李 元,張雪姣
(垣曲冶煉廠,山西 運城 043700)
垣曲冶煉廠于2011年4月進行了技術(shù)升級改造,改造工程采用“富氧底吹熔池熔煉—轉(zhuǎn)爐吹煉—陽極爐精煉—電解精煉—熔煉渣和吹煉爐渣選礦”。2014年2月進行試生產(chǎn),目前垣曲冶煉廠電解車間有3部分,設(shè)計能力分別為2萬t、2.7萬t、7.6萬t。垣曲冶煉廠電解車間在銅電解精煉過程中,電解液中的銅及一些雜質(zhì)如鎳(Ni)、砷(As)、銻(Sb)、鉍(Bi)等離子濃度會逐漸增加,各種添加劑的分解產(chǎn)物不斷積累。為保證電解液成分穩(wěn)定、潔凈,必須定期、定量地抽出部分電解液進行凈化。垣曲冶煉廠電解凈液工藝采用“旋流電解生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)陰極銅—電積銅及雜質(zhì)—蒸空蒸發(fā)濃縮、冷凍結(jié)晶生產(chǎn)粗硫酸鎳的凈化流程”。
垣曲冶煉廠旋流電解生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)陰極銅要滿足國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T 467—2010)2號標(biāo)準(zhǔn)銅,國家陰極銅按化學(xué)成分分為A級銅(Cu-CATH-1)、1號標(biāo)準(zhǔn)銅(Cu-CATH-2)和2號標(biāo)準(zhǔn)銅(Cu-CATH-3)3個牌號。2號標(biāo)準(zhǔn)銅(Cu-CATH-3)化學(xué)成分見表1。
表1 2號標(biāo)準(zhǔn)銅(Cu-CATH-3)化學(xué)成分 %
2號標(biāo)準(zhǔn)銅(Cu-CATH-3)表面質(zhì)量要求如下:
1)陰極銅表面應(yīng)潔凈,無污泥、油污、電解殘渣等外來雜物。
2)陰極銅表面綠色附著物總面積不大于單面面積的1%。
3)因潮濕空氣的作用,使陰極銅表面氧化而生成一層暗綠色者不作廢品。
4)陰極銅表面及邊緣不得有呈花瓣狀或樹枝狀的結(jié)粒(允許修整)。
5)陰極銅表面高5 mm以上圓頭密集結(jié)粒的總面積不得大于單面面積的10%(允許修整)。
電解車間需要凈化的電解液用專用汽車送至凈液車間廢電解液儲槽,廢電解液由泵打到旋流電解儲槽后,再用泵將廢電解液以一定的速度送入旋流電解槽,經(jīng)過兩段旋流電解,生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)陰極銅。電解液進入二段誘導(dǎo)脫銅。二段誘導(dǎo)脫銅后液經(jīng)真空蒸發(fā)后冷凍結(jié)晶生成粗硫酸鎳,結(jié)晶母液返回電解車間。
圖1 旋流電解生產(chǎn)工藝流程
表2 旋流電解生產(chǎn)工藝2019年1月—8月主要技術(shù)指標(biāo)
表3 電解車間生產(chǎn)系統(tǒng)電解液雜質(zhì)情況 mg/L
表4 旋流電解生產(chǎn)系統(tǒng)所用工序料液雜質(zhì)情況 mg/L
表5 旋流電解生產(chǎn)陰極銅化學(xué)成分 %
1)旋流電解生產(chǎn)的陰極銅質(zhì)量不穩(wěn)定,經(jīng)常在陰極銅表面發(fā)現(xiàn)有粒子和白色附著物。
2)旋流電解生產(chǎn)的陰極銅質(zhì)量主品位基本達不到要求,雜質(zhì)超標(biāo),主要是As、Bi、Sb等元素超標(biāo)。
3)處理凈化電解液的能力不夠,滿足不了電解凈液的要求,影響電解車間的陰極銅質(zhì)量。
4)生產(chǎn)的粗硫酸鎳水分超標(biāo),滿足不了銷售的要求。
1)加強培訓(xùn),提高工人操作水平。針對旋流電解生產(chǎn)工藝中存在的問題,由集團公司生產(chǎn)部組織垣曲冶煉廠和侯馬北銅公司專業(yè)技術(shù)人員到金川集團公司、貴溪冶煉廠、大冶有色冶煉廠和中原黃金冶煉廠進行考察學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)其他單位的先進技術(shù)和管理水平,提高專業(yè)技術(shù)人員的綜合素質(zhì)。針對存在的問題進行交流,提出整改措施。
2)控制好電解車間凈化電解液的成分。電解車間要及時、均勻地凈化電解液,電解液中鎳和砷含量達到一定含量,首先考慮影響陰極銅的質(zhì)量,不是增加成本問題,保證電解液的成分是生產(chǎn)合格陰極銅的基礎(chǔ)。
3)原有設(shè)計反應(yīng)釜的蒸發(fā)能力不夠,改造兩臺預(yù)冷反應(yīng)釜和新增兩臺反應(yīng)釜,滿足反應(yīng)釜的蒸發(fā)能力,從而提高電解車間凈化電解液的能力和提升粗硫酸鎳的產(chǎn)量。同時,改變硫酸鎳的過濾方式,增加5臺真空吸濾盤,提高粗硫酸鎳的質(zhì)量,粗硫酸鎳水分由21%降至8%。
4)強化電解液的凈化。利用原有的兩臺壓濾機凈化電解液,一臺壓濾機過濾廢電解液儲槽和旋流一段電解液,另一臺壓濾機過濾旋流二段電解液和其他廢液。通過凈液,降低雜質(zhì)含量,減少粒子的形成,減少職工勞動強度,保證陰極銅質(zhì)量。
5)嚴(yán)格按照技術(shù)操作規(guī)程調(diào)整旋流電解一段、旋流電解二段的技術(shù)參數(shù)、電流密度和電解液循環(huán)量,并且調(diào)整添加劑的加入量,加強陰極銅燙洗操作管理。
6)改變陰極銅的泡洗方式。由于洗銅水無處排放,初始設(shè)計是將洗銅水排放到旋流電解槽下,然后通過泵打入系統(tǒng)中,這樣會造成系統(tǒng)中電解液被再次污染的問題。洗銅水不經(jīng)常更換,吸附在陰極銅表面,使得硫酸銅和陽極泥清洗不徹底,嚴(yán)重影響陰極銅的化學(xué)品位和物理規(guī)格。通過改造,將在槽下地坑泵上加一道旁通管道,將放下的洗銅水直接打入誘導(dǎo)脫銅進行處理。
7)旋流電解生產(chǎn)過程中雜質(zhì)不斷累積、沉淀,造成循環(huán)系統(tǒng)槽罐內(nèi)有大量雜質(zhì)沉淀到槽罐底部,而且旋流電解循環(huán)輸送泵從槽罐底部抽液輸送循環(huán),所以在循環(huán)時會把大量沉淀的雜質(zhì)輸送到旋流電解槽內(nèi),造成其在生產(chǎn)過程中吸附在陰極銅中,使旋流電解陰極銅雜質(zhì)元素超標(biāo)。采取的措施是強化清理沖洗旋流電解一、二段循環(huán)儲槽,以及大流量沖洗旋流電解槽;旋流電解循環(huán)槽罐的改造,改變一段、二段電解液輸送泵在槽罐底部抽液,杜決槽罐底部的雜質(zhì)進入生產(chǎn)系統(tǒng)。
8)旋流生產(chǎn)二段誘導(dǎo)脫銅有12個電解槽,脫砷效率只有30%~40%。目前,通過改造增加8個電解槽,調(diào)整二段誘導(dǎo)脫銅生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo),電流密度為200~260 A/m2, 槽電壓1.8~2.5 V,銅極中心距110~130 mm,電解槽溫度50~55℃,同時,增加主、副液控制點,精確控制銅砷比;調(diào)整循環(huán)量,準(zhǔn)確控制流量。通過技術(shù)改造,脫砷效率達到60%~80%。
9)旋流生產(chǎn)二段誘導(dǎo)脫銅在每期出銅時,經(jīng)常出現(xiàn)鉛陽極有彎曲現(xiàn)象,形成短路,影響電流效率和脫砷率,要求對鉛陽極進行矯直處理,保持下槽鉛陽極垂直偏差不超過±6 mm,在裝槽前對始極片進行拍片平整處理,保持下槽始極片垂直偏差不超過±2 mm。同時,及時緊固母線排和清理接觸點。在出裝作業(yè)時,對接觸點和母線排進行清理,要求接觸點用電解液沖洗,導(dǎo)電排要用鋼絲刷刷去結(jié)晶,導(dǎo)電棒煮洗,保持導(dǎo)電性良好,提高電流效率和脫砷率[1]。
表6 改造后的旋流電解生產(chǎn)陰極銅化學(xué)成分 %
根據(jù)垣曲冶煉廠旋流電解兩年多的生產(chǎn)實踐,針對生產(chǎn)工藝和陰極銅質(zhì)量問題,采取有效措施,電解凈液量由50 m3/d增加到100 m3/d,粗硫酸鎳產(chǎn)量由25 t/30 d增加到35 t/30 d,粗硫酸鎳水分含量由21%降至8%。過濾凈化電解液,減少陰極銅表面粒子,提高陰極銅的質(zhì)量,達到了2號標(biāo)準(zhǔn)銅(Cu-CATH-3)的標(biāo)準(zhǔn)。