邢 晶,范永英
(樂凱膠片股份有限公司 河北 保定 071054)
新能源材料分公司精餾操作是實現(xiàn)二氯甲烷和石蠟油分離的重要環(huán)節(jié),精餾塔液位控制穩(wěn)定性直接關系到產(chǎn)品的質(zhì)量和系統(tǒng)能耗[1]。新能源材料分公司精餾設備引自日本公司,用于鋰電池隔膜生產(chǎn)過程萃取工段產(chǎn)生的二氯甲烷石蠟油混合液分離處理,實現(xiàn)二氯甲烷循環(huán)使用。
如圖1所示,釜式再沸器管程通蒸汽殼程通物料,氣液兩相分離過程發(fā)生在這個殼體之內(nèi),再沸器液面通過垂直的隔板保持設定的液位,確保蒸汽管束完全浸沒在液體之中,通過蒸汽加熱實現(xiàn)氣液兩相分離[2]。通過液位釜式再沸器液位與底部采出閥進行連鎖PID調(diào)節(jié)實現(xiàn)液位的自動控制。
圖1 釜式再沸器Fig.1 Kettle reboiler
如圖2所示,塔體的液相經(jīng)進口管進入再沸器,由于靜壓頭存在,再沸器的進口壓力要大于液體的飽和壓力,液體需要加熱到對應壓力的飽和壓力才能汽化,圖2中的BC段為顯熱段,液體在這里被加熱,之后的CD段,飽和液體被加熱會開始沸騰蒸發(fā),液體變?yōu)闅庖簝上嗔鳎S后氣液兩相進入塔釜完成循環(huán)[3]。通過液位與底部采出閥連鎖PID調(diào)節(jié)實現(xiàn)自動控制。
圖2 立式熱虹吸再沸器Fig.2 Vertical Thermosiphon reboiler
立式熱虹吸再沸器換熱管內(nèi)的流動和傳熱過程如圖3所示。隨著加熱量增大,管束內(nèi)流體狀態(tài)依次為液流、氣泡流、塊狀流、環(huán)狀流、噴霧流,其中噴霧流段的傳熱方式為蒸汽相對流傳熱,換熱效率低,會出現(xiàn)不平穩(wěn)的脈沖和氣阻,并使氣相溫度升高,降低精餾塔效率。[4]因此應避免出現(xiàn)因加熱蒸汽量過大引起的塔體振動和能源浪費。當精餾設備開機時,POS-103塔底溫度TIA-1702低,液位容易迅速上升,此時若想盡快穩(wěn)定液位,通常加大第一再沸器蒸汽用量,此時熱虹吸再沸器管束中容易出現(xiàn)噴霧流,所以應控制加熱功率,即控制熱虹吸再沸器蒸汽用量。
圖3 立式熱虹吸再沸器管束流體狀態(tài)和換熱狀態(tài)Fig.3 Fluid state and heat transfer state of Tube Bundle in Vertical Thermosyphon reboiler
日本公司二氯甲烷石蠟油精餾分離設備選用釜式再沸器與立式熱虹吸再沸器結(jié)合的方式。如圖4所示,精餾設備第一再沸器為立式熱虹吸再沸器,第二再沸器為釜式再沸器。首先設定精餾塔額定進料量和第一再沸器蒸汽量,塔底采出閥與液位進行連鎖,當反應釜液位高于設定值50%時,采出閥打開,液體進入第二再沸器,第二再沸器溫度設定130℃,液體進入后會迅速汽化,氣相產(chǎn)物進入POS-103,流向塔頂。液體通過采出閥進入第二再沸器后,再沸器溫度降低,通過第二再沸器加熱蒸汽閥與溫度連鎖實現(xiàn)溫度可控。若POS-103液位LIC-1701到達100%,則停止加熱;若POS-103液位LIC-1701到達0%,則停止進料,從而實現(xiàn)極限保護。
圖4 一種精餾設備工藝流程Fig.4 A process flow of rectification equipment
影響液位控制的變量有:進料量及其狀態(tài),第一再沸器蒸汽量,液位與采出閥的PID設計,第二再沸器的蒸汽量與溫度的PID設計等。
2.4.1 進料狀態(tài)
折算為蒸汽變化量:
折算為蒸汽變化量:
2.4.2 進料量
二氯甲烷石蠟油混合液進料量穩(wěn)定是系統(tǒng)穩(wěn)定的前提,因此日本公司配置了較為準確的科里奧利力質(zhì)量流量計;用以計量二氯甲烷石蠟油混合液。通過流量計與進料自控閥進行PID自控連鎖實現(xiàn)穩(wěn)定供料。精確度控制在Δm,處理這部分二氯甲烷所需加熱量:
折算為蒸汽變化量:
2.4.3 第一再沸器蒸汽量
第一再沸器設定蒸汽量與自控閥進行PID總控連鎖,確保穩(wěn)定供汽。由自控引起的蒸汽量偏差為。當進料狀態(tài)和進料量穩(wěn)定時,第一再沸器蒸汽量范圍由POS-103塔底采出量決定。當采出量最小時,蒸汽用量最大為;采出量最大時,蒸汽用量最小為,。此時第二再沸器所需加熱蒸汽量:。系統(tǒng)允許蒸汽波動范圍小于干擾變量引起蒸汽波動時,即當時,系統(tǒng)液位無法穩(wěn)定。經(jīng)實踐證明,則系統(tǒng)能實現(xiàn)液位自動控制。
(1)現(xiàn)在的精餾系統(tǒng)理論上是可以實現(xiàn)液位穩(wěn)定控制的。
(2)進料量和進料狀態(tài)越穩(wěn)定,越有利于實現(xiàn)液位穩(wěn)定控制,建議精餾設備設置的處理量接近于萃取工段的循環(huán)量,盡可能延長進料量穩(wěn)定時間。
(4)當POS-103液位偏高時,可調(diào)節(jié)第一再沸器蒸汽量,但不宜超過1000 kg/h,當POS-103液位偏低時可降低第一再沸器蒸汽量。
(5)只有操作人員在實踐中檢驗理論,不斷總結(jié)經(jīng)驗才能使精餾設備在最佳狀態(tài)運行。