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        300 MW機(jī)組噴氨優(yōu)化分析及評(píng)估

        2021-08-04 08:31:00王承亮王玉敬呂為智李劍寧
        發(fā)電設(shè)備 2021年3期
        關(guān)鍵詞:噴氨反應(yīng)器調(diào)整

        高 鵬,孟 強(qiáng),王承亮,王玉敬,呂為智,李劍寧

        (1.華電鄒縣發(fā)電有限公司,山東濟(jì)寧 273522;2.華電國(guó)際電力股份有限公司技術(shù)服務(wù)分公司,濟(jì)南 250000;3.上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司,上海 200240)

        燃煤電廠污染物排放治理一直是近些年來火電領(lǐng)域研究的重點(diǎn),在治理污染物排放的過程中,從政策層面,國(guó)家要求火電機(jī)組NOx排放質(zhì)量濃度不超過50 mg/m3,為燃煤電廠的氮氧化物(NOx)排放治理明確了方向和指標(biāo)[1];從技術(shù)方面,火電機(jī)組積極根據(jù)自身煤質(zhì)情況,采取多種手段降低出廠NOx的排放量,爐內(nèi)燃燒側(cè)治理NOx的手段主要是通過低氮燃燒器增加爐內(nèi)還原性氣氛,從而抑制NOx的生成,在尾部煙道采用選擇性催化還原(SCR)技術(shù),對(duì)煙氣中NOx進(jìn)行脫除,通過使用催化劑與爐內(nèi)噴氨的手段,最終使NOx排放質(zhì)量濃度低于50 mg/m3。

        在污染物排放治理的同時(shí),由于火電形勢(shì)的變化,在火電機(jī)組運(yùn)行方面,也有一些其他政策性的指導(dǎo)。2016年6月,國(guó)家能源局發(fā)布第一批火電靈活性改造試點(diǎn)項(xiàng)目的通知,確定丹東電廠等16個(gè)項(xiàng)目為提升火電靈活性改造試點(diǎn)項(xiàng)目,由此拉開了火電機(jī)組靈活性深度調(diào)峰改造的序幕。

        在超低排放和深度調(diào)峰的政策要求下,為追求經(jīng)濟(jì)側(cè)盈利,降低燃料成本,機(jī)組燃燒實(shí)際煤質(zhì)大幅偏離設(shè)計(jì)值,對(duì)于已經(jīng)進(jìn)行SCR脫硝改造后的機(jī)組,均存在不同程度的噴氨過量、負(fù)荷頻繁波動(dòng)、SCR脫硝反應(yīng)器煙溫不足、煙氣含硫量偏高等現(xiàn)象,引起 NH3和NOx混合不均、SO2氧化率過大、噴氨控制協(xié)調(diào)落后、氨逃逸率過大等問題,最終造成SCR脫硝系統(tǒng)下游空氣預(yù)熱器(簡(jiǎn)稱空預(yù)器)側(cè)堵塞[2],影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性和安全性。

        針對(duì)目前燃煤機(jī)組在噴氨優(yōu)化方面的工作,方朝君等[3]就某600 MW機(jī)組進(jìn)行脫硝出入口NO和NH3質(zhì)量濃度分布測(cè)量,并對(duì)噴氨格柵支管進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,優(yōu)化后A、B側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差都降至8%以內(nèi);梁俊杰等[4]對(duì)國(guó)內(nèi)多臺(tái)燃煤機(jī)組進(jìn)行匯總分析,就噴氨全過程的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并尋求共性規(guī)律,為脫硝優(yōu)化調(diào)整提供了理論分析支撐;劉建航等[5]對(duì)某300 MW機(jī)組進(jìn)行燃燒側(cè)的優(yōu)化調(diào)整,通過空氣分級(jí)手段主動(dòng)降低NOx質(zhì)量濃度,實(shí)現(xiàn)整體噴氨量的下降;齊曉輝等[6]重點(diǎn)針對(duì)噴氨格柵的噴口進(jìn)行優(yōu)化,提高了SCR脫硝系統(tǒng)中煙氣速度分布和氨濃度分布的均勻性。

        綜上所述,燃煤機(jī)組在一段時(shí)間的運(yùn)行后,均出現(xiàn)不同程度的NOx質(zhì)量濃度偏差,通過脫硝側(cè)噴氨優(yōu)化調(diào)整可實(shí)現(xiàn)機(jī)組氨氮濃度在SCR脫硝反應(yīng)器內(nèi)的均勻分布,有利于減少后期運(yùn)行中的氨量并緩解下游空預(yù)器的堵塞情況。

        1 機(jī)組概況

        某電廠機(jī)組鍋爐為亞臨界壓力中間一次再熱控制循環(huán)鍋爐,鍋爐為П形布置,平衡通風(fēng),四角噴燃。爐前布置3臺(tái)低壓頭爐水循環(huán)泵,機(jī)組SCR煙氣脫硝裝置設(shè)置2臺(tái)反應(yīng)器,布置在省煤器和空預(yù)器之間,每臺(tái)反應(yīng)器的截面尺寸為13 480 mm×12 010 mm,反應(yīng)器內(nèi)催化劑按照“2+1”模式布置,脫硝還原劑采用液氨,氨氣與稀釋風(fēng)混合后,通過布置在SCR脫硝反應(yīng)器入口煙道截面上的噴氨格柵噴口噴入SCR脫硝反應(yīng)器煙道中,每臺(tái)SCR脫硝反應(yīng)器在入口垂直煙道上沿寬度方向上布置噴氨管,每側(cè)分12組,每組又分為2根支管伸入煙道內(nèi)不同深度。每組噴氨支管上安裝了1個(gè)手動(dòng)調(diào)節(jié)閥,通過調(diào)節(jié)閥門開度,實(shí)現(xiàn)沿反應(yīng)器寬度和深度方向上噴氨量分區(qū)控制(見圖1)。

        圖1 測(cè)點(diǎn)分布示意圖

        2 試驗(yàn)內(nèi)容及工況設(shè)計(jì)

        按照電站鍋爐性能試驗(yàn)規(guī)程要求,機(jī)組SCR噴氨優(yōu)化試驗(yàn)主要分摸底試驗(yàn)、高負(fù)荷噴氨優(yōu)化試驗(yàn)及其余負(fù)荷噴氨優(yōu)化試驗(yàn)3個(gè)部分。

        2.1 摸底試驗(yàn)

        在高負(fù)荷工況下,對(duì)機(jī)組運(yùn)行工況進(jìn)行摸底,主要測(cè)量NOx質(zhì)量濃度分布。摸底試驗(yàn)旨在作為基準(zhǔn)工況,為后續(xù)優(yōu)化試驗(yàn)提供對(duì)比基礎(chǔ)。

        2.2 高負(fù)荷噴氨優(yōu)化試驗(yàn)

        在高負(fù)荷下,根據(jù)SCR脫硝反應(yīng)器出口截面的NOx質(zhì)量濃度分布,對(duì)反應(yīng)器進(jìn)口的噴氨格柵手動(dòng)蝶閥開度進(jìn)行調(diào)節(jié),最大限度提高反應(yīng)器出口的NOx質(zhì)量濃度分布均勻性。

        2.3 其余負(fù)荷噴氨優(yōu)化試驗(yàn)

        根據(jù)優(yōu)化后的噴氨支管手動(dòng)閥開度,在中低負(fù)荷進(jìn)行噴氨效果校驗(yàn)。

        A、B兩側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器沿寬度方向各有7個(gè)測(cè)孔,沿除塵器至鍋爐本體方向分別編號(hào)A1~A7、B1~B7,其中,A2和B2兩個(gè)測(cè)孔已被業(yè)主測(cè)試儀器占用,A7和B7兩個(gè)測(cè)孔處于邊緣斜煙道區(qū)域。由于流場(chǎng)分布原因,NOx質(zhì)量濃度基本不變,因此本次試驗(yàn)未將A2、B2、A7、B7測(cè)孔考慮在內(nèi)。測(cè)孔位置及分布見圖2。噴氨優(yōu)化試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)及測(cè)量項(xiàng)目見表1。

        圖2 網(wǎng)格法測(cè)點(diǎn)布置

        表1 噴氨優(yōu)化試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)及測(cè)量項(xiàng)目

        在SCR脫硝反應(yīng)器出入口,同時(shí)采用網(wǎng)格進(jìn)行法逐點(diǎn)煙氣取樣,采用德圖testo350多功能煙氣分析儀分析NO和O2,采用加權(quán)平均法計(jì)算SCR脫硝反應(yīng)器出入口的NO濃度(干基、NO體積分?jǐn)?shù)為95%、O2體積分?jǐn)?shù)為6%,下同)。在SCR脫硝反應(yīng)器出口截面進(jìn)行多點(diǎn)煙氣取樣,以硫酸為吸收溶液采集氨樣品,并記錄所采集的煙氣流量和O2濃度。利用離子光譜法分析氨溶液中的NH3濃度,并根據(jù)煙氣流量,計(jì)算煙氣中NH3濃度。煙氣溫度測(cè)量按照等截面網(wǎng)格法,利用經(jīng)校驗(yàn)合格的Ⅱ級(jí)精度K形鎧裝熱電偶和單點(diǎn)溫度計(jì),測(cè)量煙道截面的煙氣溫度分布。

        3 試驗(yàn)結(jié)果及分析

        3.1 摸底試驗(yàn)

        在機(jī)組255 MW負(fù)荷下進(jìn)行摸底試驗(yàn),基于NOx體積分?jǐn)?shù)試驗(yàn)結(jié)果初步評(píng)估SCR脫硝系統(tǒng)現(xiàn)狀,主要包括NOx質(zhì)量濃度分布及O2質(zhì)量濃度分布,摸底試驗(yàn)工況數(shù)據(jù)匯總見圖3。

        圖3 摸底試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)NOx體積分?jǐn)?shù)分布

        從圖3可以看出,A、B兩側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器NOx質(zhì)量濃度沿寬度和深度方向呈現(xiàn)不均勻分布。具體表現(xiàn)為:A側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口在寬度方向靠近鍋爐本體側(cè)NOx質(zhì)量濃度明顯偏低,靠除塵器側(cè)NOx質(zhì)量濃度明顯偏高,A側(cè)出口截面NOx平均質(zhì)量濃度為23.2 mg/m3,最高質(zhì)量濃度為49.9 mg/m3,最低質(zhì)量濃度為10.19 mg/m3,整個(gè)截面出口NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為51.7%,A側(cè)平均氨逃逸體積分?jǐn)?shù)為2.10×10-6;B側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布正好相反,在寬度方向靠近鍋爐本體側(cè)區(qū)域NOx質(zhì)量濃度明顯偏高,靠近除塵器側(cè)區(qū)域NOx質(zhì)量濃度明顯偏低,B側(cè)出口截面NOx平均質(zhì)量濃度為33.6 mg/m3,最高質(zhì)量濃度為55.1 mg/m3,最低質(zhì)量濃度為20.53 mg/m3,整個(gè)截面出口NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為28.0%,B側(cè)平均氨逃逸體積分?jǐn)?shù)為3.10×10-6。A、B側(cè)NOx質(zhì)量濃度分布相反,分析原因?yàn)闊煔鈴氖∶浩鞒隹诜殖蓛晒煞謩e對(duì)稱進(jìn)入A、B側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器,因此煙道出口NOx分布呈對(duì)稱分布,后期建議對(duì)機(jī)組進(jìn)行流場(chǎng)導(dǎo)流優(yōu)化。

        3.2 噴氨優(yōu)化試驗(yàn)

        3.2.1 高負(fù)荷噴氨優(yōu)化試驗(yàn)

        1號(hào)機(jī)組噴氨優(yōu)化試驗(yàn)在290 MW負(fù)荷進(jìn)行,主要調(diào)整原則是控制SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度在50 mg/m3以內(nèi)。在滿足環(huán)保要求的前提下,根據(jù)實(shí)測(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口截面NOx體積分?jǐn)?shù)分布情況,對(duì)噴氨格柵各支管手動(dòng)閥開度進(jìn)行多次調(diào)整,通過開大關(guān)小的方式,直至SCR脫硝反應(yīng)器出口截面NOx體積分?jǐn)?shù)分布均勻性達(dá)到合理狀況。1號(hào)機(jī)組整個(gè)優(yōu)化調(diào)整過程進(jìn)行4次,噴氨優(yōu)化試驗(yàn)過程中SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx體積分?jǐn)?shù)分布見圖4~圖7。

        圖4 第1次調(diào)整試驗(yàn)試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)NOx體積分?jǐn)?shù)分布

        圖5 第2次調(diào)整試驗(yàn)試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)NOx體積分?jǐn)?shù)分布

        圖6 第3次調(diào)整試驗(yàn)試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)NOx體積分?jǐn)?shù)分布

        圖7 第4次調(diào)整試驗(yàn)試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)NOx體積分?jǐn)?shù)分布

        4次調(diào)整優(yōu)化試驗(yàn)主要是以摸底工況為基準(zhǔn),通過控制SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度偏差,逐次調(diào)整至SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差低于15%的目標(biāo)要求。

        圖8顯示了A、B側(cè)NOx質(zhì)量濃度在試驗(yàn)過程中的變化過程。從圖8可以看出:隨著噴氨優(yōu)化調(diào)整過程的深入,A、B兩側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口截面NOx平均質(zhì)量濃度基本不變,經(jīng)測(cè)算,A側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口截面NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由摸底試驗(yàn)工況的51.7%降低至8.4%,B側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口截面NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由摸底試驗(yàn)工況的28.0%降低至9.8%,A、B側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口截面NOx平均質(zhì)量濃度保持在40 mg/m3左右,其分布逐漸趨于均勻。經(jīng)過4次噴氨優(yōu)化調(diào)整后,A、B側(cè)平均氨逃逸體積分?jǐn)?shù)由調(diào)整前的2.10×10-6、3.10×10-6分別降低至0.30×10-6、1.83×10-6。

        圖8 4次調(diào)整試驗(yàn)試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)NOx質(zhì)量濃度分布

        3.2.2 其余負(fù)荷噴氨優(yōu)化試驗(yàn)

        在高負(fù)荷的調(diào)整基礎(chǔ)上,為全面掌握優(yōu)化調(diào)整效果,針對(duì)優(yōu)化后的噴氨支管手動(dòng)閥開度,在機(jī)組255 MW及210 MW負(fù)荷下,對(duì)A、B兩側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx體積分?jǐn)?shù)進(jìn)行校驗(yàn)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果見圖9、圖10。

        圖9 255 MW試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)NOx體積分?jǐn)?shù)分布

        圖10 210 MW試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)NOx體積分?jǐn)?shù)分布

        從圖9和圖10可以看出:1號(hào)機(jī)組在經(jīng)過噴氨優(yōu)化調(diào)整后,A、B兩側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度分布均勻性得到了明顯的提高和改善。高、中、低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),SCR脫硝反應(yīng)器出口未出現(xiàn)局部NOx質(zhì)量濃度過高或過低、氨逃逸體積分?jǐn)?shù)局部偏高等現(xiàn)象。

        3.3 噴氨優(yōu)化試驗(yàn)評(píng)估

        3.3.1 脫硝效率及氨逃逸評(píng)估

        根據(jù)1號(hào)機(jī)組在290 MW、255 MW和210 MW負(fù)荷下噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗(yàn)對(duì)脫硝效率與氨逃逸進(jìn)行評(píng)估,結(jié)果見表2。

        表2 脫硝效率及氨逃逸匯總

        從表2可以看出:各負(fù)荷段下SCR反應(yīng)器的A側(cè)和B側(cè)NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差均控制在15%以下,噴氨優(yōu)化調(diào)整后,290 MW負(fù)荷下,機(jī)組SCR脫硝反應(yīng)器出口截面NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差從最高51.7%下降到8.4%,SCR脫硝反應(yīng)器脫硝效率A、B側(cè)分別為82.3%、83.9%,基本恢復(fù)到設(shè)計(jì)值。

        3.3.2 脫硝系統(tǒng)阻力測(cè)試

        針對(duì)1號(hào)機(jī)組在290 MW下的SCR脫硝系統(tǒng)阻力進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果見表3。

        表3 290 MW下SCR脫硝系統(tǒng)阻力測(cè)試

        從表3可以看出:噴氨優(yōu)化調(diào)整后,機(jī)組SCR脫硝系統(tǒng)阻力A、B側(cè)分別維持在1 053 Pa、941 Pa,基本恢復(fù)到設(shè)計(jì)值??傮w來看,經(jīng)過手動(dòng)噴氨優(yōu)化調(diào)整,在保證NOx質(zhì)量濃度不超標(biāo)的情況下,首先通過噴氨總量控制A、B側(cè)NOx質(zhì)量濃度的主要偏差,其次分別針對(duì)每側(cè)沿寬度方向的偏差分別進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整后,調(diào)整效果良好,噴氨優(yōu)化調(diào)整后對(duì)當(dāng)前煤種下機(jī)組高、中、低負(fù)荷的適應(yīng)性較好。

        4 結(jié)語

        通過對(duì)300 MW機(jī)組SCR脫硝裝置進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)整,得到如下結(jié)論:

        (1)現(xiàn)行機(jī)組運(yùn)行由于煤質(zhì)變化、負(fù)荷波動(dòng)等因素,SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度偏差較大,摸底試驗(yàn)中,A、B側(cè)出口NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差分別為51.7%和28%。

        (2)在290 MW負(fù)荷下機(jī)組進(jìn)行噴氨優(yōu)化,A側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由摸底試驗(yàn)工況的51.7%降低至8.4%,B側(cè)SCR脫硝反應(yīng)器出口NOx質(zhì)量濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差由摸底試驗(yàn)工況的28.0%降低至9.8%,A、B側(cè)平均氨逃逸體積分?jǐn)?shù)由調(diào)整前的2.10×10-6、3.10×10-6分別降低至0.30×10-6、1.83×10-6。

        (3)噴氨優(yōu)化調(diào)整后,對(duì)中低負(fù)荷進(jìn)行校驗(yàn),SCR脫硝反應(yīng)器出口未出現(xiàn)局部NOx質(zhì)量濃度偏差過大和氨逃逸率過大等現(xiàn)象,對(duì)機(jī)組全工況下的脫硝運(yùn)行適應(yīng)性較好。

        (4)噴氨優(yōu)化調(diào)整后,脫硝效率及反應(yīng)器煙氣側(cè)阻力基本恢復(fù)到設(shè)計(jì)值,有利于機(jī)組設(shè)備的長(zhǎng)期運(yùn)行和壽命維護(hù)。

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