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        氣田采出水復(fù)合除鐵、除鈣工藝

        2021-06-26 07:32:10張翱房建宇劉博趙軒剛黃力黃鶴冉良濤蘇碧云
        化工進(jìn)展 2021年6期
        關(guān)鍵詞:除鐵精餾塔靜置

        張翱,房建宇,劉博,趙軒剛,黃力,黃鶴,冉良濤,蘇碧云

        (1西安石油大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,陜西西安710065;2中國石油長慶油田公司第二采氣廠米脂天然氣處理廠,陜西米脂719000;3中國石油長慶油田公司第二采氣廠采氣工藝研究所,陜西 榆林719000)

        近年來隨著天然氣田的持續(xù)開發(fā),氣藏壓力不斷降低,地層水會浸入氣藏并伴隨天然氣一同被采出,此外,為了增加天然氣產(chǎn)量,氣田大量采用排水采氣工藝,這兩方面原因使得氣田采出水產(chǎn)量劇增。同時為了抑制水合物的形成并降低水合物的冰點,通常在天然氣采氣井口或集輸管道噴注有機抑制劑,其中甲醇是最常用的一種。注入管道的甲醇與天然氣混合,經(jīng)過集氣站過濾分離,進(jìn)而產(chǎn)生了氣田含醇污水[1]。氣田采出水中也含有大量有害物質(zhì),若處理不當(dāng),會對環(huán)境造成嚴(yán)重危害,所以需要在最終處置或再利用之前進(jìn)行處理[2]。如果對采出水進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?,并且用于深層回注,則不僅可解決氣田開采過程中采水量日益增加的問題,同時也可減少環(huán)境污染,降低油氣田運行成本,有利于氣田的可持續(xù)發(fā)展[3]。當(dāng)氣田采出水作為回注水回注地層時,要對水中的懸浮物以及水中存在細(xì)顆粒、油渣和機械雜質(zhì)等多項指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格控制,防止其對地層產(chǎn)生傷害,同時嚴(yán)格控制水中的鈣、鎂等易結(jié)垢的離子含量和總礦化度[4]。

        氣田采出水中除注醇之外,還有大量的油污、機械雜質(zhì)及眾多的無機離子,污水成分復(fù)雜,易造成氣田采出水預(yù)處理系統(tǒng)管線結(jié)垢堵塞,過濾罐濾料板結(jié),最終嚴(yán)重影響出水水質(zhì)并縮短反洗周期[5]。因此需要對采出水進(jìn)行一系列的分離、凈化和處理,直至達(dá)標(biāo)后回注地層[6]。魏玉梅等[7]采用膜蒸餾技術(shù)對氣田采出水深度處理,使水中污染物以及礦化度大幅降低,但是廢水極易造成膜的堵塞,產(chǎn)生膜污染,并且膜處理技術(shù)所需的時間較長,不利于現(xiàn)場應(yīng)用。大慶氣田采用氣浮選技術(shù)處理采出水,氣浮裝置多數(shù)由射流氣浮裝置改造而成,經(jīng)改造后裝置處理效率得到了一定提升,油含量的去除率最高可達(dá)60%以上,但懸浮固體的去除率較低,僅達(dá)到30%,因而單純地依靠氣浮設(shè)備的物理作用無法達(dá)到預(yù)期效果[8]。針對油田采出水的處理和回注問題,進(jìn)行了混凝預(yù)處理與特種產(chǎn)酸酵母菌生物膜聯(lián)合工藝處理采出水的室內(nèi)試驗研究。結(jié)果表明,采出水經(jīng)過混凝預(yù)處理和酵母菌生物膜處理后,原水中的化學(xué)需氧量、懸浮物含量、含油量從最初的1850mg/L、256mg/L、131mg/L下降至280mg/L、36mg/L、2mg/L,黏度從5.10MPa·s降至1.05MPa·s。但是該方法存在生物降解性低、菌種培養(yǎng)困難等缺點,不利于進(jìn)行現(xiàn)場試驗[9]。張磊等[10]采用芬頓高級氧化技術(shù)處理氣田采出水中難降解的化學(xué)需氧量(COD)及揮發(fā)酚等有機物,能夠快速有效地去除采出水中的污染物,但是采用芬頓氧化后將會增加出水的電導(dǎo)率、濁度等指標(biāo),而且處理工藝成本較高、實施難度較大。

        由于米脂天然氣處理廠主要負(fù)責(zé)子洲氣田生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的含醇含油污水,采出水處理工藝主要由處理能力150m3/d的采出水預(yù)處理系統(tǒng)、甲醇再生系統(tǒng)和污水回注系統(tǒng)三個部分組成[11]。整個工藝流程如圖1所示。具體流程為含醇污水自卸車池首先進(jìn)入立式除油罐進(jìn)行初步油水分離,分離出的凝析油進(jìn)入地埋油罐,含醇污水進(jìn)入調(diào)節(jié)罐沉降,然后經(jīng)轉(zhuǎn)水泵進(jìn)入高效聚結(jié)斜管除油器,進(jìn)行再次油水分離,分離出的凝析油同樣進(jìn)入地埋油罐,含醇污水再經(jīng)轉(zhuǎn)水泵和中間水罐并采用“NaOH-雙氧水-聚丙烯酰胺(PAM)”去除水中的鐵離子。3種藥劑均從調(diào)節(jié)罐出口管線上加入,此裝置中加藥設(shè)備的污水進(jìn)入生產(chǎn)污水處理系統(tǒng),其他設(shè)備的污水進(jìn)入污泥提升池。污水經(jīng)反應(yīng)罐靜置沉降后,上層水加壓后依次進(jìn)入微孔陶瓷過濾器和精細(xì)過濾器進(jìn)行粗、精兩級過濾。過濾后水質(zhì)經(jīng)原料水罐沉降后進(jìn)入甲醇再生單元進(jìn)行精餾處理,產(chǎn)生的脫醇污水加入殺菌劑和緩蝕阻垢劑進(jìn)入凈化罐,處理合格后回注井下。氣田采出水預(yù)處理系統(tǒng)是整個水處理工藝的關(guān)鍵,如果工藝不合理,會導(dǎo)致回注污水水質(zhì)波動,引起污水回注井管線結(jié)垢堵塞,造成污水回注井的注水量降低或無法注入[12]。經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),米脂處理廠在加藥工藝段通過添加雙氧水、氫氧化鈉、絮凝劑以去除水中的鐵離子,藥劑經(jīng)過管道混合后直接進(jìn)入反應(yīng)罐,中間無旋流、攪拌及加熱裝置,無法保證反應(yīng)充分進(jìn)行。加藥后采出水在反應(yīng)罐中停留時間較短,導(dǎo)致雜質(zhì)未充分氧化、絮凝、沉淀,直到核桃殼過濾器和無紡布精細(xì)過濾器中才滯后析出,造成過濾裝置的堵塞和水處理能力的下降[13]。另外,該工藝段主要的加藥目的是除鐵,而未考慮水中含量極高的Ca2+的去除,導(dǎo)致后續(xù)精餾塔及回注系統(tǒng)腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重(圖2、圖3)。

        圖1 氣田采出水處理系統(tǒng)組成

        圖2 精餾塔塔頂進(jìn)口泥垢外觀

        圖3 回注系統(tǒng)管道剖面結(jié)垢

        針對采出水預(yù)處理系統(tǒng)加藥工藝段存在的上述問題,對原有的加藥除鐵工藝條件進(jìn)行優(yōu)化,并對除鈣藥劑進(jìn)行篩選,在此基礎(chǔ)上開發(fā)出復(fù)合除鐵、除鈣工藝配方及加藥順序、反應(yīng)時間、靜置時間等工藝條件,以達(dá)到對無機鐵、鈣陽離子的有效去除,防止后續(xù)管線堵塞和結(jié)垢。

        1 試驗

        1.1 試驗藥品與儀器

        (1)試劑 碳酸鈉、磷酸鈉、草酸鈉、氫氧化鈉,分析純,天津市紅巖化學(xué)試劑廠;雙氧水,分析純,天津市天力化學(xué)試劑有限公司;PAC,分析純,阿拉丁試劑;PAM,分析純,鞏義金辰水處理公司。

        (2)儀器 BSA224S型分析天平,上海力辰科技公司;PHS-25型pH測試儀,上海雷磁科技公司;DHG-101-3A型電熱恒溫干燥箱,鞏義市英峪予華儀器廠;JEM-6390A型掃描電子顯微鏡(SEM),JEOL日本電子;D/max-2500型X射線衍射分析儀(XRD),日本理學(xué)株式會社;ZNCL-T 250型智能磁力攪拌器,西安予輝有限公司。

        1.2 試驗方法

        1.2.1 腐蝕結(jié)垢物分析

        為了分析造成甲醇回收系統(tǒng)裝置堵塞、腐蝕的原因,提取甲醇回收系統(tǒng)精餾塔塔頂進(jìn)口泥垢,將樣品除油干燥后進(jìn)行SEM和XRD分析。采用日本產(chǎn)JSM-6390型SEM對垢樣表面進(jìn)行微觀形貌檢測,并利用X射線能量色譜分析儀(EDX)對垢樣表相成分測定,采用XRD對垢樣進(jìn)行礦物含量分析,儀器型號D/max-2500;試驗條件為電壓40kV、電流200mA;環(huán)境條件為室溫25℃、濕度47%;物相分析方法為JCPDS;定量分析方法為基本強度對比法。

        1.2.2 水質(zhì)分析

        對天然氣處理廠氣田采出水預(yù)處理系統(tǒng)的各環(huán)節(jié)水質(zhì)進(jìn)行取樣,參照SY/T 5329—1994《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》對水質(zhì)進(jìn)行分析[14]。

        1.2.3 鈣離子的去除

        本文選取常見除鈣劑碳酸鈉、磷酸鈉、草酸鈉作為試驗除鈣劑。根據(jù)不同的化學(xué)計量比添加除鈣劑以去除鈣離子,篩選最佳除鈣劑及反應(yīng)條件。

        1.2.4 復(fù)合除鐵除鈣

        經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研發(fā)現(xiàn),米脂處理廠在加藥工藝階段是通過添加NaOH、H2O2、PAC和PAM等藥品去除采出水中的鐵離子。為了同時除去鐵離子和鈣離子,將現(xiàn)場使用的除鐵劑與篩選出的除鈣劑進(jìn)行復(fù)配,考察除鈣劑與除鐵劑的協(xié)同作用,獲得最佳除鐵除鈣效果。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 甲醇回收系統(tǒng)裝置堵塞、腐蝕原因

        圖4(a)為精餾塔塔頂進(jìn)口泥垢(局部003)SEM照片,圖4(b)為精餾塔塔頂進(jìn)口泥垢(局部004)SEM照片,表1為局部003和004相應(yīng)的圖譜解析。表2為精餾塔塔頂進(jìn)口泥垢的X射線衍射分析結(jié)果。

        表2 精餾塔塔頂進(jìn)口泥垢成分及含量XRD分析

        圖4 精餾塔塔頂進(jìn)口泥垢SEM照片

        從精餾塔塔頂進(jìn)口泥垢和精餾塔塔壁腐蝕結(jié)垢物的SEM、EDX以及XRD測試分析可以得知,精餾塔塔頂進(jìn)口泥垢中的主要成分為方解石CaCO3(含量86%),其次是FeCO3(含量4%),此外還有少量赤鐵礦Fe2O3、鐵磁礦Fe3O4、文石CaCO3(含量均為3%)和極少量的針鐵礦FeO(OH)。結(jié)合進(jìn)塔前水樣的水質(zhì)分析結(jié)果,得知該水樣Ca2+含量較高,加上水的蒸發(fā)濃縮,Ca2+容易以CaCO3沉淀出來。此外,未沉降完全的Fe3+以FeO(OH)形式沉淀出來,加上鋼鐵管線本身的腐蝕,造成Fe2O3、Fe3O4的生成。由此可知,CaCO3結(jié)垢、FeO(OH)絮凝沉淀以及鋼鐵管線本身的腐蝕物Fe2O3、Fe3O4常年在精餾塔頂進(jìn)口堆積,逐漸使進(jìn)口管徑變小,從而造成甲醇回收系統(tǒng)裝置的堵塞。

        2.2 采出水性質(zhì)分析及現(xiàn)場加藥效果

        對米脂天然氣處理廠氣田采出水預(yù)處理系統(tǒng)取樣分析,所得水質(zhì)分析結(jié)果見表3。由表3可知,氣田采出水礦化度為24883~26370mg/L,pH為6.68~7.64,水樣呈中性,該水質(zhì)呈現(xiàn)較強的結(jié)垢和腐蝕趨勢。Ca2+含量為5495~4204mg/L,經(jīng)過前期自然沉降后略有下降,但降幅不大,易在精餾塔及回注井等后期環(huán)節(jié)析出,導(dǎo)致管道及設(shè)備結(jié)垢堵塞。預(yù)處理環(huán)節(jié)中卸車池及污水調(diào)節(jié)罐的靜置可除去部分機械雜質(zhì),中間水罐由于加藥絮凝作用,導(dǎo)致機械雜質(zhì)含量增加。含油量從卸車池到粗過濾器降幅不大,說明系統(tǒng)除油效果不佳。

        表3 氣田污水預(yù)處理環(huán)節(jié)水質(zhì)分析

        米脂天然氣處理廠在氣田采出水預(yù)處理系統(tǒng)的加藥環(huán)節(jié)中通過向水質(zhì)中添加pH調(diào)節(jié)劑、氧化劑、絮凝劑除鐵。其原理為氧化劑將Fe2+氧化為Fe3+,F(xiàn)e3+在合適的pH下轉(zhuǎn)化為氫氧化鐵膠體,再經(jīng)絮凝劑作用形成沉淀除去。由表3可以得出,F(xiàn)e2+含量在中間水罐僅減少不到50%,說明氧化效果不佳,F(xiàn)e3+含量在中間水罐不降反增,說明在污水調(diào)節(jié)罐加藥使Fe2+的氧化、Fe3+的絮凝沉降效果變差。經(jīng)粗、細(xì)過濾器后,采出水中仍含有較多的Fe2+、Fe3+未被氧化絮凝,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過5mg/L的鐵離子回注指標(biāo)。

        2.3 氣田采出水除鈣加藥工藝

        2.3.1 Na2CO3除鈣效果

        圖5 Na2CO3投加量對除鈣效果的影響

        2.3.2 Na3PO4除鈣效果

        圖6 Na3PO4投加量對除鈣效果的影響

        2.3.3 Na2C2O4除鈣效果

        圖7 Na2C2O4投加量對除鈣效果的影響

        2.3.4 除鈣工藝優(yōu)化結(jié)果與討論

        Na2CO3、Na3PO4、Na2C2O4三組除鈣試驗表明,隨著除鈣劑投加量的增加,水中Ca2+含量呈不斷降低趨勢,沉淀物質(zhì)量不斷增加,水樣變澄清所需的時間隨除鈣劑投加量的加大而延長,達(dá)到同等澄清度時,Na3PO4靜置時間最長,Na2CO3靜置時間最短。Na2CO3作為除鈣劑,除鈣效果明顯優(yōu)于Na3PO4和Na2C2O4,水中游離Ca2+含量最低。對比Na2CO3與Ca2+不同物質(zhì)的量比時的除鈣效果可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)Na2CO3投加量增加一倍時,游離Ca2+含量僅由730mg/L降低至650mg/L,降低了1.50%,減量效果不明顯??紤]到現(xiàn)場的除鈣成本,建議現(xiàn)場按照Na2CO3與Ca2+的物質(zhì)的量比1∶1投加。

        2.4 復(fù)合除鐵除鈣加藥工藝

        根據(jù)實驗室對除鈣劑的研究,采用Na2CO3與Ca2+物質(zhì)的量比為1∶1進(jìn)行除鈣。并且為了在加藥環(huán)節(jié)同時除去總鐵離子和Ca2+,因此對加藥順序、反應(yīng)時間、靜置時間(或旋流分離時間)等工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,得到最佳的除鐵除鈣工藝參數(shù)。具體試驗操作如下。

        (2)除鐵劑的加入方法 取200mL含醇污水,調(diào)節(jié)磁力攪拌器轉(zhuǎn)速為600r/min,攪拌條件下,先加入H2O2500mg/L將Fe2+氧化為Fe3+,然后加入NaOH 500mg/L調(diào)節(jié)水樣pH,最后加入絮凝劑PAC 50mg/L和PAM 4mg/L(即0.3mL 30%的雙氧水、0.1g NaOH固體顆粒、0.01g PAC、0.0008g PAM)更好地將鐵離子沉淀。

        2.4.1 加藥順序

        圖8 加藥順序?qū)ΤF除鈣效果的影響

        2.4.2 加藥時間

        固定除鐵除鈣劑的加藥順序及加藥量,考察加藥的反應(yīng)時間對水處理的效果。由圖9可以看出,反應(yīng)時間在0~7min時,水樣中游離的Ca2+含量急劇減少,但是反應(yīng)時間超出7min后水中游離Ca2+含量變化較為緩慢,∑Fe則先減少后增加。所以在反應(yīng)時間7min時,溶液中總鐵離子與沉淀之間處于平衡狀態(tài),當(dāng)反應(yīng)時間延長,平衡向右移動,沉淀會有部分溶解。即Ca2+反應(yīng)時間7min時,總鐵離子的含量最低,整體試驗效果最佳,其透光率最高為95.60%,含油量為10.43mg/L。建議加藥反應(yīng)時間設(shè)定為7min。

        圖9 加藥反應(yīng)時間對除鐵除鈣效果的影響

        2.4.3 靜置時間

        固定除鐵除鈣劑的加藥順序、加藥反應(yīng)時間后來考察靜置時間對水處理的效果影響。圖10表明,隨著靜置時間的增加,總游離鐵、Ca2+含量逐漸降低,在靜置時間為3~5h時其總游離鐵、Ca2+沉淀速率較1~3h的沉淀速率較慢,但當(dāng)靜置時間為5h時,溶液中的總鐵離子及Ca2+的含量達(dá)到最低,同時上層液體透光率逐漸增大,靜置5h的透光率(96.5%)最好,建議加藥后水樣靜置5h以上。

        圖10 靜置時間對除鐵除鈣效果的影響

        3 結(jié)論

        (1)XRD分析表明泥垢的主要成分是鈣及鐵的沉淀物,說明含鈣、鐵化合物是過濾裝置堵塞和水處理能力下降的主要原因。另外由水質(zhì)分析可知,預(yù)處理后水中的Ca2+含量極大,且總鐵離子含量并未達(dá)到5mg/L的回注指標(biāo),這也說明在采出水的預(yù)處理系統(tǒng)中未能高效去除Ca2+與總鐵離子,其含量過大會造成過濾裝置堵塞,因此預(yù)處理系統(tǒng)的主要目的是對采出水除鐵除鈣。

        (2)除 鈣 試 驗 表 明,以Na2CO3、Na3PO4、Na2C2O4為除鈣劑,隨著除鈣劑投加量的增加,水中沉淀物質(zhì)量不斷增加,游離Ca2+含量不斷降低。水樣變澄清所需的靜置時間隨著除鈣劑加量的增加而延長,Na3PO4靜置時間最長,Na2CO3靜置時間最短。Na2CO3作為除鈣劑,除鈣效果明顯優(yōu)于Na3PO4和Na2C2O4,并且水中Ca2+含量最低可達(dá)650mg/L,Ca2+的去除率達(dá)到87.8%。通過探究物質(zhì)的量比對Ca2+去除率的影響,同時考慮到現(xiàn)場除鈣成本,建議按照物質(zhì)的量比為1∶1的比例投加Na2CO3,進(jìn)而減輕預(yù)處理系統(tǒng)管線結(jié)垢堵塞和過濾罐濾料板結(jié)。

        (3)現(xiàn)場將除鐵劑及Na2CO3進(jìn)行復(fù)配,發(fā)現(xiàn)二者可以產(chǎn)生良好的協(xié)同作用,氣田采出水中的總鐵離子含量可由153.24mg/L降至0.3338mg/L,Ca2+由5495mg/L降至520mg/L。建議現(xiàn)場加藥量為H2O2500mg/L、NaOH 500mg/L、PAC 50mg/L、PAM 4mg/L,除鈣劑與Ca2+的物質(zhì)的量比為1∶1,加藥順序為Na2CO3→H2O2→NaOH→PAC→PAM,加藥反應(yīng)時間7min以上,靜置5h以上。除鐵劑與除鈣劑復(fù)配后,采出水的總鐵離子含量降低了99.8%,Ca2+含量降低了90.54%,礦化度大幅度降低,因此在后續(xù)處理過程中不易造成管線結(jié)垢和堵塞,能夠保障氣田采出水處理系統(tǒng)高效運行。

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