張 琪 艾明飛 葛長(zhǎng)清 吳作價(jià) 管 虎
1 青島前灣聯(lián)合集裝箱碼頭有限責(zé)任公司 2 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司
隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展,集裝箱運(yùn)輸日趨增加,集裝箱運(yùn)輸船舶大型化,導(dǎo)致集裝箱岸邊起重機(jī)(以下簡(jiǎn)稱岸橋)的外伸距和高度不斷增加[1]。因設(shè)備制造誤差、使用不當(dāng)?shù)?,造成前大梁?duì)中超標(biāo),對(duì)設(shè)備的自身安全和作業(yè)效率造成影響[2]。以青島某集裝箱公司1#岸橋試運(yùn)行時(shí)存在的問(wèn)題為例,設(shè)計(jì)在役集裝箱岸邊起重機(jī)前大梁對(duì)中及前拉桿平衡度調(diào)整的方案。
青島某集裝箱公司1#岸橋是典型的超巴拿馬型單起升岸橋,該設(shè)備2006年11月份投入使用,設(shè)計(jì)起重量65 t、外伸距65 m。截至2020年11月,累計(jì)作業(yè)超過(guò)94萬(wàn)MOV。經(jīng)調(diào)研岸橋司機(jī)及該設(shè)備管理人員,該設(shè)備主要存在3個(gè)問(wèn)題。一是大車減速箱損壞頻繁,自2011年以來(lái),先后維修更換大車減速箱32個(gè),較其他設(shè)備高出42%;2017年,公司對(duì)該設(shè)備16臺(tái)大車減速箱進(jìn)行更換改造,增加齒輪強(qiáng)度,大車減速箱頻繁損壞問(wèn)題得到遏制。二是岸橋水平輪故障頻繁,特別是托架水平輪頻繁出現(xiàn)軸承損壞。三是司機(jī)反饋該設(shè)備進(jìn)行大型船舶同貝作業(yè)時(shí),岸橋?qū)?zhǔn)最海側(cè)一列位置,依次作業(yè)到陸側(cè)后,需要移動(dòng)大車重新對(duì)位,反之亦然,作業(yè)船舶越大,該問(wèn)題越嚴(yán)重。
收集分析同批次其他岸橋運(yùn)行數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),該設(shè)備平均作業(yè)效率為17.1 MOV/h,較其他設(shè)備(17.4 MOV/h、17.5 MOV/h、17.3 MOV/h)偏低;大車制動(dòng)頻繁,制動(dòng)次數(shù)較其他設(shè)備高出30%,岸橋作業(yè)時(shí)大車“點(diǎn)動(dòng)”頻繁。
針對(duì)上述問(wèn)題,2019年委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)該設(shè)備進(jìn)行整體鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)。
門框下橫梁水平度檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1,門框下橫梁對(duì)角線和角尺測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表2。測(cè)量分析得出:門框下橫梁對(duì)角線相差76 mm,門框下橫梁角尺相差54 mm,根據(jù)JTS257-2008《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》,兩項(xiàng)指標(biāo)不滿足相關(guān)要求(門框下橫梁對(duì)角線<10 mm,門框下橫梁角尺≤5 mm)。
表1 門框下橫梁水平度
表2 門框下橫梁對(duì)角線和角尺測(cè)量
對(duì)設(shè)備門框立柱垂直度測(cè)量進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表3。根據(jù)JTS257-2008《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》,門框立柱垂直度要求≤20 mm,立柱均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
表3 門框立柱垂直度測(cè)量結(jié)果
對(duì)設(shè)備大梁對(duì)中進(jìn)行測(cè)量,前大梁中心線偏于海側(cè)下橫梁中心線中垂線左側(cè)238 mm,根據(jù)QW/GSZA-03-2012《岸邊集裝箱起重機(jī)安裝驗(yàn)收規(guī)范》,大梁對(duì)中要求≤50 mm,不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
對(duì)設(shè)備拉桿應(yīng)力測(cè)量進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果見(jiàn)表4。前大梁前排拉桿在前大梁自重作用下拉桿系統(tǒng)的不平衡度為0%(<10%),符合標(biāo)準(zhǔn)要求;前大后排拉桿在前大梁自重作用下拉桿系統(tǒng)的不平衡度為20%(>10%),不符合要求。
表4 前大梁拉桿應(yīng)力
岸橋?qū)蔷€及角尺、前大梁對(duì)中以及岸橋在自重作用下拉桿系統(tǒng)的不平衡度超標(biāo),與司機(jī)反饋的大型船舶同貝作業(yè)需頻繁移動(dòng)大車、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)中大車制動(dòng)器動(dòng)作次數(shù)異常等情況吻合。
大型港口機(jī)械的結(jié)構(gòu)檢測(cè),重點(diǎn)是影響設(shè)備安全的結(jié)構(gòu)疲勞與裂紋問(wèn)題,并對(duì)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,依托設(shè)計(jì)單位出具方案進(jìn)行整改[3-4]。但對(duì)于主要結(jié)構(gòu)尺寸超差問(wèn)題,發(fā)生概率較小且施工難度較大,一些超差問(wèn)題無(wú)法現(xiàn)場(chǎng)解決,導(dǎo)致類似在役岸橋前大梁調(diào)整項(xiàng)目缺乏可以借鑒的成功案例。為此,依托港機(jī)設(shè)備制造企業(yè),通過(guò)模擬計(jì)算設(shè)計(jì)整改方案,確保項(xiàng)目的安全性和可行性。
根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,建立設(shè)備調(diào)整的整體模型。因?yàn)闊o(wú)法探究橋吊前大梁因?yàn)楹畏N因素變形,導(dǎo)致無(wú)法正向建模。所以根據(jù)現(xiàn)有變形量進(jìn)行逆向建模,推算出從最大變形量調(diào)整到前大梁對(duì)中符合要求的最小調(diào)整量。
基于岸橋主要結(jié)構(gòu)尺寸和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的實(shí)際數(shù)據(jù),建立ANSYS仿真模型。模型初始形態(tài),橋吊前大梁前端最大變形量為-240 mm,通過(guò)模擬調(diào)整門框斜撐桿的尺寸,將前大梁對(duì)中調(diào)整至符合標(biāo)準(zhǔn)要求,確定最終的位移量為69 mm。既僅調(diào)整門框斜撐桿,需將連接間隙增加69 mm,前大梁對(duì)中可以調(diào)整至理論零偏差,同時(shí)岸橋下橫梁角尺與對(duì)角線等數(shù)據(jù)一并改善。撐桿調(diào)整時(shí)理論作用力不低于50 t。
在役大型港口機(jī)械維修工藝,充分考慮船舶、設(shè)備防風(fēng)與碼頭安全規(guī)定等因素,針對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)性調(diào)整項(xiàng)目,需對(duì)重點(diǎn)的施工環(huán)節(jié)進(jìn)行充分論證,確保施工過(guò)程的設(shè)備結(jié)構(gòu)安全。包括結(jié)構(gòu)連接部件拆裝前連接部件的支撐、調(diào)整受力部位的加固以及調(diào)整過(guò)程中相關(guān)結(jié)構(gòu)的應(yīng)力釋放等。
4.2.1 主要調(diào)整部件確認(rèn)
根據(jù)模擬結(jié)果,對(duì)岸橋左側(cè)門框卸撐桿下端的連接螺栓孔進(jìn)行圖紙檢查和現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。該位置實(shí)際間隙為30 mm,連接螺栓孔采用腰型孔形式,調(diào)整余量為±25 mm,無(wú)法滿足調(diào)整要求,需重新加工連接板。因高強(qiáng)度螺栓松開(kāi)后不能再次使用,需準(zhǔn)備一臺(tái)套新螺栓。另外,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備原有的螺桿,因海邊鹽霧腐蝕,螺紋存在銹蝕情況,需更換新螺桿。
4.2.2 重點(diǎn)工藝確認(rèn)
大梁對(duì)中調(diào)整作業(yè)時(shí),將一側(cè)高強(qiáng)度螺栓全部卸除,門框斜撐桿處于可調(diào)整的自由狀態(tài),因撐桿自重以及岸橋其他作用力,需對(duì)撐桿增加剛性約束。在撐桿下端上側(cè)焊接滑板,在下方焊接支撐板,同時(shí)兩側(cè)焊接定位板,確保調(diào)整過(guò)程中,撐桿只能沿著中心線方向活動(dòng)。另外,經(jīng)過(guò)模擬測(cè)算,在自重情況下,調(diào)整斜撐需要超過(guò)50 t的作用力,需借助千斤頂?shù)仁┘油饬M(jìn)行調(diào)整,根據(jù)千斤頂尺寸,現(xiàn)場(chǎng)焊接頂升支架。
根據(jù)調(diào)整方案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工,主要工作內(nèi)容包括:焊接工藝支撐、對(duì)斜拉桿進(jìn)行調(diào)整和對(duì)中測(cè)量、更換兩塊連接板、更換高強(qiáng)度螺栓和調(diào)節(jié)螺栓、對(duì)連接板進(jìn)行加固。在調(diào)整過(guò)程中,使用徠卡全站儀,密切關(guān)注前大梁對(duì)中數(shù)據(jù)的變化,以及后大梁整體對(duì)中、立柱垂直度及門框下橫梁角尺偏差的變化量。
岸橋左側(cè)門框撐桿調(diào)整過(guò)程中,因尺寸變化導(dǎo)致海陸側(cè)臺(tái)車角尺發(fā)生相對(duì)變化。為了避免調(diào)整中的結(jié)構(gòu)應(yīng)力集中,將岸橋陸側(cè)進(jìn)行制動(dòng)與錨定,海測(cè)部分制動(dòng)器全部打開(kāi),臺(tái)車部分處于自由狀態(tài)。最終調(diào)整完畢,海測(cè)臺(tái)車整體向右側(cè)移動(dòng)29 mm,經(jīng)過(guò)2天試運(yùn)行后,門框下橫梁角尺偏差由原來(lái)的53 mm減少到16 mm。
在調(diào)整斜撐桿過(guò)程中,調(diào)整數(shù)據(jù)達(dá)到49 mm后,觀測(cè)結(jié)果顯示,岸橋后大梁對(duì)中為零,前大梁對(duì)中偏差仍有63 mm。經(jīng)檢查確認(rèn),岸橋右側(cè)下鉸點(diǎn)因支座干涉,沒(méi)有完全與半圓底座配合。采用現(xiàn)場(chǎng)研磨工藝,將底座進(jìn)行修正,最大位置修正3 mm后,下鉸點(diǎn)鉸軸與底座基本吻合,前大梁對(duì)中檢測(cè)為38 mm,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。前大梁對(duì)中偏差由原來(lái)的238 mm調(diào)整到最終的38 mm,調(diào)整量為200 mm。
隨著大型集裝箱岸橋進(jìn)入設(shè)備管理的中后期,鋼結(jié)構(gòu)安全成為碼頭設(shè)備健康管理的重要工作。針對(duì)結(jié)構(gòu)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)的大梁對(duì)中、前大梁拉桿均衡度等問(wèn)題,運(yùn)用ANSYS仿真分析并確立調(diào)整方案,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)的成功實(shí)踐驗(yàn)證了調(diào)整方案的可行性,為岸橋類似問(wèn)題的處置提供了參考方案。