吳旭昌,劉國榮,侯青林
(中國石油大學(xué)(華東)新能源學(xué)院,山東青島 266580)
2019年,我國原油加工量達到6.52億t/a,同比增長7.6%[1]。催化裂化在我國煉油工業(yè)中處于核心地位,2018年催化裂化加工能力約2億t/a[2]。催化油漿作為催化裂化過程中產(chǎn)生的低附加值副產(chǎn)品,大量用作燃料油的調(diào)和組分,但這種處理方式產(chǎn)生的經(jīng)濟效益不高。近年來,隨著工藝的發(fā)展,催化油漿的利用越來越高端化,開始用于制造中間相炭微球、炭黑、橡膠填充劑、針狀焦和碳纖維等高附加值產(chǎn)品。然而,催化油漿中催化劑固體含量普遍高于2000μg/g,有些甚至超過10 000μg/g,嚴重制約了催化油漿的深度加工。針對油漿中固含量過高的現(xiàn)狀,很多公司和單位開發(fā)設(shè)計了多種油漿凈化技術(shù),比較著名的有美國General Atomics公司[3]開發(fā)的靜電式固—液分離器、MOTT公司[4]的燒結(jié)金屬粉末過濾器、Pall公司[5]的燒結(jié)金屬絲網(wǎng)過濾器、FILTREX公司[6]的ACR(Automa tic Counter-Wash Refining)過濾器等技術(shù)。根據(jù)國內(nèi)煉廠運行表現(xiàn),這些技術(shù)雖然在運行初期能有效降低固含量,但反沖洗困難,無法長周期運行。
針對上述催化油漿高附加值化面臨的難題,中國石油大學(xué)提出了一種油漿萃取預(yù)處理-顆粒床凈化技術(shù)。該技術(shù)先通過特殊方法對油漿進行處理,使油漿中固含量降至100~500μg/g,然后利用顆粒床過濾器,使油漿中固含量進一步降低??紤]到油漿在室溫下粘度大、流動性差,而在過濾溫度(300~500℃)時粘度與水接近,因此實驗選用了水和滑石粉配置的料漿來模擬油漿進行實驗。定義過濾器從開始運行到其濾后液固含量大于20μg/g前的這段時間為過濾器的有效時長,實驗以過濾器的有效時長為其性能的評價指標,研究了濾層厚度、過濾速率、料漿粘度和料漿固含量對顆粒床過濾器性能的影響。
實驗裝置流程如圖1所示。配置好的料漿通過離心泵a進入顆粒床過濾器進行過濾處理,由球形閥V1和V2共同調(diào)節(jié)進入過濾器的濾液流量。在過濾器出口采集試樣進行分析。顆粒床過濾器中的專用濾料具有耐高溫、孔隙率高的特點。
圖1 實驗裝置流程圖
顆粒床過濾器作為油漿萃取預(yù)處理-顆粒床凈化技術(shù)中的二級凈化裝置,其處理的濾液是經(jīng)過特殊方法萃取預(yù)處理后的油漿,表1列出了兩種典型油漿預(yù)處理前后的性質(zhì)。兩種油漿經(jīng)過預(yù)處理后固含量都降到了500μg/g以下。
表1 兩種油漿預(yù)處理前后性質(zhì)對比
預(yù)處理后油漿的溫度-粘性特性曲線如圖2所示。由圖2可知:溫度大于250℃時,油漿的粘性接近1.1cP,這與水在16℃時的粘度相近,所以可以選用水作為模擬載體。實驗開始前,在料漿罐中,將一定質(zhì)量5000目的滑石粉和聚丙烯酰胺與一定體積的水混合,配置成預(yù)設(shè)濃度的料漿。實驗開始后,每經(jīng)過一定時間采集濾后液測定其固含量。
圖2 預(yù)處理后油漿的溫度-粘性曲線
本組實驗研究了濾層厚度為0.5 m、1.0 m、1.5 m、2.0 m時過濾器的過濾性能,其他條件設(shè)為:過濾速率0.10 m/min,料漿粘度1.1cP,固含量500μg/g。不同濾層厚度的濾后液固含量隨過濾器運行時長的變化如圖3所示。
圖3 不同濾層厚度下濾后液固含量的變化曲線
由圖3可見:隨著濾層厚度增高,過濾器的有效時長逐漸增加,過濾器的性能越好。濾層厚度0.5m時,過濾器有效運行時長不到2h,而濾層厚度為2 m時,過濾器有效運行時長接近8h。所以,在設(shè)計油漿過濾器時應(yīng)適當提高濾層的厚度。
過濾速率是指顆粒床過濾器內(nèi)液體流過床層的表觀速度。過濾速率
式中:vl:過濾速率;Qexit:過濾器出口處的流量;A:過濾器的橫截面積。
本組實驗測定了過濾速率為0.02 m/min、0.05m/min、0.1 m/min、0.15 m/min條件下,濾后液固含量隨過濾器運行時長的變化。實驗其他條件設(shè)為:濾層厚度2m,料漿粘度1.1cP,料漿固含量500μg/g。實驗結(jié)果如圖4所示。
圖4 不同濾速下濾后液固含量的變化曲線
從圖4中可見:在其他條件相同時,濾速越小,過濾器有效時長越長。濾速0.15 m/min對應(yīng)的有效過濾時長不到3h,濾速0.02 m/min所對應(yīng)的有效過濾時長超過了33h。由此,為保證顆粒床過濾器的長周期運行,過濾速率應(yīng)調(diào)節(jié)到較低狀態(tài)。
料漿粘度的改變通過改變聚丙烯酰胺的質(zhì)量濃度來實現(xiàn)。本組實驗研究了料漿粘度為1 cP、1.16 cP、1.32 cP、1.48 cP時,顆粒床過濾器濾后液的固含量隨過濾器運行時長的變化。其他影響過濾器性能的因素統(tǒng)一設(shè)為:濾層厚度2 m,過濾速率0.1 m/min,料漿濃度500μg/g。實驗結(jié)果如圖5所示。
從圖5可見:料漿粘度雖然對過濾器的性能有一定的影響,但這種影響不明顯,幾種粘度下過濾器有效時長都在6~7h內(nèi)。根據(jù)圖5兩種預(yù)處理后油漿的粘性-溫度特性曲線,溫度超過250℃時,油漿的粘度幾乎不再隨溫度的升高而變化,因此,顆粒床過濾器中油漿溫度只要保證大于250℃以上即可,無需另行加熱。
圖5 不同料漿粘度下濾后液固含量的變化曲線
針對料漿固含量對顆粒床過濾器性能的影響,實驗配置了100μg/g,200μg/g、300μg/g、400μg/g、500μg/g五種不同粘度的料漿,其他因素統(tǒng)一設(shè)置為:濾層厚度2m、過濾速率0.1m/min,料漿粘度1 cP。實驗結(jié)果如圖6所示。
從圖6可見:隨著料漿固含量的增加,過濾器的有效時長逐漸減少,當料漿固含量為500μg/g時,有效時長接約為7.5h,而100μg/g時對應(yīng)的有效時長大于26h。此外,在過濾器的有效過濾時長內(nèi),濾后液中固含量差別不大,表明濾料對固體顆粒起到了有效的攔截作用,且500μg/g的料漿濃度,并未達到攔截能力的飽和狀態(tài)。
圖6 不同料漿固含量下濾后液固含量的變化曲線
采用單因素實驗方法,分別研究了濾層厚度、過濾速率、料漿粘度和料漿固含量對顆粒床過濾器性能的影響。得出了以下結(jié)論:1)顆粒床厚度的增加對過濾器性能有著顯著的提高作用,設(shè)計過濾器時可以適當提高濾層的厚度;2)過濾速率對過濾器性能也有顯著影響,較低的過濾速率可以延長過濾器運行的有效時長;3)當濾液粘度很低時,粘度的變化對過濾器性能影響不明顯,預(yù)處理后的油漿溫度達到250℃時,其粘度接近于水且加熱對其粘度的改變十分有限,因此過濾溫度只要保證超過250℃即可;4)濾液中固含量增加,過濾器的有效運行時長減少,濾液中500μg/g的固含量并未達到濾料的飽和過濾能力。