王 穩(wěn) 金濤濤 張 軍 馬 賀
北京建筑大學(xué)城市軌道交通車輛服役性能保障北京市重點實驗室,北京,100044
我國重載鐵路以大秦、浩吉、朔黃等煤運鐵路為主,朔黃線等運行的25 t軸重C80重載貨車是我國首次將鋁合金材料使用在鐵路重載貨車車體上[1-2]。鋁合金車體貨車在采用吊車、叉車等重型機械化設(shè)備進行大宗貨物的裝卸時,很容易受到機械設(shè)備或貨物的意外撞擊,造成車體破損或變形;當(dāng)接近使用年限時,車體會因沿線異物刮劃、雨水腐蝕或疲勞裂紋等出現(xiàn)損傷和變形,將嚴(yán)重影響運輸安全[3]。C80鋁合金貨車車體采用鉚接結(jié)構(gòu)進行連接,在檢修車體端墻和側(cè)墻的破損故障時,必須將支柱與環(huán)槽部位連接的鉚釘割掉,采用整板更換或采用“打補丁”的修補方式,這使得車體破損檢修耗時長,增加了企業(yè)的運營成本[4]。
進行鋁合金車體破損的修復(fù)時,鋁合金材料具有熔點低、導(dǎo)熱率高、熱膨脹收縮率大等特點,但傳統(tǒng)電弧焊接方法焊接溫度過高,易使得鋁合金發(fā)生嚴(yán)重的氧化反應(yīng),影響焊接強度,造成安全隱患,故不適用于鋁合金車體損傷的修補[5-6]。攪拌摩擦焊(friction stir welding,FSW)技術(shù)經(jīng)過近30年的發(fā)展,已經(jīng)是一項成熟的工業(yè)技術(shù)[7]。攪拌摩擦焊作為一種環(huán)保的固相連接技術(shù),以其較好的焊接效果被廣泛應(yīng)用于鋁合金、銅合金甚至鋼材料的連接修復(fù)中[8]。
基于攪拌摩擦焊技術(shù)的設(shè)備研制也備受關(guān)注。國內(nèi)外許多學(xué)者基于傳統(tǒng)鉆銑機床,通過改進焊接壓力控制、使用柔性化工裝設(shè)計、設(shè)計適用于常規(guī)銑床攪拌摩擦焊工藝的工裝夾具等,進行攪拌摩擦焊設(shè)備的設(shè)計研發(fā)[9-13]。攪拌摩擦焊技術(shù)由于其諸多優(yōu)點已被廣泛應(yīng)用于航空航天、船舶、軌道交通車輛等工業(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)制造中[14-16]。攪拌摩擦焊在軌道車輛領(lǐng)域主要用于鋁合金車體側(cè)墻、車體頂板、地板等部件的大長焊縫的焊接制造[17-19]。
現(xiàn)有攪拌摩擦焊設(shè)備大都為固定龍門式結(jié)構(gòu),均需要在背部有剛性支撐的條件下完成焊接。為了拓寬攪拌摩擦焊的應(yīng)用范圍,崔凡等[20]針對某些焊縫難以實現(xiàn)靜態(tài)剛性支撐的問題,研制了環(huán)形焊縫剛性動支撐攪拌摩擦焊試驗裝置;余愛武等[21]將剛性動支撐攪拌摩擦焊技術(shù)應(yīng)用于大口徑鋁合金螺旋管的焊接生產(chǎn),并獲得了穩(wěn)定可靠的焊接效果。但在一些特殊工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境下,無法實現(xiàn)剛性支撐來完成焊接修補,例如鋁合金車體的在線焊接修補作業(yè)。本研究針對C80鋁合金貨車車體破損修復(fù),設(shè)計研發(fā)了一套專用的可移動式非剛性支撐鋁合金攪拌摩擦焊修復(fù)設(shè)備。
C80鋁合金貨車車體如圖1所示。為了滿足鋁合金車體焊接的需求,該可移動式非剛性支撐鋁合金攪拌摩擦焊修復(fù)設(shè)備的主要設(shè)計參數(shù)如表1所示。
表1 設(shè)備主要設(shè)計參數(shù)
該非剛性支撐攪拌摩擦焊設(shè)備主體高約4 m,寬約1.6 m,使用加強過的鋁合金型材搭建,其結(jié)構(gòu)示意圖見圖2,主要結(jié)構(gòu)如下。
圖2 非剛性支撐攪拌摩擦焊設(shè)備Fig.2 Non-rigid support friction stir welding equipment
(1)移動升降平臺。整機搭載在麥克納姆輪移動升降平臺上,該移動升降平臺可實現(xiàn)整個設(shè)備的前行、橫向移動、旋轉(zhuǎn)及其組合等多種運動方式,可方便移動至所需焊接部位,實現(xiàn)移動修補作業(yè),適用于車輛檢修等工作空間有限、通道狹窄的作業(yè)環(huán)境,提高了設(shè)備的工作效率。
(2)電器控制單元是由西門子SIMATIC系列PLC模塊式結(jié)構(gòu)等組成的電氣控制系統(tǒng)。
(3)旋轉(zhuǎn)伸縮臂單元為焊接提供背部支撐。
(4)主體框架單元使用加強鋁合金型材搭建,為整個攪拌摩擦焊設(shè)備提供安裝基礎(chǔ)、承力和定位平臺。一方面由于主體框架使用鋁合金型材搭建從而實現(xiàn)了整個設(shè)備的輕量化,另一方面由于主體框架上安裝有滾珠絲杠和驅(qū)動電機,使得攪拌摩擦焊單元可實現(xiàn)沿Y軸的上下移動。
(5)上下夾鉗由鋼板焊接而成,其夾持部分分別根據(jù)貨車車廂頂部結(jié)構(gòu)、貨車底部橫梁結(jié)構(gòu)進行設(shè)計,工作時上下夾鉗的鉗口分別與車廂相應(yīng)位置進行夾緊固定,從而保證整個設(shè)備與車體的固定夾緊。
(6)攪拌摩擦焊單元由鋁合金型材框架、環(huán)形轉(zhuǎn)動單元、焊接作業(yè)單元、半徑自動調(diào)整單元等組成。
由于C80鋁合金貨車車廂的破損尺寸大小不一,且在線焊接修補時難以提供剛性支撐。為了實現(xiàn)不同大小破損的在線焊接修補,設(shè)計了銑焊半徑自動調(diào)整結(jié)構(gòu),解決了破損尺寸不一的焊接修復(fù)問題;綜合采用了旋轉(zhuǎn)伸縮臂支撐、花瓣式砧板等結(jié)構(gòu)解決了非剛性支撐焊接過程中支撐力不足、大變形等問題,可滿足不同大小破損的在線焊接修復(fù)要求。
攪拌摩擦焊單元是整個設(shè)備最核心的部分,如圖3所示,可實現(xiàn)沿X軸、Y軸、Z軸的移動和C軸(繞Z軸)的轉(zhuǎn)動。設(shè)備的主要運行參數(shù)如表2所示。
圖3 攪拌摩擦焊單元Fig.3 Friction stir welding unit
表2 設(shè)備主要運行參數(shù)
沿Y軸的移動由安裝在主體框架單元的驅(qū)動電機控制,攪拌摩擦焊單元通過滾珠絲杠與主體框架連接,驅(qū)動電機通過帶動安裝在主體框架上的滾珠絲杠運動,進而帶動攪拌摩擦焊單元沿導(dǎo)軌滑塊完成Y向移動。
Z軸的進給驅(qū)動單元包括Z軸進給驅(qū)動電機、進給減速器、滾珠絲杠、導(dǎo)軌滑塊等,如圖4所示。Z軸進給電機通過進給減速器帶動滾珠絲杠運動,使得焊接框架在導(dǎo)軌滑塊上移動,完成Z向移動。為了獲得更好的焊接效果,在焊接主軸上配有位移傳感器,對Z軸進行實時距離檢測,將檢測值與預(yù)設(shè)值進行比較,并將偏差值反饋給控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)可對Z軸進行實時位置補償控制。主軸上還配有壓力傳感器,對攪拌頭的壓力進行實時監(jiān)測,以實現(xiàn)精準(zhǔn)控制,保證焊接壓力恒定。將車體破損部位銑削成圓形再進行焊接,可以擁有平整的焊接效果。C軸轉(zhuǎn)動是由電機通過齒輪帶動焊接框架繞Z軸轉(zhuǎn)動,進而完成一整個圓周的銑焊。
圖4 Z軸進給單元Fig.4 Z-axis feed unit
為了自動調(diào)整焊接修復(fù)范圍,滿足不同尺寸破損的修復(fù),設(shè)計了銑焊半徑自動調(diào)整結(jié)構(gòu),如圖5所示,主要由高精度伺服電機、減速器、滾珠絲杠和導(dǎo)軌滑塊等組成。伺服電機帶動滾珠絲杠轉(zhuǎn)動進而帶動主軸電機在導(dǎo)軌滑塊上進行移動,可實現(xiàn)110~300 mm的大范圍可調(diào)銑焊直徑,實現(xiàn)了半徑自動調(diào)整的銑削焊接。
圖5 半徑自動調(diào)整結(jié)構(gòu)Fig.5 Radius automatic adjustment structure
在進行非剛性支撐焊接時,主軸作用于攪拌頭及軸肩的壓力使得車廂待修補部位發(fā)生較大位移,由于背部支撐不足,導(dǎo)致焊縫軟化的金屬鼓出背板平面,在焊縫正面會形成隧道和裂紋缺陷。為了消除因背部支撐不足導(dǎo)致的焊接缺陷,設(shè)計了旋轉(zhuǎn)伸縮臂單元,為焊接提供背部支撐。旋轉(zhuǎn)伸縮臂單元主要由旋轉(zhuǎn)驅(qū)動電機、伸縮臂、伸縮撐桿、頂板和花瓣式砧板組成,如圖6所示。
圖6 旋轉(zhuǎn)伸縮臂單元Fig.6 Rotating telescopic arm unit
當(dāng)定位到破損位置并放置好修復(fù)板之后,驅(qū)動電機帶動轉(zhuǎn)軸使伸縮臂和伸縮撐桿繞轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)至需焊接的部位。利用伺服電機編碼器控制伸縮臂的旋轉(zhuǎn)角度,伸縮臂在液壓系統(tǒng)作用下可完成三級可調(diào)伸縮,采用拉伸傳感器檢測伸縮臂的伸展長度,實現(xiàn)伸縮臂的精準(zhǔn)定位?;ò晔秸璋搴晚敯宸謩e頂住車廂內(nèi)部兩側(cè)墻,為焊接提供頂鍛力,支撐示意圖見圖7。
圖7 支撐示意圖Fig.7 Support diagram
為了給焊接時的主軸壓力提供充足的背部反向支撐,采用球鉸花瓣式移動砧板,使砧板與焊縫背面的接觸方式為環(huán)面接觸。環(huán)面接觸能夠使頂鍛力集中作用在焊縫周圍,可改善焊接過程中的支撐效果,提高焊接質(zhì)量。設(shè)計簡圖及現(xiàn)場支撐效果見圖8。
圖8 花瓣式砧板及現(xiàn)場圖Fig.8 Petal type anvil plate and site picture
為了使得花瓣式砧板在壓力作用下可以和鋁板充分接觸,減小頂撐時鋁板變形與砧板產(chǎn)生的接觸縫隙,增加環(huán)面接觸的面積,改善焊接支撐效果,對花瓣式砧板與鋁板接觸的平面設(shè)置一定的坡度。經(jīng)現(xiàn)場試驗與仿真計算綜合分析,設(shè)置坡度約為5.24%,如圖9所示。
圖9 花瓣式砧板Fig.9 Petal type anvil plate
為了分析在載荷作用下花瓣式砧板與鋁板的接觸情況,建立花瓣式砧板與鋁板支撐的有限元模型。根據(jù)現(xiàn)場試驗使用的鋁板尺寸,建立的鋁板模型尺寸為2000 mm×500 mm×6 mm;砧板采用了36瓣的花瓣式結(jié)構(gòu),瓣間空隙約為2 mm,分別建立坡度為0和坡度為5.24%的花瓣式砧板與鋁板接觸有限元模型,如圖10所示。
圖10 砧板與鋁板支撐有限元模型Fig.10 Finite element model of anvil plate andaluminum plate support
根據(jù)現(xiàn)場試驗情況,分別對花瓣式砧板施加5 kN和10 kN的垂向壓力,進行接觸計算,并做對比分析,其接觸斑云圖見圖11。
(a)無坡度,載荷為5 kN (b)無坡度,載荷為10 kN
當(dāng)花瓣式砧板與鋁板接觸的平面坡度為0、載荷為5 kN時,砧板與鋁板的接觸區(qū)域主要集中在花瓣邊緣,與鋁板的有效接觸面積較小。當(dāng)載荷增大到10 kN時,鋁板受壓變形增大,鋁板與砧板之間由于頂撐壓力作用而產(chǎn)生的接觸縫隙增大,但接觸面積沒有明顯增加,頂鍛力不能有效集中在焊縫周圍,對焊接支撐效果改善較小。
當(dāng)花瓣式砧板與鋁板接觸的平面坡度為5.24%、載荷為5 kN時,在砧板的垂向壓力作用下,鋁板受壓變形,由于花瓣式砧板與鋁板接觸面存在一定坡度,使得砧板接觸面可以有效減少因鋁板頂撐變形而產(chǎn)生的接觸縫隙,砧板上的接觸斑均勻分布在焊縫周圍。相比于不設(shè)置坡度的花瓣式砧板結(jié)構(gòu),接觸斑的分布更加均勻,頂撐效果更好,可有效消除因背部支撐不足導(dǎo)致的隧道、裂紋等焊接缺陷,提高焊接質(zhì)量。當(dāng)載荷增大到10 kN時,花瓣式砧板與鋁板的接觸斑面積也隨之增大,接觸斑分布更加均勻,但由于載荷過大使鋁板受壓變形過大,導(dǎo)致焊接后的鋁板平面產(chǎn)生凸起,影響焊接的平整度。
綜合考慮,采用具有5.24%坡度的花瓣式砧板平面,在頂鍛力為5 kN時既可獲得相對平整的焊接平面,又可以獲得良好的焊接效果。
本攪拌摩擦焊修復(fù)設(shè)備系統(tǒng)驅(qū)動軸由主軸、X軸、Y軸、Z軸和C軸五軸組成,均采用伺服電機驅(qū)動。控制器采用西門子SIMATIC系列PLC模塊式結(jié)構(gòu),用搭積木的方式組成系統(tǒng),控制系統(tǒng)框架圖見圖12。針對實際焊接需求,對攪拌摩擦焊修復(fù)設(shè)備的電氣控制系統(tǒng)進行了優(yōu)化配置。
圖12 控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框架圖Fig.12 Frame diagram of control system structure
設(shè)備現(xiàn)場作業(yè)時的工作狀態(tài)如圖13所示,移動升降平臺帶動整個設(shè)備移動至所需焊接部位,上下夾鉗固定夾緊在車廂上。
圖13 設(shè)備現(xiàn)場作業(yè)圖Fig.13 Equipment site work picture
C80鋁合金貨車的車廂側(cè)墻壁厚為6 mm,在進行焊接修補時,先將破損部位銑削成孔洞,如圖14所示,圓形修復(fù)板與銑削孔洞形成過盈配合。旋轉(zhuǎn)伸縮臂在車廂內(nèi)部進行支撐,為焊接提供約5 kN的頂鍛力。使用圓形修復(fù)板與母材進行對接焊接修補時,先圍繞修復(fù)板四周進行點焊,防止在開始焊接時,修復(fù)板發(fā)生移動和翹起影響焊接結(jié)果,設(shè)備工作流程如圖15所示。
圖14 車體側(cè)墻銑孔作業(yè)Fig.14 Milling of car body side walls
圖15 設(shè)備工作流程圖Fig.15 Equipment work flow chart
采用此非剛性支撐攪拌摩擦焊修復(fù)的表面光滑無飛邊,內(nèi)部無溝槽隧道缺陷,焊接效果如圖16所示。
圖16 焊接效果Fig.16 Welding effect
依據(jù)GB/T 228—2002和GB/T 2651—2008加工拉伸試樣,與母材進行拉伸對比試驗,焊縫拉伸試樣及其斷面效果如圖17所示。
圖17 拉伸試樣及斷面Fig.17 Tensile specimen and section
拉伸試驗結(jié)果如圖18所示,從試驗數(shù)據(jù)可以看出,母材抗拉強度約為350.8 MPa,拉伸試樣焊縫抗拉強度為251.3 MPa,約為母材的71.6%,焊縫抗拉性能較好。
圖18 母材與拉伸試樣應(yīng)力-應(yīng)變圖Fig.18 Stress-strain diagram of base metal and tensile specimen
(1)針對C80鋁合金貨車車體的破損修復(fù)問題,設(shè)計研發(fā)了一套專用的可移動式非剛性支撐鋁合金攪拌摩擦焊修復(fù)設(shè)備,該設(shè)備能夠在不拆解車體板材的情況下完成鋁合金車體的焊接修復(fù),且焊縫的抗拉性能可達到母材的71.6%左右。
(2)設(shè)計了旋轉(zhuǎn)伸縮臂、花瓣式砧板等結(jié)構(gòu),并對花瓣式砧板進行仿真優(yōu)化設(shè)計,使頂鍛力有效集中在焊縫周圍,提高了焊接質(zhì)量,實現(xiàn)了非剛性支撐攪拌摩擦焊修復(fù)焊接。
(3)采用具有麥克納姆輪及液壓舉升機構(gòu)的移動升降平臺,可方便移動至所需焊接部位;設(shè)計了銑焊半徑自動調(diào)整結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了對鋁合金貨車車體不同尺寸及不同破損部位的自動化焊接修復(fù)。