時頂板出現(xiàn)局部破碎,但未出現(xiàn)冒落現(xiàn)象,采用帶壓擦頂移架、超前移架等傳統(tǒng)拉架工藝即可對頂板進行維護。但是工作面在揭露F9斷層時,受超前集中應力影響,斷層處頂板及煤壁出現(xiàn)嚴重破碎現(xiàn)象。頂板破碎區(qū)位于5#~17#支架之間,局部出現(xiàn)冒落現(xiàn)象,煤壁片幫嚴重,片幫深度達1.6 m,導致液壓支架在過F9斷層區(qū)時,出現(xiàn)支架工作阻力不足、支架頂梁插頂?shù)痊F(xiàn)象。
(1)集中應力影響。由于工作面300~460 m段共計揭露6條斷層,斷層群破壞了該區(qū)段煤層及頂板巖體整體穩(wěn)定性,導致煤巖體裂隙發(fā)育,工作面回采時斷層應力、回采超前應力作用于煤巖體原生裂隙,使裂隙煤巖體產(chǎn)生擴張破壞作用,改變了圍巖力學結構,從而導致工作面頂板破碎現(xiàn)象。
(2)圍巖穩(wěn)定性差。3203工作面放頂煤回采工藝,放煤步距0.6 m,放煤高度2.75 m,采放比為1:1.06。工作面回采過程中頂板預留頂煤厚度為2.6 m,而3#煤層屬石炭系煤層,煤層整體穩(wěn)定性差,煤體單軸抗壓強度不足20 MPa,頂煤承載能力低,在應力作用下很容易出現(xiàn)破碎現(xiàn)象。
(3)支護效果差。工作面回采至440 m處時5#、8#、9#、13#支架出現(xiàn)不接頂現(xiàn)象,當工作面回采至460 m處時工作面6#~14#支架出現(xiàn)不接頂現(xiàn)象。支架無法對工作面頂板提供足夠的支撐作用力,導致支架上方頂板支護強度低,頂板在短時間內產(chǎn)生蠕動變形現(xiàn)象,而支架無法對蠕動變形頂板及時進行控制,導致頂板破碎、冒落現(xiàn)象。
為了保證3203工作面安全快速過F9斷層影響區(qū),提高工作面頂板穩(wěn)定性,防止煤壁片幫現(xiàn)象,決定對工作面頂板采取“注漿加固+撞楔超前支護+支架平鋪頂梁”聯(lián)合支護技術。
(1)首先在3#~19#支架前方煤壁施工一排注漿鉆孔,鉆孔深度為5.0 m,直徑為40 mm,仰角為45°,鉆孔間距為3.0 m。鉆孔施工位置與頂板間距為1.5 m,注漿鉆孔終孔位置應位于頂板往上0.5~1.0 m處,如圖1。
(2)注漿鉆孔施工完后,對鉆孔內填裝注漿軟管,軟管另一端與HJB-5.5/5.0型高壓雙液注漿泵連接,并進行注漿施工。注漿液采用水泥與水玻璃配比為1:0.8的混合漿液,注漿壓力為1.5 MPa。
(3)為了保證仰斜鉆孔注漿效果,注漿前應對鉆孔進行封孔處理。封孔材料采用快速凝固的膨脹水泥,封孔長度為0.5 m,單孔注漿量為30 kg,注漿時間為25 min,注漿后凝固時間為3.5 h。一般在檢修班進行注漿施工。
為了防止集中應力對工作面頂板產(chǎn)生超前破壞作用,工作面回采過程中對頂板施工一排撞楔超前支護。
(1)撞楔超前支護鉆孔施工在工作面設計頂板位置,且垂直煤壁。支護孔直徑為45 mm,鉆孔深度為3.0 m,鉆孔施工后在豎直方向允許角度偏差為±3°,支護孔間距為1.3 m。
(2)超前支護孔施工完后,對支護孔內安裝長度為3.5 m、直徑為33 mm鋼針。鋼針安裝后在回采過程中支架前探梁仰挑3°~5°角度,保證支架頂梁與鋼針接觸嚴實。工作面回采后放頂前及時回收鋼針。
為了防止液壓支架在冒漏區(qū)不接頂現(xiàn)象,決定在支架頂梁上方平鋪鋼梁,確保支架具有足夠的初撐力及工作阻力。
(1)工作面回采前對3#~19#支架頂梁上方平鋪三排工字鋼梁,鋼梁排距為1.5 m,每根鋼梁長度為3.5 m,相鄰兩排鋼梁交錯式布置。鋼梁鋪設完成后,工作面回采過程中升起支架立柱,保證鋼梁與頂板接觸嚴實。
(2)3203工作面在過F9斷層期間,采用帶壓擦頂移架,并控制采煤機割煤深度不得大于0.6 m。在過斷層期間為了及時對斷層處頂板進行有效支護,工作面割煤后3#~19#支架應超前移架支護頂板。
(3)由于工作面過斷層期間頂板受壓大,支架在壓力區(qū)支護時很容易出現(xiàn)支架前探梁受力過大,導致支架下傾、自動卸載等現(xiàn)象,所以支架支護到位后在機道處支設一排T型鋼棚。鋼棚頂梁長度為1.5 m,頂梁與煤壁垂直布置。
對3203工作面斷層應力區(qū)頂板采取聯(lián)合控制技術后,有效控制了頂板破碎、煤壁片幫現(xiàn)象,加快了工作面回采,取得了顯著應用成效。
(1)通過對工作面煤壁及破碎頂板采取注漿加固,注漿液滲透在煤巖體裂隙內,對破碎煤巖體進行再次重組作用,使得煤巖體單軸抗壓強度提高至38.9 MPa,大大提高了煤巖體整體穩(wěn)定性及承載能力,有效防止了煤壁片幫、頂板破碎現(xiàn)象。采取注漿措施后工作面在后期回采過程中煤壁片幫深度控制在0.5 m以下。
(2)工作面頂板采取撞楔超前支護后,實現(xiàn)了前方煤體超前支護,有效防止了因超前應力破壞作用導致工作面前方煤體出現(xiàn)超前破碎現(xiàn)象,降低了煤壁片幫、頂板破碎幾率。
(3)通過對工作面液壓支架采取搭梁技術措施,保證了支架初撐力及工作阻力,防止了工作面在過冒漏區(qū)時支架不接頂、支架支護效果差、頂板垮落事故。采取該措施后后期過斷層應力區(qū)時,支架初撐力及工作阻力提高至95%以上。