荊文剛
(同煤集團(tuán)四臺(tái)礦,山西 大同 037003)
煤礦掘進(jìn)機(jī)作為井下煤礦開(kāi)采的關(guān)鍵設(shè)備,被廣泛應(yīng)用于井下煤礦開(kāi)采中[1]。由于煤礦開(kāi)采量相對(duì)較大,保證所使用的掘進(jìn)機(jī)具有較高的開(kāi)采效率及自動(dòng)化控制水平,是當(dāng)前企業(yè)提高生產(chǎn)效率的關(guān)注點(diǎn)[2]。但由于井下環(huán)境相對(duì)惡劣,大部分巷道中的光線(xiàn)相對(duì)惡劣,巷井高度較低,巷道中的溫度和壓力較高,這給煤礦的開(kāi)采造成了重要影響。掘進(jìn)機(jī)在作業(yè)時(shí)也由此產(chǎn)生了較大的控制響應(yīng)較慢、線(xiàn)路誤報(bào)或漏電等異?,F(xiàn)象,導(dǎo)致掘進(jìn)機(jī)經(jīng)常處于停機(jī)狀態(tài)來(lái)進(jìn)行故障異常排除及維修,這不僅影響著煤礦的開(kāi)采效率,也直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。為此,對(duì)掘進(jìn)機(jī)中的控制系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)設(shè)計(jì)顯示十分必要。因此,結(jié)合掘進(jìn)機(jī)現(xiàn)有的控制系統(tǒng),對(duì)其進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時(shí)控制系統(tǒng)的自動(dòng)化遠(yuǎn)程控制,成為當(dāng)前重要的研究任務(wù)和方向。
當(dāng)前,掘進(jìn)機(jī)正往著自動(dòng)化及無(wú)人化的方向進(jìn)行發(fā)展,操作人員可通過(guò)遠(yuǎn)程方式實(shí)現(xiàn)對(duì)掘進(jìn)機(jī)的遠(yuǎn)程操作和控制,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況,對(duì)掘進(jìn)機(jī)中截割頭姿態(tài)進(jìn)行控制,以此保證自身作業(yè)安全的同時(shí)來(lái)提高煤礦的開(kāi)采量[3]。礦用掘進(jìn)機(jī)的結(jié)構(gòu)組成基本相似,以SZD800型礦用掘進(jìn)機(jī)為例,其結(jié)構(gòu)主要包括:回轉(zhuǎn)臺(tái)、截割頭、行走機(jī)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)、鏟板、液壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等分部分,其中,回轉(zhuǎn)臺(tái)是掘進(jìn)機(jī)實(shí)現(xiàn)自身轉(zhuǎn)動(dòng)的支承機(jī)構(gòu),可使截割臂在垂直及左右方向的擺動(dòng),包括了回轉(zhuǎn)架及回轉(zhuǎn)軸等零件;工作機(jī)構(gòu)則是實(shí)現(xiàn)對(duì)井下煤礦開(kāi)采的執(zhí)行開(kāi)采機(jī)構(gòu),包括了減速箱、截割電機(jī)、截割頭等部件。
控制系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)掘進(jìn)機(jī)各類(lèi)操作作業(yè)的關(guān)鍵系統(tǒng),在掘進(jìn)機(jī)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,整套控制系統(tǒng)存在諸多問(wèn)題,包括[4]:
1)控制系統(tǒng)對(duì)電流、電壓及功率等參數(shù)的采集精度相對(duì)較低,運(yùn)算速度也相對(duì)較慢,經(jīng)常出現(xiàn)信息誤報(bào)及延遲等異常現(xiàn)象;
2)控制系統(tǒng)僅實(shí)現(xiàn)了對(duì)掘進(jìn)機(jī)中截割部分、行走部分的簡(jiǎn)單控制操作,整體檢測(cè)及控制功能較為單一;
3)控制系統(tǒng)未設(shè)計(jì)智能顯示儀表,也無(wú)過(guò)流、高溫、高壓等保護(hù)系統(tǒng),無(wú)法對(duì)掘進(jìn)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示;
4)當(dāng)掘進(jìn)機(jī)出現(xiàn)異常故障時(shí),無(wú)法及時(shí)對(duì)整車(chē)實(shí)時(shí)緊急報(bào)警及安全保護(hù)。
結(jié)合當(dāng)前掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)存在問(wèn)題,以此為基礎(chǔ),開(kāi)展了掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時(shí)控制系統(tǒng)的升級(jí)研究。所設(shè)計(jì)的遠(yuǎn)程控制包括了電氣控制箱、操作臺(tái)、執(zhí)行系統(tǒng)、傳感檢測(cè)、視頻監(jiān)視系統(tǒng)等組成,電氣控制箱包含了電流傳感器、電壓傳感器、瓦斯?jié)舛葌鞲衅?、PLC控制器等,主要安裝于掘進(jìn)機(jī)尾部,可直接與DC24 V電源進(jìn)行連接。整個(gè)控制流程為:終端的油缸位移傳感器、激光測(cè)距傳感器、電流傳感器等將采集的信號(hào)通過(guò)RS485通訊線(xiàn)傳輸至PLC控制從站中,經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)的分析判斷及處理后利用Profibus總線(xiàn)傳輸至PLC主站中,最終在上機(jī)位的顯示分系統(tǒng)中進(jìn)行掘進(jìn)機(jī)作業(yè)參數(shù)的實(shí)時(shí)顯示和控制操作;同時(shí),將分析判斷后的執(zhí)行命令通過(guò)PLC從站發(fā)送至油泵電機(jī)、截割電機(jī)、轉(zhuǎn)載電機(jī)及電磁比例閥等元件中,進(jìn)度掘進(jìn)機(jī)相關(guān)作業(yè)姿態(tài)的操作[5]。掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時(shí)控制系統(tǒng)框架圖如下頁(yè)圖1所示。
圖1 掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時(shí)控制系統(tǒng)框架圖
電氣控制箱主要為控制系統(tǒng)提供相應(yīng)的電源、并接受外部的采集信號(hào),并將采集信號(hào)傳輸至PLC控制器中。經(jīng)過(guò)分析處理后的控制命令,經(jīng)過(guò)信號(hào)放大后傳輸電磁比例閥中,以分別實(shí)現(xiàn)對(duì)截割頭伸縮、回轉(zhuǎn)油缸、各類(lèi)馬達(dá)等部件的操作控制,以此實(shí)現(xiàn)對(duì)煤礦的開(kāi)采作業(yè)。其中,在控制箱中匹配了CPU224XP和EM235模擬量輸入和輸出模塊;另設(shè)計(jì)了4個(gè)拉線(xiàn)傳感器隔離模塊及24 V開(kāi)關(guān)電源,拉線(xiàn)傳感器隔離模塊的輸出電流信號(hào)為4~20 mA,通過(guò)KS-X+和KS-X-端子接口與EM235進(jìn)行連接。整個(gè)控制系統(tǒng)中電氣控制箱的結(jié)構(gòu)框架圖如圖2所示。
控制器施整套控制系統(tǒng)中核心,主要負(fù)責(zé)對(duì)采集數(shù)據(jù)的收集、分析、運(yùn)算及分析處理等操作,為此,選用了市場(chǎng)上成熟的西門(mén)子S7-300型PLC控制器。通過(guò)該控制器,可接受來(lái)自終端采集單元的電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)、油缸移動(dòng)、工作電流等信號(hào),經(jīng)過(guò)分析處理后,傳輸至控制系統(tǒng)的監(jiān)控中心進(jìn)行數(shù)據(jù)信息顯示及存在,同時(shí),向執(zhí)行機(jī)構(gòu)發(fā)出預(yù)設(shè)的執(zhí)行操作。整個(gè)PLC控制器采用了2個(gè)RS485進(jìn)行通訊,一端與上機(jī)位進(jìn)行連接,另一端則與下機(jī)位進(jìn)行連接[6]。同時(shí),為有效保證控制系統(tǒng)的整體采集精度及運(yùn)行效果,選用了224XP型CPU作為PLC中的CPU型號(hào),可支持2個(gè)通訊接口和7個(gè)擴(kuò)展模塊接口。由此,完對(duì)PLC控制器的選型設(shè)計(jì)。
圖2 電氣控制箱的結(jié)構(gòu)框架圖
為實(shí)現(xiàn)對(duì)井下煤石距離的快速測(cè)量,在掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)中需匹配一種激光測(cè)距儀。但由于煤層和巖石對(duì)光的反射率具有較大差異,為提高儀器對(duì)距離的檢測(cè)精度,選用了市場(chǎng)上成熟的工業(yè)級(jí)DLS-E50型激光測(cè)距儀器。該設(shè)備具有反射率高、測(cè)量距離長(zhǎng)等特點(diǎn),整體的測(cè)量距離為0.2~10 m,測(cè)量時(shí)間小于3 s,利用RS485串行通訊接口進(jìn)行信號(hào)傳輸,工作電壓則采用了DC24V,可直接利用當(dāng)前控制系統(tǒng)的電壓平臺(tái)。DLS-E50型激光測(cè)距儀器實(shí)物圖如圖3所示。
圖3 DLS-E50型激光測(cè)距儀器
在整個(gè)掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)中設(shè)計(jì)了一套視頻監(jiān)控系統(tǒng),以此來(lái)實(shí)時(shí)掌握掘進(jìn)機(jī)的作業(yè)狀態(tài)。該視頻監(jiān)控系統(tǒng)包括了攝像頭、光端機(jī)、硬盤(pán)及液晶顯示器等,其中,攝像頭分別安裝在掘進(jìn)機(jī)中的左前方、右前方、后部等區(qū)域的防爆護(hù)罩中,而光端機(jī)分別設(shè)計(jì)在控制箱和監(jiān)控中心的操作臺(tái)中,視頻監(jiān)控系統(tǒng)的電壓平臺(tái)同樣采用了DC24 V。攝像頭所監(jiān)控到的視頻信號(hào)通過(guò)視頻先傳輸?shù)娇刂葡渲械墓舛藱C(jī)中,并轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的光電信號(hào),利用光纖通訊方式,傳輸至遠(yuǎn)程的監(jiān)控中心的光端機(jī)中,并還原為視頻信號(hào),最終存儲(chǔ)在硬盤(pán)錄像機(jī)中,通過(guò)顯示器進(jìn)行掘進(jìn)機(jī)作業(yè)狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控顯示。該視頻監(jiān)控分系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框架圖如圖4所示。
圖4 視頻監(jiān)控分系統(tǒng)框架圖
在完成掘進(jìn)機(jī)控制系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)后,為進(jìn)一步掌握其系統(tǒng)的綜合性能及運(yùn)行效果,將其安裝在SZD800型礦用掘進(jìn)機(jī)中進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用測(cè)試,測(cè)試周期為6個(gè)月。在測(cè)試期間,主要對(duì)控制系統(tǒng)的視頻監(jiān)控效果、截割頭姿態(tài)控制、設(shè)備過(guò)流過(guò)壓保護(hù)、故障異常報(bào)警等方面進(jìn)行了測(cè)試。
測(cè)試結(jié)果表明,該控制系統(tǒng)整體運(yùn)行良好,能清晰、實(shí)時(shí)的將掘進(jìn)機(jī)中不同位置的作業(yè)姿態(tài)進(jìn)行顯示。同時(shí),通過(guò)主顯示界面,將掘進(jìn)機(jī)作業(yè)時(shí)的電流、功率、電機(jī)作業(yè)情況等相關(guān)信息進(jìn)行顯示,若掘進(jìn)機(jī)出現(xiàn)了異常,此主界面能及時(shí)發(fā)出報(bào)警提示,并準(zhǔn)確地顯示掘進(jìn)機(jī)故障類(lèi)型及發(fā)生位置,此時(shí),人員只需通過(guò)操作臺(tái)上急停按鈕,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)掘進(jìn)機(jī)的急停操作控制,之后人員將根據(jù)故障提示,有針對(duì)性地進(jìn)行故障排除,現(xiàn)場(chǎng)顯示界面圖如圖5所示。整個(gè)控制過(guò)程無(wú)需人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作和控制,實(shí)現(xiàn)了掘進(jìn)機(jī)作業(yè)過(guò)程的遠(yuǎn)程操作控制。整套控制系統(tǒng)得到了人員的一致好評(píng),達(dá)到了預(yù)期效果。由此,驗(yàn)證了此控制系統(tǒng)的可行性。
圖5 控制系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控圖