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        TBM穿越超長(zhǎng)距離斷層破碎帶施工技術(shù)研究

        2021-07-13 09:58:46陽(yáng)爭(zhēng)榮甘宇程王松茂金永就鄭國(guó)萍
        廣西水利水電 2021年3期
        關(guān)鍵詞:拱架土石側(cè)墻

        陽(yáng)爭(zhēng)榮,甘宇程,王松茂,金永就,鄭國(guó)萍

        (廣東水電二局股份有限公司,廣州 511340)

        0 引言

        開敞式TBM在我國(guó)山嶺隧道施工中應(yīng)用較多,然而在含有灰?guī)r巖溶地層的長(zhǎng)大隧洞中應(yīng)用較少[1],在相類似水利工程隧洞的方案選擇時(shí),不少學(xué)者也針對(duì)各個(gè)項(xiàng)目特點(diǎn)對(duì)TBM 與鉆爆法施工進(jìn)行過(guò)分析[2~5]。根據(jù)前期地勘資料及少開支洞對(duì)工期及造價(jià)的影響,本工程采取開敞式TBM施工。當(dāng)開敞式TBM 掘進(jìn)到破碎帶時(shí),容易出現(xiàn)圍巖失穩(wěn)、掉塊,甚至有較大范圍的坍塌,也容易引起刀盤被淹埋、旋轉(zhuǎn)困難和卡機(jī)等問(wèn)題[6~9]。根據(jù)以往國(guó)內(nèi)案例,穿越斷層破碎洞段處理方法研究較為單一,有的通過(guò)短暫的處理即安全通過(guò),有的被迫停機(jī)處理長(zhǎng)達(dá)數(shù)月,有的甚至帶來(lái)滅頂之災(zāi),影響工期數(shù)年,最終更改設(shè)計(jì)路線或改為鉆爆施工方式才能完成。本文根據(jù)工程實(shí)例,對(duì)TBM設(shè)備進(jìn)行改良和對(duì)TBM施工技術(shù)進(jìn)行改進(jìn),結(jié)合其他施工技術(shù),保證TBM設(shè)備安全、快速地通過(guò)超長(zhǎng)距離斷層破碎洞段,提升了TBM在相似地層中的施工能力。

        1 工程概況

        廣西桂中治旱樂(lè)灘水庫(kù)引水灌區(qū)北干一標(biāo)段窯瓦~六浪隧洞TBM施工段,采用一臺(tái)全新美國(guó)羅賓斯公司生產(chǎn)的開敞式Φ5970 隧洞掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)施工。2018年7月2日,TBM隧洞掘進(jìn)至掌子面(樁號(hào)B17+827.6),樁號(hào)B17+841.6~B17+836.8 段掘進(jìn)方向右側(cè)側(cè)墻出現(xiàn)一條較大的溶蝕節(jié)理裂隙,長(zhǎng)約5.2 m,寬約0.2~2.4 m,充填大量黃泥。繼續(xù)往前掘進(jìn),根據(jù)地層揭露情況,該地層為斷層破碎帶,圍巖以土層為主,側(cè)墻土體松軟,其中夾有塊石,整體自穩(wěn)性非常差,掘進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)了頂拱土石坍塌、仰拱軟基、側(cè)墻土石坍塌、局部地層滲水等地質(zhì)問(wèn)題。同時(shí),開挖料為土料對(duì)開挖支護(hù)造成極大影響,造成了頂拱變形、刀盤結(jié)泥餅、皮帶機(jī)轉(zhuǎn)接口堵塞、皮帶頻繁被劃破等現(xiàn)象,嚴(yán)重影響施工安全和施工進(jìn)度。

        2 施工難點(diǎn)

        2.1 不可預(yù)見(jiàn)性

        設(shè)計(jì)提供的地勘資料顯示該段地層為Ⅲ類圍巖,灰?guī)r、泥質(zhì)灰?guī)r夾薄層鈣質(zhì)泥巖、硅質(zhì)巖、微風(fēng)化,未顯示該段有大的不良地質(zhì)體[10]。待揭露圍巖表明該段地層屬于斷層破碎帶時(shí),TBM設(shè)備盾體已經(jīng)進(jìn)入了該段地層。

        2.2 長(zhǎng)度較長(zhǎng)

        該段超長(zhǎng)斷層破碎帶長(zhǎng)度約為103.166 m,大大超過(guò)了掘進(jìn)過(guò)程中設(shè)計(jì)多次預(yù)估的長(zhǎng)度,甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了本標(biāo)段TBM 隧洞已探明的最復(fù)雜最難掘進(jìn)的F5斷層的長(zhǎng)度(約30 m左右)。

        2.3 頂拱土石坍塌

        由于穿越地層隧洞圍巖非常破碎,露出盾尾后,頂拱的土夾石就出現(xiàn)坍塌現(xiàn)象(見(jiàn)圖1),安全防護(hù)措施無(wú)法做到萬(wàn)無(wú)一失,對(duì)施工人員的安全造成較大威脅。

        圖1 盾尾頂拱土石坍塌

        2.4 側(cè)墻土石坍塌

        由于該段超長(zhǎng)距離斷層破碎帶整體為破碎的土夾石地層、土層等,掘進(jìn)過(guò)程盾尾側(cè)墻伴隨崩塌。塌方體落在空間狹窄的隧洞底部(見(jiàn)圖2),需人工及時(shí)進(jìn)行清理,對(duì)掘進(jìn)施工效率造成極大影響。

        圖2 側(cè)墻土石坍塌

        2.5 仰拱軟基,嚴(yán)重威脅內(nèi)燃機(jī)車行駛和整個(gè)隧洞安全

        由于TBM 設(shè)備掘進(jìn)過(guò)程中刀盤需要在掌子面進(jìn)行霧狀噴水作業(yè),同時(shí),部分洞段側(cè)墻及頂拱兩側(cè)存在少量滲水現(xiàn)象,造成仰拱表層土體在處于TBM盾體內(nèi)時(shí)已經(jīng)被水浸泡。待圍巖露出盾尾后,仰拱承載力已經(jīng)無(wú)法滿足支立拱架要求,容易出現(xiàn)拱架下沉現(xiàn)象,如不處理將造成拱頂破碎土石壓力整體壓沉拱架,進(jìn)而拉垮隧洞,整體隧洞安全時(shí)刻面臨挑戰(zhàn)。

        2.6 側(cè)墻空腔和土體松軟無(wú)法提供TBM推進(jìn)足夠的反力

        側(cè)墻土體較松軟,掘進(jìn)過(guò)程中側(cè)墻坍塌形成空腔,無(wú)法提供撐靴足夠的反作用力,不采取有效措施根本無(wú)法保證TBM 設(shè)備前進(jìn)。特別是應(yīng)對(duì)撐靴支撐軟弱圍巖塌腔不良的地質(zhì)條件,處理不當(dāng)時(shí),可能造成人員傷害及設(shè)備傷害(如撐靴掉落)等,從而影響TBM的施工進(jìn)度[11]。

        2.7 夾雜塊石堵塞皮帶轉(zhuǎn)接口

        TBM在斷層破碎帶開挖過(guò)程中,開挖料夾雜有大量不規(guī)則塊石,頻繁出現(xiàn)渣料堵塞皮帶機(jī)轉(zhuǎn)接口現(xiàn)象(見(jiàn)圖3),夾雜的塊石因懸空架落在轉(zhuǎn)接口數(shù)次割裂皮帶,造成意外停機(jī),修補(bǔ)皮帶耗費(fèi)了大量時(shí)間,極大地影響了TBM的掘進(jìn)效率。

        圖3 夾雜塊石堵塞皮帶轉(zhuǎn)接口

        2.8 頂拱變形

        由于頂拱堆積的土夾石壓力大,圍巖未露出盾尾前,已經(jīng)將TBM頂護(hù)盾壓縮至護(hù)盾能收縮的最小位置,造成拱架頂部安裝位置比原設(shè)計(jì)低15~20 cm(見(jiàn)圖4)。為解決此問(wèn)題,采用了增加多臺(tái)千斤頂,加上護(hù)盾自帶油缸液壓千斤頂頂升,仍然無(wú)法將頂護(hù)盾頂回原位。

        圖4 盾尾頂拱變形

        2.9 頂拱滲水

        2018年11月8日,TBM盾尾掘進(jìn)方向右側(cè)12~15點(diǎn)位置出現(xiàn)滲漏水情況,盾尾至撐靴鋼拱架脫出盾尾后受拱頂破碎圍巖壓力產(chǎn)生較大變形影響TBM后配套通過(guò)。

        2.10 刀盤結(jié)泥餅

        由于開挖料基本為土體,TBM掘進(jìn)過(guò)程中,又必須要進(jìn)行少量霧狀噴水作業(yè)(作用一個(gè)是降溫、降塵,另一個(gè)是方便出渣)。土體和水混合后易結(jié)成泥餅,粘結(jié)在刀盤出渣口及刀倉(cāng)內(nèi)。掘進(jìn)過(guò)程中,幾乎每天都會(huì)出現(xiàn)渣土結(jié)成泥餅堵塞出渣口,造成無(wú)法出渣的情況,對(duì)掘進(jìn)效率產(chǎn)生直接影響。同時(shí),斷層破碎帶圍巖軟硬不均,影響刀具使用壽命[2]。

        3 應(yīng)對(duì)措施

        TBM 突遇超長(zhǎng)距離斷層破碎帶,困難大、時(shí)間跨度長(zhǎng)、處理效率低。為應(yīng)對(duì)各種施工難點(diǎn),解決現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生的各種困難和問(wèn)題,采取了多種技術(shù),同時(shí)結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,創(chuàng)新部分施工技術(shù),較好地解決了本次斷層帶所遇到的各種困難和問(wèn)題。

        3.1 超前水平鉆探取芯

        根據(jù)該斷層破碎帶地層的復(fù)雜性和長(zhǎng)度的不可預(yù)見(jiàn)性,采取了超前水平鉆探取芯的方案。即TBM 設(shè)備在停機(jī)狀態(tài)下,施工人員進(jìn)入刀倉(cāng)內(nèi),將刀盤中心刀拆除,獲取鉆探取芯位置,將取芯設(shè)備拆除分解,通過(guò)進(jìn)人孔將拆解的設(shè)備部件逐件搬運(yùn)至刀倉(cāng)內(nèi)再進(jìn)行組裝,取芯及芯樣分析見(jiàn)圖5。依靠該技術(shù)手段本次TBM 過(guò)斷層共進(jìn)行了8 次超前水平鉆探取芯(累計(jì)取芯長(zhǎng)度95.19 m),分階段獲取了掌子面前方地質(zhì)情況,有效地指導(dǎo)了TBM掘進(jìn)各項(xiàng)參數(shù)的設(shè)定,同時(shí)為后續(xù)支護(hù)方式提供了理論依據(jù),為安全穿越提供了地質(zhì)上的保障。

        圖5 取芯及芯樣分析

        3.2 Mcnally系統(tǒng)支護(hù)技術(shù)

        根據(jù)頂拱坍塌情況,采取了Mcnally 系統(tǒng)支護(hù)技術(shù)(頂拱密排鋼筋排配合拱架加密加強(qiáng)支護(hù)方案),首先將鋼筋在洞外截?cái)嘀瞥煽v向鋼筋排,人工將鋼筋提前搬運(yùn)并插入TBM盾體鋼筋排儲(chǔ)存艙中。TBM 往前掘進(jìn)時(shí),再將鋼筋人工拔出儲(chǔ)存艙,配合鋼拱架支護(hù)加固拱頂(見(jiàn)圖6)。

        圖6 Mcnally系統(tǒng)支護(hù)

        3.3 側(cè)墻防坍塌臨時(shí)支護(hù)技術(shù)

        TBM 在斷層中掘進(jìn),盾尾兩側(cè)土石伴隨崩塌,后期清理工作量較大,同時(shí)對(duì)隧洞整體支護(hù)穩(wěn)定性、安全產(chǎn)生較大影響,對(duì)隧洞施工人員產(chǎn)生較大威脅。面對(duì)此種情況,采取了兩種側(cè)墻加固技術(shù)加以解決。

        3.3.1 側(cè)墻徑向錨筋+噴砼臨時(shí)支護(hù)技術(shù)

        在土石露出盾尾后,馬上在頂拱120°兩側(cè)位置,采用大錘人工打入錨筋(由于空間有限,沒(méi)法采用大型設(shè)備進(jìn)行施工)加以防護(hù),再在側(cè)墻人工打入徑向錨筋,并初噴一層噴射混凝土,穩(wěn)固側(cè)墻土體(見(jiàn)圖7)。

        圖7 側(cè)墻徑向錨筋+噴砼臨時(shí)支護(hù)圖

        3.3.2 創(chuàng)新應(yīng)用了一種永久加固防盾尾土石坍塌技術(shù)

        根據(jù)土石坍塌部位及該地層坍塌特點(diǎn),結(jié)合TBM 設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的分析研究,在側(cè)護(hù)盾位置(兩側(cè)各約90°范圍)采用弧形鋼板(廠家定制)焊接接長(zhǎng)(長(zhǎng)度1.2 m),延長(zhǎng)側(cè)護(hù)盾(見(jiàn)圖8),將可能發(fā)生坍塌的部位進(jìn)行封閉,以此保證在掘進(jìn)和拱架安裝過(guò)程中,側(cè)墻土體不出現(xiàn)坍塌,徹底消除了隱患,大幅度縮短了工序時(shí)間,加快了掘進(jìn)效率。

        圖8 側(cè)護(hù)盾延長(zhǎng)鋼板

        3.4 隧洞仰拱軟基換填施工技術(shù)

        在斷層破碎帶掘進(jìn)過(guò)程中,隧洞地質(zhì)大部分為土層時(shí),隧洞底部仰拱基本為軟基,面對(duì)有可能整體隧洞下沉,拱架支護(hù)失穩(wěn)的問(wèn)題,采取了隧洞仰拱軟基換填施工技術(shù)加以解決,換填后仰拱見(jiàn)圖9。

        圖9 換填后仰拱

        3.5 側(cè)墻大撐靴加壓施工技術(shù)

        斷層破碎帶中,側(cè)墻土體松軟(或塌空)無(wú)法提供TBM推進(jìn)足夠的反力前進(jìn),采用了3種施工技術(shù)配合予以解決。

        3.5.1 反復(fù)墊壓圓木、型鋼等方式,增加撐靴壓力

        人工將加工好的圓木壓入已坍塌的側(cè)墻空腔,將撐靴撐在墊好的圓木上,若撐靴壓力達(dá)不到要求,繼續(xù)往坍塌空腔內(nèi)塞圓木或型鋼,反復(fù)多次,直到撐靴壓力達(dá)到TBM前進(jìn)要求。

        3.5.2 修改TBM掘進(jìn)PLC程序

        原設(shè)備PLC 程序在大撐靴頂撐壓力設(shè)置有一固定限值,壓力達(dá)到該數(shù)值,設(shè)備即可前進(jìn)。根據(jù)程序邏輯關(guān)系,采取將這一限值進(jìn)行最大化限小,減少了多次反復(fù)墊壓原木、型鋼的工序時(shí)間,提高了效率。

        3.5.3 側(cè)墻大撐靴換填增壓施工技術(shù)

        采取了側(cè)墻大撐靴換填增壓施工技術(shù)解決了大撐靴壓力不足的問(wèn)題。具體做法是:圍巖露出盾尾,對(duì)側(cè)墻進(jìn)行人工開挖(挖深約50 cm)清理,再采用噴射混凝土(人工筑模)噴至原開挖面(見(jiàn)圖10),待砼強(qiáng)度上升后,大撐靴壓力達(dá)到更改后的PLC設(shè)計(jì)值滿足掘進(jìn)條件。

        圖10 側(cè)墻大撐靴換填增壓

        3.6 長(zhǎng)距離隧洞皮帶洞內(nèi)冷粘技術(shù)

        正常生產(chǎn)情況時(shí),采用皮帶硫化技術(shù)處理類似皮帶斷裂問(wèn)題,但花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng),不利于斷層不良地層的及時(shí)處理。根據(jù)這一實(shí)際情況,采用了皮帶冷粘技術(shù),克服了皮帶冷粘不適于潮濕環(huán)境這一難題,以較快的速度解決了快速修補(bǔ)連接皮帶問(wèn)題,一定程度上確保了掘進(jìn)和出渣順利。

        3.7 斷層破碎帶拱架更換施工技術(shù)

        由于TBM隧洞支護(hù)拱架與設(shè)備間隙非常狹小,本次斷層破碎帶掘進(jìn)中,出現(xiàn)多段已成型拱架變形影響設(shè)備后配套通過(guò)的現(xiàn)象,需對(duì)已安裝拱架進(jìn)行更換。針對(duì)該情況,采用了錨筋、自進(jìn)式錨桿、錨噴臨時(shí)加固技術(shù)攻克了這一難題,成功安全更換了多段變形拱架,取得了較好的支護(hù)效果[12],變形及更換拱架見(jiàn)圖11。

        圖11 變形及更換拱架

        3.8 TBM密閉刀倉(cāng)“泥餅”破除施工

        TBM 機(jī)手先將刀盤轉(zhuǎn)到合適的角度,然后鎖定。機(jī)手在刀倉(cāng)口值守,安排2 名施工人員先后從進(jìn)人口進(jìn)入刀倉(cāng),采用專用自制工具按照事先設(shè)置的先后順序逐一對(duì)刀盤進(jìn)料口、刀具周邊粘結(jié)的“泥餅”進(jìn)行破除。

        3.9 固結(jié)灌漿施工技術(shù)

        斷層破碎帶中出現(xiàn)滲水,這對(duì)于TBM掘進(jìn)過(guò)斷層破碎帶是一新的重大施工險(xiǎn)情。針對(duì)該情況,采取了對(duì)漏水位置一定范圍固結(jié)灌漿預(yù)先臨時(shí)加固方案。本措施的及時(shí)有效實(shí)施確保TBM 設(shè)備安全穿越漏水點(diǎn),確保了隧洞安全。

        3.10 巖石劈裂施工技術(shù)

        針對(duì)掘進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)孤石的情況,采取了巖石劈裂技術(shù)。采用該技術(shù)有效地解決了大塊孤石對(duì)拱架支護(hù)的影響,同時(shí)采用該方法大大減小了對(duì)地層的擾動(dòng),大大降低了塊石塌方的可能性。在保證了人員和設(shè)備的安全的同時(shí),更提高了支護(hù)效率。

        4 結(jié)論

        針對(duì)TBM 突遇超長(zhǎng)距離斷層破碎帶出現(xiàn)的施工難點(diǎn)(地質(zhì)不可預(yù)見(jiàn)、長(zhǎng)度較長(zhǎng)、頂拱土石坍塌、側(cè)墻土石坍塌、仰拱軟基、刀盤結(jié)泥餅、皮帶修復(fù)、大撐靴增壓、頂拱變形等),采用超前水平鉆探取芯、Mcnally系統(tǒng)支護(hù)、側(cè)墻防坍塌臨時(shí)支護(hù)、隧洞仰拱軟基換填、側(cè)墻大撐靴加壓、長(zhǎng)距離隧洞皮帶洞內(nèi)冷粘、斷層破碎帶拱架更換技術(shù)等多種施工技術(shù)相結(jié)合的方案,使TBM 安全、快速地通過(guò)了該段超長(zhǎng)斷層破碎帶,取得了預(yù)期的效果。按照原設(shè)計(jì)TBM應(yīng)對(duì)斷層破碎帶的方案,采取超前固結(jié)灌漿配合鋼拱架施工,需10 個(gè)月通過(guò)該段地層,現(xiàn)在采取新方案比原設(shè)計(jì)方案縮短工期約3 個(gè)半月,同時(shí)較原設(shè)計(jì)方案更安全。該方案的成功實(shí)施,將為今后開敞式TBM施工提供新的解決思路,可為其他類似工程提供參考。

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