黃子鰻 黃立濤
(東方電氣集團東方汽輪機有限公司,德陽 618000)
我國能源種類豐富,但人均分配不合理,資源整體利用率較低,存在嚴重的資源浪費問題。因此,發(fā)電廠要始終秉持節(jié)能降耗的發(fā)展原則,積極引進先進的技術設備,強化發(fā)電廠資源配合和管理,加大節(jié)能技術的應用和推廣,提高發(fā)電廠的資源利用率。
某發(fā)電廠應用的氣缸本體為高中壓合缸,通流部分反向布置,高壓缸為雙層缸結構。在連續(xù)運行過程中,主蒸汽和再熱蒸汽溫度平均537 ℃,允許在551~565 ℃浮動,連續(xù)運行時間控制在15 min,年累計運行時長在80 h內。高中壓轉子和低壓轉子為整段結構,脆性轉變溫度為121 ℃。冷卻狀態(tài)下啟動需要提前暖機,在升速至額定轉速前,轉子中心部位需要加熱到121 ℃以上,促使低壓轉子與發(fā)電機轉子銜接。此汽輪機攀扯裝置設置在低壓缸后軸承蓋上,采用低速盤車,轉速在4.26 r·min-1,支持連續(xù)盤車和間歇盤車兩種形式。一旦汽輪機轉速大于盤車轉速,盤車自動脫扣,從而提高汽輪機的運行安全性。設計人員在現(xiàn)有汽輪機機組基礎上設計了合滑銷系統(tǒng),在高壓缸中心線前端進行定位。壓力控制站由高壓汽源控制站、再熱冷戰(zhàn)段以及輔助汽源控制站等組成。汽輪機低負荷運轉過程中,啟動狀態(tài)選用合適的汽源向高、中、低壓氣封進行供氣。為縮短機組啟動時間,將汽缸溫差和差脹控制在允許范圍內。系統(tǒng)設計人員對高壓缸內外夾層加熱,并調整高壓缸預暖系統(tǒng)。其中,夾層加熱汽源為新蒸汽,預暖汽源輔助蒸汽。汽輪機組運行過程中,機組運行方式實現(xiàn)了機組節(jié)流調節(jié)與噴嘴調節(jié)無擾動轉換,使得設計人員可通過調節(jié)噴嘴和節(jié)流提高汽輪機組運行的經濟性[1]。設備、主蒸汽溫度、電力負荷及處理系數(shù)等因素均會影響汽輪機節(jié)能降耗效果。氣缸是汽輪機的重要組成部分。提升氣缸的效率,可提高發(fā)電廠的整體運行效果。
汽輪機在各項技術支撐下,長期實踐發(fā)展,提高了熱效率,降低了自身的能耗損失,提升了汽輪機及其輔機設備的能源轉化率。經過技術改造,汽輪機及其輔機設備的安全性、可靠性更高,因此廣泛應用于發(fā)電廠。汽輪機在發(fā)電廠應用中不斷創(chuàng)新運行方式,均衡發(fā)電廠的經濟效益和節(jié)能效益,加強對汽輪機及其輔機設備能耗的控制,具有實際應用可行性。汽輪機氣缸本身較為封閉,整體性能良好。內缸與外缸之間存在夾層。具體運行過程中,在熱輻射作用下,內缸熱能向外缸傳遞,容易造成能耗損失。通過向氣缸夾層內接引蒸汽管路,可大大縮短機組啟動時間,最大程度上提高機組啟動效率[2]。由于汽輪機及其輔機組合運行方式直接關系到發(fā)電廠整體的經濟效益,發(fā)電廠需要調整優(yōu)化循環(huán)水運行方式,以免發(fā)生堵塞現(xiàn)象。機組在啟停過程中容易發(fā)生堵塞現(xiàn)象,且暖機時間不合理、頻繁開機等也會增加汽輪機及其輔機設備能耗。
汽輪機長時間運行后會損失不同程度的能耗。發(fā)電廠就能耗損失問題制定了完善的改造方案,以期提升汽輪機及其輔機設備運行效率,實現(xiàn)節(jié)能降耗目標。
3.1.1 鍋爐水泵改造
技術人員對鍋爐水泵進行改造,更換為能耗較小的上水泵,反復進行鍋爐汽水系統(tǒng)上壓試驗,在鍋爐點火升壓后啟動電泵。改造后的上水泵大大降低了汽輪機及其輔機設備運行能耗,提高了發(fā)電廠整體經濟效益。
3.1.2 凝結器系統(tǒng)改造
發(fā)電廠運行中,需要依托高精度實驗凝汽器進行密封。相關人員需定期開展真空嚴密性試驗,嚴格檢查循環(huán)水水質,避免發(fā)生堵塞現(xiàn)象。此外,工作人員需定期清洗銅管,加強對抽氣設備的維護,測試抽氣水箱室溫,將其溫度控制在26 ℃左右[3]。另外,反復試驗凝結器真空嚴密性、定期維護抽氣設備以確保凝汽器中的工作水箱水位保持正常,都運用了節(jié)能技術。凝結器系統(tǒng),如圖1所示。
圖1 凝結器系統(tǒng)結構圖
3.1.3 汽水系統(tǒng)改造
為提升汽輪機及其輔機設備節(jié)能效果,最大程度上提高溫水使用率和蒸汽壓力,提升蒸汽做功的高效性,需對汽水系統(tǒng)進行改造。汽水品質直接關系到汽輪機節(jié)能降耗效果,為避免水流在汽輪機流通部分產生污垢,通過定期檢測水質的方式合理設計補水方式,提升汽輪機工作效率。機組給水需要煤燃燒加熱,初始給水溫度較低時,損失熱量的同時也損失能量,導致汽輪機鍋爐整體運行效率較低。技術人員按照汽輪機給水程序進行操作,進而改造加熱系統(tǒng),避免汽輪機機組在運行過程中解列高壓加熱器,從而保持水管暢通,避免冷卻水管發(fā)生泄漏,最大程度上降低汽輪機及其輔機設備能耗。加熱器中的水位較高時會淹沒換熱管,減少換熱面積,降低換熱效率,同時造成疏水倒流,無法保障機組運行的安全性。發(fā)電廠相關人員定期對高壓加熱器進行維護,降低了人為操作失誤因素的影響,減少了不必要的能源損失。此外,定期檢查和維護加熱器冷水管設備的嚴密性,可最終實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。汽水系統(tǒng)流程,如圖2所示。
機組在不同負荷運行,對給水壓力、溫度等要求不同。某發(fā)電廠發(fā)電高壓給水泵長期處于高壓運行狀態(tài)下,相關人員通過再循環(huán)方式調節(jié)出口壓力,造成了設備電能損耗,磨損了閥門和管道。技術人員根據(jù)汽輪機及其輔機設備結構性能,建議去掉一級葉輪,調整水泵的揚程,確保滿足當前發(fā)電廠鍋爐運行需求。同時,技術人員提出調整變頻器設備,去除工頻電機驅動給水泵第五級葉輪,增加了防護和導流用的套管、軸套用作葉輪。更換完成后,技術改造人員進行高速動平衡試驗,確保汽輪機機組運行穩(wěn)定,實際運行效率高[4]。機組給水穩(wěn)定,節(jié)能效果顯著,減少了系統(tǒng)節(jié)流造成的損耗,降低了發(fā)電廠生產能耗,提高了發(fā)電廠的經濟效益,實現(xiàn)了節(jié)能降耗總目標。
圖2 汽水系統(tǒng)流程圖
為提升發(fā)電廠整體節(jié)能環(huán)保效果,可用清潔煤技術代替燃料油。清潔煤燃燒效率高、污染物排放量少。某發(fā)電廠中投入了220 t·h-1的清潔煤,經濟效益顯著,生態(tài)效益明顯。發(fā)電廠通過改造燃煤機組,優(yōu)化燃燒方式,采用先進成熟的粉煤代替煤油進行燃燒,并嚴格按照環(huán)保技術要求進行改造,大大提高了發(fā)電廠用電設備效率。同時,發(fā)電廠積極推廣節(jié)電技術,發(fā)展高效電動機,積極發(fā)展核能,實現(xiàn)了電源的多樣化[5]。發(fā)電廠積極應用節(jié)能技術可增加發(fā)電廠的經濟效益,降低發(fā)電成本,減少煤炭消耗量,走低污染、高效益的綠色循環(huán)經濟之路,不斷提升經濟發(fā)展的整體水平。
汽輪機是一種以蒸汽為動力,將蒸汽熱能轉化為動能的旋轉式機械設備,在發(fā)電廠中應用廣泛,比其他汽輪機運行效率高、使用周期長。為進一步提升發(fā)電廠生產效率,解決發(fā)電廠能耗損失問題,必須加強對汽輪機及其輔機設備的改進,加大節(jié)能技術應用,促使發(fā)電廠實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。