陸超, 蘇文文, 劉紅宇,2
(1.上海市軸承技術(shù)研究所,上海 201801;2.上海特種軸承工程技術(shù)中心,上海 201801)
織物自潤滑關(guān)節(jié)軸承因其良好的耐磨性能及長期免維護的經(jīng)濟性,廣泛應用于水利、航空和航天等領(lǐng)域[1-3]。
自潤滑關(guān)節(jié)軸承GE20-1成對安裝在飛機某部位阻尼器桿端的兩側(cè),在飛行過程中主要承受阻尼器的徑向載荷,可同時實現(xiàn)2個方向的擺動,軸承材料見表1,結(jié)構(gòu)如圖1所示。在軸承定期檢查過程中,發(fā)現(xiàn)1套軸承嚴重損壞,軸承外觀如圖2所示,其余同機的3套軸承也不滿足“軸向游隙不大于0.25 mm”的設(shè)計要求。4套軸承在機使用時間470 h,與其使用壽命要求1 000 h相差甚遠,且排查其他飛機上GE20-1軸承的軸向游隙,均有不同程度的軸向游隙超差。
表1 GE20-1軸承材料
GE20-1為參考GB/T 9163—2001《關(guān)節(jié)軸承 向心關(guān)節(jié)軸承》E系列設(shè)計的向心關(guān)節(jié)軸承,軸承外形尺寸見表2。
圖1 GE20-1軸承結(jié)構(gòu)
圖2 故障軸承外觀
表2 GE20-1軸承尺寸
通過掃描電鏡觀察圖2中襯墊的磨損情況,發(fā)現(xiàn)不同位置襯墊的磨損不一,桿端側(cè)襯墊磨損程度較嚴重,其微觀形貌如圖3所示。由圖可知,桿端側(cè)襯墊纖維磨損嚴重,襯墊編織結(jié)構(gòu)已不可辨別,襯墊在軸承使用工況下的耐磨損性能不佳。
圖3 桿端側(cè)襯墊微觀形貌
由于桿端側(cè)襯墊磨損嚴重,故未進行能譜分析。對遠離桿端側(cè)襯墊進行能譜分析,結(jié)果如圖4所示,分析結(jié)果見表3。
圖4 遠離桿端側(cè)襯墊的能譜分析
表3 遠離桿端側(cè)襯墊的能譜分析結(jié)果
圖4中可清晰觀察到纖維的編織方式,遠離桿端處襯墊比桿端側(cè)襯墊(圖3)磨損較輕,說明襯墊存在偏磨。
由表3中各種元素的百分比可知:襯墊摩擦表面存在少量Cr元素,說明襯墊與內(nèi)圈球面鍍硬鉻層對磨過程中,球面鍍硬鉻層磨損、脫落并保留在摩擦面。
對內(nèi)圈球面鍍硬鉻層的形貌進行微觀結(jié)構(gòu)觀察,如圖5所示。
圖5 內(nèi)圈球面鍍硬鉻層SEM圖片
由圖5可知:a端鍍硬鉻層磨損較輕,厚度剩10~11 μm;b端鍍硬鉻層已快磨穿,厚度僅剩1~2 μm。說明該使用工況下,內(nèi)圈球面涂層單邊磨損嚴重,涂層的耐磨損性能需進一步提升。
經(jīng)軸承故障分析發(fā)現(xiàn):在使用工況下,襯墊和內(nèi)圈球面鍍硬鉻層耐磨損性能不佳,且均出現(xiàn)了偏磨現(xiàn)象,磨損嚴重處表現(xiàn)為襯墊磨穿和鍍硬鉻涂層僅剩1~2 μm。需改善襯墊和內(nèi)圈球面涂層的耐磨損性能,以提升軸承的磨損壽命。
鍍硬質(zhì)合金硬度[5-8]達1 200~1 400 HV,且硬度層可增至0.1 mm以上,能保證內(nèi)圈球面有足夠厚度的耐磨涂層。改進原CD1#襯墊的編織結(jié)構(gòu)[9]和復合纖維中聚四氟乙烯(PTFE)的含量,增加摩擦面PTFE的含量,改進后襯墊編號為CD2#,CD3#,襯墊信息見表4。
表4 襯墊信息
3.1.1 試驗軸承
通過篩選、組合后確定的試驗軸承信息見表5。
表5 GE20軸承信息
3.1.2 試驗參數(shù)
根據(jù)軸承使用工況,確定試驗參數(shù)見表6,要求軸承在徑向載荷下可實現(xiàn)繞x軸和z軸擺動。
表6 試驗參數(shù)
3.2.1 試驗設(shè)備
磨損試驗在高頻擺動磨損試驗機(圖6)上進行,試驗機系統(tǒng)由加載系統(tǒng)、擺動系統(tǒng)、傳感系統(tǒng)等組成。
圖6 高頻擺動試驗機
3.2.2 操作步驟
1)將試驗軸承安裝在工裝桿端座孔內(nèi),如圖6所示,在軸承內(nèi)外圈端面做好標記,記錄軸承外圈、內(nèi)圈及桿端座孔之間的相對位置,以保證拆裝后對磨面始終不變;
2)將試驗軸承與試驗軸配合后安裝在試驗臺上;
3)調(diào)試設(shè)備,設(shè)置試驗參數(shù),對軸承施加18 kN的徑向載荷,保壓15 min,隨后按表6中的試驗參數(shù)開啟擺動磨損試驗。
3.2.3 判定依據(jù)
1)驗證試驗:軸承磨損100 h后軸向游隙不大于0.05 mm;
2)壽命試驗:軸承磨損1 500 h后軸向游隙不大于0.25 mm。
3.2.4 數(shù)據(jù)采集要求
1)試驗前,檢測并記錄軸承軸向游隙;
2)開始試驗后,每完成100 h磨損試驗,檢測軸承軸向游隙。
3.3.1 100 h驗證試驗
100 h驗證試驗前后軸承軸向游隙見表7,試樣狀態(tài)如圖7所示。
表7 100 h磨損后軸承的軸向游隙
圖7 100 h磨損后內(nèi)圈球面外貌
由表7和圖7可知:
1)原軸承GE20-1經(jīng)100 h磨損后軸向游隙超標,改進軸承GE20-2,GE20-3的軸向游隙合格,GE20-2的軸向游隙最??;
2)內(nèi)圈球面鍍硬鉻層已出現(xiàn)磨損,且形成了明顯磨痕,而硬質(zhì)合金層球面光亮僅有少量擦痕,耐磨性能較好。
經(jīng)100 h驗證試驗,GE20-2軸承性能最佳,故篩選GE20-2進行壽命試驗。
3.3.2 1 500 h壽命試驗
完成2套GE20-2(3#,4#)軸承的1 500 h磨損壽命試驗,繪制軸承軸向游隙隨時間的變化曲線(圖8),試驗后軸承如圖9所示。
圖8 GE20-2軸承軸向游隙的變化曲線
圖9 1 500 h磨損后3#GE20-2軸承內(nèi)圈球面外貌
1)經(jīng)1 500 h壽命試驗后,2套GE20-2軸承軸向游隙均滿足不大于0.25 mm的使用要求,且試驗的重復性較好。
2)試驗后內(nèi)圈球面有一定寬度的磨痕,無手感深度,球面光亮,涂層耐磨性良好。
3.3.3 飛機使用對比
根據(jù)客戶要求,改進后軸承需滿足“飛行300 h軸向游隙不大于0.25 mm”的要求。為進一步驗證改進效果,對8套GE20-1,GE20-2軸承分別進行了300 h裝機試驗(GE20-1軸承飛行200 h軸向游隙已超標,停止試驗),具體試驗數(shù)據(jù)見表8。
表8 改進前后GE20軸承軸向游隙
繪制改進前后軸承游隙概率密度函數(shù),如圖10所示,求得軸向游隙為0.25 mm時概率值(概率密度曲線的積分)分別為F1=0.067和F2=1。
圖10 軸承軸向游隙概率密度函數(shù)
說明軸承GE20-1僅有6.7%可通過“使用200 h、軸向游隙不大于0.25 mm”的要求,GE20-2可100%通過“使用300 h軸向游隙不大于0.25 mm”的要求。軸承磨損性能顯著提升,且軸向游隙數(shù)據(jù)離散性降低,改進效果明顯。
1)GE20-1軸承改進前內(nèi)圈球面鍍硬鉻層和襯墊耐磨性能不佳,磨損過程中出現(xiàn)偏磨現(xiàn)象。
2)內(nèi)圈球面采用硬質(zhì)合金涂層和改進襯墊CD2#的軸承GE20-2,在驗證試驗中100 h磨損性能最佳,1 500 h磨損下滿足軸向游隙不大于0.25 mm的要求,可作為軸承改進件。
3)軸承GE20-2可100%通過“飛行300 h軸向游隙不大于0.25 mm”的要求。