周 強(qiáng),張?zhí)K鋒,李忠偉
(寧波巨化化工科技有限公司,浙江 寧波315200)
四氯乙烯(PCE)是一種重要的有機(jī)化合物,分子式為C2Cl4。它容易揮發(fā)至空氣中,帶著刺激的、甜甜的氣味。四氯乙烯用途廣泛,主要用作金屬脫脂劑、天然及合成纖維的干洗劑,是生產(chǎn)新型制冷劑R125的主要原料,中國四氯乙烯消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的50%左右。
目前國內(nèi)四氯乙烯生產(chǎn)的主流工藝采用熱氯化法,國內(nèi)總產(chǎn)能接近45萬t/a,由于反應(yīng)器壓力低(約50 kPa),其裂解過程中產(chǎn)生的尾氣含有機(jī)物、HCl、氯氣的有效分離是一個(gè)很大的問題,根據(jù)實(shí)際經(jīng)驗(yàn),每生產(chǎn)1 t四氯乙烯產(chǎn)品,會(huì)產(chǎn)生2 t左右含有機(jī)物、HCl及Cl2的尾氣,因此,探索一種高效率、低能耗的分離辦法,使尾氣中的各種組分得到合理的使用顯得尤為重要。這不僅可以提高裝置運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,對(duì)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)和保護(hù)環(huán)境也具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義。
熱氯化法生產(chǎn)四氯乙烯通常流程如下:C1~C3烴或其部分氯化的氯代烴為原料,與過量氯氣(氯氣和氯代烴的摩爾比一般為1.05∶1~1.1.0∶1)及四氯化碳經(jīng)加熱氣化后一起進(jìn)入反應(yīng)器,經(jīng)熱氯解生產(chǎn)四氯乙烯。反應(yīng)溫度維持在500~600℃,停留時(shí)間為15~25 s;反應(yīng)器出口有一定量的未反應(yīng)完的氯氣存在,反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)急冷塔處理后,液相物料進(jìn)入下一步工序,經(jīng)過精制后獲得四氯乙烯產(chǎn)品;急冷塔塔頂含CTC(四氯化碳)、PCE、氯化氫及氯氣的物料經(jīng)多級(jí)冷凝,首先分離有機(jī)物,再用水吸收分離HCl,制成31%鹽酸作為副產(chǎn)品出售,未被吸收的氯氣經(jīng)98%硫酸干燥后返回反應(yīng)器進(jìn)行重復(fù)利用。
由于急冷塔塔頂壓力低,僅有50 kPa左右,且組分較為復(fù)雜,不僅含有CTC、PCE等有機(jī)物,還有HCl、Cl2等無機(jī)物(急冷塔塔頂氣相物料組成見表1),因此,生產(chǎn)過程中需采用-35℃冷媒深冷的方法進(jìn)行分離,否則有機(jī)物容易因分離不完全而帶入副產(chǎn)鹽酸中,分離難度大,能耗高。工藝流程簡圖見圖1。
表1 急冷塔塔頂物料組成
圖1 冷凝法工藝流程簡圖
深冷法流程簡單,操作簡便,但是能耗較高,運(yùn)行費(fèi)用較高,且不能實(shí)現(xiàn)有機(jī)物與無機(jī)物的完全分離,有機(jī)物可能會(huì)帶入副產(chǎn)鹽酸中,影響鹽酸的產(chǎn)品品質(zhì);HCl經(jīng)水吸收后,成為低附加值的鹽酸,也造成一定的資源浪費(fèi)。
由于CTC、PCE及Cl2均可直接作為PCE生產(chǎn)過程中的原料使用,因此只要將HCl與其他組分有效分離,就可以實(shí)現(xiàn)物料的回收使用,各個(gè)企業(yè)也在冷凝加水吸收的技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行了一些有益的探索和嘗試,比較常用的改進(jìn)方法有加壓精制法和溶劑吸收法。
利用壓縮機(jī)將急冷塔塔頂?shù)幕旌蠚怏w經(jīng)預(yù)冷卻分離后壓縮至1.0~1.6 MPa,采用精餾塔分離的方式,將HCl從塔頂分離,CTC、PCE及Cl2從塔釜返回反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行重復(fù)利用。工藝流程簡圖見圖2。該方法可以實(shí)現(xiàn)HCl的完全分離,但是有機(jī)物CTC及PCE在壓縮過程中因局部過熱而易發(fā)生碳化,從而導(dǎo)致壓縮機(jī)故障,運(yùn)行的穩(wěn)定性較差,精餾塔采用-40℃R22進(jìn)行冷凝,產(chǎn)品HCl產(chǎn)品純度雖高,但是運(yùn)行能耗較高,造成該方案整體運(yùn)行成本較高,對(duì)設(shè)備的性能要求高,建設(shè)投資大。
圖2 加壓精制法工藝流程簡圖
采用對(duì)介質(zhì)有一定的溶解度且不易揮發(fā)的介質(zhì)對(duì)有機(jī)物進(jìn)行吸收,再對(duì)溶劑解析后進(jìn)行重復(fù)使用。工藝流程簡圖見圖3。該方法由于引入了新的介質(zhì),可能會(huì)對(duì)系統(tǒng)造成一定的不利影響,同時(shí)需要對(duì)溶劑進(jìn)行解析,因此該方法運(yùn)行能耗較高,工藝相對(duì)復(fù)雜,建設(shè)投資高。目前常見的吸收劑一般有重油、多鏈烷烴等。
圖3 吸收法工藝流程簡圖
各種分離方法各有利弊,在生產(chǎn)過程中需根據(jù)實(shí)際工況進(jìn)行合理選擇,具體的對(duì)比表見表2。
表2 現(xiàn)行技術(shù)及改造技術(shù)對(duì)比表
通過對(duì)幾種技術(shù)路線的比較,溶劑吸收法副產(chǎn)物少,運(yùn)行穩(wěn)定性好,物料分離效果好,技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,但存在著溶劑和物料的分離過程,能耗比較高,因此選擇合適的溶劑是該方法能否實(shí)現(xiàn)高效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵。
考慮到吸收劑應(yīng)同時(shí)具備沸點(diǎn)高、對(duì)目標(biāo)有機(jī)物溶解度大,易獲取以及不影響現(xiàn)有系統(tǒng)運(yùn)行等特點(diǎn)。通常采用重油和碳十六以上的直鏈烷烴,這些物質(zhì)的沸點(diǎn)高、自身穩(wěn)定性好、易分離;但這些吸收劑都存在著后期和Cl2、CTC、PCE的再分離過程,而且運(yùn)行一段時(shí)間后需更換,環(huán)保處置的壓力也比較大。通過對(duì)四氯乙烯反應(yīng)器出口的組分進(jìn)行分析(反應(yīng)器出口組成見表3),發(fā)現(xiàn)副產(chǎn)物六氯丁二烯的含量一直比較穩(wěn)定,并對(duì)該物質(zhì)的特性作了分析和研究。六氯丁二烯的沸點(diǎn)在210~220℃,熱穩(wěn)定性好;若采用六氯丁二烯作為吸收劑,在吸收后可直接供入反應(yīng)器循環(huán)使用,對(duì)反應(yīng)平衡影響較小,避免了溶劑脫附過程,可有效降低運(yùn)行能耗。因此選擇六氯丁二烯作為吸收劑是一個(gè)比較理想的方法。
表3 PCE反應(yīng)器出口組成分析數(shù)據(jù)表
結(jié)合急冷塔塔頂有機(jī)尾氣的組成情況,利用ASPEN軟件查詢CTC及PCE在六氯丁二烯中的溶解度曲線。CTC及PCE在六氯丁二烯中均有較好的溶解度,因此可以選擇六氯丁二烯作為針對(duì)CTC及PCE的吸收劑。
利用ASPEN軟件模擬計(jì)算采用六氯丁二烯對(duì)急冷塔塔頂物料進(jìn)行吸收的工藝流程,詳細(xì)計(jì)算結(jié)果見表4。
表4 ASPEN軟件模擬六氯丁二烯吸收塔各流股數(shù)據(jù)表
由表4可知,六氯丁二烯對(duì)CTC及PCE的模擬吸收效果良好,氣相物料中殘余的有機(jī)物含量已達(dá)10-6級(jí),氯氣也基本上能溶解在六氯丁二烯中。
急冷塔塔頂含CTC、PCE、HCl及Cl2的氣相送入六氯丁二烯吸收塔進(jìn)行吸收(六氯丁二烯先預(yù)冷至8~10℃),塔頂經(jīng)分析合格后可直接輸送至一氯甲烷裝置用作原料使用,生產(chǎn)高附加值的一氯甲烷產(chǎn)品;六氯丁二烯吸收塔塔釜物料(含CTC、PCE及Cl2)可直接返回PCE反應(yīng)器,實(shí)現(xiàn)物料的回用。改造后的尾氣吸收工藝流程簡圖見圖4。
圖4 改造后的尾氣吸收工藝流程簡圖
公司四氯乙烯裝置急冷塔塔頂物料經(jīng)上述方式改造后,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),六氯丁二烯對(duì)PCE、CTC及氯氣的吸收效果接近預(yù)期測(cè)算值,六氯丁二烯吸收塔塔頂物料組成分析分別見表5及表6。
表5 PCE反應(yīng)器出口物料組成
表6 六氯丁二烯吸收塔塔頂氣相組成分析表
表3與表5的數(shù)據(jù)對(duì)比表明,反應(yīng)器出口分析數(shù)據(jù)中六氯丁二烯比例雖然有提高,但是減去供反應(yīng)器的六氯丁二烯,反應(yīng)器實(shí)際組分并沒有明顯的變化,因此,將吸收了有機(jī)物與氯氣的六氯丁二烯直接供入反應(yīng)器,并沒有對(duì)反應(yīng)造成顯著的不良影響,表6中分析數(shù)據(jù)及現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行效果表明:采用六氯丁二烯作為吸收劑來循環(huán)吸收CTC、PCE及氯氣,實(shí)際運(yùn)行結(jié)果比較貼近模擬設(shè)計(jì)工況,可以將HCl中的有機(jī)物及氯氣有效去除,使其可滿足一氯甲烷生產(chǎn)的原料要求,從而避免氯資源的浪費(fèi);六氯丁二烯直接返回反應(yīng)器系統(tǒng),并未對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響,同時(shí)節(jié)約了采用精餾塔解析的能耗,提高了產(chǎn)品的市場(chǎng)競爭力。
改造后,HCl可用于一氯甲烷的生產(chǎn)而非制鹽酸,以單套1萬t產(chǎn)能的PCE裝置為基準(zhǔn),產(chǎn)生HCl量約6 596 t/a,若制鹽酸,會(huì)產(chǎn)生21 277 t 31%鹽酸,若用于生產(chǎn)一氯甲烷,可生產(chǎn)7 471 t一氯甲烷,同時(shí)副產(chǎn)3 859 t副產(chǎn)31%鹽酸,由此可看出,改變用途后,可以增加高附加值的一氯甲烷產(chǎn)量7 471 t,同時(shí)減少31%鹽酸產(chǎn)量17 418 t。一氯甲烷產(chǎn)品利潤按照400元/t,副產(chǎn)31%鹽酸按照貼現(xiàn)-50元/t銷售,每年可創(chuàng)造效益:400×7 471+17 418×50=385.93(萬元)。
本項(xiàng)目總投資約320萬元,投資回收期約0.9年,投資回收期較短。
改造后,裝置能夠做到長周期穩(wěn)定運(yùn)行,PCE裝置的副產(chǎn)HCl可直接用于一氯甲烷的生產(chǎn),大量減少副產(chǎn)31%鹽酸的產(chǎn)生,提高了氯資源的利用率,為發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)一份力量。
通過分析四氯乙烯生產(chǎn)工藝,指出了熱氯化法生產(chǎn)工藝中急冷塔塔頂物料組分的復(fù)雜性以及分離、回用的難度,結(jié)合四氯乙烯裝置的實(shí)際運(yùn)行情況,選擇六氯丁二烯作為溶劑來吸收處理急冷塔塔頂含CTC、PCE、HCl及Cl2的尾氣,可以得到令人比較滿意的進(jìn)行分離效果,易獲得高品質(zhì)的HCl,提高了HCl的附加值,減少了副產(chǎn)鹽酸的產(chǎn)量;還能促進(jìn)裝置的長周期穩(wěn)定運(yùn)行,降低了裝置的運(yùn)行成本。項(xiàng)目投資少,效益明顯,實(shí)現(xiàn)了以小投入獲得高回報(bào)。同時(shí)對(duì)于同行業(yè)類似工況的工藝改進(jìn)具有一定的借鑒意義。