李亞松 河鋼集團(tuán)邯鋼公司邯寶冷軋廠
鋼卷包裝是連退、鍍鋅卷板生產(chǎn)的最后一道工序,它將卷板成品進(jìn)行美化和防護(hù)包裝,避免卷板在后續(xù)的運(yùn)輸中出現(xiàn)表面質(zhì)量問題,同時(shí),起到卷板外接觸面的防腐功能,是鋼卷成品加工的重要環(huán)節(jié)[1]。邯寶冷軋廠包裝線是半自動(dòng)生產(chǎn)線,自投產(chǎn)以來,一直存在鋼卷晃動(dòng)問題,而且隨著設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),鋼卷晃動(dòng)幅度越來越嚴(yán)重,對(duì)包裝操作工帶來了安全隱患,嚴(yán)重影響了包裝的生產(chǎn)速度,從而限制了產(chǎn)線的正常生產(chǎn)節(jié)奏。為此,對(duì)包裝梁的機(jī)械結(jié)構(gòu)、液壓控制和電氣控制系統(tǒng)進(jìn)行了全面的梳理,全面進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化。
半自動(dòng)包裝線步進(jìn)梁由四節(jié)動(dòng)梁和一節(jié)定梁組成,鋼卷放置在定梁的鞍座上,由動(dòng)梁上的舉升液壓缸伸出帶動(dòng)曲柄,將鋼卷從定梁鞍座上舉起到動(dòng)梁的鞍座上,由行走液壓缸帶動(dòng)四節(jié)動(dòng)梁行走,實(shí)現(xiàn)鋼卷在定梁上向出口移動(dòng)的“步進(jìn)”(走一個(gè)鞍座位置),動(dòng)梁鞍座到達(dá)下個(gè)固定鞍座放置位時(shí),由舉升液壓缸收回將鋼卷放置在下一個(gè)固定鞍座上,實(shí)現(xiàn)鋼卷在步進(jìn)梁上的運(yùn)輸;鋼卷在步進(jìn)行走中,在提升機(jī)工作位置完成防水紙包裝和外面保護(hù)包裝板的鋪墊工序,在緊后的固定鞍座位完成包扎捆帶工藝。
針對(duì)鋼卷在步進(jìn)梁動(dòng)梁上放置和舉升時(shí)的晃動(dòng)現(xiàn)象,對(duì)步進(jìn)梁的鋼卷放置的固定鞍座進(jìn)行測(cè)量和調(diào)整,確保固定鞍座間距在3500±3mm之間;對(duì)兩側(cè)固定鞍座進(jìn)行找正,確保左右鞍座中心線重合,誤差在2mm范圍內(nèi)。從而降低了鋼卷舉升和放置動(dòng)作時(shí)的晃動(dòng)。固定鞍座調(diào)整間距見圖1:
對(duì)步進(jìn)梁四動(dòng)梁的連接銷軸機(jī)構(gòu)進(jìn)行拆解,測(cè)量銷軸和軸套的磨損情況,對(duì)磨損超出尺寸要求的銷軸和軸套更換,同時(shí),調(diào)整同步桿中間的鏈接間距,實(shí)現(xiàn)兩個(gè)車輪曲柄和連桿間四邊形機(jī)構(gòu)的各桿的平行,避免了動(dòng)梁行走時(shí),因連接銷軸和同步桿不平行導(dǎo)致的相互牽引引起的鋼卷晃動(dòng)問題。
包裝步進(jìn)梁動(dòng)梁由行走液壓缸驅(qū)動(dòng),首先對(duì)行走液壓缸的緩沖裝置進(jìn)行調(diào)整,使液壓缸行走至末端時(shí),緩沖裝置發(fā)生作用,從而實(shí)現(xiàn)機(jī)械減速,降低液壓缸行走到位時(shí)鋼卷的慣性沖擊。再次,對(duì)控制液壓缸動(dòng)作的比例閥輸出曲線進(jìn)行優(yōu)化,在不影響產(chǎn)線運(yùn)行的情況下,增加行走減速位置的距離,減輕了鋼卷油缸快速減速而鋼卷未能減速帶來的鋼卷晃動(dòng)現(xiàn)象。最后,優(yōu)化PLC控制比例閥輸出的曲線,使比例閥輸出曲線更加平滑,從而實(shí)現(xiàn)液壓缸平穩(wěn)動(dòng)作[2][3],保證鋼卷的平穩(wěn)運(yùn)行。
步進(jìn)梁動(dòng)梁行走過程中也存在晃動(dòng)現(xiàn)象,這時(shí)只有比例閥在控制液壓缸動(dòng)作,比例閥開度一定的情況下,只能說明油缸的流量發(fā)生了變換,由孔口出流流量和壓差公式[4]:
式中:Q—孔口流量, —孔口流量系數(shù), —孔口過流斷面,g—重力加速度,H—孔口前后壓差。
可知,流量變化是由閥口前后壓差變化引起的。經(jīng)過PDA研究分析,步進(jìn)梁在行走時(shí),三號(hào)提升機(jī)對(duì)鋼卷中心高度進(jìn)行對(duì)中動(dòng)作,對(duì)中動(dòng)作油缸使用油液較多,造成系統(tǒng)油壓下降,從而影響比例閥的進(jìn)出口油壓,導(dǎo)致比例閥在固定開口的情況下,輸出流量降低,待提升機(jī)動(dòng)作到位后,比例閥的入口油壓恢復(fù),從而比例閥的流量再次恢復(fù)到正常值,出現(xiàn)了步進(jìn)梁的晃動(dòng)問題。針對(duì)這種情況,對(duì)PLC控制程序就行優(yōu)化,將提升機(jī)對(duì)中動(dòng)作時(shí)序修改到步進(jìn)梁行走完成才執(zhí)行對(duì)中動(dòng)作,從而消除了鋼卷步進(jìn)行走時(shí)系統(tǒng)的壓力波動(dòng),進(jìn)而除去了動(dòng)梁行走晃動(dòng)問題。
圖1
通過優(yōu)化后,消除了動(dòng)梁行走過程中的鋼卷晃動(dòng)問題,降低了在鋼卷舉升和放置的固定鞍座的晃動(dòng)現(xiàn)象,滿足了包裝線操作工正常生產(chǎn)操作的需要;同時(shí),減輕了步進(jìn)梁連接銷軸和軸套的磨損,減少了步進(jìn)梁同步桿的斷裂問題的發(fā)生次數(shù)。在邯寶冷軋廠的鍍鋅線和連退線已得到了應(yīng)用,收到了很好的效益,可用于其他步進(jìn)梁鋼卷晃動(dòng)問題的控制。