辛文彬,張際敏,林春霞,萬串串,崔 松
(1.應急管理部礦山救援中心,北京 100013;2.江西耀升鎢業(yè)股份有限公司,江西 贛州 341321;3.礦冶科技集團有限公司,北京 102628;4.國家金屬礦綠色開采國際聯(lián)合研究中心,北京 102628)
近年來,國家針對礦山采空區(qū)處理問題出臺了系列相關政策,明確了采空區(qū)安全隱患有序規(guī)范治理的要求[1-2]。為有效治理采空區(qū)安全隱患,國內學者做了大量的研究工作,取得了積極進展。陳慶發(fā)等[3-5]探討了采空區(qū)協(xié)同利用機制。付建新等[6]提出了硬巖礦山采空區(qū)損傷失穩(wěn)機制與穩(wěn)定性控制技術。李俊平等[7]列舉了采空區(qū)處理方法的研究進展,專門闡述了切槽放頂法、切頂與礦柱崩落法、V型切槽上盤閉合法、硐室及深孔爆破法等聯(lián)合處理方法。陳友東等[8]提出了類框架結構采空區(qū)處理新技術,可降低出礦二次損失和貧化。胡建軍等[9]提出了誘導減振崩落技術處理國內特大型采空區(qū)的方法。任鳳玉等[10]發(fā)展了一種采空區(qū)預留礦柱與充填協(xié)同處理技術,實現了采空區(qū)的廢石充填。徐必根等[11]通過構建系統(tǒng)的地壓和位移監(jiān)測網絡,對特大采空區(qū)崩落處理提供了安全保障。方翔等[12]提出了無側向自由面強制爆破處理采空區(qū)的技術,有效消除了大寶山露天礦下采空區(qū)的影響。這些研究成果為本項目采空區(qū)處理技術研究及方案制定提供了豐富的技術參考。
某鉛鋅礦主要開采1#、9#礦體,采礦方法主要是分段鑿巖階段礦房法,中段高度是60 m,分段高度是11 m。1 005 m中段1#礦體已垮通地表,形成泄壓通道,采空區(qū)垮塌不會對井下生產及系統(tǒng)造成破壞。1 005 m中段9#礦體采用自上而下的回采方式,先采1 005 m中段,945 m中段基本完成開拓工程,1 005 m以上共4個分段,分別為1 016、1 027、1 038、1 049 m;該礦體共劃分2個采場,分別為1901及1902采場,中間采用礦柱隔開,礦柱寬24 m,2個采場除底部結構未回收外已經基本回采完畢。
1901采場回采至1 038 m標高位置,形成采空區(qū)約1 800 m2,采空區(qū)頂板離地表12~15 m。該采空區(qū)西部邊幫靠近斷裂帶,部分垮塌,采空區(qū)南部下盤1 027 m分段巷道已大部分垮塌。1902采場部分回采至1 049 m標高(礦體西低東高),形成采空區(qū)面積約1 500 m2,采空區(qū)頂板離地表15 m左右。上述2個大的采空區(qū),無通地表的泄壓通道,如頂板出現大面積垮塌,則極可能對井下生產及系統(tǒng)造成災難性破壞。采空區(qū)現狀如圖1所示。
圖1 9#礦體采空區(qū)現狀Fig.1 Mine goaf current situation of 9# ore body
1)9#礦體1 005 m中段以上采空區(qū)沒有與地表貫通,如采空區(qū)發(fā)生大面積垮塌,所形成的沖擊波勢必對井下人員、設備造成較大破壞,因此,1901、1902采空區(qū)必須盡快破頂,形成覆蓋層及泄壓通道,解決采空區(qū)安全隱患。
2)945 m中段正在進行采準工程施工,目前存窿礦量僅維持選廠生產至2016年3月底(當時數據),若考慮1#礦體底部從2016年2月開始采用深孔拉塹溝,副產礦量約5~6 萬t,因此,公司選廠將面臨至少1個月無礦可選的境地,亟需回采9#礦體1 005 m中段24 m隔離礦柱,以保證選廠持續(xù)供礦。
由于9#礦體上部形成采空區(qū)面積較大,高度較高,且沒有貫通地表,當務之急是先破頂開天窗,盡早形成泄壓通道及覆蓋層,然后再考慮礦柱回采及空區(qū)處理等難題。為此,初步制定了2種方案。
方案1:首先在位置①進行采空區(qū)頂板破頂,破頂完成后,按照先超前處理部分采空區(qū),接著回采部分礦柱的總體思路,1901采空區(qū)分2次爆破破頂,1902采空區(qū)分3次爆破破頂,礦柱采場分5次爆破,具體實施的先后順序以圖中編號為準(見圖2),礦石廢石分采分運,礦石部分保證入選品位以上,其他按廢石運至地表廢石堆場。
圖2 礦柱回采與采空區(qū)分步分區(qū)同步處理方案Fig.2 Synchronous processing scheme of pillar recovery and mine goaf partition
方案2:首先在位置①進行采空區(qū)頂板破頂,破頂完成后,從1 005 m中段底部結構鏟出部分礦石,出礦的過程不能露出眉線,后續(xù)立刻進行②、③、④、⑤連續(xù)爆破,即每次爆破后補償空間足夠的條件下不立即出礦,即可準備下一次爆破,最短的時間內完成礦柱礦石的爆破工作,礦柱采場崩完后,借助地表對采空區(qū)1901、1902進行監(jiān)測,在保證安全的條件下盡早完成出礦(見圖3)。
圖3 礦柱連續(xù)崩落方案Fig.3 Pillar continuous caving scheme
2種方案的優(yōu)缺點對比如表1所示,由表可知方案1分步處理1901、1902采空區(qū)頂板,可保證采空區(qū)崩落在可控范圍內,但現場施工炮孔難度很大,并且炮孔需穿過角礫巖層,無法保證炮孔成形。方案2集中崩落礦柱,提高礦柱回采率,對選廠可快速供礦,緩解礦石供應短缺難題,但缺點是兩側采空區(qū)頂板垮落相對不可控。綜合考慮各方案的優(yōu)缺點,推薦方案2,但需詳細論證礦柱爆破破頂方案。
表1 2種方案優(yōu)缺點對比Table 1 Comparison of advantages and disadvantages of two schemes
9#礦體對應的地表為自然山體,附近200 m區(qū)域無建(構)筑及其他設施,爆區(qū)內無永久性保護設施,區(qū)外西南側200 m以外的平硐口附近有礦山壓風機站及輔助建筑設施、水泵房及熱風爐站,東側600 m外為東風井建筑及風機設施。
礦體頂底板為混合巖,混合巖屬于堅硬的、不易變形的巖層,穩(wěn)定性好。礦石類型為石英-螢石-硫化物膠結的致密長石角礫巖型,抗壓強度445.9~20.21 kg/cm2,相當于f=5~20。礦石密度2.85 t/m3,巖石密度2.7 t/m3,礦石松散系數1.6~1.72,按1.6計算。9#礦體地下水來自第四系沖積沉積層孔隙水,涌水量較小,水文地質條件簡單。
1)爆破范圍。本次爆破是9#礦體1 005 m中段礦柱采場1 038 m分段破頂扇形深孔爆破,破頂位置選擇礦柱5#川北端部的切割槽,破頂寬度為10 m,共2個分段:1 027、1 038 m分段。
累計共383個孔,設計孔深3 277.6 m,由于實際施工過程中,出現堵孔現象嚴重,致使9#礦體1 038 m分層切割槽深孔設計孔深與實測孔深相差較大,大量炮孔出現堵塞情況,尤其是西側炮孔堵塞長度約7~8 m。預計此次崩礦量14 900 t。
2)爆破施工主要參數。根據炮孔驗收的實際情況,1 005 m中段9#礦體孔口距約0.7 m,孔底距1.8~2.2 m,取2 m,排間距1.6 m,炸藥單耗初步按1.1 kg/m3確定。設炮孔長度為L(L按孔深H的1.1倍計算)、裝藥密度950 kg/m3,則每米孔的線裝藥量計算如下:
(1)
式中:a為孔口距;b為孔底距;H為孔深;W為排距;q為炸藥單耗;L為炮孔長度。
計算得Q線=2.16 kg/m。
采用散裝炸藥,耦合裝藥,實際每米孔裝藥量(炮孔孔徑d=60 mm),計算如下:
Q線裝=Sρ
(2)
式中:S為炮孔面積;ρ為裝藥密度。
計算得Q線裝=2.68 kg/m。
由全孔線長度裝藥率=Q線/Q線裝=2.16/2.68=80%,即對10 m長的炮孔裝藥長8.0 m,填塞長2.0 m。
3)起爆網路。實際裝藥時,共分11個段別起爆,起始段位為2段,即2~12段,其中最大單響在第4段位,實際分配炸藥量為695 kg(見圖4)??偪咨? 786.7 m,裝藥系數為80%,孔數383個。
圖4 起爆網路Fig.4 Detonating network
4)爆破危險區(qū)圈定
①爆破振動的安全距離
R地=(K/v)1/αQ1/3
(3)
式中:R地為爆破振動波的安全距離;v為爆破振動波安全速度,對于土坯房取1 cm/s,對于巷道取25 cm/s;K為與爆破地形地質相關系數,取250;α為爆破振動波隨距離衰減系數,取1.8;Q為延時爆破最大單響藥量,取695 kg。
通過計算,爆破振動的安全距離:對于土坯房,R地土=193 m;對于巷道,R地巷=34 m。
②爆破空氣沖擊波的安全距離
R沖=K沖Q1/2
(4)
式中:R沖為距爆破中心的安全距離;K沖為按被保護安全等級而定的系數,對物取2,對人取5;Q為延時爆破最大單響藥量,取695 kg。
通過計算,爆破空氣沖擊波的安全距離:R沖人=132 m;R沖物=53 m。
綜合考慮,取其中最大值R地土=193 m,作為本次爆破施工的最大安全距離。
③爆破飛石安全校核
井下范圍:R飛=(15~16)d×102=92~98 m,爆破時安全人員全部撤出硐內,不會發(fā)生飛石傷人情況。
地表范圍:由于破頂爆破,直通地表,會產生大量爆破飛石,因此,根據《爆破安全規(guī)程》(GB 6722-2014)規(guī)定的爆破安全飛石安全距離,取300 m。由于爆破在山坡上爆破,下坡方向的飛石安全距離應增大50%,即450 m,考慮其他不穩(wěn)定因素及坡頂廢石影響,本次爆破安全距離適當加大,設定為600 m范圍,即以爆破中心為圓心,600 m范圍內設置警戒,并專人看守,嚴禁人員進入警戒范圍內,同時參與警戒人員做好自身防護工作。
5)爆破效果。施工時嚴格按照爆破設計進行裝藥、聯(lián)線,并按照預計時間準時起爆,爆破后地表成功打開了“天窗”,長約40 m,寬約22 m,面積約880 m2,形成了貫通的泄壓通道(見圖5),至此解除了采空區(qū)頂板垮落帶來的地壓風險,整體達到了預期爆破效果。
圖5 破頂效果Fig.5 Roof breaking effect
1)通過某鉛鋅礦945 m中段以上采空區(qū)處理與礦柱安全回采工程實例可知,礦柱爆破破頂技術方案整體上是可行的,爆破達到了開“天窗”的效果,消除了采空區(qū)頂板垮落的地壓風險。
2)礦柱爆破施工方案按照相關規(guī)范進行了嚴格設計,但在實際施工過程中,部分區(qū)域堵孔現象嚴重,致使實際裝藥長度未達到設計長度,通過調整起爆順序等措施,將破頂區(qū)域范圍的炮孔由原來的分段爆破改成集中同段爆破,增大爆轟能量,最終實現了地表成功破頂。
3)地表形成“天窗”后創(chuàng)造了安全作業(yè)環(huán)境,同時為遺留礦柱的回采提供了充足的爆破自由面,確保了礦山的可持續(xù)安全生產。