王春鵬,劉東
(天津渤化永利化工股份有限公司堿業(yè)公司 重堿部,天津 300452)
聯(lián)堿碳化塔在運行過程中清洗塔內(nèi)結(jié)疤主要存在的問題:對聯(lián)堿塔來說,因AII溶解結(jié)疤速度較慢,結(jié)疤嚴重時,可能每周期有疤垢及積堿殘留,積存日久,致反應空間縮小,工況不正常乃至惡化,故清洗時間在18h以上,如果仍出現(xiàn)不正?,F(xiàn)象,可安排每季度或半年內(nèi)輪換用清水蒸煮一遍,以再生其制堿能力。根據(jù)調(diào)查,如我廠聯(lián)堿塔編組為1、3組為四座塔,2、4組為5座塔。4塔1組,制堿作業(yè)周期48h,清洗作業(yè)16h,或者制堿周期72h,清洗24h,結(jié)疤的情況更為嚴重些,30d左右就需要煮塔一遍。但煮塔后的堿液如何處置是我廠現(xiàn)在遇到的難點。
聯(lián)堿碳化塔的制堿作業(yè)狀況與氨堿法作業(yè)狀況不同。聯(lián)堿塔中結(jié)疤的清洗條件遠不如氨堿法有利,主要有以下幾個方面因素:第一,在工藝過程中,聯(lián)堿法氨母液II的碳化度比較高,然而氨堿法的氨鹽水碳化度偏低。這說明聯(lián)堿塔的清洗結(jié)疤的效果能力較低,在其他因素相同的條件下,溶解結(jié)疤的速度較慢。第二,由于同樣的條件下,出堿的限制使聯(lián)堿法清洗氣的進氣量(含二氧化碳氣體)要比氨堿法小。第三,聯(lián)堿塔結(jié)疤中的鈣鎂含量要比氨堿塔高很多,導致了聯(lián)堿塔的結(jié)疤要比氨堿法更難于溶解,結(jié)疤處理也會更加難處理。
聯(lián)堿塔和氨堿塔的結(jié)疤和清洗條件上的不同說明,聯(lián)堿塔的清洗在制堿和清洗生產(chǎn)作業(yè)方面,不能完全效仿,要在制堿作業(yè)的周期,碳化塔編組以及清洗氣選擇、清洗氣量、清洗方法等方面需要建立一套自己的理論來指導以后工作內(nèi)容。
現(xiàn)今結(jié)疤在工業(yè)生產(chǎn)結(jié)晶過程中是一種常見現(xiàn)象,其本質(zhì)是溶液過飽在設(shè)備內(nèi)壁或構(gòu)件表面上的結(jié)晶析出并附著結(jié)痂。因此,設(shè)備內(nèi)壁的構(gòu)件表面結(jié)構(gòu)是生成結(jié)疤的條件之一。與此同時,在冷卻結(jié)晶過程中冷卻管壁結(jié)疤速率的主要因素是過飽和度影響的。綜合這些,從減少聯(lián)堿塔中結(jié)疤的目的出發(fā),應提高碳化塔操作的中下段氣量比例,降低冷卻段的二氧化碳吸收量和碳酸氫鈉析出量的比例,這是因為碳化塔中部的構(gòu)件表面積比冷卻段構(gòu)件表面積要小得多。
提高中下段氣量比例和結(jié)晶析出量可以有效的改善重堿結(jié)晶質(zhì)量,這是由碳化塔中重堿結(jié)晶過程的特征因素所決定?,F(xiàn)今我廠聯(lián)堿塔操作的中下段氣量的比例偏低,晶析段結(jié)晶析出量偏少,即冷卻段中析出的結(jié)晶。如果將中下段氣量比提高,將會使結(jié)晶段的結(jié)晶析出量比例增加,不但可以使冷卻段中結(jié)晶析出量減少,減輕冷卻段的結(jié)疤,還可以有效改善結(jié)晶質(zhì)量。
碳化塔冷卻管結(jié)疤惡化影響了制堿操作的主要技術(shù)經(jīng)濟指標,同時直接影響提產(chǎn)工作,并且生產(chǎn)中冷卻管的結(jié)疤是個加速過程。因此,不能一味的延長制堿塔作業(yè)周期,這樣會加速冷卻小管的結(jié)疤厚度,對冷卻段冷卻小管結(jié)疤的清洗過程是極為不利的。
為使碳化塔能夠處于較好的生產(chǎn)運行狀態(tài),需要按時對碳化塔冷卻小管進行清洗作業(yè),但在生產(chǎn)負荷高時,小管結(jié)疤嚴重,正常清洗難以完全恢復碳化塔的冷卻效率。因此,重堿部對系統(tǒng)流程進行優(yōu)化,設(shè)想進行“四組五清洗”,即對備用的碳化塔進行清洗工作。為了解開展此項工作后對系統(tǒng)母液成分及產(chǎn)品質(zhì)量的影響,特組織對16#塔的清洗工作進行查定。
1)查定方法:通過“四組五清洗”流程對備用的16#塔進行清洗,每4h對回液進行分析,數(shù)據(jù)與AII分析數(shù)據(jù)進行對比,以判斷是否造成過洗,影響母液鐵含量。并安排定時打蓋檢查小管結(jié)疤情況,以判斷清洗效果。
2)查定數(shù)據(jù)(見表1)。
表1 “四組五清洗”流程查定表
數(shù)據(jù)分析:在試驗初期,因碳化塔底部有部分含鐵雜質(zhì)造成分析數(shù)據(jù)中鐵含量較高,但在試驗時間逐步增長后,這部分雜質(zhì)被帶出系統(tǒng),所以16#塔碳化鹵中的鐵含量逐步下降,并保持在正常范圍內(nèi)直至試驗結(jié)束,并且這部分雜質(zhì)較少,未對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。至試驗結(jié)束,清洗AII鐵含量一直穩(wěn)定在10~12mg/L,說明清洗過程受控,未出現(xiàn)過洗現(xiàn)象。
試驗過程中,通過AII及清洗AII的二氧化碳含量對比,可以看出塔內(nèi)部結(jié)疤一直在被清洗,清洗AII中的二氧化碳含量至清洗結(jié)束仍有上漲。
游離氨因經(jīng)過AII加熱器,所以有部分損失。
AII固定氨呈微降趨勢,全氯及鈉離子呈微漲趨勢,對生產(chǎn)過程不會造成不利影響。
3)查定結(jié)論:通過對“四組五清洗”流程進行了進96h試驗,在試驗過程中對母液組份和小管結(jié)疤的清洗情況進行了分析和檢查。其中母液成份有所變化,但不會影響生產(chǎn)的正常運行。通過對碳化塔打蓋檢查,小管結(jié)疤在試驗結(jié)束后基本清洗干凈,在16#并入生產(chǎn)后,從制堿初期到末期,出堿溫始終處于受控的狀態(tài),循環(huán)水閥門開度由10%~20%,出水溫度由初期54℃~末期44℃,換熱效果明顯好轉(zhuǎn),達到試驗目的。
4)注意事項:本流程在生產(chǎn)負荷高于900m3/h后應根據(jù)結(jié)晶送液能力、碳化塔生產(chǎn)能力及AII管線承受能力確定是否投用。
在注液及抽空過程中會造成母液波動。投用后0.6MPa蒸汽消耗及氮氣將有所增加。自送結(jié)晶洗后液清洗結(jié)晶器時不能投用。
5)流程改造設(shè)想:在碳化一樓對18座碳化塔靠塔管線進行改造,連接至去結(jié)晶回液總管,在碳化六樓鋪設(shè)18座碳化塔的新清洗流程總管,并連接至各塔AII進液管上,進液總管上設(shè)置調(diào)節(jié)閥及流量計控制清洗量,實現(xiàn)“四組五清洗”流程自動化控制。
在完成改造后,將有效緩解因高負荷造成的碳化塔換熱小管結(jié)疤情況,提高碳化塔換熱效率,延長碳化塔使用周期,可滿足長時間高負荷運行。另外,在需新開碳化塔進行暖塔時,通過此流程可不影響該組清洗塔的正常清洗,增加系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。
總之,通過上面的敘述,碳化塔內(nèi)的結(jié)疤是永存的現(xiàn)象,只有有效的解決碳化塔內(nèi)結(jié)疤問題,才能穩(wěn)定經(jīng)濟指標,提產(chǎn)增效。因此,從長遠來看,提高中下段氣量比例、合理安排好碳化塔制堿作業(yè)周期和進行“四組五清洗”流程改造是對提高碳化工序的生產(chǎn)穩(wěn)定性,保持生產(chǎn)連續(xù)高負荷運行下對減輕碳化塔結(jié)疤有著極大的促進作用。同時,避免了煮塔情況,洗塔堿水外放下,對我廠現(xiàn)今環(huán)保嚴峻形勢下造成的不利影響。