劉 智,劉建林,李泉新,王四一
(中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司,陜西 西安,710077)
煤礦井下定向鉆孔施工普遍采用清水作為沖洗液。水箱中的清水經(jīng)泥漿泵加壓后,經(jīng)膠管、送水器、鉆桿柱中心孔進(jìn)入孔底,驅(qū)動螺桿馬達(dá)做功后攜帶煤渣屑沿鉆桿柱與孔壁之間的環(huán)狀間隙涌出。經(jīng)孔口裝置分離后,瓦斯進(jìn)入專用抽采管路,沖洗液攜帶煤渣屑進(jìn)入沉淀池。初步沉淀后,排污泵將沉淀池上部含有細(xì)小煤粉的沖洗液排入污水管路,人工將沉淀池底部煤渣屑清理、外運(yùn)。這種沖洗液的使用方式存在用水量大、排污量大、人工勞動強(qiáng)度高等問題。隨著大功率泥漿泵車陸續(xù)投入生產(chǎn),部分礦井供水量不足的問題逐漸凸顯[1-4]。
油氣鉆井領(lǐng)域利用固控系統(tǒng)進(jìn)行鉆孔沖洗液循環(huán)利用,其目的是去除沖洗液中的鉆渣屑等有害固相,保留重晶石等有用固相。定向鉆孔沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)的目的是最大限度的去除沖洗液中鉆渣屑等有害固相含量,以減少對泥漿泵、孔底動力鉆具的使用壽命影響,二者的使用目的具有本質(zhì)區(qū)別[5-6]。油氣鉆井領(lǐng)域的固控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)尺寸普遍偏大,并且其相關(guān)電氣設(shè)備也不具備煤礦井下I類電氣防爆的要求。鑒于此,研發(fā)了一款適合煤礦井下定向鉆孔施工用KG-300-2J型沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)。
根據(jù)煤礦井下定向鉆孔施工的特點(diǎn)及煤層賦存瓦斯的特殊性,利用定向鉆孔施工中特有的孔口負(fù)壓抽采裝置處理瓦斯,實現(xiàn)氣-液分離;利用鉆孔沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)處理煤渣屑與沖洗液的混合物,實現(xiàn)固-液分離。凈化后的沖洗液進(jìn)入水箱中,實現(xiàn)沖洗液的循環(huán)利用。
KG-300-2J型鉆孔沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)由振動篩單元、離心機(jī)單元及必要的供液泵和連接管路、反沖洗裝置組成。振動篩單元和離心機(jī)單元分別用于沖洗液的一級和二次凈化[7-8],供液泵和連接管路用于單元之間沖洗液的輸送和流量匹配調(diào)節(jié),返沖洗裝置用于振動篩單元和離心機(jī)單元使用后清洗工作。振動篩單元和離心機(jī)單元均設(shè)置有儲液罐,用于儲存經(jīng)一級或者二級凈化后的沖洗液。
沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)的工作原理如下:從孔口裝置返出的攜帶煤渣屑的沖洗液進(jìn)入振動篩單元。振動篩網(wǎng)高頻振動,篩分出比篩網(wǎng)篩眼大的固體顆粒,通過排渣口排出,沖洗液攜帶細(xì)小的煤屑透過篩網(wǎng)進(jìn)入振動篩儲液罐,完成一級凈化。供液泵將一級凈化后的沖洗液輸送到離心機(jī)單元進(jìn)行二級凈化。2級凈化后的沖洗液即可達(dá)到循環(huán)利用的標(biāo)準(zhǔn),由供液泵輸送到水箱進(jìn)行循環(huán)使用。凈化循環(huán)系統(tǒng)中還設(shè)置了補(bǔ)給裝置,定時向系統(tǒng)中補(bǔ)充沖洗液。
技術(shù)參數(shù)如下:
1)系統(tǒng)參數(shù)。①處理量:300 L/min;②總?cè)莘e:18 m3;③清水管線額定工作壓力:2.0 MPa。
2)振動篩單元參數(shù)。①振幅:2.5~4 mm;②拋擲系數(shù):6.5~7 G;③振動頻率:18~25 Hz;④電機(jī)功率:2.2 kW;⑤質(zhì)量:1 300 kg;⑥外形尺寸(長×寬×高):2.50 m×1.60 m×1.75 m。
3)離心機(jī)單元參數(shù)。①額定轉(zhuǎn)速:3 200 r/min;②分離因數(shù):1 917 G;③分離點(diǎn):2~5μm;④電機(jī)功率:18.5 kW;⑤質(zhì)量:1 800 kg;⑥外形尺寸(長×寬×高):2.50 m×1.60 m×1.80 m。
振動篩單元包括振動篩、振動電機(jī)、調(diào)角裝置、儲液罐等。振動篩單元采取分體式結(jié)構(gòu),調(diào)角裝置與儲液罐融合設(shè)計為一體,振動篩及振動電機(jī)與調(diào)角裝置通過角度調(diào)節(jié)支柱、隔震橫梁和篩箱彈性支承連接。搬運(yùn)輸過程中可將振動篩及振動電機(jī)取下。
振動篩箱是振動篩進(jìn)行沖洗液篩分的構(gòu)件,由篩箱側(cè)板以及支撐篩網(wǎng)托架和支撐橫梁組成。工作過程中,篩箱承受較大的激振力,需要篩箱具有足夠的強(qiáng)度和剛度。側(cè)板采用8 mm厚的低合金鋼板制成,利用多根橫梁將2塊側(cè)板連接起來,使篩箱成為一個整體。側(cè)板的邊緣采用折彎工藝以提高側(cè)板的剛度。為了提高篩分效率,選用了較大功率的激振電機(jī)[9]。篩箱側(cè)板和激振電機(jī)橫梁的連接處是整個篩箱的薄弱環(huán)節(jié)。激振電機(jī)橫梁采用無縫圓鋼,在連接處設(shè)置縱向小梁、補(bǔ)強(qiáng)板等措施提高強(qiáng)度。
沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)罐體容積參數(shù)體現(xiàn)了整套系統(tǒng)儲液和供液的能力。設(shè)計系統(tǒng)處理能力為300 L/min。系統(tǒng)中具有儲存沖洗液能力的罐體有振動篩罐體、離心機(jī)罐體和水箱。根據(jù)三者在系統(tǒng)中的功能不同,設(shè)計振動篩罐體的儲存能力為6 m3?;诰o湊型的設(shè)計理念,振動篩罐體上集成了篩箱底座和調(diào)角機(jī)構(gòu)。罐體立柱為內(nèi)外套雙層結(jié)構(gòu),內(nèi)外套之間可相對滑移。利用調(diào)角機(jī)構(gòu)可使篩網(wǎng)呈現(xiàn)+3°、+2°、+1°、0°、-1°、-2°、-3°共7種角度,可滿足不同黏度和固相含量沖洗液篩分處理要求。
離心機(jī)單元主要包括離心機(jī)和儲液罐。離心機(jī)單元通過建立離心力場使具有密度差的煤渣屑和沖洗液分離[10]。離心機(jī)單元的動力源為防爆電機(jī),其通過膠帶帶動旋轉(zhuǎn)分離總成旋轉(zhuǎn),建立離心力場。當(dāng)煤水混合物進(jìn)入旋轉(zhuǎn)分離總成后,經(jīng)加速錐加速,固液兩相因密度差而受到大小不同的離心力,其中密度大的煤渣屑快速沉積在旋轉(zhuǎn)部件的內(nèi)壁上,密度小的沖洗液貼附到固相沉積層表面,固液兩相之間形成了一個分界面,隨著煤渣屑沉積的增多,在旋轉(zhuǎn)部件作用下,分層的煤渣屑和沖洗液分別向旋轉(zhuǎn)分離總成的兩端運(yùn)動,煤渣屑經(jīng)出渣口排出,凈化后的沖洗液進(jìn)入儲液罐。
離心機(jī)工作過程中,轉(zhuǎn)鼓及螺旋推送器高速轉(zhuǎn)動并以一定的轉(zhuǎn)速差運(yùn)動。由于轉(zhuǎn)鼓及螺旋推送器結(jié)構(gòu)緊密,相對間隙較小,存在因故障發(fā)生碰撞產(chǎn)生電火花的可能性,本方案對轉(zhuǎn)鼓及螺旋推送器進(jìn)行了特殊設(shè)計。在轉(zhuǎn)鼓外壁上設(shè)計有若干個凹槽,凹槽內(nèi)安裝10 mm厚的黃銅板,黃銅板邊緣是轉(zhuǎn)鼓的最大外徑。轉(zhuǎn)鼓高速旋轉(zhuǎn)過程中若出現(xiàn)故障,黃銅板最先與外殼碰撞摩擦,避免產(chǎn)生電火花。同理,在螺旋推送器最大邊緣處鑲嵌了不會因碰撞產(chǎn)生火花的陶瓷材料。
煤礦井下沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)在保德煤礦進(jìn)行了現(xiàn)場工業(yè)性試驗。施工3 353 m超長超大盤區(qū)瓦斯抽采定向鉆孔,利用沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)對鉆進(jìn)過程中的沖洗液進(jìn)行凈化處理,循環(huán)利用。根據(jù)現(xiàn)場條件,試驗場地布置如圖1。
圖1 試驗場地布置Fig.1 Test site layout
在二級氣水分離器一側(cè)的排污泵池內(nèi)放置氣動隔膜泵,由氣動隔膜泵將排污泵池內(nèi)的煤水混合物輸送到振動篩單元進(jìn)行一級凈化處理。篩分后的大顆粒煤粉由振動篩出渣口排出裝入手推車,一級凈化處理的含有細(xì)顆粒煤粉的沖洗液進(jìn)入振動篩儲液罐。在振動篩儲液罐上端放置另1臺氣動隔膜泵,將經(jīng)過一級凈化處理的沖洗液輸送到離心機(jī)單元進(jìn)行二級凈化。經(jīng)過離心機(jī)凈化處理的沖洗液進(jìn)入離心機(jī)罐體,煤泥由排渣口排出。離心機(jī)罐體內(nèi)的沖洗液充滿后,在重力作用下沿著管路流回到水箱內(nèi),為泥漿泵車供水。
鉆孔施工前先在水箱充滿清水,由泥漿泵向鉆進(jìn)系統(tǒng)供水??卓诜党龅臎_洗液經(jīng)過處理后逐漸充滿振動篩罐體、離心機(jī)罐體及水箱。關(guān)閉靜壓水,實現(xiàn)沖洗液閉式循環(huán)。鉆機(jī)和泵車的冷卻水出水管連接水箱,進(jìn)入沖洗液循環(huán)系統(tǒng),解決了冷卻水排放問題的同時對凈化循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)水。振動篩箱體、離心機(jī)箱體和水箱均做為儲存沖洗液的罐體,3個箱總的儲存能力為18 m3,滿足定向鉆進(jìn)需要。
試驗過程中,選用復(fù)合定向鉆進(jìn)施工工藝,采用這種鉆進(jìn)方法沖洗液攜帶的煤粉粒徑較小,選用120μm的細(xì)目振動篩網(wǎng),運(yùn)行過程中沒有出現(xiàn)振動篩處理能力不足而發(fā)生跑漿現(xiàn)象,沒有出現(xiàn)篩網(wǎng)損壞、振動彈簧斷裂變形等現(xiàn)象。離心機(jī)單元運(yùn)行平穩(wěn),噪音符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。離心機(jī)單元配套氣動隔膜泵型號為BQG-300-0.2,其理論排量為300 L/min,未設(shè)置旁通分流管路。離心機(jī)單元的處理效率滿足設(shè)計要求。
正常鉆進(jìn)工況下所需的沖洗液供液量為200~350 L/min,鉆進(jìn)過程中存在上鉆桿時間、鉆孔軌跡測量時間等必要的間歇時間,此時泥漿泵車停止工作,沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)正常工作。沖洗液處理流程與定向鉆進(jìn)工藝流程相結(jié)合,進(jìn)一步提升了系統(tǒng)的處理能力,最大限度的發(fā)揮出了沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)“小體積,大能力”的性能需求。
定向鉆進(jìn)鉆孔從開始正常施工直至施工完成,累計進(jìn)尺4 428 m,累計處理沖洗液約4 500 m3。試驗過程中,沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定工作時間超過300 h,凈化速度滿足使用要求,實現(xiàn)了井下順煤層超長定向孔鉆進(jìn)沖洗液循環(huán)利用。
選取具有代表性的孔口沖洗液、沉淀池沖洗液、振動篩篩分后的沖洗液、離心機(jī)分離后的沖洗液及靜壓水管路中的清水5種樣品,供室內(nèi)測試、分析凈化循環(huán)系統(tǒng)的性能指標(biāo)和處理效果。利用ZNG泥漿固相含量測定儀對經(jīng)2級凈化后的沖洗液樣品固相含量進(jìn)行了測定。測試結(jié)果顯示:處理后的沖洗液最大固相含量不超過0.15%,顆粒最大粒徑不大于5μm。
沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)采用振動篩單元和離心機(jī)單元2級凈化方式,振動篩單元采用調(diào)角裝置與儲液罐融合設(shè)計為一體,在保證調(diào)角性能的基礎(chǔ)上最大限度的縮小了整體外形尺寸。在離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓及螺旋推送器上設(shè)計安裝有防止碰撞產(chǎn)生電火花的材料,從本質(zhì)上解決了引起瓦斯爆炸的可能性。現(xiàn)場應(yīng)用證明,沖洗液凈化循環(huán)系統(tǒng)性能穩(wěn)定,可靠性高,凈化處理能力及凈化精度滿足使用要求,為綠色鉆探提供了一種技術(shù)與裝備支持。