柏 楊,趙學(xué)平
(錫林郭勒盟山金阿爾哈達礦業(yè)有限公司,內(nèi)蒙古 錫林郭勒 026323)
礦井通風(fēng)是礦山生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié),其在向井下作業(yè)場地提供新鮮的空氣、稀釋粉塵及有害物質(zhì)的同時也釋放出多余的熱量,有效降低熱害,能很好的提高井下工作環(huán)境,一旦通風(fēng)不足,則會引發(fā)爆炸、火災(zāi)、粉塵、高溫等災(zāi)害。由此可見,良好的通風(fēng)系統(tǒng)是保障礦下安全生產(chǎn),提高企業(yè)效益、確保企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在,必須予以重視。
阿爾哈達礦區(qū)2005年建井,現(xiàn)礦區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)主要由副井和斜坡道進風(fēng),東、西風(fēng)井出風(fēng)的兩翼對角抽出式通風(fēng)系統(tǒng)。西風(fēng)井地表設(shè)有1臺DK62(A)-6-No21(355kw×2)風(fēng)機;東風(fēng)井地表設(shè)有1臺DK62(A)-6-No20(250kw×2)風(fēng)機。礦井總裝機容量1210kw,總風(fēng)量122.8m3/s。隨著掘進深度的推進,現(xiàn)有的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)已無法滿足不斷變化的復(fù)雜生產(chǎn)的需求,危險隱患迫在眉睫,必須采取相應(yīng)的優(yōu)化措施對現(xiàn)有通風(fēng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)進行改變,才能更好的解決現(xiàn)有項目通風(fēng)系統(tǒng)中的各種問題,從而實現(xiàn)通風(fēng)合格,才鞥更好的保障人民和企業(yè)的生命財產(chǎn)安全。
(1)通風(fēng)工程不足,通風(fēng)阻力大。目前的通風(fēng)系統(tǒng)主要風(fēng)井較淺,導(dǎo)致深部主要生產(chǎn)中段通風(fēng)效果較差。且直接通風(fēng)僅在西風(fēng)井由地表延深至688m中段及東風(fēng)井由地表延深至808m的中段,剩下部則為小斷面導(dǎo)段風(fēng)井。且目前因為公司568m水平以下中段為公司主要回采中段,風(fēng)井?dāng)嗝嫘 ⑼L(fēng)路線長,通風(fēng)阻力極大,這導(dǎo)致阿爾哈達礦區(qū)的深部通風(fēng)效果差。
(2)風(fēng)流控制差,風(fēng)流短路明顯?,F(xiàn)有的通風(fēng)系統(tǒng)主扇風(fēng)機設(shè)在地表,對深部通風(fēng)調(diào)控能力差;且回風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)線路長,巷道拐彎多,天井較多,各中段缺少調(diào)風(fēng)設(shè)施,這導(dǎo)致造成下部中段風(fēng)流短路,并且由于新鮮風(fēng)流不足,大大降低了主扇的工作效率[1]。
(3)無專用回風(fēng)巷,污風(fēng)串聯(lián)現(xiàn)象突出。在最初設(shè)計中,未設(shè)計專用通風(fēng)回風(fēng)巷,導(dǎo)致中段風(fēng)流陳雜串聯(lián),下部中段污風(fēng)進入上部中段,導(dǎo)致上部中段風(fēng)流不新鮮,風(fēng)質(zhì)差。
(4)深部開拓工程通風(fēng)效果差,掘進效率地下。在阿爾哈達礦區(qū),現(xiàn)有的開拓多是深部開拓,這些工程多為長距離獨頭掘進,在通風(fēng)方面則使用傳統(tǒng)的導(dǎo)風(fēng)筒通風(fēng),通風(fēng)效率低,時間長,這不僅極大的影響了通風(fēng)效果,還嚴重制約開拓工程施工效率。
為解決上述問題,我公司從增加通風(fēng)工程、對井下風(fēng)流進行調(diào)控、優(yōu)化施工設(shè)計等手段對通風(fēng)系統(tǒng)進行了改造,以保證深部開拓和日常生產(chǎn)的需要。
(1)開掘新井巷,縮短通風(fēng)線路,降低通風(fēng)阻力。現(xiàn)有的礦井由于通風(fēng)線路過長,通風(fēng)效果不好,通風(fēng)阻力也很大,因此有必要采取直接措施縮短通風(fēng)線路長度,以降低通風(fēng)阻力。針對阿爾哈達礦區(qū)的實際情況,我們采取的開掘新井、回風(fēng)井的方式縮短通風(fēng)線路長度,降低通風(fēng)系統(tǒng)阻力。主要采取以下通風(fēng)工程進行施工:東翼在井下由808m中段設(shè)計施工風(fēng)井至568m中段,下部自568m中段設(shè)計施工風(fēng)井至418m中段。西翼自688m中段設(shè)計施工風(fēng)井至418m中段,施工系統(tǒng)示意圖如圖1所示,施工方法采用普通鉆爆法和反井鉆施工相結(jié)合。通風(fēng)工程總工程量為4955.7m3(表1所示)。
圖1 通風(fēng)系統(tǒng)示意圖
表1 通風(fēng)系統(tǒng)工程工程量
(2)增加輔扇,改變通風(fēng)網(wǎng)絡(luò),強化中段風(fēng)流調(diào)控。為了更好地管理風(fēng)流,強化終端風(fēng)流,在阿爾哈達礦區(qū)工程中我們采取了增加調(diào)風(fēng)設(shè)備的方式,通過增加站風(fēng)機、調(diào)節(jié)風(fēng)門、輔扇等方式對風(fēng)流進行引導(dǎo)控制。如下表2所示:對568m水平上部廢棄巷道、天井進行封閉,回風(fēng)段處均安裝了調(diào)風(fēng)設(shè)施;將原688、808m中段巷改為了總回風(fēng)巷,并對回風(fēng)巷進行了修護;在688m中段、808m中段回風(fēng)井處安裝了二級基站風(fēng)機進行輔助通風(fēng),一級基站地表風(fēng)機只在通風(fēng)困難的夏季開啟;在518m、468m、418m中段回風(fēng)段處安裝三級基站風(fēng)機,調(diào)節(jié)中段回風(fēng)量。除此,還通過產(chǎn)學(xué)研合作開發(fā),與青島理工大學(xué)合作實現(xiàn)《三維可視化通風(fēng)仿真系統(tǒng)》,該系統(tǒng)能及時掌握通風(fēng)數(shù)據(jù)、空氣質(zhì)量數(shù)據(jù),以便工作人員根據(jù)數(shù)據(jù)情況隨時調(diào)節(jié)風(fēng)量[2]。
表2 通風(fēng)構(gòu)筑物安設(shè)表
(3)提前施工采準工程,形成完善的中段通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)。為杜絕污風(fēng)串聯(lián)給生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場所帶來的困難,深部中段結(jié)合采礦方法,充分利用分段采準工程,形成臨時專用回風(fēng)巷,污風(fēng)直接進入回風(fēng)系統(tǒng),避免與其它生產(chǎn)區(qū)域污風(fēng)串聯(lián)。
(4)優(yōu)化開拓工程設(shè)計,縮短獨頭通風(fēng)距離。本著開拓先行,主體工程優(yōu)先的施工原則。阿爾哈達公司深部開拓,箕斗盲斜井采用多水平分段反掘的施工工藝。設(shè)計中段聯(lián)巷距離斜井距離短,每到一反掘水平施工10m~12m聯(lián)巷便到斜井反掘位置可及時與已施工段貫通減少獨頭距離;設(shè)計串車盲斜井與中段聯(lián)巷在各中段的開口位置距離為130m~170m,中段開拓采用兩翼相向掘進的方法,大大減少獨頭掘進距離,僅為70m~90m左右,且不考慮中途臨時風(fēng)井的貫通。
圖2 開拓施工設(shè)計示意圖
在阿爾哈達礦區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)改造后,我們發(fā)現(xiàn),井下風(fēng)量及通風(fēng)質(zhì)量都有極大改進,實踐數(shù)據(jù)顯示,在采用改造方案后礦井總進風(fēng)量由原本的122.8m3/s增加到204.763/s,通風(fēng)能力提高了60%,不僅達到了最初的預(yù)期效果,有效改善了井下工作環(huán)境,保障了工作人員的身體健康。不僅如此,通過通風(fēng)系統(tǒng)的改進,還有效減少能耗,在原本的通風(fēng)系統(tǒng)中,東西風(fēng)井分別為250kw×2與355kw×2對旋軸流式風(fēng)機串聯(lián)工作,風(fēng)機能耗大。系統(tǒng)改造后主扇只在夏季開啟,且只開啟一臺,其它季節(jié)利用二、三級基站進行機械通風(fēng),東西兩翼二級基站輔扇功率為90kw和70kw,三級基站功率為15kw×6即可滿足井下供風(fēng)需求。阿爾哈達公司地處高寒地區(qū),冰凍期較長,主扇每年只開啟4個月可滿足需求,能耗節(jié)約只體現(xiàn)在未開啟的8個月。從下表3中我們可以看出改造前后東西風(fēng)井能耗對比數(shù)據(jù),可以看到東西兩個風(fēng)井在有花有降低風(fēng)機電耗552萬,能耗降低了79%,節(jié)約電費275.5萬元,有著巨大的經(jīng)濟效益
表3 改造前后能耗對比表
本文通過現(xiàn)場調(diào)研、阻力測定等,系統(tǒng)的分析了阿爾哈達礦區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)存在的問題,并根據(jù)實際情況利用采準工程兼做通風(fēng)工程,進行了施工改造,通過對改造后的通風(fēng)系統(tǒng)實測我們發(fā)現(xiàn),主要技術(shù)參數(shù)均已達到并遠超國家要求,大大的改善了井下作業(yè)環(huán)境,且通過增加回風(fēng)巷,有效避免了井下串聯(lián)通風(fēng)的情況,不僅有效保障了井下通風(fēng)安全,為安全生產(chǎn)提供了安全保障,還有小降低了通風(fēng)系統(tǒng)的能耗,有效節(jié)約了企業(yè)生產(chǎn)成本。