盧中博
(山東黃金礦業(yè)科技有限公司選冶實(shí)驗(yàn)室分公司,山東 萊州 261400)
在國內(nèi)絕大多數(shù)選礦廠的成本組成中,磨礦成本占整個(gè)選礦總成本的60%以上。由于碎礦屬于強(qiáng)制性破碎,磨礦屬于概率性磨礦,因此,破碎效率高于磨礦效率,從而證明“多碎少磨”是實(shí)現(xiàn)降低選礦成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。目前,采用多段閉路破碎、高壓輥磨機(jī)的應(yīng)用等措施都是“多碎少磨”的具體體現(xiàn)。
破碎流程采用三段一閉路工藝流程。首先礦石經(jīng)30cm*30cm格篩進(jìn)入受礦倉,再經(jīng)1#皮帶進(jìn)入原礦倉,原礦倉礦石經(jīng)振動(dòng)給料機(jī)進(jìn)入C80顎式破碎機(jī)進(jìn)行粗碎,粗碎后的產(chǎn)品經(jīng)過2#皮帶進(jìn)入2YAH1836振動(dòng)篩進(jìn)行篩分,其中+50mm粒級進(jìn)入PE-250*1000顎式破碎機(jī)進(jìn)行中碎,中碎產(chǎn)物同振動(dòng)篩中間產(chǎn)物經(jīng)3#皮帶進(jìn)入兩臺圓錐破碎機(jī)(一臺型號為G108,另一臺型號為GP100)進(jìn)行細(xì)碎,細(xì)碎產(chǎn)物和粗碎產(chǎn)物一起經(jīng)2#皮帶進(jìn)入振動(dòng)篩進(jìn)行篩分,振動(dòng)篩-14mm產(chǎn)物經(jīng)4#皮帶進(jìn)入兩個(gè)粉礦倉供磨礦工序。
磨選流程:選廠采用一段閉路磨礦,單一浮選的工藝流程。磨礦產(chǎn)品經(jīng)螺旋分級機(jī)分級,溢流產(chǎn)品經(jīng)一粗一精二掃浮選作業(yè),得到品位≥58g/t的金精礦。
破碎工藝流程圖如圖1。
圖1 破碎工藝流程圖
該金礦建于20世紀(jì)80年代,后經(jīng)多次擴(kuò)能改造,處理能力由最初的100t/d提高至目前的1300t/d,在長達(dá)近50年的生產(chǎn)運(yùn)行中,設(shè)備老舊、更新?lián)Q代慢、帶病運(yùn)行等問題,導(dǎo)致很多技術(shù)參數(shù)偏離設(shè)計(jì)參數(shù)較大。
隨著井下開采深度的增加,礦石硬度不斷增加,導(dǎo)致磨礦細(xì)度由50%降至42%左右,嚴(yán)重影響生產(chǎn)指標(biāo)的穩(wěn)定性,浮選尾礦品位在0.14g/t以上。面對生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù),通過降低球磨處理量的方式提高磨礦細(xì)度難以實(shí)現(xiàn),因此,通過“多碎少磨”,降低入磨粒度,提高磨礦細(xì)度,保證目的礦物的單體解離度,提高選礦回收率。
對篩分設(shè)備2YAH1836振動(dòng)篩通過縮小下層篩網(wǎng)篩孔尺寸,降低入磨粒度,提高磨礦細(xì)度。主要對14mm*50mm、13*40mm、12.5*40mm三種尺寸進(jìn)行了現(xiàn)場試驗(yàn)。數(shù)據(jù)如表1。
表1 不同篩孔尺寸下各粒級含量及破碎運(yùn)行時(shí)間
通過上表可以看出,隨著篩網(wǎng)尺寸的不斷縮小,破碎粒級中-12mm含量和-6mm含量逐漸增多,破碎時(shí)間逐漸延長。當(dāng)篩孔尺寸由14*50mm縮小至12.50*40mm時(shí),破碎粒度-12mm含量由最初的72.36%提高至88.53%,提高了16.17%,但破碎設(shè)備運(yùn)行時(shí)間每天增加5.4小時(shí)。
將2YAH1836振動(dòng)篩更換為2YAH2442振動(dòng)篩,并將下層篩網(wǎng)篩孔尺寸縮小至12.5*40mm。通過對現(xiàn)有的2YAH1836振動(dòng)篩縮小下層篩網(wǎng)尺寸,由14*50mm縮小至12.5*40mm,發(fā)現(xiàn)破碎時(shí)間由平均每天9.3小時(shí)延長至13.5小時(shí),對生產(chǎn)組織和運(yùn)行成本造成了較大影響。于是對振動(dòng)篩進(jìn)行了更換路更換,更換后破碎車間處理能力大大提升,開車時(shí)間由13.5小時(shí)縮短至9.5小時(shí),且入磨物料中-12mm含量提高了11.84%,由75.36%提高至87.20%,磨礦細(xì)度提高了5.80個(gè)百分點(diǎn)以上,回收率提高0.52%,生產(chǎn)指標(biāo)明顯提升。
對各破碎設(shè)備技術(shù)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。根據(jù)各設(shè)備參數(shù),優(yōu)化粗碎、中碎、細(xì)碎設(shè)備排礦口尺寸,并對各破碎設(shè)備的產(chǎn)品進(jìn)行篩析。通過篩析發(fā)現(xiàn),細(xì)碎型號為G108圓錐破碎機(jī)破碎產(chǎn)品較粗,最大粒徑超30mm,與另一臺細(xì)碎型號為GP100圓錐破碎機(jī)破碎產(chǎn)品相比差別較大,+14mm粒級含量占70%左右,破碎作用很差,幾乎失去破碎作用,主要原因?yàn)樵撛O(shè)備使用年限較長,排礦口大小不能有效調(diào)節(jié),考慮將G108圓錐破碎機(jī)進(jìn)行更換。
兩臺圓錐破碎機(jī)粒級篩析數(shù)據(jù)如表2:
表2 細(xì)碎設(shè)備破碎產(chǎn)品粒級篩析情況
從上表可以看出,兩臺圓錐破碎機(jī)的破碎效果差別很大,-12mm以下粒級G108圓錐破碎機(jī)比GP100低54.76%。
考察調(diào)研高壓輥磨使用。由于高壓輥磨機(jī)破碎產(chǎn)品粒度小,普遍在-10mm以下,且粉狀物料多,能使物料內(nèi)部產(chǎn)生微裂紋,對降低磨礦能耗效果明顯。通過對三山島新立選礦廠的高壓輥磨機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場考察,發(fā)現(xiàn)高壓輥磨機(jī)不僅對廠房高度要求高,且投資成本、維護(hù)保養(yǎng)成本相對較高,且廠房高度難以滿足安裝要求,因?yàn)槲纯紤]高壓輥磨機(jī)。
通過對振動(dòng)篩進(jìn)行更換改造,破碎開車時(shí)間由之前的13.5小時(shí)縮短至9.5小時(shí),尾礦品位由0.14g/t降低至0.13g/t,選礦回收率提高0.52%。
破碎工段裝機(jī)容量為523kw,每天破碎設(shè)備運(yùn)行時(shí)間縮短4小時(shí),每年按350年計(jì)算。
每年節(jié)約動(dòng)力費(fèi)用 :0.8*523*4*350*0.72=42.8萬元。
年處理約40萬噸,原礦品位2g/t,回收率提高0.52%,黃金價(jià)格按380元/克計(jì)算。
每年實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益:40*2*0.52%*380=158萬。
通過對振動(dòng)篩進(jìn)行更換改造,將2YAH1836振動(dòng)篩更換為2YAH2442振動(dòng)篩,并將下層篩網(wǎng)篩孔尺寸由14*50mm縮小至12.5*40mm,破碎段設(shè)備運(yùn)行時(shí)間縮短4小時(shí),每年降低動(dòng)力成本42.8萬元。
破碎產(chǎn)物-12mm含量提高了11.84%,磨礦細(xì)度提高5.8%,選礦回收率提高0.52%,多回收率金屬量4000g,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益158萬元。
G108圓錐破碎機(jī)已使用年限較長,破碎效果極差,已建議對其進(jìn)行更換。更換后,細(xì)粒級含量將進(jìn)一步得到提高,破碎開車時(shí)間將進(jìn)一步縮短,更換振動(dòng)篩的優(yōu)越性將體現(xiàn)的更加充分。
在選型篩分設(shè)備時(shí),盡可能選擇型號稍大一點(diǎn)的篩分設(shè)備,當(dāng)?shù)V石含泥量多、水分大時(shí)不僅能提高篩分效率,防止篩孔堵塞,而且也能為以后擴(kuò)能改造提供便利條件。
在選擇篩分設(shè)備的篩孔尺寸時(shí),盡量選擇長條形的篩孔,長條形篩孔比方形篩孔篩分效率要高。