劉金玲,于遨海,索志鵬,韓松,黃麗
(中國航發(fā)哈爾濱軸承有限公司,哈爾濱 150025)
G80Cr4Mo4V鋼是我國航空發(fā)動機主軸軸承常用的第二代高溫軸承鋼材料,但隨著航空發(fā)動機工況越來越苛刻,對軸承旋轉(zhuǎn)精度、抗污染能力、可靠性以及使用壽命提出了更高的要求[1-2],現(xiàn)有的材料水平及加工技術(shù)手段很難保障軸承在高溫、重載工況下的長壽命和高性能要求。為解決此項技術(shù)難題,提出了軸承套圈離子滲氮表面改性技術(shù)。
離子滲氮技術(shù)是一種高性能滲氮方法,具有滲氮周期短,滲層脆性低,滲層厚度及組織可控性高的優(yōu)點,并對工件表面有凈化作用[3]。經(jīng)過離子滲氮處理后,材料表面硬度及壓應(yīng)力水平得到顯著提高,這將有助于提高材料抗疲勞性能及磨損性能[4]。本文在前期離子滲氮工藝研究的基礎(chǔ)上[5-6],再次對G80Cr4Mo4V鋼套圈離子滲氮工藝進行深入研究,同時分析滲氮層組織及性能的變化。
選取φ72 mm某型號軸承外圈為試樣,材料為G80Cr4Mo4V鋼,其化學(xué)成分見表1。結(jié)合相關(guān)資料[7]及廠內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)驗,外圈淬回火工藝為:在1 070 ℃下保溫35 min后進行氣淬,氣淬處理后將外圈在540 ℃條件下回火3次,每次2 h。
表1 G80Cr4Mo4V鋼的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))
常規(guī)淬回火使用BMI小型真空熱處理爐,該設(shè)備最高使用溫度1 300 ℃,最大淬火壓力1.2 MPa,可滿足G80Cr4Mo4V鋼常規(guī)淬回火的使用需求。離子滲氮采用RUBIG制造的離子滲氮爐,該設(shè)備有效工作尺寸為φ700 mm×1 200 mm,最高工作溫度650 ℃,極限真空度5 Pa,最大脈沖電壓700 V,最大脈沖電流300 A,最大脈沖功率210 kW,可調(diào)脈沖周期3~4 000 μs,可調(diào)脈沖休止周期9~4 000 μs,最大脈沖頻率0.125~83 kHz。
外圈滾道精磨后進行離子滲氮加工,基于前期離子滲氮工藝參數(shù)研究[5-6],離子滲氮溫度515 ℃,滲氮激活電壓650 V,滲氮電壓520 V,滲氮過程爐內(nèi)壓力保持在250 Pa,氮氫比為1∶25。選取5種不同離子滲氮工藝進行處理(表2),每種工藝處理試樣不少于10件;滲氮處理后分析相應(yīng)組織和硬度梯度,每個工藝不少于3件。選取組織合格和硬度梯度最佳的試樣進行終磨及精研加工,對比離子滲氮前、后試樣滾道處應(yīng)力梯度變化。
表2 G80Cr4Mo4V鋼外圈不同離子滲氮工藝
依據(jù)GB/T 11354—2005《鋼鐵零件滲氮層深度測定和金相組織檢驗》,對離子滲氮后外圈組織、硬度、滲層深度以及脆性進行評價。采用電解拋光并用X射線衍射法對離子滲氮前后外圈應(yīng)力梯度進行檢測評價。
將滲氮處理的外圈用線切割沿軸向部位切開,磨、拋處理后用4%硝酸酒精溶液浸蝕,采用500倍金相顯微鏡對組織進行觀察,結(jié)果如圖1所示,離子滲氮前、后試樣心部組織基本一樣,說明離子氮化處理只改變表面組織,對心部組織無影響。經(jīng)過工藝4,5滲氮處理后,滲氮層中出現(xiàn)不同程度的脈狀組織,這說明離子濺射時間過長或脈沖停頓時間不足將導(dǎo)致滲氮層中出現(xiàn)脈狀組織甚至網(wǎng)狀分布,這與文獻[8]的結(jié)論一致。
圖1 不同滲氮工藝下試樣的滲氮層及心部形貌
增加離子濺射時間,材料表面吸收功增加,表面氮離子濃度增高,容易導(dǎo)致脈狀組織出現(xiàn)。在其他工藝參數(shù)不變情況下,減少脈沖停頓時間,單位時間內(nèi)離子轟擊時間增加,滲氮層的氮濃度增加,增加了脈狀組織形成風(fēng)險,脈狀組織的出現(xiàn)會阻礙氮的擴散,致使表面積累大量氮,影響氮濃度分布同時降低了滲氮層深度[9]。GB/T 11354—2005規(guī)定,重要零件脈狀組織控制在1~2級,航空軸承作為發(fā)動機核心部件,要求軸承工作表面脈狀組織為1級甚至完全消除脈狀組織??紤]航空主軸軸承惡劣工況,本次試驗工藝1~3為合格組織,工藝4和工藝5為不合格組織。
離子滲氮處理后,由于濺射轟擊以及滲氮層中形成γ′-Fe4N及ε-Fe3N相,外圈表面硬度提高[10],將有助于提高軸承工作表面耐磨性能。
依據(jù)GB/T 11354—2005,采用TUKON250維氏硬度計以2.94 N(0.3 kgf)的測試力對滲氮層從表面0.03 mm處每隔0.05 mm進行硬度檢測,檢測至比基體硬度值高50 HV0.3處的垂直距離即為滲氮層深度。硬度梯度如圖2所示,圖中橫線為滲氮層有效區(qū)硬度分割線,硬度值為780 HV0.3(高于基體平均硬度50 HV0.3)。滲氮層深度見表3。
圖2 不同滲氮工藝下滲氮層硬度梯度
表3 不同離子滲氮工藝下外圈滲氮層深度
從滲氮層深度及硬度檢測結(jié)果可知,增加濺射時間可有效增加滲氮層深度及硬度。這是由于濺射時間越長,滲氮層表面吸收氮離子越多,接收能量也越多,但濺射時間過長會出現(xiàn)脈狀組織。在其他工藝參數(shù)不變的情況下,滲氮時間由30 h增至50 h,滲氮層深度及硬度得到顯著增加,滲氮時間延長至75 h時,由于滲氮時間達到50 h后滲氮層中氮濃度相對較高,繼續(xù)增加滲氮時間滲氮效果不再顯著,對滲氮層深度及硬度影響不再明顯。對比工藝2和工藝4可知,調(diào)整脈沖停頓時間可有效改善滲氮層脈狀組織,但對滲氮層深度及硬度影響不大。
離子滲氮具有效率高,脆性小等優(yōu)勢[11]。依據(jù)GB/T 11354—2005,采用維氏硬度計對前3種組織合格工藝的滲氮層脆性進行檢測,測試力為98.07 N,工藝3的滲氮層脆性檢測形貌如圖3所示,壓痕邊角完整無缺,脆性為1級。目前普遍認為滲氮后白亮層及嚴(yán)重脈狀組織是導(dǎo)致脆性的重要因素,由金相檢測可知滲氮層未產(chǎn)生白亮層且脈狀組織不大于1級。滲氮層脆性合格可減少軸承工作部位擦傷、碰傷等脆化表現(xiàn)[9]。
圖3 工藝3的滲氮層脆性檢測形貌(200×)
離子滲氮處理后由于氮離子進入晶格間隙促使晶格發(fā)生膨脹,以及氮與鐵離子發(fā)生相變等促使?jié)B氮層壓應(yīng)力增加[12]。根據(jù)廠內(nèi)離子滲氮處理后套圈圓度及表面粗糙度發(fā)生變化數(shù)據(jù)積累可知,滲氮處理后需對套圈進行終磨及精研加工。對工藝2滲氮后的外圈進行磨削加工,滾道磨削量為0.02 mm,外圈工作部位離子滲氮處理與常規(guī)硬化處理的應(yīng)力梯度如圖4所示。
圖4 工藝2外圈滲氮前后殘余應(yīng)力梯度對比
由圖4可知,離子滲氮后軸承工作部位壓應(yīng)力水平得到顯著提高,最大壓應(yīng)力提高1倍以上,壓應(yīng)力深度由8 μm增至250 μm。壓應(yīng)力的增加使軸承能抵抗較大的接觸應(yīng)力,抑制次表面的塑性變形,可大幅提高軸承耐磨性、抗疲勞性能和抗膠合性能[13]。
氮氫比為1∶25,脈沖比為1∶6工藝條件下,G80Cr4Mo4V鋼外圈在滲氮溫度515 ℃、滲氮時間50 h、脈沖時間70 μs、濺射時間3 h時性能最優(yōu)。離子滲氮處理后材料表面硬度、壓應(yīng)力得到顯著提高,有助于提高軸承疲勞壽命。