孫靜雅梁明磊
(1.煙臺(tái)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東 煙臺(tái) 264006;2.煙臺(tái)華新不銹鋼有限公司,山東 煙臺(tái) 264006)
我們公司生產(chǎn)不銹鋼鋼坯,鋼種300 系,規(guī)格Φ130-220 圓坯、130-200 方坯。設(shè)備構(gòu)成:60 噸電爐一座,60 噸精煉爐一座,VOD 爐一座,三機(jī)三流R9 米小鋼坯連鑄機(jī)一臺(tái)。其中,連鑄機(jī)是從臺(tái)灣購(gòu)進(jìn)的二手設(shè)備,供電電源為460V60Hz,為此配套專門定購(gòu)了一套10KV50Hz 變460V60Hz 的變頻電源裝置為其供電。
連鑄機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)電源為460V/60Hz 的電源,為此我們新增了一套變頻電源,由株洲交流技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司設(shè)計(jì)安裝。該電源是將10kV/50Hz 電變換成為460V/60Hz 的電源變換系統(tǒng),有一套備份冗余,總?cè)萘窟_(dá)到3200kVA。電源采用二十四脈波整流技術(shù)以及移相并聯(lián)技術(shù),減小了電源對(duì)電網(wǎng)的諧波影響,增加了電源輸出電壓的波形品質(zhì)。變?cè)撾娫纯刂葡到y(tǒng)為操作者、用電設(shè)備、電源本身提供了完善的保護(hù)和安全措施。電源對(duì)關(guān)鍵電路和主要電氣參數(shù)時(shí)刻進(jìn)行監(jiān)測(cè),一旦出現(xiàn)故障,立即關(guān)斷電源,使用戶、用電設(shè)備、電源本身的風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
連鑄工序是整個(gè)煉鋼工藝中極其重要的環(huán)節(jié),一旦發(fā)生問題將導(dǎo)致全流程混亂,費(fèi)用成本大幅上升。連鑄設(shè)備澆鑄過程中不允許停電,這是連鑄設(shè)備的特性決定的,因?yàn)橥k娋鸵馕吨?dòng)力,機(jī)器就要停轉(zhuǎn),留在結(jié)晶器內(nèi)的鋼液就會(huì)因溫度降低而凝固結(jié)殼,事故處理需耗費(fèi)3 個(gè)小時(shí)時(shí)間,連鑄再開澆需做6 小時(shí)準(zhǔn)備,之前未澆鑄的鋼水需再處理[1]。因此,安全可靠供電十分重要。變頻電源裝置由株洲變流技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限公司設(shè)計(jì)制造,投入使用后開始頻繁出現(xiàn)故障,無法正常工作,期間由于此電源問題曾造成公司停產(chǎn)近10 天的嚴(yán)重后果。由于上述原因,連鑄電源問題必須解決。
對(duì)于電源問題,我們提出了兩個(gè)方案,一是請(qǐng)制造廠對(duì)現(xiàn)有460V60Hz 變頻裝置進(jìn)行改善,提高其可靠性,二是直接采用380V50Hz 市電供電,因第一種方案,既增加改造費(fèi)用,而改造后效果也不確定的原因,我們更偏重于第二種方案??尚行苑治鋈缦拢?/p>
連鑄設(shè)備主要由以下幾部分構(gòu)成:1.大包回轉(zhuǎn)臺(tái)2.結(jié)晶器3.拉矯機(jī)4.火切機(jī)5、引錠桿傳送裝置6.傳輸輥道7.冷床8.液壓站9.液面自控10.電磁攪拌裝置11.電控裝置等。其中,電氣可分為兩類:控制與傳動(dòng)??刂撇糠蛛妷旱燃?jí)包括:-24V、~110V、~220V、~460V;傳動(dòng)部分包含交直流電機(jī),直流電機(jī)用西門子DC MASTER 驅(qū)動(dòng),部分交流電機(jī)用西門子變頻器驅(qū)動(dòng),其他交流電機(jī)則直接由460V 電源供電。
控制部分電源頻率由60Hz 改為50Hz 可行,因這部分電源容量不大,電壓等級(jí)可采用升壓變壓器將380V 升高到460V 即可,控制系統(tǒng)電源不需再做其他改造即可使用。由DC MASTER 及變頻器驅(qū)動(dòng)的直流電機(jī)及交流電機(jī)用380V 市電直接供電即可,這是因?yàn)槲鏖T子DC MASTER 及變頻器輸入電壓范圍為380V-480V。而額定電壓為460V60Hz 的交流電機(jī)改為380V50Hz 供電后,其V/F 未變,因此,勵(lì)磁符合要求,只是由于電壓降低會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)矩降低[2],轉(zhuǎn)矩降低后還能否承擔(dān)原有的負(fù)載,這需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試再做評(píng)估確定。
理論上交流電機(jī)輸出軸功率與所加電壓成正比,降壓后的軸功率與降壓前之比為380/460=83%,通過實(shí)際測(cè)量,所有設(shè)備中最大的負(fù)載率也不超過80%,因此,從理論上說降壓后所有驅(qū)動(dòng)電機(jī)輸出軸功率都可以滿足設(shè)備負(fù)荷需求。工頻控制的電機(jī)在轉(zhuǎn)速降低后一些輥道、中包升降等對(duì)生產(chǎn)的影響可以忽略不計(jì),但液壓站,風(fēng)機(jī)等就要詳細(xì)計(jì)算流量是否滿足生產(chǎn)的要求。本次電源改造項(xiàng)目中,液壓泵站所采用的電機(jī)型號(hào)為280S,功率88KW,轉(zhuǎn)速1775rpm,電壓460V,頻率60Hz?,F(xiàn)采用380V,50Hz 供電。
由此可見,若新增輔助拉矯則最大流量為601.5L/min,比電源改造后的最大流量稍大,考慮到正常生產(chǎn)時(shí),由于生產(chǎn)步驟的限制,各油壓缸不可能同時(shí)動(dòng)作,可以滿足生產(chǎn)的需求。綜上所述,可以認(rèn)為電源改造后泵站的流量滿足設(shè)計(jì)的要求。經(jīng)過計(jì)算風(fēng)機(jī)也可以滿足要求。
按照以上分析,一是在控制系統(tǒng)增設(shè)了一臺(tái)380V 變460V 變壓器,二是總進(jìn)線直接由380V50Hz 電源引來,三是將變頻器及DC MASTER 相關(guān)參數(shù)重新設(shè)置。從測(cè)試結(jié)果來看,廢除460V60Hz 變頻電源,直接用380V50Hz 市電供電,設(shè)備性能完全可以滿足工藝需求,既節(jié)約維修支出,又減少故障環(huán)節(jié)。