曹煉博 王文飛 李玉剛 張 濤
(國電環(huán)境保護研究院有限公司,江蘇 南京 210033)
進入21世紀以來,我國氣電行業(yè)逐步發(fā)展壯大,2021年初我國氣電裝機容量已突破1億千瓦,氣電占火電的裝機比重也由2010年的4.1%提升至2020年初的8.7%,氣電作為低碳清潔能源在我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展中發(fā)揮著越來越重要的作用[1]。
自2004年6月南汽(集團)公司與GE簽訂了9E燃氣輪機技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議以來,9E級燃氣輪機作為氣電行業(yè)的一款主力機型在我國得到了廣泛應(yīng)用。由于“老版本”9E機組至今已投運16年,其性能與近年新投產(chǎn)的9E機組相比在效率、經(jīng)濟性和環(huán)保排放等方面處于劣勢,采用“老版本”9E燃氣機組的電廠也因此面臨諸多壓力,迫切需要找到行之有效的升級改造方案解決“老版本”9E機組的各項問題。
某燃機電廠建設(shè)有2套9E級燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)機組,投入至今已16年,設(shè)備總運行時間達90000h,機組出現(xiàn)了較為明顯的老化情況。首先,燃機壓氣機的性能衰減現(xiàn)象十分明顯。在燃氣輪機離線水洗后的Baseload工況下,#1和#2燃機輪機實際壓比僅為11.0和11.2,遠低于最初設(shè)計值12.5。由于燃機壓氣機在壓縮的過程中需要消耗軸功,其消耗的功率約為燃機透平總輸出功的2/3,因此壓氣機的性能衰減對燃機出力和熱耗率的影響極大。同時,將實際運行參數(shù)折算為標況與設(shè)計值進行比較,#1燃機和#2燃機性能考核試驗下的功率和效率與最初設(shè)計值對比情況如圖1所示。從圖中可見,#1燃機功率下降10.41%,效率下降9.80%;#2燃機功率下降10.93%,效率下降6.61%。因此,燃機真實性能衰減情況已遠超預(yù)期,燃機整體出力和熱效率大幅下降。
通過對2套聯(lián)合循環(huán)機組的運行情況進行全面了解,對運行數(shù)據(jù)進行分析,發(fā)現(xiàn)了機組現(xiàn)存的4個問題:1)燃氣輪機各項性能指標明顯下降,表現(xiàn)在壓氣機壓比降低、燃氣輪機功率下降和熱耗率增加等方面。2)蒸汽輪機總體運行指標不佳,存在汽輪機背壓過高、汽輪機熱效率衰減等問題。3)燃機30%~80%Baseload階段,機組氮氧化物排放濃度變化幅度大,低負荷排放超標,即難以保證氮氧化物排放不超過國家標準所要求的50mg/m3。4)燃氣輪機Mark VI控制系統(tǒng),至今已使用15年,電子元器件嚴重老化,故障頻發(fā)。另外,GE公司已于2019年正式停止生產(chǎn)Mark VI產(chǎn)品備件,GE后期升級的控制系統(tǒng)Mark VIe也不能與Mark VI兼容,燃機控制系統(tǒng)在已無法繼續(xù)采購備品備件的情況下運行,存在安全隱患。
燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)包括燃氣輪機頂循環(huán)和汽輪機與余熱鍋爐組成的底循環(huán)。研究燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)系統(tǒng)性能最優(yōu)化問題通常以其發(fā)電效率為目標函數(shù),為提高聯(lián)合循環(huán)的效率,首先要考慮機組頂循環(huán)和底循環(huán)及相應(yīng)的配置方式。根據(jù)聯(lián)合循環(huán)機組實際情況,以及目前主流改造方案的技術(shù)特點,擬定了4個以燃氣輪機性能提升為主、余熱鍋爐和汽輪機配套優(yōu)化為輔的改造方案,并逐一對這些方案進行研究。
9E Max 燃機升級改造改造的主要變更范圍有壓氣機、四級透平、排煙道、燃氣模塊、輔機系統(tǒng)、燃機DLN1.0+和控制系統(tǒng)等[2],具體內(nèi)容見表1。
表1 9E Max改造主要變更范圍
用9E Max四級燃機透平代替現(xiàn)有9E三級燃機組件,ISO工況下聯(lián)合循環(huán)輸出功率能由183 MW增加到203 MW,熱效率提高了2.3%,達到53.7%。改造后燃機排氣溫度、排氣量以及排氣能量的變化見表2。GE公司相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,在南方地區(qū)常年溫度15 ℃~30 ℃條件下,9E Max改造后排氣能量有所升高,但變化微?。ň∮?%),該變化不影響原有底循環(huán)設(shè)計,即改造后9E Max能兼容現(xiàn)有9E機組其他設(shè)備,對余熱鍋爐和汽輪機影響很小[3]。
表2 9E Max改造后數(shù)據(jù)變化情況
9E 先進熱通道(AGP)改造的主要原理是采用先進的冷卻,密封,材料及氣動技術(shù),全面升級燃機熱通道,增加出力、降低熱耗、降低燃料成本,提高經(jīng)濟效益[4]。
AGP改造的主要對象是燃機透平,改造范圍主要是三級透平的動葉、噴嘴、護環(huán),以及相關(guān)密封結(jié)構(gòu)[5],如圖2所示。
圖2 AGP改造范圍示意圖
與之前的9E系列相比,AGP改造提高了單循環(huán)/聯(lián)合循環(huán)出力及效率,為熱電聯(lián)供/聯(lián)合循環(huán)提供更高的余熱能量。AGP對燃機性能的提升將降低燃料費用,為9E用戶帶來更高的經(jīng)濟收益。根據(jù)AGP新結(jié)構(gòu)在設(shè)計溫度點計算出的燃機性能收益數(shù)據(jù)可知,燃機單循環(huán)出力能提高2.2%,熱耗降低1.3%;聯(lián)合循環(huán)出力提高1.8%,熱耗降低0.5% 。AGP改造后主要參數(shù)變化情況見表3。
表3 AGP改造后主要參數(shù)變化情況
將9E機組整體升級為9F.05包含了以下項目:燃氣輪機、汽輪機、余熱鍋爐、發(fā)電機、制水系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、主變及升壓站系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及電纜、配套天然氣供氣管道及天然氣調(diào)壓站升級??傮w而言,由于9F機組與9E機組差別較大,升級改造設(shè)計了全廠整套系統(tǒng),工程量相當于重建一個9F等級燃氣電廠。
通過進行9F.05機組升級改造,電廠的聯(lián)合循環(huán)功率、熱效率和供熱能力等都能在原9E機組上得到大幅提升。升級改造效果可參考表4中9F.05機組技術(shù)指標。
表4 9F.05機組技術(shù)指標
6F.03機組與9E機組差別巨大,如選用6F.03燃氣輪機進行機組升級改造,除余熱鍋爐和汽輪機須按照燃氣輪機排氣的溫度、壓力和流量條件重新進行參數(shù)匹配和型號選擇外,輔助設(shè)備、廠址條件以及政策措施等也需要進一步考察和研究。
6F.03的燃機功率約82 MW,搭配1臺功率約38 MW的抽凝式汽機后,單套聯(lián)合循環(huán)總功率約為120 MW,按照原9E電廠的發(fā)電量指標,需要新建3套“一拖一”布置形式的聯(lián)合循環(huán)機組。
6F.03機組升級改造方案使電廠的聯(lián)合循環(huán)功率、熱效率和供熱能力等都能在原9E機組上得到大幅提升。相比9F.05升級改造方案,6F.03方案的機組聯(lián)合循環(huán)功率和效率稍低,但是具有更好的啟動性能和調(diào)峰能力。
對4種升級改造方案的投資和工期進行對比,見表5。9F.05和6F.03升級改造方案在投資總額、改造范圍以及改造工期方面遠高于其余2個方案。9E Max升級改造方案改造總額為2.04億,約為AGP改造的2.3倍,改造工期為75 d,約為AGP工期的2倍。
表5 各方案機組的投資和工期(單套)
各方案改造方式的具體費用對比,見表6。從表中可以看出,采用9E Max改造方案的收回成本時間最短,為2.4年,AGP改造方案和9F.05方案次之,為5.1年、5.5年,6F.03改造方案的成本回收周期最長。
表6 各方案改造方式的具體費用對比
對各方案的聯(lián)合循環(huán)功率、熱效率、機組啟機時間、廠用電率和供熱能力等性能指標進行對比分析,對比數(shù)據(jù)見表7。
表7 各方案的預(yù)期效果
從表中數(shù)據(jù)可分析得出以下結(jié)論:1)9F.05和6F.03升級改造都可以大幅度提升聯(lián)合循環(huán)機組的出力和效率,主要原因在于這2種改造方案將原來老舊的9E機組升級至新型的F級機組,性能方面的提升十分顯著。2)相比9E Max改造方案,AGP改造對于機組的功率和效率提升比較有限(AGP改造對聯(lián)合循環(huán)出力基本沒有提升作用,主要只能在原9E機組基礎(chǔ)上提升2.7%的聯(lián)合循環(huán)效率)。9E Max改造方案對聯(lián)合循環(huán)出力和效率均有較大提升,聯(lián)合循環(huán)出力提升了約30 MW,聯(lián)合循環(huán)效率提升了5.5%,提升效果已接近F級機組數(shù)據(jù)。3)在供熱能力方面,由于9E Max和AGP改造方案對于汽機型號沒有進行變更,因此2種方案中機組的供熱能力與原機組相比,均沒有明顯改變。采用9F.05和6F.03升級改造方案后,由于余熱鍋爐和汽機配套方案的更新,機組整體性能的改善,電廠全廠供熱能力能得到很大提升。4)在啟機時間方面,聯(lián)合循環(huán)機組啟動時間主要取決于汽機啟動和帶負荷速率,6F.03改造方案由于單套機組額定負荷低,汽機啟動和帶滿負荷所需時間短,所以其啟動靈活性最優(yōu),調(diào)峰能力最強。
從電廠的盈利能力和抗風險性能力等方面綜合考慮,推薦9E Max改造方案為機組升級改造的首選方案,其相比其他方案的技術(shù)優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下4個方面:1)技術(shù)指標具有先進性。在外部尺寸不變的情況下,燃機壓氣機進行總體更換能全面提高壓氣機壓比和壓氣機效率,燃機透平也從三級變成四級,機組總體性能取得明顯突破。2)解決方案具有針對性。針對電廠機組老化、運行小時數(shù)降低的情況,9E Max改造對機組延壽和部件維護提供了支持。3)改造方案具有兼容性強。9E Max實現(xiàn)了良好的互換性,盡可能地減少了技術(shù)改造對電廠系統(tǒng)里其他設(shè)備的變化和影響,能在改造成本最合適的情況下取得顯著成效。4)技術(shù)的傳承和延續(xù)性。目前已經(jīng)成熟運用在9F和9H機型上的一些成熟材料和成熟設(shè)計在9E Max上都有體現(xiàn)。