李昭湟
(寧化日昌升新材料有限公司,福建 寧化 365400)
在離子型稀土礦開(kāi)采過(guò)程中,常常伴隨著土壤鹽堿化、地表水和地下水污染、植被破壞、水土流失、山體滑坡等環(huán)境問(wèn)題[1]。為滿(mǎn)足國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求,實(shí)現(xiàn)離子型稀土礦綠色高效開(kāi)采的可持續(xù)發(fā)展。國(guó)內(nèi)眾多的學(xué)者就如何提高離子型稀土原地浸礦工藝的浸取率與回收率進(jìn)行了深入研究。周賀鵬等[2]以江西龍南足洞風(fēng)化離子型稀土礦為研究對(duì)象,采用室內(nèi)柱式溶浸法模擬原地溶浸工藝過(guò)程,開(kāi)展離子型稀土礦溶浸過(guò)程影響規(guī)律研究,得出了最佳浸出條件參數(shù)。何正艷等[3]采用色譜板理論研究了柱浸中稀土和鋁的溶質(zhì)運(yùn)移過(guò)程,得出了實(shí)現(xiàn)最高溶質(zhì)運(yùn)移效率的最佳浸出條件。龍平等[4]利用Kerr模型模擬風(fēng)化殼淋積型稀土礦一維注浸過(guò)程,通過(guò)分批浸出實(shí)驗(yàn)確定了浸出過(guò)程的離子交換模型。李曉波等[5]通過(guò)對(duì)表土層浸礦孔注入裝置的改進(jìn)和優(yōu)化,解決了工程實(shí)際中注液井的塌陷問(wèn)題以及減少了稀土母液中的雜質(zhì)含量。林洪德[6]通過(guò)對(duì)注收液工程布置進(jìn)行施工優(yōu)化設(shè)計(jì),提高了全覆式礦床的綜合回收率。李春等[7]通過(guò)對(duì)浸礦劑滲透規(guī)律及負(fù)壓收液機(jī)理的研究,優(yōu)化收液方式和條件,得出了最佳的收液方式,提高了離子型稀土浸取率。怎樣結(jié)合柱浸試驗(yàn)優(yōu)化注收液系統(tǒng),提高福建礦區(qū)原地浸礦工藝離子型稀土浸取率與回收率,還需進(jìn)行系統(tǒng)研究。
結(jié)合福建某離子型稀土礦山開(kāi)采情況,以浸礦劑用量、浸礦劑濃度、浸礦劑液固比、注液強(qiáng)度、浸礦劑及壓頂水pH值對(duì)稀土浸出率的影響作為考察指標(biāo),進(jìn)行單因子變量實(shí)驗(yàn)。并結(jié)合探礦資料,運(yùn)用軟件分析,有針對(duì)性地對(duì)注收液系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。試驗(yàn)對(duì)福建離子型稀土礦的開(kāi)采有指導(dǎo)意義。
礦區(qū)內(nèi)離子吸附型稀土礦為全覆式稀土礦,礦體呈似層狀賦存于黑云母花崗巖風(fēng)化殼中,剖面上形態(tài)較簡(jiǎn)單,總體隨地形起伏而呈似層狀產(chǎn)出,礦體傾角基本與地形坡角相同,坡度一般15~25°,本區(qū)屬中低山地貌類(lèi)型,區(qū)內(nèi)小沖溝發(fā)育、地形較平坦,礦區(qū)水文地質(zhì)條件屬簡(jiǎn)單類(lèi)型。利用MapGIS軟件計(jì)算地質(zhì)儲(chǔ)量,并將MapGIS中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入3DMine三維軟件中核驗(yàn),最終分析得出該礦區(qū)有經(jīng)濟(jì)開(kāi)采價(jià)值的2個(gè)礦體(命名為2#、3#礦體),資源儲(chǔ)量情況見(jiàn)表1。本區(qū)礦石為中釔富銪型稀土,屬于典型的中重稀土,且品位較高,具有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
本次柱浸試驗(yàn)采用單因子變量法,并另設(shè)3組綜合條件試驗(yàn),選取對(duì)礦山主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)影響較大的變量(浸礦劑用量、浸礦劑濃度、浸礦劑液固比、注液強(qiáng)度、浸礦劑及壓頂水pH值)作為考察指標(biāo),以硫酸銨作為浸礦劑。為使試驗(yàn)過(guò)程盡量接近真實(shí)的礦山生產(chǎn)環(huán)境,采用除雜沉淀后的上清液或浸礦劑配置壓頂水進(jìn)行連續(xù)回灌。柱浸試驗(yàn)最終數(shù)據(jù)還要結(jié)合工業(yè)小試實(shí)驗(yàn)以修正試驗(yàn)數(shù)據(jù),修正后的數(shù)據(jù)將用于指導(dǎo)礦山生產(chǎn)。試驗(yàn)裝置見(jiàn)圖1。
(1)浸礦劑用量試驗(yàn):設(shè)置不同的硫酸銨/稀土質(zhì)量比,同時(shí)對(duì)比沉淀上清液與清水作為壓頂水的浸出差異。
(2)浸礦劑液固比試驗(yàn):試驗(yàn)采用4%硫酸銨溶液作為浸礦劑。
(3)浸礦劑濃度試驗(yàn):設(shè)計(jì)4%、3%、2%三組對(duì)比試驗(yàn)。
(4)固定浸礦劑用量變濃度試驗(yàn):設(shè)計(jì)恒定硫酸銨濃度為3%與變硫酸銨濃度(濃度采用4%與2%,用量平分)的兩組對(duì)比試驗(yàn)。
(5)注液強(qiáng)度試驗(yàn):設(shè)計(jì)8 mL/min、6 mL/min、5 mL/min、3 mL/min 4組對(duì)比試驗(yàn)。
(6)浸礦劑pH值試驗(yàn):設(shè)計(jì)pH值分別為2、3、4.5、5.8、7、8的6組硫酸銨溶液進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。
2.3.1 浸礦劑用量對(duì)浸出過(guò)程的影響
離子型稀土礦浸礦的實(shí)質(zhì)是一些電解質(zhì)中的陽(yáng)離子具有比這些離子相稀土更活潑的化學(xué)性質(zhì),可與這些離子相稀土發(fā)生交換而使其進(jìn)入溶液中[8]。浸出劑用量過(guò)少,NH4+濃度偏低,稀土離子不能完全交換,造成溶浸過(guò)程浸出率下降:而浸出劑用量過(guò)大,雖然浸出率大幅提高,但浸出液中的稀土離子濃度偏低,不利于后續(xù)作業(yè)的稀土再富集回收,同時(shí)造成礦體殘留藥劑嚴(yán)重[9]。根據(jù)浸礦劑用量試驗(yàn)與浸礦劑液固比試驗(yàn)所得數(shù)據(jù),分別建立浸礦劑用量與稀土浸出率變化曲線(xiàn)見(jiàn)圖2;不同固液比稀土浸出率變化曲線(xiàn)見(jiàn)圖3。稀土浸出率基本都隨硫酸銨/稀土質(zhì)量比的增加有一個(gè)增大的趨勢(shì),而且700 min前浸出率增長(zhǎng)較快,后期趨于平穩(wěn)。當(dāng)浸出率同為91%左右時(shí),采用清水作為壓頂水的硫酸銨/礦石質(zhì)量比需要1/124,而采用循環(huán)式的沉淀上清液作為壓頂水的硫酸銨/礦石質(zhì)量比只需要1/135,可節(jié)約25%左右的硫酸銨用量。隨著浸礦劑液固比的增大,稀土浸出率先增長(zhǎng)較快,后趨于平緩,而稀土平均濃度則一直呈下降趨勢(shì)。選取浸礦后期壓頂水液固體積質(zhì)量比為0.3(m3/t)最合適,稀土浸取率達(dá)到94.33%,濃度為1.59 g/l。
2.3.2 浸礦劑濃度對(duì)浸出過(guò)程的影響
浸礦劑離子濃度越高,溶液中NH4+濃度梯度升高,與離子相稀土交換反應(yīng)能力越強(qiáng)。通過(guò)不同浸礦劑濃度對(duì)比試驗(yàn),得出浸礦劑濃度對(duì)稀土浸出率的變化曲線(xiàn)見(jiàn)圖4。隨著浸礦劑硫酸銨濃度的增加,離子相稀土的浸出率也隨之增加且達(dá)到相同浸出率所用時(shí)間越短。同一濃度下,前期浸出率增長(zhǎng)較快,后期浸出率逐漸趨于穩(wěn)定值。據(jù)此規(guī)律,礦山生產(chǎn)期間,前期可以適當(dāng)增加硫酸銨濃度,減少稀土離子的反吸附,縮短生產(chǎn)周期,后期適當(dāng)減少硫酸銨濃度,降低硫酸銨用量,節(jié)約成本,減少浸出母液雜質(zhì)含量。由固定浸礦劑用量變濃度試驗(yàn)數(shù)據(jù)繪制固定浸礦劑用量變濃度稀土浸出率變化曲線(xiàn)見(jiàn)圖5。在非恒定浸礦劑濃度(4%與2%濃度)條件下的浸出率比恒定浸礦劑濃度(3%濃度)的浸出率更快趨于平穩(wěn)值且峰值更大。稀土浸出率達(dá)到95%,非恒定浸礦劑濃度只需450 min,恒定浸礦劑濃度需要650 min。這是因?yàn)榍捌诟邼舛龋∟H4)2SO4,迅速補(bǔ)充了離子交換而導(dǎo)致的濃度降低,減少稀土離子的反吸附現(xiàn)象,加快稀土離子隨溶浸液向下滲流,縮短了生產(chǎn)周期[10]。
2.3.3 浸礦劑注液強(qiáng)度對(duì)浸出過(guò)程的影響
浸礦劑注液強(qiáng)度對(duì)稀土離子浸出過(guò)程影響較大。浸礦劑流速過(guò)大,(NH4)2SO4溶液無(wú)法向礦粒內(nèi)擴(kuò)散,難以與礦石中的RE3+離子接觸和發(fā)生交換作用,易造成溝流或浸出“死區(qū)”;浸礦劑流速過(guò)小,被交換浸出的稀土離子不能及時(shí)進(jìn)入浸出液,將與原吸附的載體礦物發(fā)生再吸附,降低稀土的浸出效率,致使浸出周期變長(zhǎng)。通過(guò)注液強(qiáng)度對(duì)比試驗(yàn),繪制出不同注液強(qiáng)度稀土浸出率變化曲線(xiàn)見(jiàn)圖6。由曲線(xiàn)可知,浸礦劑流速為5 mL/min時(shí),最快達(dá)到浸出率峰值,而且浸出率峰值最大。
2.3.4 溶液pH值對(duì)浸出過(guò)程的影響
離子型稀土礦多呈弱酸性,H+不僅可將稀土離子交換解析,也可與NH4+發(fā)生交換反應(yīng),該副反應(yīng)造成溶浸液pH值小于浸出劑初始pH值,進(jìn)而表現(xiàn)出稀土礦石對(duì)不同pH值浸出劑的緩沖效果,產(chǎn)生抑制稀土離子水解的作用,故浸出劑溶液pH值對(duì)稀土浸出過(guò)程影響較大。根據(jù)硫酸銨溶液不同pH值對(duì)比試驗(yàn),得出不同pH值稀土浸出率變化曲線(xiàn)見(jiàn)圖7。由曲線(xiàn)可知,隨著pH值的增大,稀土濃度和浸出率都有先增大,然后趨于平穩(wěn),最后迅速減小的一個(gè)過(guò)程。當(dāng)浸礦劑pH值在4.5~6之間時(shí),稀土濃度峰值及浸取率均較高,但硫酸銨溶液自然水解呈弱酸性,所以pH值在4.5~5.5之間時(shí),硫酸銨溶液在調(diào)配過(guò)程中不需調(diào)節(jié)溶液pH值,便可直接使用。
在上述單因子柱浸工藝優(yōu)化試驗(yàn)基礎(chǔ)上,進(jìn)行3組綜合條件試驗(yàn),結(jié)果取其平均值。人工配礦4 kg,裝礦高度50 cm,礦石含水率10%,硫酸銨/礦石的質(zhì)量比為1/135,注液濃度調(diào)節(jié)順序?yàn)?%→2%→1%、硫酸銨消耗量比為2∶1∶1,浸礦劑液固體積質(zhì)量比為0.3(m3/t),后期壓頂水液固體積質(zhì)量比為 0.3(m3/t)。浸礦劑注液強(qiáng)度為5 mL/min,浸取液pH值為硫酸銨自然水解值5.8左右。試驗(yàn)結(jié)果表明,試驗(yàn)確定的工藝參數(shù)穩(wěn)定可靠,平均浸取率為94.5%,浸出液平均濃度為1.58 g/L。該柱浸最終優(yōu)化試驗(yàn)數(shù)據(jù)在工業(yè)實(shí)踐中也效果顯著,工業(yè)實(shí)踐中累計(jì)循環(huán)注液515 561.56 m3,回收471 120.15 m3,母液回收率91.38%,資源回收率87.68%。與之前生產(chǎn)實(shí)踐相比,資源回收率提高10%。為加快浸礦進(jìn)度,生產(chǎn)實(shí)踐中浸礦劑注液強(qiáng)度可以達(dá)到理論的2~3倍,也即12~15 mL/min。浸礦劑采用清水配置,使用沉淀上清液作為壓頂水進(jìn)行循環(huán)使用。
礦區(qū)內(nèi)回收的2#、3#礦體資源賦存規(guī)律呈現(xiàn)為上貧下富的倒漏斗型分布,大部分鉆孔深度品位均較好,2#礦體滲透性較好,3#礦體礦石粘性大,滲透性差。注收液系統(tǒng)布置形式見(jiàn)圖8。
為避免注液過(guò)程中出現(xiàn)“管涌”現(xiàn)象[11],導(dǎo)致雜質(zhì)離子過(guò)多析出,影響浸出率以及由此造成的注液井塌孔增加的邊坡坍塌風(fēng)險(xiǎn)。在注液井設(shè)計(jì)及施工中,地形相對(duì)平緩地區(qū),注液井直徑為120 mm;較陡區(qū)域,注液井直徑200 mm。在注液淺井中添加輔助滲漏裝置(圖9),輔助滲漏裝置既能減少浸礦劑在無(wú)效礦層中浸泡導(dǎo)致的損失,減少雜質(zhì)離子的析出,又能有效增加注液時(shí)的水頭壓力,利于稀土離子的快速交換。具體的注液井孔網(wǎng)參數(shù)設(shè)計(jì)如下:α≤8°的近水平地形,采用1.5 m×1.5 m井網(wǎng);8°<α≤25°的緩斜地形,采用2 m×2 m井網(wǎng);25°<α≤45°的傾斜地形,采用3 m×3 m井網(wǎng);α≥45°的急傾斜地形,采用4 m×4 m井網(wǎng)或不布置注液井。
礦區(qū)內(nèi)稀土礦類(lèi)型為全覆式稀土礦,無(wú)天然底板,需采用人造底板,采用巷道與導(dǎo)流孔、主巷道與副巷道相集合的復(fù)合式收液系統(tǒng)。在滲透性較好的礦塊,在山體邊坡坡腳處及主巷道間隙設(shè)置導(dǎo)流孔以回收稀土母液,在主、副巷道底部設(shè)置10 cm×10 cm×20 cm集液溝。巷道傾斜坡度2.5%~3.0%,通過(guò)自重匯集至母液收集池,經(jīng)水泵送至水冶車(chē)間。在滲透性較好的礦塊外圍,在其巷道或?qū)Я骺紫路皆鲈O(shè)環(huán)山溝,進(jìn)一步回收稀土母液。
采用室內(nèi)柱浸試驗(yàn)探究了浸礦劑用量、注液濃度、注液強(qiáng)度、溶液pH對(duì)浸出過(guò)程的影響,并結(jié)合礦山現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐優(yōu)化注收液系統(tǒng)。主要得出以下結(jié)論:
(1)在離子型稀土充足條件下,前期適當(dāng)增大浸礦劑(NH4)2SO4溶液濃度,有利于縮短浸出率達(dá)到峰值的時(shí)間,中后期可適當(dāng)減小(NH4)2SO4溶液濃度。這樣既能獲得比較高的浸出率又可以節(jié)約生產(chǎn)成本。
(2)在硫酸銨/礦石的質(zhì)量比為1∶135,注液濃度調(diào)節(jié)順序?yàn)?%→2%→1%,且用量比例為2∶1∶1時(shí),為加快浸礦進(jìn)度,生產(chǎn)實(shí)踐中浸礦劑注液強(qiáng)度可以達(dá)到理論最優(yōu)值(5 mL/min)的2~3倍,也即12~15 mL/min。實(shí)踐結(jié)果與之前生產(chǎn)實(shí)踐相比,資源回收率提高10%。
(3)結(jié)合工業(yè)實(shí)踐,建議注液濃度調(diào)節(jié)過(guò)程分為4個(gè)階段,第一階段4%濃度,于高品位及高海拔區(qū)域進(jìn)行注液;第二階段2%濃度,從高到低全區(qū)域覆蓋注液;第三階段在第二階段基礎(chǔ)上,采用1%濃度注液;第四階段利用循環(huán)水及清水加酸調(diào)配成壓頂水進(jìn)行注液,此階段為混合銨鹽注液階段,調(diào)配用的酸為硫酸。