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        輪胎胎圈打褶和胎里窩氣的原因分析及解決措施

        2021-07-19 09:20:40慕振興胥建剛王俊霞王明偉孫宗濤
        輪胎工業(yè) 2021年2期
        關(guān)鍵詞:胎圈鋼圈機械手

        慕振興,胥建剛,王俊霞,王明偉,孫宗濤

        [浦林成山(山東)輪胎有限公司,山東 榮成 264300]

        輪胎生產(chǎn)過程中的外觀質(zhì)量問題主要有以下幾類[1-5]:(1)墊傷缺陷包括胎肩墊傷、胎側(cè)墊傷、胎冠墊傷、胎里墊傷、胎肩雜物墊傷、胎側(cè)雜物墊傷、胎冠雜物墊傷和胎里雜物墊傷;(2)損傷缺陷包括胎圈彎曲、胎體變形、割傷、胎冠損傷、胎肩損傷、胎側(cè)損傷、胎圈損傷、內(nèi)襯層損傷、烙傷、削傷和胎體損傷[6];(3)胎圈缺陷包括胎圈寬窄不一、胎趾圓角和胎圈大邊(局部、整周、露鋼絲)[7-9];(4)胎里缺陷包括膠囊打褶、胎圈打褶、窩氣、胎里不平、膠囊裂口、粘膠囊、膠囊碎、胎里起凸和胎內(nèi)裂口;(5)缺膠缺陷包括花紋圓角、胎冠出溝、胎冠缺膠、胎肩出溝、胎肩缺膠、胎圈缺膠、下胎側(cè)/胎圈(重皮)、上/下胎側(cè)缺膠和胎里缺膠[10];(6)模具缺陷包括胎肩出臺、胎圈出臺、花紋塊錯位和大邊。

        本工作主要對輪胎生產(chǎn)過程中比較常見、數(shù)量較多的胎里缺陷中的胎圈打褶和胎里窩氣進行原因分析,并提出相應(yīng)的解決措施。

        1 胎圈打褶

        胎圈打褶是輪胎硫化過程中硫化膠囊未完全舒展開、圈口部位膠料堆積造成的圈口部位局部凹陷現(xiàn)象,見圖1。通過現(xiàn)場查看和分析,胎圈打褶主要是由裝胎偏歪和硫化膠囊打褶造成的。

        圖1 輪胎胎圈打褶

        匯總統(tǒng)計半個月的胎圈打褶缺陷,發(fā)現(xiàn)12R22.5規(guī)格輪胎胎圈打褶數(shù)量及占比最大(見表1),因此優(yōu)先對該規(guī)格輪胎進行分析及改善。

        表1 胎圈打褶輪胎數(shù)量及占比統(tǒng)計

        1.1 裝胎偏歪

        裝胎偏歪主要是胎坯下降到下鋼圈位置時,圈口部位一側(cè)翹起卡在鋼圈上無法下落,另一側(cè)落到鋼圈底部造成的,如圖2所示。

        圖2 裝胎偏歪

        1.1.1 機械手伸張直徑大

        1.1.1.1 原因分析

        機械手伸張直徑過大,胎坯吊起后牢固地卡在機械手抓片中上部,不能自動滑到機械手抓片底端位置,造成抓胎偏歪。

        1.1.1.2 解決措施

        (1)機械手伸張直徑公差調(diào)整。機械手伸張直徑公差由±10 mm調(diào)整為±3 mm,對現(xiàn)場所有硫化機的機械手伸張進行確認(rèn)和調(diào)整,確保胎坯吊起后能夠自動下滑,保持水平不偏歪。機械手伸張直徑調(diào)整前后吊胎坯情況如圖3所示。

        圖3 機械手伸張直徑調(diào)整前后吊胎坯對比

        (2)機械手精度校驗。通過在機械手抓片上安裝校準(zhǔn)測量環(huán),定期對機械手對中精度、水平精度進行校驗,如圖4所示。

        圖4 機械手精度校驗

        1.1.2 胎坯變形

        1.1.2.1 原因分析

        胎坯變形過大,造成圈口部位呈橢圓或不規(guī)則形狀,胎坯降落到下鋼圈位置時不能與鋼圈緊密配合,一側(cè)翹起,另一側(cè)落到鋼圈底部,造成裝胎偏歪,如圖5所示。

        圖5 胎坯變形裝胎情況

        1.1.2.2 解決措施

        對容易變形的大規(guī)格輪胎胎坯車進行改造,損壞的胎坯車必須修理合格后再使用。將胎坯車帆布帶后方固定位置下移150 mm,并將帆布帶總長度減小100 mm。此改進的優(yōu)點是不增加額外費用,改造前后胎坯車如圖6所示。

        圖6 胎坯車改造前后對比

        1.2 膠囊打褶

        膠囊打褶主要是由于膠囊在胎坯內(nèi)部舒展不暢,不能完全張開及與胎坯緊密貼合,造成胎坯口部膠料在膠囊打褶處堆積。

        1.2.1 膠囊未噴涂隔離劑或隔離劑噴涂過少

        1.2.1.1 原因分析

        未噴涂隔離劑或隔離劑噴涂過少,膠囊與胎坯接觸面的摩擦力增大,不利于膠囊的舒展,易造成膠囊的堆積打褶。

        1.2.1.2 解決措施

        (1)規(guī)定膠囊噴涂方法。膠囊每班噴涂1—2次,每次均勻噴涂2周;新膠囊要連續(xù)噴涂2鍋;使用超過300次的膠囊可適當(dāng)增加噴涂次數(shù),每班噴涂3—4次。

        (2)膠囊替代。用光面膠囊替代碎石花紋膠囊,減小膠囊與胎坯之間的摩擦力,便于膠囊更好地舒展。膠囊外觀對比見圖7。

        圖7 光面膠囊與碎石花紋膠囊外觀

        1.2.2 內(nèi)套高度低

        1.2.2.1 原因分析

        胎坯一次定型時,胎坯上胎圈高于模具上夾盤,造成膠囊在胎坯內(nèi)部舒展不暢,導(dǎo)致膠囊堆積,產(chǎn)生打褶缺陷,一般會造成輪胎上胎圈打褶。

        1.2.2.2 解決措施

        內(nèi)套高度由290 mm調(diào)整為320 mm,胎坯口部與膠囊上夾盤平齊,見圖8。

        圖8 內(nèi)套高度調(diào)整對比

        1.2.3 膠囊收縮不均

        1.2.3.1 原因分析

        硫化結(jié)束啟模后進行抽真空動作,膠囊收縮不均造成膠囊打褶,重新裝胎坯硫化時,胎坯內(nèi)部膠料在膠囊堆積打褶處造成膠料堆積。

        1.2.3.2 解決措施

        在硫化結(jié)束及胎坯定型過程中增加膠囊“呼吸”動作,讓打褶的膠囊充分伸展,收縮時形成6瓣狀,便于裝胎,減少打褶缺陷。改善前后膠囊收縮形狀見圖9。

        圖9 定型改進前后膠囊收縮形狀對比

        1.2.4 裝胎高度不合適

        1.2.4.1 原因分析

        胎坯裝入時偏高,膠囊定型時下口膠囊擠在胎坯口部未裝進去,導(dǎo)致膠囊堆積,產(chǎn)生打褶,此原因一般會造成下胎圈打褶。

        1.2.4.2 解決措施

        (1)規(guī)范裝胎高度,機械手裝胎時,胎坯下口距離下鋼圈10~15 mm。

        (2)安裝機械手定位桿,控制裝胎高度在規(guī)定范圍內(nèi),防止機械手降落不到位或降落過低。

        1.3 改善效果

        統(tǒng)計2018年5月至2019年6月的胎圈打褶輪胎數(shù)量,改善后胎圈打褶輪胎數(shù)量明顯減小,控制相對穩(wěn)定,統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表2。

        表2 改進前后胎圈打褶輪胎數(shù)據(jù)統(tǒng)計

        2 胎里窩氣

        胎里窩氣是輪胎硫化過程中硫化膠囊與胎坯沒有完全結(jié)合、其間的氣體未完全排出造成的。胎里窩氣缺陷主要發(fā)生在胎里的肩部位置,如圖10所示。

        圖10 胎里窩氣

        2.1 數(shù)據(jù)分析

        對12R22.5規(guī)格輪胎的84條胎里窩氣輪胎進行原因分析,結(jié)果見表3。

        表3 胎里窩氣原因分析

        由表3可以看出,產(chǎn)生胎里窩氣的主要原因是停機時間過長。停機時間過長會造成定型管路產(chǎn)生大量冷卻水,胎坯定型時冷卻水不易排出,膠囊不能充分伸張,與胎坯不能緊密結(jié)合,使得膠囊與胎坯之間的氣體不能及時排出,造成窩氣現(xiàn)象。

        2.2 解決措施

        2.2.1 工藝控制

        (1)膠囊在定型狀態(tài)下噴涂脫模劑,噴涂時噴槍距離膠囊15~25 cm,脫模劑呈扇形,沿膠囊表面上下噴涂,每次均勻噴涂2周,每班噴涂1—2次;新膠囊要連續(xù)噴涂2鍋;使用超過300次的膠囊可適當(dāng)增加噴涂次數(shù),每班3—4次。

        (2)新膠囊首鍋噴涂后均勻膨脹10次,每次膠囊直徑需超過側(cè)板直徑。

        2.2.2 定型時間調(diào)整

        由一次定型結(jié)束后進行二次定型改為一次定型未結(jié)束提前進行二次定型,防止一次定型與二次定型轉(zhuǎn)換時出現(xiàn)瞬間掉壓問題。

        2.2.3 增加定型排放裝置

        在主排管路增加定型排放裝置,一次定型開始的同時,自動打開定型排放閥門,將定型管路的冷凝水充分排放,保證定型壓力穩(wěn)定。

        2.3 改善效果

        試驗選擇生產(chǎn)12R22.5規(guī)格輪胎的309#—311#和317#—319#共6臺1 727 mm(68英寸)硫化機進行改進試驗,統(tǒng)計數(shù)據(jù)見表4。

        表4 胎里窩氣改善效果

        由表4可以看出,改進后胎里窩氣輪胎數(shù)量及占比明顯減小,改善效果明顯。

        3 結(jié)語

        通過現(xiàn)場原因分析及采取一系列整改措施,解決了輪胎胎圈打褶和胎里窩氣問題,取得了初步成效,提升了產(chǎn)品合格率,改進后1年中胎圈打褶和胎里窩氣缺陷輪胎數(shù)量分別減少458和65條,節(jié)約生產(chǎn)成本近18萬元。這也為其他規(guī)格輪胎及其他缺陷的改善工作提供了理論依據(jù)。

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