李木俊
(貴州天福化工有限責(zé)任公司,貴州 福泉 550501)
貴州天福化工有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)是甕福(集團)全資子公司,于2005年9月注冊成立,年產(chǎn)30萬t合成氨、20萬t甲醇、15萬t二甲醚、10萬t二氧化碳項目,是貴州省第一個采用殼牌粉煤氣化技術(shù)和裝備的煤化工項目,公司原燃料煤及石油焦均是以火車和汽車運輸方式進廠,年生產(chǎn)用煤約110萬t,每年清理出的雜物約有140t左右,公司進煤方式95%以上依靠火車進煤,且無法控制煤中雜物含量,同時運輸環(huán)節(jié)受天氣影響很大,進廠煤水分普遍偏高,雜物較多,輸煤系統(tǒng)中核心設(shè)備(環(huán)錘破碎機)效率降低,易發(fā)生堵煤現(xiàn)象,加重了輸送系統(tǒng)穩(wěn)定運行的難度;2018年,貯運車間技術(shù)人員經(jīng)過長時間的認真調(diào)研,積極走訪和對比論證,在輸煤系統(tǒng)上增設(shè)了自動除雜器,將雜物阻斷在進入煤棚之前,與此同時,在B環(huán)錘破碎機前端,對原有篩分裝置進行技改,使其成為動態(tài)階梯篩,粉狀煤通過率由原來的30%上升到60%~70%左右,大大減輕了環(huán)錘的破碎壓力,降低了環(huán)錘堵煤的次數(shù),保障了下游裝置原煤的及時供給。設(shè)備運行一年多,效果明顯,較好地解決了輸煤系統(tǒng)因設(shè)備堵煤造成的多重問題。
天福公司輸煤系統(tǒng)分為堆和送,堆煤工況單線,輸送能力1000t/h,公司98%的原煤將通過這一工況到達干煤棚,而原有輸煤線路上的除雜物器(除大塊機),只能除掉大塊石頭、木棒,對編織袋、稻草、塑料網(wǎng)雜物基本不起作用,導(dǎo)致大量雜物進入送煤工況的設(shè)備里(取料機斗輪、破碎機、煤倉),造成溜管、環(huán)錘堵塞,嚴(yán)重時導(dǎo)致熱電和煤氣化裝置減負荷和停產(chǎn);原篩分裝置,就是在環(huán)錘破碎機入口配有間隔約35mm長條形鋼架固定格柵,煤流自上方流下,約30%左右細煤直接落入環(huán)錘下方溜管,但當(dāng)格柵篩分被編織袋或其他雜物遮擋時,過篩面積就大幅減小,此時含粉量重、泥性強、水分高的煤流全部涌向環(huán)錘井口和破碎腔體內(nèi)瞬時集聚,環(huán)錘破碎機就會因堵煤過載而跳機停車,嚴(yán)重影響了熱電鍋爐的穩(wěn)定運行。此次技改目的就是要對“最大限度地清除原煤雜物,減少輸煤線路堵塞,保裝置穩(wěn)定運行”。
熱電和煤氣化裝置對破碎粒度要求不同,對應(yīng)的破碎設(shè)施也應(yīng)該不同,原環(huán)錘破碎系統(tǒng)A、B線路配置一樣,一直是煤輸送過程的瓶頸,怎樣提升送煤效率是原料配送技術(shù)人員迫切需要解決的問題。
表1 兩裝置對煤需求對比
由于環(huán)錘上的篩分是靜態(tài)篩,篩分效果不好,通過率30%左右,大量煤經(jīng)過環(huán)錘破碎機破碎,增加運行負荷,在輸送瞬間煤量大、煤濕、粉煤較多、有雜物卡塞篩孔等狀況下,極易發(fā)生環(huán)錘堵煤狀況。
每年4~7月是雨季,配送的煤水分偏高,細粉煤容易敷堵環(huán)錘底部篩孔,降低煤的流動性,經(jīng)常發(fā)生堵煤而無法及時向熱電供煤,影響鍋爐生產(chǎn)正常運行。
進入雨季,入倉煤水分高且流動性差輸送困難,為滿足熱電生產(chǎn)用煤需要,常規(guī)做法是暫時加大篩分和環(huán)錘底部篩板孔徑,增大煤的通過率,緩解送煤壓力。但增大孔徑后,會有部分大規(guī)格顆煤進入熱電鍋爐,在鍋爐內(nèi)循環(huán)硫化床燃燒不充分,不斷聚積引發(fā)鍋爐堵渣,然后,用原料煤調(diào)節(jié)堵渣狀況,不但增加生產(chǎn)成本,還增加捅渣的工作任務(wù)和操作危險。
在煤沖擊時,編織袋等雜物常常流入熱電煤倉,在煤倉底部下料管處堵塞,造成鍋爐斷煤,影響生產(chǎn)。
為減少雜物在輸煤系統(tǒng)中對設(shè)備及裝置的影響,結(jié)合環(huán)錘破碎機堵煤狀況,提升輸煤效率,降低生產(chǎn)裝置受到的影響,貯運車間技術(shù)人員通過對同類型煤化工輸送工況的實地參觀學(xué)習(xí);邀請多個設(shè)備廠家對本區(qū)域除雜物和環(huán)錘破碎設(shè)備現(xiàn)場勘查,車間組織技術(shù)力量對報送技改方案的設(shè)備報價和預(yù)期改善效果多次討論研究,結(jié)合現(xiàn)場設(shè)備特點和實際存在問題形成輸煤系統(tǒng)技改方案上報公司,計劃投入60萬元,在2018~2019年完成對除雜物器和環(huán)錘B破碎系統(tǒng)設(shè)備進行技術(shù)改造,為輸煤系統(tǒng)穩(wěn)定運行奠定基礎(chǔ)。
(1)在4#皮帶機頭的位置設(shè)計增加框架式除雜物機一套,增加落雜物溜管及維修平臺;利用4#皮帶機頭現(xiàn)有混凝土結(jié)構(gòu)作為除雜物器承重支撐,對混凝土屋面進行開孔并安裝落雜物管。既提升了安全操作系數(shù),同時又降低了安裝成本。
(2)除雜物機落煤管四個工作面內(nèi)襯8mm厚的304不銹鋼板,提高落煤管的流通率,防止內(nèi)部積煤。
(1)將B環(huán)錘上原長條網(wǎng)狀靜態(tài)篩分,改為電機驅(qū)動的滾軸階梯篩,由兩臺7.5kw電機驅(qū)動5組滾軸刀片,可加大細煤的篩分效果和編織袋草垛的清除。
圖1 技改前篩分狀況
圖2 技改后的滾軸階梯篩
(2)將B環(huán)錘出口篩板,由原¢45mm改為出煤粒徑25mm的異型喇叭孔篩板。有效的控制破碎機底部篩板出料粒度。
(3)環(huán)錘溜管加鋪不銹鋼板,增加煤的通過效率,預(yù)防結(jié)塊堵塞溜管。
(4)環(huán)錘加配0.3MPa壓力的空氣管,加快員工對環(huán)錘的安全疏通清理。
(1)新增除雜器后,將雜物收集點從原來的多面,轉(zhuǎn)化為固定點,減少了雜物清理的工作量,降低了安全風(fēng)險。同時阻斷了大量雜物進入后續(xù)設(shè)備及生產(chǎn)裝置的途徑,為輸煤系統(tǒng)的穩(wěn)定運行起到了鋪墊作用。
表2 效果對比
(2)滾軸階梯篩技改后,細粉煤過篩率由原來的30%左右上升為60%~70%,大大減少了環(huán)錘堵煤的現(xiàn)狀,保障向煤倉送煤穩(wěn)定鍋爐生產(chǎn),并減輕了員工的勞動強度。
(3)提升了送煤效率,特別是4~7月雨季時段,熱電每天4次送煤平均每次送煤時間由原來的2h/次縮短1.5h。熱電送煤工況總能耗637kW/h,除去兩個7.5kW階梯篩驅(qū)動電機能耗,理論上一天節(jié)省能耗1184kW。
(4)滾軸階梯篩技改后,有效地控制了熱電裝置和煤氣化裝置對生產(chǎn)原煤顆粒度的需求,實現(xiàn)了輸煤B線送熱電,輸煤A線送煤氣化的送煤方案,并互為備用線,保障了生產(chǎn)裝置的正常供煤。
(5)細粉煤有效分離后,較大地降低了少環(huán)錘破碎機負荷,出口篩板孔徑量的減小,煤破碎粒度更好地符合生產(chǎn)粒度要求的燃料煤送入鍋爐裝置生產(chǎn),減少了鍋爐堵渣狀況。
特別在熱電3臺爐生產(chǎn)運行的時候,只能用質(zhì)量更好價格更高的原料煤配送熱電才能保證生產(chǎn),技改后2018~2020年平均較2017年少用8401t原料煤,按原料煤與燃料煤價差150元/t計算,經(jīng)濟效益每年節(jié)約126萬元。
表3 技改后數(shù)據(jù)對比
(6)滾軸階梯篩的葉片在轉(zhuǎn)動時,對煤中夾雜配送的編織袋草垛等有清除效果,大大減少了流入煤倉雜物堵塞下煤管造成鍋爐的狀況。
在輸煤系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)改造后,鍛煉了天福公司技術(shù)人才隊伍;降低了一線員工勞動強度;降低了能耗,每年節(jié)約生產(chǎn)費用126萬元,產(chǎn)生了經(jīng)濟效益。提升了破碎前篩分能力,降低環(huán)錘破碎機負載,減少環(huán)錘及溜管堵煤故障,提升了崗位安全操作系數(shù);實現(xiàn)了天福公司安全穩(wěn)定生產(chǎn),為煤礦、磷礦等輸送設(shè)備正常運行提供了技術(shù)支持。