吳權(quán)華
摘要:惠塔公司1~5#輥壓機(jī)原設(shè)計(jì)輥壓機(jī)的回料是通過底部的膠帶機(jī)將物料輸送至循環(huán)提升機(jī),膠帶輸送機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,效率高,以撓性輸送帶作物料承載和牽引構(gòu)件的連續(xù)輸送機(jī)械,一條無端的輸送帶環(huán)繞驅(qū)動滾筒和改向滾筒,兩滾筒之間的上下分支各以若干托輥支承,物料置于上分支上,利用驅(qū)動滾筒與帶之間的摩擦力曳引輸送帶和物料運(yùn)行,但膠帶輸送機(jī)密封性較差,膠帶運(yùn)輸過程中膠帶表面會黏附粉塵和少部分物料,長時(shí)間的運(yùn)行會造成膠帶機(jī)周圍揚(yáng)塵較大,積料嚴(yán)重現(xiàn)象,造成周圍環(huán)境衛(wèi)生差,不利于綠色工廠建設(shè)。
關(guān)鍵詞:輥壓機(jī);膠帶輸送;溜子
中圖分類號:TG375+.21? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1674-957X(2021)08-0085-02
1? 技術(shù)改造原因分析
自投產(chǎn)以來,輥壓機(jī)系統(tǒng)跑塵現(xiàn)象極為嚴(yán)重,一直困擾和制約周圍環(huán)境衛(wèi)生,造成后流程輥壓機(jī)系統(tǒng)環(huán)境衛(wèi)生較差,我司也一直尋求較好的技改方案來解決該現(xiàn)象,而輥壓機(jī)系統(tǒng)主要的跑塵點(diǎn)是輥壓機(jī)進(jìn)料裝置和輥壓機(jī)底部回料膠帶輸送機(jī)尤為突出。輥壓機(jī)進(jìn)料裝置使用的是氣動閘板閥,密封性較差,每次開機(jī)投料生產(chǎn)時(shí),輥壓機(jī)進(jìn)料裝置在打開到物料正常進(jìn)料這段時(shí)間,輥壓機(jī)進(jìn)料裝置一直在跑塵,雖安裝了密封裝置,但是因進(jìn)料時(shí),進(jìn)料溜子內(nèi)部壓力較大,無法完全密封。另輥壓機(jī)系統(tǒng)的收塵風(fēng)管的收塵點(diǎn)設(shè)計(jì)不合理,收塵管道的收塵點(diǎn)安裝在輥壓機(jī)輥?zhàn)用嫔w上,而輥壓機(jī)產(chǎn)生揚(yáng)塵的位置在于出現(xiàn)時(shí)產(chǎn)生的較多,所以收塵點(diǎn)的設(shè)計(jì)尤為重要,此次技改溜子時(shí)將收塵風(fēng)管的收塵點(diǎn)安裝在輥壓機(jī)出料溜子處。
為響應(yīng)國家《廣東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)推動水泥淘汰落后產(chǎn)能開展安全生產(chǎn)和職業(yè)健康執(zhí)法專項(xiàng)行動工作方案的通知》,結(jié)合我司水泥行業(yè)實(shí)際,執(zhí)行《惠州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局推動水泥淘汰落后產(chǎn)能開展安全生產(chǎn)和職業(yè)健康執(zhí)法專項(xiàng)行動工作方案》政策之規(guī)定,做好清潔生產(chǎn),綠色工廠建設(shè)工作。
綜上所述,改善和解決輥壓機(jī)系統(tǒng)跑冒滴漏現(xiàn)象迫在眉睫。(圖1)
2? 技術(shù)改造方案
拆除原有的DTII型B1400mm×8326 mm膠帶機(jī),采用復(fù)合耐磨鋼板8+6制作溜子代替,連接輥壓機(jī)與循環(huán)提升機(jī)。
①拆除輥壓機(jī)底部原有的膠帶輸送機(jī)及附屬設(shè)備,只保留原膠帶輸送機(jī)的收塵管道,以便安裝在提升機(jī)處作為收塵使用。
②制作安裝一條新溜子寬1200mm*高1000mm*長約120000mm溜子從輥壓機(jī)出料口至循環(huán)提升機(jī)進(jìn)料口,為節(jié)約成本,溜子側(cè)板和底板用復(fù)合耐磨鋼板8+6制作,上蓋板采用δ8mm普通鋼板制作,并在溜子靠近輥壓機(jī)出口4m處安裝B1200mm*800mm氣動閘板閥控制物料進(jìn)出,氣動閥與輥壓機(jī)進(jìn)料氣動閥聯(lián)鎖。當(dāng)輥壓機(jī)故障停機(jī)時(shí),進(jìn)料氣動閥關(guān)閉的同時(shí),該氣動閥也自動關(guān)閉,避免出現(xiàn)因輥壓機(jī)跳停后剩余的物料直接進(jìn)入提升機(jī),造成提升機(jī)料斗被物料壓死,無法正常開機(jī)。另極易造成料斗變形或料斗開裂,增加勞動強(qiáng)度和備件消耗。
③新增的溜子至循環(huán)提升機(jī)進(jìn)料口部位與調(diào)配庫膠帶機(jī)進(jìn)料溜子匯合,共用一個(gè)進(jìn)料溜子,舊溜子內(nèi)部積料嚴(yán)重,影響物料的輸送和影響進(jìn)料的均勻,需拆除后用復(fù)合耐磨鋼板8+6重新制作,調(diào)整安裝角度,并加裝導(dǎo)流板,以解決可能存在的堵料問題同時(shí)可保證物料均勻送進(jìn)循環(huán)提升機(jī)料斗,避免出現(xiàn)偏料現(xiàn)象。
④現(xiàn)場輥壓機(jī)中心出料口和循環(huán)提升機(jī)進(jìn)料口的中心距為8500mm,輥壓機(jī)出料口與循環(huán)提升機(jī)進(jìn)料口高差約4800mm,按此計(jì)算新增溜子安裝角度偏小約30°,按照正常的安裝角度來說,理想角度>45°為理想狀態(tài),就水泥行業(yè)來說,半成品物料中含有較多粉料,溜子角度小粉料極易堆積,造成溜子堵料,再加上溜子長度約120000mm,長度較長,再者循環(huán)提升機(jī)進(jìn)料口背對輥壓機(jī)出料口,新增溜子需從提升機(jī)側(cè)穿過后90°轉(zhuǎn)彎才能進(jìn)入循環(huán)提升機(jī)進(jìn)料口,這樣加劇了溜子堵料的可能性。對此,我司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場多次勘查、討論和論證,為解決溜子可能存在堵料問題,最終確認(rèn)先將輥壓機(jī)底部靠循環(huán)提升機(jī)處混凝土墻鑿除寬度為1500mm,深度為1200mm的開口,以滿足溜子安裝的角度需要;因輥壓機(jī)輥?zhàn)酉露嗣胬钶亯簷C(jī)底板高度約1800mm,在輥壓機(jī)輥縫出料口與底板之間用復(fù)合耐磨鋼板8+6制作揚(yáng)料板,揚(yáng)料板安裝角度45°≥,主要目的是提高落料點(diǎn)的高度,加快出料速度,較少物料停留在溜子內(nèi)部的時(shí)間,為解決溜子易堵料問題。
⑤取消原輥壓機(jī)的收塵點(diǎn)和拆除收塵風(fēng)管,更換輥壓機(jī)上蓋板,確保輥壓機(jī)工作區(qū)域的密封性,同時(shí)為收塵效果提供良好的條件。在輥壓機(jī)出料口部位溜子(在氣動閘板閥之前)新安裝一個(gè)收塵點(diǎn),因溜子設(shè)計(jì)空間足夠,進(jìn)風(fēng)道完全滿足需求,其余收塵管恢復(fù),為解決輥壓機(jī)工作時(shí)產(chǎn)生的揚(yáng)塵。收塵管采用直徑500mm風(fēng)管制作安裝,主要是考慮輥壓機(jī)回料量較大,加大收塵管的通風(fēng)面積,才能完全消化掉。(圖2)
3? 技術(shù)改造費(fèi)用預(yù)算
本項(xiàng)技改項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算如下:機(jī)械材料費(fèi)用約400000元;土建費(fèi)用約15000元;安裝費(fèi)用約180000元;共計(jì)595000元。
4? 技術(shù)改造成效
通過此次技改,切實(shí)為公司節(jié)約了一定的經(jīng)濟(jì)成本,按照耐磨板2年使用壽命計(jì)算,具體如表1。
①技改完成后停用5臺7.5kW.h膠帶輸送機(jī)的電機(jī),停用2臺裝機(jī)功率為18.5kW.h及45kW.h的袋式收塵器,共計(jì)119.5kW.h的裝機(jī)容量。按設(shè)備實(shí)際運(yùn)行功率為裝機(jī)容量80%計(jì)算,我司年度運(yùn)轉(zhuǎn)率按65%計(jì)算,每度電費(fèi)按0.5元計(jì)算:119.5kW.h×80%×720h×12月×65%×0.5元=268444.8元/年;每年可節(jié)約電費(fèi)約268444.8元。
②技改完成后膠帶輸送機(jī)減速機(jī)費(fèi)用25680元/臺*1.13(稅率)=29000元/臺,5臺共145000元,按進(jìn)口減速機(jī)壽命約8年計(jì)算,按此計(jì)算1年減速機(jī)費(fèi)用為:145000元/8年*1年=約18000元/年。
③技改完成后可節(jié)約耐熱輸送帶費(fèi)用:457元/米*1.13(稅率)*250m=約100000元/年。
④技改完成后膠帶輸送機(jī)托輥消耗約28000元/年(按照上一年的倉庫出賬費(fèi)用為準(zhǔn))。
⑤技改完成后五臺輥壓機(jī)回料皮帶機(jī)改為溜子材料出賬總費(fèi)用402556.6元,我司現(xiàn)使用的溜子尺寸為寬1200mm*高1000mm,而溜子主要磨損部位為底板和兩側(cè)板約400mm高度,按此計(jì)算,溜子的材料損耗約為整個(gè)溜子的50%費(fèi)用,因此可計(jì)算出5個(gè)溜子材料消耗為:402556.6元/4臺*5臺*0.5=約252000萬元/2年。
終上所述,該技改項(xiàng)目技改完成后以上費(fèi)用將得到節(jié)約,即每年可節(jié)約費(fèi)用約28.84萬元。
5? 結(jié)束語
改造后的輥壓機(jī)回料溜子使用效果較好,未出現(xiàn)堵料現(xiàn)象,結(jié)合輥壓機(jī)系統(tǒng)收塵風(fēng)管收塵點(diǎn)的優(yōu)化安裝,輥壓機(jī)系統(tǒng)跑冒滴漏問題得以解決,周圍環(huán)境衛(wèi)生得到很大的改善,同時(shí)降低了崗位人員清理積料的勞動強(qiáng)度。另改造后的耐磨溜子,使用壽命較長,一般可達(dá)兩年以上,減少了材料消耗費(fèi)用的同時(shí)降低了維修人員的維修強(qiáng)度。對于后期耐磨溜子的維護(hù),可整體更換或可在溜子底部安裝可拆卸的復(fù)合耐磨鋼板,方便和減少后期的維護(hù)強(qiáng)度,故輥壓機(jī)回料膠帶輸送機(jī)改為耐磨溜子的必要性對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益是百宜而無一害。
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