梁中東
(北京京港地鐵有限公司,北京 100068)
隨著城市軌道交通的發(fā)展,節(jié)能降耗及振動(dòng)噪聲問(wèn)題已逐漸成為人們關(guān)心的熱點(diǎn)問(wèn)題。對(duì)于節(jié)能降耗問(wèn)題,大多研究主要集中于運(yùn)行交路、節(jié)能坡、再生制動(dòng)、曲線(xiàn)限速、進(jìn)出站運(yùn)行控制、停站時(shí)間調(diào)整等方面[1-3]或者是列車(chē)操縱策略、列車(chē)自重及載重對(duì)能耗的影響[4-6];對(duì)于減振降噪問(wèn)題,大多數(shù)研究致力于車(chē)輛以及軌道結(jié)構(gòu)的選型[7-8]?,F(xiàn)階段關(guān)于軌道維修對(duì)節(jié)能降耗的影響或是減振降噪的影響研究較少,且將兩者結(jié)合起來(lái),以工程實(shí)踐量化其效果的研究未見(jiàn)報(bào)道。北京京港地鐵有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“京港地鐵”)在確保軌道設(shè)施狀態(tài)安全可靠的基礎(chǔ)上,持續(xù)探索如何能進(jìn)一步提高線(xiàn)路質(zhì)量、改善乘車(chē)舒適性、降低運(yùn)營(yíng)成本,研究了軌道與振動(dòng)噪聲及能耗之間的關(guān)系,采用軌道精細(xì)化維修的方式有效實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗及減振降噪的目標(biāo)。
列車(chē)在運(yùn)行過(guò)程中,因摩擦、沖擊、線(xiàn)路條件等阻力因素產(chǎn)生振動(dòng)和噪聲等能量損耗。行車(chē)阻力可分為基本阻力和附加阻力,其中基本阻力包含:車(chē)軸軸承摩擦阻力、輪軌間滾動(dòng)摩擦阻力、輪軌間滑動(dòng)摩擦阻力、沖擊阻力、空氣阻力;附加阻力包含:坡度附加阻力、曲線(xiàn)附加阻力、隧道附加阻力[9]。在運(yùn)營(yíng)階段,通過(guò)改善軌道狀態(tài)以減小輪軌間阻力以及沖擊是實(shí)現(xiàn)減振降噪以及節(jié)能減排的有效手段。
軌道質(zhì)量指數(shù)(TQI)是一套評(píng)價(jià)軌道質(zhì)量狀態(tài)的先進(jìn)技術(shù),主要包含7項(xiàng)因素:水平、左高低、右高低、左軌向、右軌向、三角坑和軌距,以200 m為一個(gè)單元區(qū)段,對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與計(jì)算獲得,通過(guò)對(duì)這些因素進(jìn)行測(cè)量,可實(shí)現(xiàn)對(duì)線(xiàn)路幾何形態(tài)的描述測(cè)評(píng)[10]。TQI指數(shù)越低,表明該區(qū)段狀態(tài)離散的程度越小,軌道的平順性越好,列車(chē)運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的振動(dòng)噪聲及能量損耗越少。
2014年,在北京地鐵14號(hào)線(xiàn)率先引入TQI管理概念,并制定遠(yuǎn)高于DB11/T 718-2016《城市軌道交通設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修技術(shù)規(guī)范》[11]中“TQI不超過(guò)14.51”的控制標(biāo)準(zhǔn),提出優(yōu)質(zhì)線(xiàn)路的TQI值控制在8以?xún)?nèi)的目標(biāo)。
由于地鐵線(xiàn)路曲線(xiàn)多、半徑小,縱坡變化頻繁,經(jīng)常出現(xiàn)豎緩重合的現(xiàn)象,導(dǎo)致線(xiàn)路的平順性很難控制,TQI很容易超標(biāo),尤其是部分豎曲線(xiàn)地段設(shè)計(jì)標(biāo)高與實(shí)際標(biāo)高相差較大,是維修養(yǎng)護(hù)的難點(diǎn)。線(xiàn)路團(tuán)隊(duì)不斷改進(jìn)整改技術(shù),成功將TQI值控制在8以?xún)?nèi):①開(kāi)展了細(xì)致的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,研究曲線(xiàn)擬合方法、編寫(xiě)擬合程序,優(yōu)化整改方法;②采用新型軌檢儀,將現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)輸入程序,自動(dòng)生成TQI整改方案,既節(jié)省人工計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的時(shí)間,也提高作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量。
2018年,北京地鐵14號(hào)線(xiàn)的整改技術(shù)及成果普及到其他線(xiàn)路:16號(hào)線(xiàn)的TQI值成功控制在8以?xún)?nèi),4號(hào)線(xiàn)和大興線(xiàn)的TQI標(biāo)準(zhǔn)值提高到10以?xún)?nèi),各線(xiàn)平順性明顯改善。
2.2.1 鋼軌預(yù)打磨
預(yù)打磨是對(duì)鋪設(shè)上道后新鋼軌的打磨,去除脫碳層,消除焊縫不平順和運(yùn)輸、施工中產(chǎn)生的初始缺陷。實(shí)踐表明在新線(xiàn)開(kāi)通前或開(kāi)通3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行鋼軌預(yù)打磨,在運(yùn)營(yíng)初期其波磨、剝落掉塊等疲勞傷損發(fā)展時(shí)間較不進(jìn)行預(yù)打磨延長(zhǎng)至少50%。除新線(xiàn)外,線(xiàn)路團(tuán)隊(duì)在既有線(xiàn)換軌段也進(jìn)行了鋼軌預(yù)打磨處理,有效延緩了軌面不平順的產(chǎn)生,減小了行車(chē)阻力。
2.2.2 鋼軌定制化打磨
鋼軌定制化打磨技術(shù)旨在通過(guò)跟蹤觀測(cè)不同地段鋼軌廓形及磨耗、波磨、魚(yú)鱗紋等數(shù)據(jù)狀態(tài)變化規(guī)律,結(jié)合車(chē)輪踏面與鏇修周期、車(chē)速、線(xiàn)路線(xiàn)形、軌道結(jié)構(gòu)等因素,制定適用于不同地段的鋼軌目標(biāo)廓形。同時(shí),利用專(zhuān)業(yè)有限元分析軟件,進(jìn)行輪軌匹配與接觸應(yīng)力分析,優(yōu)化鋼軌設(shè)計(jì)廓形,與專(zhuān)業(yè)公司合作,提供更細(xì)致的定制化鋼軌廓形設(shè)計(jì)。
通過(guò)鋼軌定制化打磨可減緩鋼軌疲勞傷損及波磨的發(fā)展,改善鋼軌表面平順性,同時(shí)改善輪軌接觸關(guān)系[12-13],有效降低輪軌接觸產(chǎn)生的振動(dòng)及噪聲,減小輪軌間摩擦阻力,減小沖擊力。
2.2.3 鋼軌打磨質(zhì)量指數(shù)(GQI)應(yīng)用
鋼軌打磨質(zhì)量指數(shù)(GQI)代表實(shí)測(cè)廓形與目標(biāo)廓形的貼合程度[14],其值介于0~100之間,GQI值越高說(shuō)明貼合度越高。為更好地評(píng)價(jià)鋼軌修廓打磨質(zhì)量,打磨團(tuán)隊(duì)改變了原有廓形評(píng)價(jià)方法(通過(guò)測(cè)量鋼軌打磨軌頭范圍內(nèi)實(shí)測(cè)廓形與目標(biāo)廓形最大偏差和不密貼角度對(duì)區(qū)段打磨質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收,見(jiàn)圖1),在維護(hù)維修過(guò)程中引入了GQI。
GQI指標(biāo)制定的關(guān)鍵是合理設(shè)置軌頭分區(qū)(圖2)、權(quán)重及偏差允許值。對(duì)于曲線(xiàn)上、下股和直線(xiàn),鋼軌與車(chē)輪的接觸形式不同,要求在計(jì)算不同位置的鋼軌GQI時(shí),需要對(duì)軌頭分區(qū)分配不同的權(quán)重,以體現(xiàn)重點(diǎn)位置的差異性;如果偏差允許值定的過(guò)松,則達(dá)不到精細(xì)化的要求,如果定的過(guò)嚴(yán),則超過(guò)了維修的精度。打磨團(tuán)隊(duì)經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間的摸索與試驗(yàn)驗(yàn)證,現(xiàn)已結(jié)合線(xiàn)路實(shí)際情況,制定了企業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)了鋼軌廓形及鋼軌打磨質(zhì)量的有效管控。
為有效改善道岔狀態(tài),提升整體平順性,線(xiàn)路團(tuán)隊(duì)制定了多種改善措施:
(1)制定遠(yuǎn)高于北京市地方標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道岔精檢細(xì)修標(biāo)準(zhǔn),精調(diào)軌距、水平、高低、滑床板離縫等幾何尺寸;
(2)采用角磨機(jī)手工制作楔形滑床板墊片,進(jìn)行滑床板離縫調(diào)整工作,以解決短軌枕施工誤差造成的滑床板離縫問(wèn)題;
圖1 原有廓形評(píng)價(jià)方法
圖2 GQI計(jì)算的軌頭分區(qū)示意圖
(3)開(kāi)展磨耗嚴(yán)重的道岔轉(zhuǎn)轍配件更換工作時(shí),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況,考慮對(duì)磨耗尖軌、基本軌等一同更換,同時(shí)對(duì)滑床板平整度進(jìn)行精修。
以上措施已在既有線(xiàn)推廣應(yīng)用,并取得顯著效果。以北京地鐵14號(hào)線(xiàn)為例:14號(hào)線(xiàn)西段、東段自運(yùn)營(yíng)起,輪軌摩擦及沖擊嚴(yán)重,折返道岔如張郭莊站岔1-2、岔1-3,西局站岔7-1、岔7-2,善各莊站岔37-1、岔37-2、岔37-5,金臺(tái)路站岔26-2、岔26-5等出現(xiàn)了嚴(yán)重的道岔側(cè)磨,其曲線(xiàn)尖軌、基本軌與導(dǎo)曲線(xiàn)鋼軌最短使用壽命為4~5個(gè)月,遠(yuǎn)低于鋼軌的正常使用壽命。為此,按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)道岔實(shí)施精檢細(xì)修,對(duì)幾何尺寸及短軌枕不平問(wèn)題進(jìn)行精細(xì)調(diào)整,同時(shí)對(duì)尖軌進(jìn)行1 : 70的內(nèi)傾角度調(diào)整。調(diào)整后,道岔導(dǎo)曲線(xiàn)鋼軌側(cè)磨和折返岔區(qū)尖軌側(cè)磨發(fā)展速率明顯降低,鋼軌件使用壽命較之前平均延長(zhǎng)2.5倍以上,同時(shí)降低了輪軌摩擦和沖擊,繼而實(shí)現(xiàn)減振降噪及節(jié)能降耗的目標(biāo)。
短軌枕地段普遍存在軌底坡不良的情況,尤其是小半徑曲線(xiàn)地段,軌底坡在軌排移動(dòng)、運(yùn)輸、軌道幾何尺寸精調(diào)過(guò)程中,由于約束剛度不足,極易發(fā)生變化。軌底坡不良可能會(huì)引起輪軌接觸匹配不良,造成輪軌滾動(dòng)接觸疲勞,鋼軌磨損嚴(yán)重,波磨及幾何形位不良加速發(fā)展,軌道部件折斷失效等[15-16]。
線(xiàn)路團(tuán)隊(duì)采用傾角儀對(duì)曲線(xiàn)短枕地段進(jìn)行軌底坡測(cè)量,并計(jì)算實(shí)際軌底坡與設(shè)計(jì)值之差及離散率,通過(guò)在鐵墊板下設(shè)置不同角度組合的楔形墊板調(diào)整軌底坡,確保軌底坡在合理范圍內(nèi)。在軌底坡整改過(guò)程中,同步檢查線(xiàn)路軌距、水平、高低等幾何尺寸,將其偏差控制在允許范圍內(nèi)。
鋼軌接頭處的結(jié)構(gòu)不平順及接頭不正常磨損,如錯(cuò)牙、肥邊、鞍形磨耗等,均會(huì)使列車(chē)運(yùn)行時(shí)受到較大沖擊[17]。利用氣壓焊消除鋼軌有縫接頭可以進(jìn)一步提高鋼軌平順性,同時(shí)杜絕接頭病害產(chǎn)生,還能降低振動(dòng)及噪聲。另外在直流供電的情況下,鋼軌作為負(fù)極,消除接頭可以使得負(fù)極的電阻大大降低,對(duì)節(jié)能也做出貢獻(xiàn)。
隨著軌道精細(xì)化維修工作的有序開(kāi)展,目前北京地鐵14號(hào)線(xiàn)及16號(hào)線(xiàn)實(shí)現(xiàn)TQI≤8,4號(hào)線(xiàn)及大興線(xiàn)普通短軌枕地段TQI≤10,其他地段TQI≤12,全線(xiàn)平均噪聲降低4.2 dB(A),乘客體驗(yàn)明顯改善。2016年—2018年在4號(hào)線(xiàn)年均客流增長(zhǎng)0.90%、大興線(xiàn)年均客流增長(zhǎng)2.93%的情況下,正線(xiàn)每車(chē) · 公里電耗未發(fā)生明顯變化。換言之,4號(hào)線(xiàn)和大興線(xiàn)在幾乎沒(méi)有增加任何牽引電耗的情況下,每年多運(yùn)送乘客730萬(wàn)人次。正線(xiàn)列車(chē)單耗變化詳見(jiàn)圖3。
圖3 2016年—2018年正線(xiàn)列車(chē)單耗變化
在軌道狀態(tài)及維修質(zhì)量控制方面,京港地鐵實(shí)現(xiàn)了高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,并執(zhí)行了改善TQI、鋼軌廓形管理、道岔精修、軌底坡超限整改、消除鋼軌接頭等一系列措施,目前在減小振動(dòng)和噪聲、降低車(chē)輛運(yùn)行能耗方面的工作成效已明顯顯現(xiàn)。未來(lái),線(xiàn)路團(tuán)隊(duì)將持續(xù)開(kāi)展軌道精細(xì)化維修工作,不斷進(jìn)行技術(shù)優(yōu)化與突破,提升乘客及居民體驗(yàn),降低能源消耗。