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        基于PLC的掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        2021-06-29 08:57:40
        機(jī)械管理開發(fā) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:控制箱子程序電氣控制

        盧 燕

        (西山煤電(集團(tuán))有限責(zé)任公司機(jī)電廠,山西 太原 030053)

        引言

        掘進(jìn)機(jī)工作時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的噪音、高濃度的粉塵,危害現(xiàn)場(chǎng)操作工人的人身安全,也會(huì)限制掘進(jìn)機(jī)操作人員的視野,造成掘進(jìn)機(jī)控制難度大、勞動(dòng)強(qiáng)度高的問題。掘進(jìn)巷道空間狹小、光線暗淡,掘進(jìn)機(jī)截割頭的準(zhǔn)確控制較為困難,大多憑借操作人員的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行截割作業(yè),不能完全掌控掘進(jìn)機(jī)的位置姿態(tài),造成以下后果:掘進(jìn)效率較低;掘進(jìn)機(jī)工作時(shí)極易出現(xiàn)超挖欠挖等情況,導(dǎo)致巷道掘進(jìn)斷面的成型質(zhì)量差,增加巷道修正的成本;掘進(jìn)機(jī)不能準(zhǔn)確行進(jìn),一旦出現(xiàn)掘進(jìn)偏差,糾正起來(lái)極為困難。為了改善掘進(jìn)機(jī)操作人員的工作條件,提高掘進(jìn)機(jī)工作效率,有必要開展遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工作[1-2]。

        1 系統(tǒng)方案及功能

        根據(jù)掘進(jìn)機(jī)的控制功能要求完成了遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì),如圖1所示,主要包括傳感檢測(cè)系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、視頻監(jiān)視系統(tǒng)和顯示系統(tǒng)。傳感檢測(cè)系統(tǒng)主要由傳感器完成掘進(jìn)機(jī)作業(yè)參數(shù)的采集,包括電壓、電流、壓力、位移等,之后傳輸至PLC進(jìn)行邏輯分析處理[3-4]。電控系統(tǒng)包括上位機(jī)和下位機(jī)兩部分,下位機(jī)用于接收開關(guān)量和傳感信號(hào),進(jìn)行數(shù)據(jù)的分析處理,給出掘進(jìn)機(jī)參數(shù)調(diào)整要求,上位機(jī)用于人機(jī)交互,顯示掘進(jìn)機(jī)工作狀態(tài)。執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要接收電控系統(tǒng)的指令,完成動(dòng)作控制,包括截割頭油缸、后支撐升降油缸、行走馬達(dá)、轉(zhuǎn)載電機(jī)、油泵電機(jī)、截割電機(jī)等。視頻監(jiān)視系統(tǒng)由攝像頭、光端機(jī)等組成,完成掘進(jìn)機(jī)周圍工作現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境信息采集,實(shí)時(shí)顯示掘進(jìn)機(jī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、車身姿態(tài)參數(shù)、控制參數(shù)等。

        圖1 遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)方案

        2 系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2.1 硬件設(shè)計(jì)

        2.1.1 關(guān)鍵件選型

        掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)關(guān)鍵部件主要包括PLC控制器、激光測(cè)距儀、直線傳感器。控制器選擇西門子S7-200CN系列的PLC產(chǎn)品,適應(yīng)于中型控制系統(tǒng),其內(nèi)部控制模塊足夠,具有很好的擴(kuò)展性,同時(shí)工作可靠性高、通訊能力強(qiáng)、實(shí)時(shí)性好,能夠滿足遠(yuǎn)程控制的功能要求。掘進(jìn)機(jī)位姿與截割位置檢測(cè)使用激光測(cè)距儀和直線傳感器,激光測(cè)距儀工作在煤炭巷道內(nèi)部,環(huán)境極為惡劣,需要選擇較大功率的激光測(cè)距儀,故而選擇型號(hào)為DLS-E50的激光測(cè)距儀;直線位移傳感器主要用于檢測(cè)掘進(jìn)機(jī)各個(gè)油缸的伸出位移,因掘進(jìn)機(jī)工作時(shí)具有較大的振動(dòng),故選擇拉線傳感器為宜,此處選擇1個(gè)KS15拉線傳感器和3個(gè)KS20拉線傳感器。

        2.1.2 電氣控制箱設(shè)計(jì)

        遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)電氣控制箱包括PLC控制系統(tǒng)、電流電壓檢測(cè)器、瓦斯?jié)舛葯z測(cè)儀、液晶顯示屏等,如下頁(yè)圖2所示,遠(yuǎn)程控制信號(hào)采用PLC-M1接口進(jìn)行傳輸。控制箱能夠接收遠(yuǎn)程控制臺(tái)發(fā)出的動(dòng)作指令,實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)油泵電機(jī)、截割電機(jī)、轉(zhuǎn)載電機(jī)的運(yùn)動(dòng)控制,如各個(gè)電機(jī)的啟停等,同時(shí)還能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)電機(jī)的電壓和電流,確保各個(gè)電機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        圖2 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)電氣控制箱

        2.1.3 功能控制箱設(shè)計(jì)

        遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)功能控制箱由箱體和背板組成,如圖3所示,箱體內(nèi)設(shè)置24 V電源、PLC-S3組件、傳感器與電源接線排等,背板主要配置PLC-S2組件和比例電磁閥。功能控制箱不僅為掘進(jìn)機(jī)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)的傳感器提供電能,還進(jìn)行傳感器信號(hào)的采集,將采集得到的傳感器信號(hào)傳輸至主PLC-M1進(jìn)行數(shù)據(jù)處理[5-6]。功能控制箱還能夠輸出控制指令至運(yùn)動(dòng)放大卡,之后將放大信號(hào)傳輸至比例電磁閥,控制掘進(jìn)機(jī)對(duì)應(yīng)油缸的動(dòng)作。

        圖3 遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)功能控制箱

        2.1.4 視頻監(jiān)視系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        掘進(jìn)機(jī)視頻監(jiān)視系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案如圖4所示,主要由攝像頭、光端機(jī)、硬盤刻錄機(jī)和顯示器等組成,攝像頭采集的視頻信號(hào)由視頻線傳輸至功能控制箱進(jìn)行信號(hào)轉(zhuǎn)換,輸出光信號(hào),再經(jīng)光纖傳輸至操作臺(tái)進(jìn)行視頻信號(hào)的還原。運(yùn)用雙攝像頭檢測(cè)掘進(jìn)機(jī)截割臂的位姿狀態(tài),并顯示于操作臺(tái)供操作人員觀察,為其準(zhǔn)確控制掘進(jìn)機(jī)的工作提供可視化界面。

        圖4 遠(yuǎn)程監(jiān)控視頻監(jiān)視系統(tǒng)

        2.2 軟件設(shè)計(jì)

        2.2.1 下位機(jī)程序設(shè)計(jì)

        遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)下位機(jī)程序編制在STEP7-MicroWIN編程軟件中進(jìn)行,不僅能夠進(jìn)行PLC程序的開發(fā),還能對(duì)PLC進(jìn)行參數(shù)配置、實(shí)時(shí)監(jiān)視、加密處理等,實(shí)現(xiàn)PLC程序離線條件下的編輯編譯工作。

        1)電氣控制箱程序設(shè)計(jì)。電氣控制箱PLC-S1程序主要控制掘進(jìn)機(jī)運(yùn)動(dòng)電機(jī)的啟停,同時(shí)為其提供安全保護(hù),具體流程如圖5所示,包括初始化子程序、電壓子程序、截割子程序、轉(zhuǎn)載子程序和電機(jī)故障檢測(cè)子程序。初始化子程序主要是在程序啟動(dòng)時(shí)或者程序報(bào)錯(cuò)重置時(shí)運(yùn)行;電壓子程序主要完成控制電網(wǎng)內(nèi)部電壓的實(shí)時(shí)監(jiān)控;截割子程序主要控制掘進(jìn)機(jī)截割頭的運(yùn)動(dòng)軌跡和速度;轉(zhuǎn)載子程序控制轉(zhuǎn)載電機(jī)的啟停動(dòng)作。

        圖5 電氣控制箱程序

        2)功能控制箱程序設(shè)計(jì)。功能控制箱PLC-S3程序?qū)刂菩盘?hào)放大卡的輸出電壓及掘進(jìn)機(jī)相關(guān)傳感器的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,程序控制流程如圖6所示,由初始化子程序、AO輸出子程序和傳感器采集子程序組成。初始化子程序在程序首次執(zhí)行時(shí)運(yùn)行;AO輸出子程序?qū)LC-M1端口發(fā)送的電壓數(shù)據(jù)傳輸至放大卡進(jìn)行信號(hào)處理;傳感器采集子程序進(jìn)行激光測(cè)距儀、位移傳感器、電壓電流傳感器等信號(hào)的實(shí)時(shí)采集,傳輸給PLC-M1端口。PLC-S2程序主要控制放大卡輸出功能,程序流程與PLC-S3基本一致,只是不存在傳感器采集子程序。

        圖6 功能控制箱程序

        2.2.2 上位機(jī)程序設(shè)計(jì)

        掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)監(jiān)視界面程序編制采用西門子SIMATICWinCC6.2完成,其能夠方便地與PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。WinCC6.2進(jìn)行上位機(jī)控制界面設(shè)計(jì)極為簡(jiǎn)便,進(jìn)入WinCC6.2程序編輯器,直接調(diào)用編輯變量、圖形等即可快速形成工業(yè)控制界面。結(jié)合掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程控制界面設(shè)計(jì)需求,完成了掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)顯示界面,如圖7所示,涉及電網(wǎng)電壓、電機(jī)電流及故障狀態(tài)、截割頭動(dòng)作位置、掘進(jìn)機(jī)姿態(tài)等,能夠直觀全面地將掘進(jìn)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)顯示給操作人員,對(duì)掘進(jìn)作業(yè)進(jìn)行有效操控。

        圖7 掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)顯示界面

        3 應(yīng)用效果評(píng)價(jià)

        為了驗(yàn)證掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可行性,將其應(yīng)用于某型號(hào)掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行試應(yīng)用,結(jié)果表明,遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,能夠滿足掘進(jìn)機(jī)遠(yuǎn)程控制要求。相較于引入遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)之前,掘進(jìn)機(jī)作業(yè)過程中操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低,節(jié)省了近15%的人員成本;掘進(jìn)斷面質(zhì)量得到明顯提升,斷面控制準(zhǔn)確度達(dá)到了98%以上;掘進(jìn)機(jī)行走軌跡控制更加可靠,實(shí)現(xiàn)了可視化監(jiān)視與調(diào)整,行走偏差的調(diào)整時(shí)間降低近30%。相關(guān)專業(yè)人員統(tǒng)計(jì),掘進(jìn)效率提升近25%,預(yù)計(jì)為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益近200萬(wàn)元/年。

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