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        綜采工作面液壓支架移架速度的提升研究

        2021-06-29 08:57:46
        機(jī)械管理開發(fā) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:拉架移架膠管

        楊 帆

        (大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司綜采裝備安裝分公司,山西 大同 037000)

        引言

        煤礦開采過(guò)程中液壓支架是其中非常重要的機(jī)械化設(shè)備,當(dāng)前階段采煤機(jī)的牽引速度普遍比液壓支架移架速度快[1]。比如液壓支架每完成一個(gè)移架過(guò)程需要的時(shí)間平均為25 s,但大功率采煤機(jī)完成一個(gè)周期的截割時(shí)間約為9~15 s,導(dǎo)致采煤機(jī)截割完成后液壓支架無(wú)法及時(shí)對(duì)頂板進(jìn)行支撐,加大了頂板冒落的可能性[2-3]??梢姡鄬?duì)較慢的移架速度輕則會(huì)降低采煤效率[4],重則威脅煤礦開采安全。在實(shí)踐過(guò)程中受到采煤環(huán)境的制約,在推溜和移架時(shí)分別容易出現(xiàn)刮板輸送機(jī)飄底和液壓支架啃底的問(wèn)題,這是限制移架速度的原因之一[5]。液壓支架的移動(dòng)過(guò)程主要受千斤頂控制回路的控制,控制系統(tǒng)的優(yōu)劣會(huì)在一定程度上影響移架速度[6-7]?;诖?,對(duì)刮板輸送機(jī)飄底和液壓支架底板啃底現(xiàn)象、推移千斤頂控制回路等進(jìn)行研究,對(duì)于提升液壓支架移架速度,保障煤礦開采安全,提升煤礦開采效率,具有重要的實(shí)踐意義。

        1 液壓支架推移的工作原理

        在整個(gè)液壓支架控制回路中,推移千斤頂控制回路是其中比較關(guān)鍵的回路,其作用主要是對(duì)液壓支架的推溜和移架過(guò)程進(jìn)行控制,見圖1。推移千頂頂裝置一端與液壓支架底座相連,一端與推移框架連接。如果換向閥處于右位狀態(tài),此時(shí)千斤頂有桿腔內(nèi)會(huì)進(jìn)入乳化液,導(dǎo)致活塞桿往回移動(dòng),進(jìn)而推動(dòng)框架往前移動(dòng),最終實(shí)現(xiàn)推溜的目的。相反地,如果換向閥處于左位狀態(tài),此時(shí)千斤頂活塞桿腔內(nèi)會(huì)進(jìn)入乳化液,進(jìn)而推動(dòng)缸體往前移動(dòng),最終實(shí)現(xiàn)移架的目的。需要說(shuō)明的是,在有桿腔控制油路中增加設(shè)置了安全閥,以免移架過(guò)程中將刮板輸送機(jī)拽回。

        圖1 推移千斤頂控制回路基本原理示意圖

        2 影響移架速度的原因

        2.1 竄液

        對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研發(fā)現(xiàn)目前使用的操縱閥存在竄液?jiǎn)栴}且比較嚴(yán)重。竄液具體形式主要有兩種,閥與閥之間竄液和閥的高壓與低壓兩側(cè)出現(xiàn)竄液。分析認(rèn)為發(fā)生竄液的原因主要有:實(shí)踐中操縱閥底座與鋼球之間會(huì)經(jīng)常發(fā)生碰撞,且碰撞頻率較高,導(dǎo)致兩者之間發(fā)生顯著的摩擦磨損,間隙變得越來(lái)越大,密封性能逐漸失效;零部件質(zhì)量不達(dá)標(biāo),在使用時(shí)無(wú)法發(fā)揮其應(yīng)有的效能,從而影響整體性能。如果采煤工作面有100個(gè)支架,每個(gè)支架包含7個(gè)操縱閥,則總計(jì)需要使用1 400個(gè)隔離閥。由于煤礦井下工作環(huán)境復(fù)雜,再加上零部件質(zhì)量不達(dá)標(biāo),如此多的零部件非常容易出現(xiàn)問(wèn)題,進(jìn)而引發(fā)嚴(yán)重的竄液現(xiàn)象。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),竄液導(dǎo)致的滲漏量達(dá)到了液壓泵額定流量的17%左右。一旦出現(xiàn)竄液?jiǎn)栴},會(huì)導(dǎo)致拉架時(shí)系統(tǒng)動(dòng)力不足,這是限制移架速度的重要因素之一。

        2.2 堵塞導(dǎo)致回路流量降低

        液壓回路中乳化液的流量會(huì)對(duì)其動(dòng)力大小產(chǎn)生決定性的影響。煤礦井下工作環(huán)境惡劣,液壓支架在長(zhǎng)時(shí)間工作過(guò)程中,一些粉塵顆粒不可避免地會(huì)滲入到液壓系統(tǒng)回路中,比如對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行檢修維護(hù)時(shí)煤塵矸石就很可能進(jìn)入系統(tǒng)。液壓回路內(nèi)部包含很多過(guò)濾器,這些粉塵顆粒就會(huì)在過(guò)濾器中堆積。如果不及時(shí)清洗,就會(huì)對(duì)液壓回路造成阻塞,導(dǎo)致乳化液流量降低,最終使得移架速度減慢。

        2.3 膠管直徑偏小

        乳化液需要通過(guò)膠管進(jìn)行傳輸。根據(jù)流體相關(guān)理論可知,在管道流量一定的情況下,管道直徑越小,則液體流動(dòng)速度越大,由于阻力造成的動(dòng)力損失則越大。根據(jù)液壓支架使用時(shí)的要求,乳化液在膠管中的流動(dòng)速度需要控制在2~5 m/s,此時(shí)對(duì)應(yīng)的膠管直徑大小為29~46 mm。但當(dāng)前液壓支架的液壓系統(tǒng)中配套使用的膠管最小為25 mm,明顯比要求的直徑范圍偏小。過(guò)小的膠管直徑導(dǎo)致管道內(nèi)流動(dòng)的乳化液速度過(guò)高,不僅限制了管道流量大小,同時(shí)還導(dǎo)致乳化液的能量損耗大,最終導(dǎo)致液壓支架移架速度降低。

        3 提高液壓支架移架速度的措施

        3.1 減輕立柱移動(dòng)部分的質(zhì)量

        已有的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,液壓支架立柱在上升和下降階段,移動(dòng)部位質(zhì)量會(huì)對(duì)其移動(dòng)速度產(chǎn)生一定程度的影響。如果將移動(dòng)部分質(zhì)量降低33.33%,對(duì)應(yīng)的上升時(shí)間和下降時(shí)間分別可以壓縮0.7%和3.3%??紤]到液壓支架升降時(shí)移動(dòng)部分質(zhì)量會(huì)對(duì)移動(dòng)速度產(chǎn)生影響。因此可以適當(dāng)降低移動(dòng)部分的質(zhì)量大小,液壓支架中需要移動(dòng)的部分主要包括活柱、頂梁等部位。降低移動(dòng)部分質(zhì)量的前提是要確保液壓支架整體強(qiáng)度和剛度滿足實(shí)際使用要求。

        整個(gè)移架過(guò)程可以分為4個(gè)基本動(dòng)作,分別為推溜、拉架、升柱與降柱。其中前兩個(gè)動(dòng)作的移動(dòng)距離為固定值,但升柱、降柱兩個(gè)動(dòng)作的行程大小是由人為控制的。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,行程若擴(kuò)大一倍,對(duì)應(yīng)的升柱、降柱時(shí)間分別延長(zhǎng)33%和53%,整個(gè)移架時(shí)間延長(zhǎng)29%。基于此,在滿足移架要求的前提下,應(yīng)該盡可能縮短升柱、降柱兩個(gè)動(dòng)作的行程,以提升移架速度。

        3.2 改善液壓系統(tǒng)中的壓力及流量

        1)雙泵環(huán)形供液。部分綜采工作面的長(zhǎng)度相對(duì)較大,泵站的供液距離相對(duì)較遠(yuǎn)。此時(shí)乳化液流量、壓力及管道阻力等都會(huì)對(duì)移架速度產(chǎn)生重要影響。此時(shí)可以在綜采工作面的兩側(cè)使用兩個(gè)乳化液泵同時(shí)進(jìn)行供液,則供液距離可以縮短一半。不僅能提升供液流量,還能減小液體的流動(dòng)阻力。

        2)旁路回液。液壓支架立柱的上腔和下腔截面面積存在較大差異,比例大約為1∶6~8?;钪陆禃r(shí)下腔需要回流的液體流量較大,對(duì)于普通的流道而言,產(chǎn)生的阻力較大,結(jié)果就是移架速度受到限制。針對(duì)此種情況可以專門設(shè)置旁路進(jìn)行回液,活柱在下降階段可以同時(shí)使用兩條管道進(jìn)行回液處理。實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,此項(xiàng)技術(shù)可以使液體流動(dòng)阻力降低到原有的25%。活柱下降速度提升為原有的兩倍。

        3.3 優(yōu)化液壓系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

        隨著煤礦開采的不斷向前推進(jìn),整個(gè)綜采工作面也要跟著向前移動(dòng),移動(dòng)的動(dòng)力全部來(lái)自液壓支架,而液壓支架的動(dòng)力又來(lái)自推移千斤頂。在移架過(guò)程中,拉架與推溜時(shí)的阻力相比較而言前者更大,因此在拉架階段需要提供更大的動(dòng)力。只有對(duì)推移千斤頂?shù)慕Y(jié)構(gòu)進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì),才能夠確保拉架力超過(guò)推溜力。推移千斤頂有兩種安裝方式,分別為正裝與倒裝。所謂倒裝指的是推移千斤頂?shù)幕钊麠U和底部位置分別鉸接于推桿后端和支架底座,而正裝時(shí)推移千斤頂?shù)姆较蛘孟喾?。如果推移千斤頂采用的是倒裝方式,則其上腔流進(jìn)乳化液時(shí)液壓支架正好處于推溜狀態(tài),而下腔流進(jìn)乳化液時(shí)則處于拉架狀態(tài)。下腔的截面面積比上腔要大,所以在拉架時(shí)千斤頂可以提供更大的力。

        推移千斤頂采用倒裝方式時(shí)的缺陷在于需要比較大的空間,中厚煤層空間相較大,可以采用倒裝方式。但對(duì)于薄煤層而言,無(wú)法采用倒裝方式,只能進(jìn)行正裝。此時(shí)需要采取其他結(jié)構(gòu)措施保證拉架力大于推溜力。比如可以使用差動(dòng)連接結(jié)構(gòu),在推溜階段可同時(shí)向上腔和下腔注入乳化液,以抵消部分推溜力。

        3.4 優(yōu)化支架內(nèi)部部件動(dòng)作的銜接

        通常情況下整個(gè)液壓系統(tǒng)內(nèi)部的壓力越大,支架完成移架動(dòng)作的時(shí)間就越短。而通過(guò)優(yōu)化液壓支架內(nèi)部部件之間的銜接,可以在一定程度上提升系統(tǒng)壓力。具體而言,為了提升液壓支架移架速度,在頂板條件許可的情況下,可以讓多個(gè)液壓支架同時(shí)完成移架工作。另一方面,前文已述軟管直徑過(guò)小會(huì)導(dǎo)致乳化液流動(dòng)阻力增大,能量損失速度過(guò)快。對(duì)原有的25 mm直徑大小的軟管進(jìn)行替換,新的軟管直徑為32 mm。

        4 改造后的應(yīng)用效果

        根據(jù)上節(jié)所述的液壓支架移動(dòng)速度提升改進(jìn)措施,對(duì)煤礦中使用的液壓支架進(jìn)行技術(shù)改造。為了驗(yàn)證技術(shù)改造效果,將改造后的液壓支架在煤礦中進(jìn)行了連續(xù)三個(gè)月的工程實(shí)踐測(cè)試。在整個(gè)測(cè)試期間液壓支架能夠安全穩(wěn)定運(yùn)行,各項(xiàng)功能都得以正常發(fā)揮,保障了煤礦開采的安全。進(jìn)行技術(shù)改造后,移架速度與改造前相比有了顯著提升,其速度完全能夠跟上采煤機(jī)的截割速度,從而在整體上提升了煤礦的采煤效率。經(jīng)過(guò)初步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),采煤效率至少提升了10%以上。此次針對(duì)液壓支架的技術(shù)改造,得到了煤礦企業(yè)技術(shù)人員和管理人員的一致認(rèn)可,為煤礦企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

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