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        鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落情況分析

        2021-06-22 01:01:24李亞敏支鵬鵬劉永紅
        設(shè)備管理與維修 2021年10期
        關(guān)鍵詞:碳化鎢氣孔鉆桿

        李亞敏,張 然,支鵬鵬,劉永紅,王 琴

        (渤海裝備鉆井裝備能克鉆桿有限公司,河北滄州 062658)

        0 引言

        隨著現(xiàn)代鉆井技術(shù)的快速發(fā)展,我國的深井、超深井勘探工作對(duì)于鉆柱設(shè)備的整體質(zhì)量提出了更高要求。有些鉆柱的摩擦扭矩較高,較高的摩擦力進(jìn)一步增加工件表面的磨損壓力,導(dǎo)致鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落,影響接頭整體強(qiáng)度,甚至帶來安全生產(chǎn)隱患。為解決該問題,下面分析鉆桿接頭噴焊工藝的相關(guān)情況。

        1 鉆桿接頭噴焊工藝概述

        隨著我國鉆井生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,對(duì)于鉆桿的使用效率與穩(wěn)定性都提出了更高要求。一般來說,鉆桿磨損最先出現(xiàn)在接頭部分。接頭部分進(jìn)行的常規(guī)硬化處理可在一定程度保護(hù)鉆桿接頭避免損壞。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),采取表面涂層技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)工件表面修復(fù),還能節(jié)約能源耗材,提升經(jīng)濟(jì)效益,是目前鉆桿接頭表面處理最常用的技術(shù)手段。相比于等離子噴焊等技術(shù),氧乙炔火焰噴焊處理技術(shù)優(yōu)勢十分明顯,該技術(shù)操作難度小、工藝穩(wěn)定性強(qiáng),具有成本相對(duì)容易控制等優(yōu)勢,十分適合現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)控制需求。

        根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),工廠噴焊耐磨帶時(shí)主要選擇接頭上噴鎳基金屬合金粉的方式予以處理,能夠?qū)崿F(xiàn)合金塊、鉆桿的結(jié)合,通過氧乙炔火焰處理的方式予以調(diào)整。針對(duì)耐磨帶實(shí)施技術(shù)分析,可以獲取其成分(表1)。從表1 可以看出,噴焊層主要的合金粉末為鎳元素,還包括相當(dāng)比例的鎢元素。這是由于耐磨帶材料在生產(chǎn)過程中添加了碳化物,故該粉末可以稱之為含碳化鎢彌散合金。該合金優(yōu)勢十分明顯,具有很強(qiáng)的附著性和耐磨性,還兼顧了較強(qiáng)硬度,可以很好地適應(yīng)鉆桿接頭噴焊層耐磨帶的處理需求。除此之外,經(jīng)過高溫處理,該材料還可以提升耐磨損與抗氧化性能,針對(duì)一些特殊的工況條件也有很好的應(yīng)用優(yōu)勢。

        表1 合金粉末化學(xué)成分

        2 鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落原因分析

        鉆桿接頭噴焊層耐磨帶一旦脫落,會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)程,因此要做好前期防護(hù)工作。分析鉆桿接頭噴焊層耐磨帶的磨損過程,鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落原因主要來源于表面處理。根據(jù)噴焊層獲取試樣的分析測試結(jié)果,分別對(duì)鉆桿接頭噴焊層耐磨帶進(jìn)行取樣。隨后進(jìn)行金相分析以及掃描電鏡分析,獲取合金塊、基體金屬界面形貌,如圖1 所示。

        圖1 合金塊、合金粉末、基體結(jié)合處金相

        采用掃描電鏡進(jìn)行合金塊與粉末分析,可以獲得相應(yīng)的金相圖分析結(jié)果。對(duì)比合金塊與金屬粉末的分析測試情況來看,雖然在界面的結(jié)合部位存在明顯的氣泡,但是由于大多數(shù)的氣泡屬于分散存在,同時(shí)整體氣孔體積較小,因此應(yīng)該不是引起合金塊脫離的主要原因。進(jìn)一步分析后發(fā)現(xiàn),合金塊以及基體的結(jié)合處不但存在明顯的氣泡,同時(shí)也存在一部分裂紋。這些裂紋與氣泡不同,裂紋之間間隙較大,故推測裂紋是最終導(dǎo)致合金塊脫落的主要原因。在上述分析中已經(jīng)確定,合金粉末的整體耐磨性能雖然尚可,但是對(duì)比合金塊依然存在不小差距。因此鉆桿接頭噴焊層耐磨帶工作時(shí),耐磨性主要還是需要合金塊體現(xiàn)。合金粉末選擇鎳基自熔合金,該合金添加了碳化物等物質(zhì)。在噴焊處理過程中,逐步形成了多個(gè)聚合點(diǎn),分別以鎳基、鎢基為主要特征。根據(jù)研究結(jié)果不難發(fā)現(xiàn),結(jié)合層內(nèi)部存在大量的氣泡,除此之外,碳化鎢的含量越高,鎳基的含量就會(huì)相應(yīng)降低。此時(shí)無法滿足碳化鎢顆粒的包裹,導(dǎo)致外部出現(xiàn)了大部分的粗大碳化物,影響到顆粒度的控制效果。一部分大顆粒碳化物會(huì)在高溫影響下逐漸產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),形成脆硬性較強(qiáng)的碳化鎢,此時(shí)材料的整體抗疲勞性能會(huì)下降。如果鉆桿接頭噴焊層耐磨帶遭受到疲勞沖擊與磨損影響,則附近的碳化鎢會(huì)由于缺口存在嚴(yán)重的應(yīng)力集中,導(dǎo)致耐磨性能下降,出現(xiàn)剝落。這是鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落的主要過程。

        3 鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落問題預(yù)防控制策略

        鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn),由于耐磨帶敷焊在接頭表面,可以保護(hù)接頭的穩(wěn)定性,取得良好生產(chǎn)效益。但是一旦出現(xiàn)接頭脫落,就必須對(duì)其進(jìn)行修復(fù)后才能夠繼續(xù)工作,既增加生產(chǎn)壓力,也不利于安全生產(chǎn)。為解決鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落問題,就必須調(diào)整噴焊處理工藝流程。結(jié)合上述鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落原因分析結(jié)果,現(xiàn)給出脫落問題的預(yù)防控制策略。

        3.1 工件預(yù)熱與噴焊粉末干燥處理

        根據(jù)鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落原因,工藝生產(chǎn)過程中沒有做好預(yù)熱處理是導(dǎo)致最終脫落的重要原因。由于實(shí)際鉆桿接頭噴焊層耐磨帶的使用工況十分復(fù)雜,需要同時(shí)面對(duì)油、水以及鐵銹等多種類型的氧化物,很容易出現(xiàn)夾雜腐蝕的問題。在噴焊處理之前,要對(duì)基體進(jìn)行預(yù)處理,去除掉大部分的水和油污,同時(shí)做好表面預(yù)熱。預(yù)熱過程中需要將溫度提升到400 ℃,同時(shí)做好保溫控制工作。噴焊粉體如果不進(jìn)行干燥,也可能會(huì)出現(xiàn)大量氣孔。在噴焊過程中,水分會(huì)隨著粉體到達(dá)噴焊層,此時(shí)重熔處理后會(huì)分解為氫氣、氧氣兩種不同類型的成分。因此,在水分處理不完全的情況下,同樣會(huì)導(dǎo)致大量的氣孔。除此之外,根據(jù)實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),導(dǎo)致鉆桿接頭噴焊層耐磨帶出現(xiàn)氣孔的其他因素中,合金粉質(zhì)量也是較為重要的因素。如果出現(xiàn)合金粉熔點(diǎn)過高、黏度過大等問題,都會(huì)導(dǎo)致氣孔存在,嚴(yán)重影響后期使用效果,需要特別予以關(guān)注。

        3.2 表面粗糙度調(diào)整

        鉆桿接頭噴焊層耐磨帶與基體表面本身會(huì)存在一定的凹凸不平,這些凹凸不平的表面在加工時(shí)基本不要予以處理,以此來提升基體金屬與噴焊層的整體結(jié)合效果。但是根據(jù)使用經(jīng)驗(yàn),表面粗糙度的存在能夠一定程度提升表面的黏結(jié)性,但不是線性增長。也就是說,表面粗糙度不是越高越好。在基體加工過程中,如果出現(xiàn)吃刀量不均勻的問題,會(huì)影響切削處理效果,進(jìn)而影響后期切痕調(diào)整。這不利于解決鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落問題。另外,小氣孔不斷閉合也會(huì)導(dǎo)致氣孔尺寸增加。較大尺寸的氣孔是導(dǎo)致鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落的重要原因,需要特別做好氣孔串的處理,以此確保整體粗糙度適應(yīng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與生產(chǎn)需求。

        3.3 提升噴焊技巧

        在鉆桿接頭噴焊層耐磨帶工藝實(shí)施過程中,受操作者操作習(xí)慣和操作能力的影響,往往會(huì)不同程度影響鉆桿接頭噴焊層耐磨帶的穩(wěn)定性。例如,操作者對(duì)于噴距控制不精準(zhǔn),停留時(shí)間不足等問題都會(huì)導(dǎo)致氣孔出現(xiàn)。另外,工件與噴炬的距離過長,也會(huì)導(dǎo)致噴焊層的氣體總量較高,噴焊溫度不足則會(huì)導(dǎo)致大部分的氣體無法隨時(shí)逸出,導(dǎo)致氣泡聚集。根據(jù)基本技術(shù)原理來看,噴焊溫度較高也不利于氣泡的排出,這是由于內(nèi)部的液態(tài)金屬會(huì)翻泡,形成內(nèi)部氣孔群。鏡面反光問題主要是由于一次噴膜過厚。在重熔過程中加熱不足、火焰移動(dòng)速度過快等都是導(dǎo)致粉末熔融的重要原因。合金塊、基體表面氧化加劇會(huì)進(jìn)一步影響整體結(jié)合強(qiáng)度,導(dǎo)致鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落。為解決這些問題,需要不斷提升操作人員的操作技巧,滿足鉆桿接頭噴焊層耐磨帶工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求。

        4 總結(jié)

        鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落與噴焊生產(chǎn)的流程密不可分,其不但與加工溫度以及干燥處理流程相關(guān),對(duì)于操作人員的生產(chǎn)與噴焊技巧都有一定聯(lián)系。為進(jìn)一步解決鉆桿接頭噴焊層耐磨帶脫落的問題,除了做好工件的前期預(yù)熱預(yù)處理,還需要進(jìn)一步做好干燥控制,提升表面粗糙度。進(jìn)一步做好噴焊工作,提升整體生產(chǎn)穩(wěn)定性,以此來減少微裂孔、氣孔的不利影響,進(jìn)一步提升鉆桿壽命和生產(chǎn)效益。

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