王凱利
(安徽恒源煤電股份有限公司 銷售分公司,安徽 宿州 234000)
近年來,調整產品結構,提高產品附加值已成為煤炭企業(yè)提高經濟效益的重要手段。在安徽兩淮地區(qū),各煤業(yè)公司都積極調整產品結構[1-2],適時開展煉焦煤系統(tǒng)的改造工程[3],為企業(yè)高質量發(fā)展提供新動能。安徽淮北的任樓井田,可采煤層、煤類較單一,主要屬低-中灰、特低-低硫、特低-低磷、中高-高揮發(fā)分、中-高熱值、強黏結性、富油的1/3 焦煤,其浮煤黏結性、結焦性良好,是較為理想的煉焦用煤;并且其礦井地處華東腹地,具有突出的資源優(yōu)勢和地域優(yōu)勢,其煉焦精煤產品有著廣闊的市場。
任樓煤礦選煤廠屬礦井型煉焦煤選煤廠,設計能力為1.80 Mt/a,入選煤種以1/3焦煤為主,采用“跳汰+浮選”的聯合分選工藝,選煤廠 1999年10月試運行,2016年核定生產能力為2.40 Mt/a。選煤廠生產工藝原則流程如圖1所示。
圖1 選煤廠原有系統(tǒng)工藝原則流程
由于煤質特性、選煤工藝、選煤設備及操作水平等因素的限制,選煤廠存在跳汰中煤帶精煤量高,浮選精煤灰分較高等問題,在生產1/3焦精煤產品的同時,要兼顧優(yōu)質動力煤生產,該廠主導產品為“煉焦精煤+優(yōu)質動力煤”。跳汰精煤作為煉焦精煤,灰分在10.00%~10.50%之間;跳汰中煤(灰分在33.00%~35.00%之間)+浮選精煤(灰分在13.00%~15.00%之間)+粗精煤泥組成優(yōu)質動力煤,綜合灰分<27.50%,發(fā)熱量>20.93 MJ/kg;壓濾煤泥+粗中煤泥+末矸石組成副產品,作為電廠燃料。
為實現經濟效益最大化,需要對選煤生產系統(tǒng)進行全面地檢查分析,對制約選煤廠發(fā)展的關鍵環(huán)節(jié)進行升級改造,對產品結構和銷售模式進行合理調整。
表1 7#煤浮沉試驗結果
表2 8#煤浮沉試驗結果
表3 7#煤和8#煤的小篩分試驗結果
由表1和表2可知:7#煤和8#煤的粒度組成、密度組成以及可選性都很相近,有利于實現產率最大化;從粒度組成來看,兩者<6 mm粒級產率均高達50%左右,大大增加了跳汰分選的難度[4];7#煤和8#煤的原生煤泥量相近,占全樣的10.00%左右。表3的數據顯示兩種煤樣<0.075 mm粒級的產率很低,但在實際生產中,<0.045 mm粒級的產率在7.50%左右,灰分在45.00%~50.00%之間,由此可以分析出矸石泥化現象嚴重,或者是部分<0.045 mm粒級的細泥在系統(tǒng)內循環(huán)所致。從密度組成可知,7#煤和8#煤的中間產物較少,但實際生產中,中煤產率相對較高,從抽查的跳汰中煤帶精煤數據可知,其中<1.4 g/cm3密度級含量在26.74%~49.83%之間,說明跳汰分選精度極低。從試驗數據還可以看出,原煤中1.45~1.8 g/cm3密度級物料隨粒度降低灰分并沒有出現逐漸降低的趨勢,說明中煤解離對精煤產率提升影響不大[5-6]。
跳汰中煤帶精煤統(tǒng)計結果見表4,跳汰精煤篩分試驗結果見表5。從表4可知:中煤中<1.4 g/cm3密度級物料占本級的平均產率高達36.15%,說明精煤損失嚴重。從表5可知:跳汰精煤篩上<0.5 mm粒級物料產率高、灰分高,尤其是<0.3 mm粒級物料產率為6.80%,灰分為29.58%,嚴重污染了精煤。
表4 跳汰中煤帶精統(tǒng)計數據
表5 跳汰精煤篩分試驗結果
為了解決跳汰中煤帶精問題,選煤廠進行了課題攻關,在跳汰機操作、生產參數調整、技術檢查和考核制度等方面進行過一系列整改。
在跳汰機操作方面,適當增加篩下頂水量,提高床層松散度;在保證床層松散度的前提下,通過減少進風時間,進而減少進風量;適當降低脈動頻率,減少物料在床層的運動時間;中煤段床層厚度由4改成6,適當增加床層厚度;控制中煤段閘板的排放頻率,保證合適的排放量;使用探棒經常探測床層物料的分層情況。
在設備、技術檢查和考核激勵方面,將中煤段的篩孔尺寸由15 mm×10 mm調整為6 mm×10 mm;在跳汰崗位現場設置了浮沉桶,能夠及時掌握中煤帶精數據;加大跳汰司機考核力度,設定中煤帶精標準,獎罰分明,進一步提高跳汰司機責任心;另外,通過加大末精煤篩洗滌水的流量和壓力,減少細泥對精煤的污染。
通過一系列措施,在保證精煤質量合格、穩(wěn)定的條件下,中煤帶精煤量明顯下降,基本穩(wěn)定在30.00%左右,但依然很高,因此有必要對選煤廠的跳汰工藝進行改造。
現行浮選工藝采用一次浮選工藝(圖1):煤泥水首先進入脫泥濃縮機,脫出部分高灰細泥,濃縮機底流采用大排放泵給至浮選機;浮選精礦自流至真空過濾機進行脫水回收,真空過濾機濾液再用精煤壓濾機回收或進入煤泥濃縮池,精煤壓濾機和真空過濾機的濾餅作為中煤產品,精煤壓濾機濾液返回脫泥濃縮機;浮選機尾礦自流至一段濃縮機進行濃縮,其底流由高頻篩回收粗煤泥,高頻篩篩下水與一段濃縮機溢流共同進入二段濃縮機進行濃縮,二段濃縮機底流通過尾煤壓濾機回收,成為尾煤泥。浮選入料灰分在30%~35%之間,入浮濃度在80~120 g/L之間。因跳汰機操作波動大,浮選入料濃度不穩(wěn)定,浮選設備老化,浮選藥劑制度不穩(wěn),以及矸石泥化嚴重等因素,導致浮選精煤質量波動較大。
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生產過程中,抽查了三組真空過濾機濾餅,進行粒度分析,結果見表6。由表6可知:濾餅灰分在12.62%~16.23%之間,灰分高、波動大。由于浮選精煤灰分較高,無法成為精煤產品,而只能作為動力煤銷售。為了提高選煤廠的經濟效益,對浮選工藝進行改造是很有必要的。
表6 真空過濾機濾餅的篩分試驗結果
跳汰中煤的浮沉試驗結果見表7。由表7可知:跳汰中煤中含有大量的低灰精煤,導致精煤資源浪費,給選煤廠造成嚴重的經濟損失。精煤灰分要求在 9.50%~10.5%之間,對極難選的跳汰中煤,可采用兩產品重介質旋流器進行再選[7-8]。
表7 跳汰中煤浮沉試驗結果
跳汰中煤重介再選工藝為:跳汰機中煤經斗式提升機提升脫水后,由中煤刮板輸送機轉載至破碎機,破碎產物(由60 mm破碎至50 mm以下,確保渣漿泵暢通)進入混料桶,與合格介質混合后,由泵給入兩產品重介質旋流器進行分選;重介精煤經脫介弧形篩+脫介直線篩+離心機脫介脫水后成為重介精煤產品,轉運至精煤倉;重介中煤經脫介弧形篩+脫介直線篩+離心機脫介脫水后成為重介中煤產品,可以直接轉運至電廠,也可以轉運至中煤倉儲存。精煤脫介直線篩和中煤脫介直線篩的篩下水自流至磁選機,磁選機尾礦由渣漿泵給入水力旋流器,底流經高頻篩脫水,篩上高灰分粗煤泥直接摻入中煤,水力旋流器的溢流和高頻篩篩下水自流至尾煤濃縮系統(tǒng)。跳汰中煤再選工藝原則流程如圖2所示。
圖2 中煤再選工藝原則流程
3.2.1 浮選入料及精礦的試驗分析
浮選入料的小篩分試驗結果見表8。由表8可知:浮選入料灰分為 29.79%,粒度組成不均勻,隨著粒度減小,灰分逐漸增加。入料中>0.50 mm粒級的產率較高,為 6.77%,說明系統(tǒng)跑粗現象嚴重。雖然浮選入料經濃縮機預先脫泥,但浮選入料中<0.045 mm粒級的產率仍然很高,為33.27%,灰分為47.59%,灰分較>0.045 mm粒級部分高出26.67個百分點,這部分高灰細泥選擇性差,且容易在煤?;驓馀荼砻嫘纬筛采w層,通過夾帶進入浮選精煤中,進而影響浮選精煤質量,因此,在浮選脫泥環(huán)節(jié)應盡量多的脫除高灰細泥[9-10]。
表8 浮選入料小篩分試驗結果
浮選入料的分步釋放浮選試驗結果見表9。為了接近生產實際,采取正常生產時的浮選機精礦礦漿進行分步釋放浮選試驗,并根據精煤灰分變化情況,對試驗次數進行了縮減,試驗結果見表10。
表9 浮選入料分步釋放浮選試驗結果
表10 浮選精礦分步釋放浮選試驗結果
由表9可知:當精煤灰分要求為 10.50%時, 精煤產率約為70%,此時浮選精煤可燃體回收率為 89.23%,煤泥可浮性屬易浮。同時,產物 5 的累計灰分為 14.60%,產物 4 的累計灰分為 10.82%, 說明一次浮選(粗選)難以浮出低灰精煤,而通過二次浮選(精選)則可以得到低灰精煤[11-12]。
由表10可知:產物 3 的累計灰分為 10.77%,與表9中產物 4 的累計灰分(10.82%)接近,再次說明通過二次浮選(精選)可以浮出低灰精煤。
3.2.2 二次浮選工藝
根據上述試驗結果,浮選工藝采用兩次浮選的工藝流程,一次浮選(粗選)盡可能多地回收可燃物,二次浮選(精選)充分發(fā)揮脫泥降灰作用,以生產出合格的低灰浮選精煤。
結合選煤廠浮選系統(tǒng)現狀,在充分利用原有一次浮選(粗選)設備的基礎上增加二次浮選(精選)作業(yè)??紤]到煤泥浮選速度比較快的實際情況,將三臺老化嚴重的單槽容積為12 m3(4 室)機械攪拌式浮選機更換為 3 臺單槽容積為20 m3(3 室)機械攪拌式浮選機,以減小改造難度,降低改造對選煤廠生產的影響。3臺浮選機中 2 臺作為一次浮選使用,1 臺作為二次浮選使用,一樓增加二次浮選入料桶及入料泵。一次浮選(粗選)的精礦、真空過濾機和精煤壓濾機的濾液共同作為二次浮選(精選)入料[13-14],二次浮選入料的稀釋水采用二段濃縮機的溢流,一、二次浮選尾礦合并進入一段濃縮機,煤流走向保持不變。浮選系統(tǒng)改造前后的原則流程如圖3所示。
圖3 浮選系統(tǒng)改造前后的工藝原則流程
改造前后的產品結構及銷售價格對比見表11。由表11可知:主導產品結構由改造前的“煉焦精煤+優(yōu)質動力煤”調整為改造后的“煉焦精煤”,噸煤綜合售價增加了56.47元。中煤再選和二次浮選工藝增加原煤分選成本為5元/t,入選量按1.80 Mt/a計算,年增加收益=180×(613.84-557.37-5)=9 265.16萬元,經濟效益顯著。
表11 改造前后產品結構及銷售價格對比
分選產生的副產品(末矸石+重介中煤)代替原跳汰中煤,作為任樓礦矸石煤泥電廠的燃料,煤炭綜合利用率高,社會效益顯著。
跳汰工藝改造前,跳汰管理難度極大,既要考慮中煤及矸石帶煤數量,又要考慮精煤質量。改造后,保證矸石不帶煤,重點加大中煤排放;由于中煤排放量大,跳汰末精煤灰分明顯下降(穩(wěn)定在8.00%~10.00%之間);跳汰中煤有再選系統(tǒng)雙重把關,分選的精煤合格率達到百分之百。
由于采用兩次浮選的工藝流程,一次浮選尾礦灰分為75%左右,盡可能回收可燃物;二次浮選精礦灰分為10.30%,尾礦灰分為40.00%,充分發(fā)揮脫泥降灰作用,低灰浮選精煤全部進精煤倉[15]。
由于工藝系統(tǒng)的完善,跳汰操作難度大幅度降低,選煤工藝對煤質的適應性大大提高,處理量由以前的400 t/h提高到480 t/h,選煤廠實際入選能力大大提高。由于高水分的浮選精煤不再摻入中煤,煤場環(huán)境得到改善,緩解了環(huán)保壓力。
任樓選煤廠通過對煤質特性、分選工藝和煤炭市場進行研究分析,采用了跳汰中煤重介再選、一次浮選精礦再次精選等選煤工藝,解決了中煤帶精高,浮選精煤灰分高等問題,實現了產品結構的調整和選煤工藝的升級。改造后,不僅提高了精煤產率,還提高了生產能力,降低了操作管理難度,經濟效益和社會效益顯著。