李莜
(中國(guó)石油大慶石化公司煉油廠,黑龍江 大慶 163711)
由于疫情影響,市場(chǎng)對(duì)石油化工產(chǎn)品的需求量大幅下降,導(dǎo)致一些化工原料的價(jià)格產(chǎn)生較大波動(dòng)。其中石油苯(以下簡(jiǎn)稱苯)的價(jià)格下跌幅度較大,已低于生產(chǎn)苯的原料價(jià)格。催化重整裝置苯抽提單元如果繼續(xù)生產(chǎn)苯,勢(shì)必影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。文中介紹了某石化公司催化重整裝置通過合理調(diào)整部分單元的工藝控制參數(shù)來實(shí)現(xiàn)抽提單元停運(yùn),停產(chǎn)苯,增產(chǎn)合格的高辛烷值汽油。
某石化公司催化重整裝置以常減壓裝置的初頂、常頂石腦油和來自加氫裂化裝置的加氫裂化重石腦油為原料,主要產(chǎn)品有高辛烷值汽油、苯,副產(chǎn)品有氫氣、戊烷油、瓦斯氣。裝置設(shè)計(jì)操作時(shí)間為8 000 h/a,重整部分處理量為30×104t/a,抽提部分處理量為8×104t/a。
隨著環(huán)保意識(shí)提高及汽車尾氣污染嚴(yán)重,環(huán)保法規(guī)對(duì)汽車尾氣排放的限制日趨嚴(yán)格[1]。燃油汽車排放的尾氣中的苯是造成空氣污染的重要因素。苯的毒性較強(qiáng),是1類致癌物質(zhì)。為此,車用汽油中對(duì)苯的含量限制日漸嚴(yán)格[2]。按照中國(guó)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),成品車用汽油中苯的含量應(yīng)≯0.8%[3]。
該催化重整裝置正常生產(chǎn)流程中,重整生成油進(jìn)入脫戊烷穩(wěn)定塔T202。戊烷油經(jīng)塔頂排出,C6、C7組分經(jīng)側(cè)線送至抽提單元,剩余C8及以上組分經(jīng)塔底排出作為高辛烷值汽油送出裝置。當(dāng)抽提單元停運(yùn)時(shí),C6、C7組分將進(jìn)入塔底導(dǎo)致高辛烷值汽油中苯的含量超標(biāo),進(jìn)而影響全廠調(diào)和汽油中苯的含量。
催化重整裝置熱載體系統(tǒng)利用加熱爐對(duì)流室余熱為裝置部分換熱器提供熱源。熱載體系統(tǒng)設(shè)有2級(jí)壓控,1級(jí)換熱器有換H102、換H104、換H206,2級(jí)換熱器有換H309/1.2、換H316。
催化重整裝置熱載體系統(tǒng)工藝流程見圖1。
熱載體首先自容R401經(jīng)泵B401分別送至4合1爐對(duì)流室和3合1爐對(duì)流室取熱,不足的熱量由爐L401提供。被加熱后的熱載體經(jīng)上述換熱器后返回至容R401完成循環(huán)。其中換H309/1.2、換H316均為抽提系統(tǒng)換熱器。
經(jīng)計(jì)算,若抽提系統(tǒng)停止運(yùn)行,剩余換熱器的合計(jì)取熱量要小于4合1爐對(duì)流室和3合1爐對(duì)流室所提供的熱量。如此會(huì)導(dǎo)致隨著熱載體的循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn),整個(gè)熱載體系統(tǒng)的溫度會(huì)越來越高。而容R401為敞口容器,當(dāng)熱載體返回容R401的溫度超過230℃時(shí)就會(huì)導(dǎo)致熱載體發(fā)生自燃。
重整反應(yīng)中生成的苯主要源自如下反應(yīng)過程:(1)環(huán)己烷(CH)脫氫;(2)甲基環(huán)戊烷(MCP)異構(gòu)脫氫;(3)C6烷烴環(huán)化脫氫;(4)烷基苯脫烷基脫氫反應(yīng)。其中前3類反應(yīng)是苯的主要生成途徑[4],即環(huán)己烷、甲基環(huán)戊烷和C6烷烴是重整反應(yīng)中生成苯的前驅(qū)體。
原料中環(huán)己烷幾乎100%轉(zhuǎn)化為苯,約50%的甲基環(huán)戊烷和20%的C6烷烴轉(zhuǎn)化為苯[5],若在預(yù)分餾系統(tǒng)中將前驅(qū)體脫除,即可降低重整生成油中的苯含量,以保證高辛烷值汽油中苯含量合格。
該裝置預(yù)分餾塔設(shè)計(jì)工況為塔頂脫除C5及以下組分,若要充分脫除環(huán)己烷、甲基環(huán)戊烷等C6組分需提高塔底溫度,提高塔頂拔出率。在生產(chǎn)調(diào)整中先將預(yù)分餾塔底溫度由160℃提升至168℃。
此2種工況下得到的原料油組成見表1。
表1 不同塔底溫度下原料油的組成
由表1可見,通過提高塔底溫度可有效切割原料油中苯的前驅(qū)體。將加氫裂化重石腦油初餾點(diǎn)由84℃升至96℃,蒸發(fā)脫水塔底溫度由198℃升至209℃。調(diào)整前、后重整進(jìn)料和重整生成油組成見表2、3和表4、5。
表2 調(diào)整前重整進(jìn)料的組成/%
表3 調(diào)整前重整生成油的組成/%
表4 調(diào)整后重整進(jìn)料的組成/%
由表中數(shù)據(jù)可以看出,通過調(diào)整加氫裂化重石腦油初餾點(diǎn)和蒸發(fā)脫水塔的塔底溫度,重整生成油中苯的含量有較大幅度的下降,保證了抽提系統(tǒng)停工后塔T202底產(chǎn)出的高辛烷值汽油完全可以滿足分廠對(duì)汽油調(diào)和苯含量的要求。
表5 調(diào)整后重整生成油的組成/%
抽提系統(tǒng)停運(yùn)后,汽提塔底重沸器H309/1、2和白土塔進(jìn)料加熱器H316將停運(yùn),導(dǎo)致熱載體取熱量下降[6]。
根據(jù)公式Q=cmΔt計(jì)算,3臺(tái)換熱器合計(jì)取熱量Q1=9 700 MW,熱載體加熱爐L401加熱量Q2=7 360 MW,ΔQ=Q1-Q2=2 340 MW。
由此可見即使熱載體加熱爐L401停運(yùn),也將剩余熱量2 340 MW,出現(xiàn)熱量過剩,無法達(dá)到熱平衡。此時(shí)熱載體返回?zé)彷d體罐R401的溫度將提高至225~230℃,已經(jīng)超過了熱載體罐的設(shè)計(jì)溫度220℃,無法滿足其安全使用要求。
由于熱載體罐R401為敞口罐,正常生產(chǎn)中與空氣接觸,且熱載體成分為400SN潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油,其開口閃點(diǎn)為230℃,當(dāng)熱載體返回R401的溫度達(dá)到225~230℃時(shí),熱載體發(fā)生自燃的安全風(fēng)險(xiǎn)較高。熱載體系統(tǒng)原設(shè)計(jì)有熱載體冷卻器H401,由于該冷卻器使用年限較長(zhǎng)已報(bào)廢停用。故需要尋找其他途徑對(duì)熱載體進(jìn)行取熱。
由于汽提塔T303可進(jìn)行單塔水循環(huán),若維持T303單塔水循環(huán),可用T303底重沸器H309/1.2對(duì)熱載體系統(tǒng)進(jìn)行取熱。所需水循環(huán)量m可由下式計(jì)算得出:
經(jīng)計(jì)算所需水循環(huán)量m=1 036 kg/h,即T303水循環(huán)量1 036 kg/h即可滿足熱載體取熱的需求。
催化重整車間于2020年8月13日按計(jì)劃進(jìn)行抽提單元停工,具體操作調(diào)整如下:
(1)提高預(yù)分餾塔T101底溫度,由157℃提至172℃,提高預(yù)加氫進(jìn)料初餾點(diǎn)至95.5℃;
(2)提高T201底溫度,由198℃提至210℃,提高重整進(jìn)料初餾點(diǎn)至95.5℃;
(3)重整生成油中苯含量由4.3%下降至1.94%,經(jīng)過重整反應(yīng)生成的苯減少10 t/d。
具體增效如下:
(1)停運(yùn)離心泵3臺(tái),節(jié)約電能1 068 kW·h/d,折合人民幣600元/d;
(2)停運(yùn)蒸汽加熱器1臺(tái),節(jié)省蒸汽50.4 t/d,折合人民幣11 000元/d;
(3)停冷卻器3臺(tái),節(jié)省循環(huán)水4 680 t/d,折合人民幣1 500元/d;
(4)停熱載體加熱器1臺(tái),節(jié)省瓦斯386.6 Nm3/d,折合人民幣400元/d;
(5)增產(chǎn)高辛烷值汽油60 t/d,扣除苯停產(chǎn)的影響,實(shí)際增效折合人民幣68 000元/d。
該方案實(shí)施后,不但增效81 500元/d,達(dá)到了提質(zhì)增效的目的,同時(shí)也減輕了崗位操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
通過調(diào)整預(yù)分餾操作可有效的切除環(huán)己烷、甲基環(huán)戊烷、六元烷烴等苯的前驅(qū)體,降低重整生成油中苯含量,使其滿足汽油調(diào)和苯含量的要求。同時(shí)預(yù)分餾系統(tǒng)切割出的輕石腦油可以作為原料輸送至乙烯裂解裝置,提高乙烯產(chǎn)量,獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益。