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        智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)的研究及應(yīng)用

        2021-07-23 08:07:48周延松孫洪喜焦清國(guó)
        橡膠科技 2021年4期
        關(guān)鍵詞:密煉機(jī)輔機(jī)膠料

        周延松,孫洪喜,焦清國(guó)

        (青島彎弓信息技術(shù)有限公司,山東 青島 266042)

        我國(guó)輪胎制造業(yè)大而不強(qiáng),“工業(yè)4.0”和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展促使企業(yè)不斷提升智能化水平。膠料混煉作為輪胎生產(chǎn)的第1道工序,混煉的質(zhì)量和效率對(duì)輪胎制造的后續(xù)工序和產(chǎn)品質(zhì)量影響重大[1-2]。密煉機(jī)上輔機(jī)系統(tǒng)作為煉膠的核心設(shè)備,具有工藝維護(hù)靈活、生產(chǎn)效率高和混煉膠質(zhì)量穩(wěn)定等諸多優(yōu)點(diǎn)。由于許多企業(yè)輪胎年產(chǎn)量達(dá)千萬套,為保證生產(chǎn),密煉機(jī)上輔機(jī)設(shè)備數(shù)量也逐步增大,隨之帶來的問題是耗電量增大。在保證所有密煉機(jī)上輔機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下,需盡量降低生產(chǎn)能耗,為企業(yè)節(jié)能降成本。

        本工作以密煉機(jī)為研究對(duì)象,對(duì)多臺(tái)密煉機(jī)上輔機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行研究,提出密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)的思想,在生產(chǎn)過程中對(duì)每條密煉生產(chǎn)線的煉膠動(dòng)作進(jìn)行有序控制,避免出現(xiàn)同一時(shí)刻多臺(tái)密煉機(jī)執(zhí)行同一煉膠動(dòng)作的情況,保證不同時(shí)產(chǎn)生設(shè)備工作負(fù)荷峰值,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,同時(shí)保護(hù)電力設(shè)備和密煉設(shè)備,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。

        1 密煉上輔機(jī)系統(tǒng)的工作原理

        密煉機(jī)上輔機(jī)系統(tǒng)包括稱量和煉膠兩個(gè)子系統(tǒng)。稱量子系統(tǒng)包括生膠、炭黑、油和小料稱量。不同的輪胎企業(yè)對(duì)煉膠工藝的需求也不同。煉膠的工作原理是:密煉機(jī)轉(zhuǎn)子相對(duì)回轉(zhuǎn),物料受到轉(zhuǎn)子的擠壓和剪切;隨著壓砣的上升和下降,密煉室內(nèi)膠料的溫度急劇上升,粘度降低,轉(zhuǎn)子上的凸棱使膠料沿轉(zhuǎn)子的軸向運(yùn)動(dòng),起到攪拌混合作用,使物料在密煉室內(nèi)混合均勻[3-4]。

        密煉機(jī)的不斷發(fā)展解決了傳統(tǒng)生產(chǎn)的弊端,大幅度降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。密煉機(jī)上輔機(jī)系統(tǒng)的自動(dòng)化直觀地體現(xiàn)在工藝員將工藝和配方輸入上輔機(jī)系統(tǒng)中,現(xiàn)場(chǎng)人員將生產(chǎn)計(jì)劃下傳到可編程邏輯控制器(PLC),密煉機(jī)會(huì)根據(jù)工藝和配方完成整套密煉動(dòng)作。

        隨著煉膠技術(shù)的日益成熟,輪胎企業(yè)對(duì)于生產(chǎn)效率、質(zhì)量、工藝、環(huán)保和節(jié)能方面的要求也越來越嚴(yán)格。通過以下4個(gè)途徑優(yōu)化混煉工藝,縮短混煉時(shí)間來提高企業(yè)的生產(chǎn)效率:(1)采用高效密煉機(jī)冷卻裝置,提高密煉機(jī)轉(zhuǎn)速,進(jìn)行高速混煉;(2)控制炭黑和油的投料時(shí)間;(3)將物料輸送帶進(jìn)料口處設(shè)計(jì)成向下傾斜的方式,減小物料投料時(shí)卡膠的概率;(4)調(diào)整混煉工藝,縮短每車膠料的混煉時(shí)間[5]。

        密煉機(jī)設(shè)備裝機(jī)容量大,耗能高,特別是密煉機(jī)數(shù)量多的企業(yè),不算配套的下輔機(jī)和膠片冷卻裝置,其總功率超過10 000 kW。技術(shù)改造和創(chuàng)新是提高節(jié)能效果的有效途徑。技術(shù)改造主要是依靠新工藝、新材料對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行改造,逐步淘汰低效率設(shè)備,其缺點(diǎn)是設(shè)備改造周期長(zhǎng)、成本高[6]。因此技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)需要解決的問題。

        本工作研究了密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng),基于平衡模型實(shí)現(xiàn)對(duì)多條生產(chǎn)線的煉膠動(dòng)作進(jìn)行有序控制,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。

        2 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)

        2.1 整體架構(gòu)

        本工作以11臺(tái)密煉機(jī)生產(chǎn)線為基礎(chǔ),搭建智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)的架構(gòu),支持橫向擴(kuò)展至30臺(tái)密煉機(jī)生產(chǎn)線。整個(gè)系統(tǒng)由密煉機(jī)上輔機(jī)系統(tǒng)(設(shè)備層)、密煉負(fù)荷控制系統(tǒng)(PLC控制層)和密煉負(fù)荷上位機(jī)系統(tǒng)組成。密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)的整體架構(gòu)如圖1所示。

        圖1 密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)的整體架構(gòu)

        該系統(tǒng)架構(gòu)分為3層,底部設(shè)備層每臺(tái)密煉機(jī)上輔機(jī)都配有1套PLC負(fù)荷控制系統(tǒng)。中間PLC控制層部署對(duì)應(yīng)的11套密煉負(fù)荷控制PLC,主要作用是通過和密煉機(jī)上輔機(jī)PLC進(jìn)行以太網(wǎng)通訊,將接收到的相關(guān)參數(shù)和信號(hào)點(diǎn)傳達(dá)至智能密煉負(fù)荷控制系統(tǒng)。上層系統(tǒng)為智能密煉機(jī)負(fù)荷平衡系統(tǒng),負(fù)責(zé)相關(guān)模型統(tǒng)計(jì)和運(yùn)算,對(duì)應(yīng)每個(gè)機(jī)臺(tái)分別下傳負(fù)荷控制有序信號(hào)和有序控制時(shí)間至密煉負(fù)荷控制PLC,然后由密煉負(fù)荷控制PLC傳至密煉機(jī)上輔機(jī)PLC。通過整個(gè)流程的相互采集和回傳功能,對(duì)每個(gè)機(jī)臺(tái)的加膠料動(dòng)作進(jìn)行有序控制,從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)密煉車間的總負(fù)荷控制,節(jié)約電能。

        系統(tǒng)整體通訊架構(gòu)如圖2所示。其中,密煉機(jī)上輔機(jī)PLC傳給密煉負(fù)荷控制PLC的數(shù)據(jù)有配方名稱、生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)定車數(shù)及完成車數(shù)、密煉機(jī)功率、配方中膠料總質(zhì)量、開加料門信號(hào)、開卸料門信號(hào)、關(guān)卸料門信號(hào)、壓壓砣信號(hào)、膠料準(zhǔn)備完成信號(hào)和煉膠時(shí)間等參數(shù)。密煉負(fù)荷控制PLC回傳給密煉機(jī)上輔機(jī)PLC的數(shù)據(jù)包括有序生產(chǎn)信號(hào)和有序生產(chǎn)時(shí)間。

        圖2 系統(tǒng)整體通訊架構(gòu)

        2.2 硬件選型

        本工作原理適合所有的PLC系列,現(xiàn)以三菱PLC為例進(jìn)行說明。密煉機(jī)上輔機(jī)PLC型號(hào)為三菱Q06UDEHCPU,該CPU功能強(qiáng)大,程序容量高達(dá)60K步,超高速,輸入輸出點(diǎn)數(shù)為4 096點(diǎn);程序執(zhí)行響應(yīng)時(shí)間為9.5 ns;內(nèi)置有以太網(wǎng)口,最大傳輸距離為100 m,可實(shí)現(xiàn)和密煉負(fù)荷控制PLC的以太網(wǎng)通訊。由于密煉機(jī)上輔機(jī)系統(tǒng)需要連接按鈕、電磁閥、光電開關(guān)、料位計(jì)和指示燈等器件,CPU后還掛有多個(gè)數(shù)字量輸入輸出模塊;膠料秤儀表、炭黑秤儀表和油料秤儀表的數(shù)據(jù)通過與串口通訊模塊QJ71C24N-R4通訊獲?。籆C-Link的本地站模塊QJ61BT11掛有多個(gè)輸入輸出點(diǎn),用來連接分站設(shè)備。

        密煉負(fù)荷控制PLC型號(hào)為西門子S7-200 SMART ST40 CPU。該CPU輸入輸出點(diǎn)多,可滿足大部分小型自動(dòng)化設(shè)備的控制需求,配備西門子專用高速處理器芯片,基本指令執(zhí)行響應(yīng)時(shí)間可達(dá)1.5×10-7s;使用市面上通用的集成Micro SD卡插槽實(shí)現(xiàn)程序更新和PLC固件升級(jí);S7-200 SMAR CPU模塊本體集成1個(gè)以太網(wǎng)接口和1個(gè)RS485接口,以太網(wǎng)接口支持西門子S7協(xié)議和TCP/IP協(xié)議;RS485接口支持Modbus-RTU和自由口通信,可以與變頻器、觸摸屏等第三方設(shè)備通信。

        2.3 軟件技術(shù)架構(gòu)

        本工作所用軟件采用自主研發(fā)的智能化控制軟件平臺(tái),該平臺(tái)是通過組態(tài)化的架構(gòu)設(shè)計(jì),利用統(tǒng)一先進(jìn)的技術(shù)工具對(duì)目前的軟件進(jìn)行整體規(guī)劃和技術(shù)實(shí)現(xiàn),軟件平臺(tái)采用.NET平臺(tái)開發(fā)。

        該平臺(tái)具有如下特色。

        (1)插件式框架設(shè)計(jì)。通過增加插件擴(kuò)展平臺(tái)功能,實(shí)現(xiàn)軟件功能即插即用,方便系統(tǒng)擴(kuò)展升級(jí)。

        (2)工程模板化設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)積累和功能復(fù)用,提高二次開發(fā)效率。

        (3)數(shù)據(jù)接口抽象設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)組態(tài)設(shè)計(jì)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)無關(guān)性。

        (4)設(shè)備接口抽象設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)上位機(jī)工程開發(fā)時(shí)PLC設(shè)備無關(guān)性。

        (5)仿真設(shè)計(jì)。畫面即時(shí)仿真,方便效果展示。

        (6)平臺(tái)化設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)全組態(tài)二次開發(fā)。

        3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)

        3.1 系統(tǒng)組成

        密煉機(jī)上輔機(jī)系統(tǒng)包括上位機(jī)系統(tǒng)和下位機(jī)控制。上位機(jī)系統(tǒng)部署在現(xiàn)場(chǎng)工控機(jī)上,采用C#語言進(jìn)行設(shè)計(jì),主要功能是向現(xiàn)場(chǎng)機(jī)臺(tái)下傳生產(chǎn)計(jì)劃、進(jìn)行工藝配方的維護(hù)和修改、實(shí)時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)情況、查詢生產(chǎn)報(bào)表、查詢操作日志和報(bào)警日志等[7]。下位機(jī)中的上輔機(jī)PLC接收上位機(jī)系統(tǒng)下傳的配方和工藝,控制密煉機(jī)執(zhí)行加膠料、加炭黑、加油料、提壓砣、壓壓砣、開卸料門和關(guān)卸料門等動(dòng)作[8]。

        3.2 控制系統(tǒng)分析

        密煉機(jī)的工作流程如圖3所示。首先進(jìn)行密煉初始化,然后判斷下傳配方所需的物料,待物料稱量完成并且有“準(zhǔn)備完成”的信號(hào)之后,判斷工藝中設(shè)定的時(shí)間、溫度和能量等條件是否滿足要求,若滿足要求則按照工藝要求,從加膠料開始逐步執(zhí)行動(dòng)作,直到膠料排出密煉機(jī)為止,即完成1車膠料密煉,若密煉完成車數(shù)小于設(shè)定車數(shù),則繼續(xù)下一車膠料的混煉動(dòng)作,直到完成車數(shù)達(dá)標(biāo),則該計(jì)劃執(zhí)行完成。由于現(xiàn)場(chǎng)密煉機(jī)生產(chǎn)線較多,經(jīng)常出現(xiàn)多個(gè)機(jī)臺(tái)同時(shí)加膠料的情況,由此產(chǎn)生的負(fù)荷太大,錯(cuò)峰加料就會(huì)很好地解決此問題。

        圖3 密煉機(jī)工作流程

        3.3 控制系統(tǒng)優(yōu)化

        智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)的工作原理如圖4所示。當(dāng)出現(xiàn)多臺(tái)密煉機(jī)同時(shí)需要加膠料時(shí),首先上位機(jī)系統(tǒng)將這幾個(gè)機(jī)臺(tái)的密煉負(fù)荷有序控制時(shí)間分別下傳到密煉負(fù)荷控制PLC中,再由密煉負(fù)荷控制PLC傳給上輔機(jī)PLC,有序控制時(shí)間間隔為1~5 s,上輔機(jī)PLC通過修改密煉機(jī)上輔機(jī)程序,保證每個(gè)機(jī)臺(tái)的加膠料動(dòng)作按順序執(zhí)行。

        圖4 密煉負(fù)荷有序控制原理

        4 系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)

        4.1 功能結(jié)構(gòu)圖

        該智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)分為基礎(chǔ)信息、平衡控制、報(bào)警管理和系統(tǒng)管理4個(gè)模塊,其功能結(jié)構(gòu)圖如圖5所示。

        圖5 智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)

        4.2 功能說明

        4.2.1 基礎(chǔ)信息

        (1)設(shè)備臺(tái)賬。管理設(shè)備生產(chǎn)線信息,分配設(shè)備唯一標(biāo)識(shí),規(guī)劃設(shè)備IP地址等信息。

        (2)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。管理設(shè)備的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),設(shè)定設(shè)備的參數(shù)標(biāo)識(shí)。

        (3)模型參數(shù)。設(shè)定平衡優(yōu)化模型所需的參數(shù)和算法規(guī)則。

        4.2.2 平衡控制

        (1)工藝負(fù)荷采集。通過系統(tǒng)自動(dòng)采集各設(shè)備的工藝負(fù)荷參數(shù),并且進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。

        (2)周期負(fù)荷曲線。對(duì)負(fù)荷曲線進(jìn)行采集、監(jiān)控,形成周期負(fù)荷曲線。

        (3)平衡控制策略。設(shè)定平衡預(yù)測(cè)算法模型對(duì)應(yīng)的平衡控制策略、時(shí)間間隔等信息,算法模型根據(jù)策略進(jìn)行設(shè)備的控制。

        (4)負(fù)荷實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)負(fù)荷參數(shù),并且發(fā)送給模型進(jìn)行計(jì)算,模型計(jì)算后反饋控制參數(shù);可通過系統(tǒng)和APP等查看實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)曲線信息。

        (5)工藝曲線查詢。對(duì)所有的曲線進(jìn)行實(shí)時(shí)存儲(chǔ),根據(jù)時(shí)間隨時(shí)追溯查詢工藝曲線信息。

        (6)運(yùn)行狀態(tài)分析。對(duì)設(shè)備負(fù)荷、設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行分析和監(jiān)控。

        (7)平衡控制模型。建立平衡控制模型,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行靈活部署,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景和知識(shí)場(chǎng)景的集成,實(shí)現(xiàn)智能化模型的搭建及環(huán)境的智能化感知。

        4.2.3 報(bào)警管理

        (1)報(bào)警通知。根據(jù)報(bào)警策略,設(shè)備報(bào)警時(shí)通過微信和短信等通知到對(duì)應(yīng)的責(zé)任人。

        (2)報(bào)警查詢。根據(jù)時(shí)間、設(shè)備等查詢報(bào)警信息,根據(jù)報(bào)警信息對(duì)控制系統(tǒng)和軟件進(jìn)行優(yōu)化。

        (3)報(bào)警標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)定報(bào)警標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)報(bào)警標(biāo)準(zhǔn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備工藝和負(fù)荷參數(shù),出現(xiàn)異常及時(shí)進(jìn)行報(bào)警和處理。

        4.2.4 系統(tǒng)管理

        (1)用戶管理。管理系統(tǒng)用戶,分配賬號(hào)信息。

        (2)角色管理。管理角色,設(shè)定角色的功能,分配角色信息。

        (3)權(quán)限管理。為用戶分配權(quán)限,避免無權(quán)限用戶登錄系統(tǒng),同時(shí)對(duì)系統(tǒng)登錄信息進(jìn)行日志記錄。

        (4)操作日志。對(duì)系統(tǒng)的操作日志進(jìn)行記錄,記錄操作人、操作時(shí)間、功能和修改信息等,便于后續(xù)追溯分析異常操作。

        (5)系統(tǒng)日志。記錄所有系統(tǒng)日志和模型運(yùn)行日志等,便于對(duì)故障進(jìn)行分析,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化。

        5 應(yīng)用案例

        智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)研發(fā)成功后,已經(jīng)在部分輪胎企業(yè)進(jìn)行了應(yīng)用,并取得了一定的應(yīng)用效果。

        智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)主界面如圖6所示。該界面展示了11臺(tái)密煉機(jī)生產(chǎn)線的信號(hào)狀態(tài),包括準(zhǔn)備完成信號(hào)、投料狀態(tài)、開關(guān)卸料門狀態(tài)、設(shè)備狀態(tài)以及當(dāng)日耗電量等數(shù)據(jù)。

        圖6 智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)主界面

        投入有序控制系統(tǒng)使用前后密煉機(jī)的功率曲線對(duì)比如圖7所示。界面中下半部為使用智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)后密煉機(jī)的實(shí)際功率曲線,最長(zhǎng)延時(shí)5 s,共有5條生產(chǎn)線運(yùn)行,藍(lán)色曲線為總功率,其余為5條生產(chǎn)線各自的功率;上半部為還原無序控制狀態(tài)的密煉功率曲線圖。從圖7可以看出,有序控制狀態(tài)下5臺(tái)運(yùn)行中密煉機(jī)的最大總功率為5 307.79 kW,還原無序狀態(tài)下最大總功率為5 731.81 kW,5臺(tái)密煉機(jī)的額定功率總和為7 098 kW,智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng)將運(yùn)行中密煉機(jī)的實(shí)際總功率調(diào)節(jié)在其總額定功率的74.78%。

        圖7 密煉機(jī)功率曲線對(duì)比

        6 結(jié)論

        本工作設(shè)計(jì)了一種智能密煉負(fù)荷平衡控制系統(tǒng),該系統(tǒng)研發(fā)平衡預(yù)測(cè)算法模型,通過對(duì)密煉機(jī)加膠料等動(dòng)作的有序時(shí)間控制,實(shí)現(xiàn)了平衡控制設(shè)備執(zhí)行動(dòng)作的功能,從而將能量平均分配到每臺(tái)設(shè)備,避免了過大的電力峰值,不僅降低能耗,而且保護(hù)了設(shè)備。該項(xiàng)目的實(shí)施能夠使密煉車間的總負(fù)荷降低20%左右,節(jié)省電能,降低成本,提升企業(yè)的管理效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo),顯著提升經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

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