施建忠
(中國鐵路上海局集團有限公司上海大型養(yǎng)路機械運用檢修段,上海200439)
網(wǎng)絡(luò)版WD-320 型動力穩(wěn)定車(簡稱“穩(wěn)定車”)集機械、液壓、電氣、氣動、計算機自動控制于一體的自行式大型養(yǎng)路機械,通過其作業(yè)使道砟流動重新排列,互相填充達到密實,實現(xiàn)軌道在振動狀態(tài)下有控制的均勻下沉,迅速提高作業(yè)線路的橫向阻力和道床的整體穩(wěn)定性,有效降低線路維修作業(yè)后列車限速運行的限定條件[1]。
我國1984 年首次引進奧地利PLASSER 公司生產(chǎn)的DGS-62 型動力穩(wěn)定車,1996 年國產(chǎn)化的WD-320 動力穩(wěn)定車通過工業(yè)性考核開始組織生產(chǎn),并替代進口車。但在多年實際的生產(chǎn)和運用實踐中,傳統(tǒng)的WD-320 軌道動力穩(wěn)定車電氣系統(tǒng)暴露出了一些問題,如系統(tǒng)調(diào)試維護麻煩、抗干擾能力差以及現(xiàn)場使用時常反映系統(tǒng)上位機下位機通信不好、系統(tǒng)死機等。因此,搭建一套新的可靠高效系統(tǒng),是動力穩(wěn)定車電氣系統(tǒng)開發(fā)所面臨的緊迫要求[2]。
隨著鐵路局集團公司對控制網(wǎng)絡(luò)的開放性、性價比等要求的提高及基于網(wǎng)絡(luò)的遠程診斷與維護等新需求的提出,各種通信網(wǎng)絡(luò)類型在車載控制系統(tǒng)中得到了應(yīng)用。就目前大型養(yǎng)路機械車載通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用情況而言,相應(yīng)存在不同類型網(wǎng)絡(luò)的實用產(chǎn)品:如IEC TCN、ARCNET、Lonworks 和CAN 等。由于CAN總線具有突出的可靠性、實時性和靈活性等優(yōu)點,在工程機械行業(yè)的發(fā)展方興未艾。大型養(yǎng)路機械網(wǎng)絡(luò)控制平臺采用了CAN總線做為其車載控制網(wǎng)絡(luò),隨著我國鐵路尤其是高速鐵路的快速發(fā)展,對鐵路的養(yǎng)護越來越重要,網(wǎng)絡(luò)版動力穩(wěn)定車的運用也越來越多,伴隨產(chǎn)生了較多新的運用故障,構(gòu)成安全風(fēng)險[3]。
2021 年2 月,某鐵路局集團有限公司穩(wěn)定車在運行途中突發(fā)故障,輔助驅(qū)動意外掛擋導(dǎo)致二軸輪對擦傷,存在重大行車安全隱患。穩(wěn)定車機組出車前檢查發(fā)現(xiàn)司機室兩端B5、B11 面板各鎖定指示燈顯異常、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)紊亂,決定在運行途中不作動力。當(dāng)日區(qū)間內(nèi)運行時,司機突然聽到異響,立即要求停車。設(shè)置防護后,檢查發(fā)現(xiàn)輔助驅(qū)動一、二軸均處在掛擋位,判定異響為驅(qū)動馬達反轉(zhuǎn)所致,反復(fù)切換作業(yè)電開關(guān)后,一軸成功脫擋,但二軸始終無法脫擋,嘗試借助外力脫擋未果后,對二軸液壓驅(qū)動馬達進行拆卸,馬達脫開后,二軸得以脫擋。整組大機以5km/h速度試?yán)?,仍然聽到異響,再次停車檢查,發(fā)現(xiàn)輔驅(qū)二軸車輪緣踏面嚴(yán)重擦傷,遂以限速10km/h 向前方登記站運行。到達后,機組人員將二軸齒輪油放出,未發(fā)現(xiàn)碎齒等異物,隨后用砂輪機將輪對擦傷處進行了打磨處理,使用鋼絲繩對輔驅(qū)氣缸進行捆扎。
通過現(xiàn)場調(diào)查,初步判斷主要存在兩方面的問題。
一是輔驅(qū)脫掛擋異常。檢查發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定車輔驅(qū)二軸氣缸掛擋端風(fēng)管在無作業(yè)電時大量排風(fēng),與機組前期反映情況相符,輔驅(qū)脫掛擋原理如下:
(1)作業(yè)驅(qū)動軸脫掛控制
穩(wěn)定車網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)作業(yè)驅(qū)動軸包括輔驅(qū)1(前轉(zhuǎn)向架作業(yè)驅(qū)動一號軸)、輔驅(qū)2(前轉(zhuǎn)向架作業(yè)驅(qū)動二號軸)與主驅(qū)(后轉(zhuǎn)向架作業(yè)驅(qū)動軸)。作業(yè)驅(qū)動軸掛擋閥控制原理見圖1 所示,前轉(zhuǎn)向架輔助驅(qū)動1、2 軸掛擋閥由作業(yè)電(2 號線)直接控制,當(dāng)作業(yè)電打開,2 號線得電,直接驅(qū)動輔驅(qū)1、2 軸掛擋,無其它控制邏輯;后轉(zhuǎn)向架驅(qū)動軸由J18.1 控制,控制邏輯為J18.1=1,作業(yè)電打開后,J18.1 直接輸出DC24V 驅(qū)動后轉(zhuǎn)向架驅(qū)動軸掛擋,無其它控制邏輯;當(dāng)關(guān)斷作業(yè)電源開關(guān),2 號線與J18 模塊現(xiàn)場電源失電,作業(yè)驅(qū)動軸電磁閥失電,實現(xiàn)脫擋控制。
圖1 作業(yè)驅(qū)動閥控制原理
(2)作業(yè)驅(qū)動軸脫掛狀態(tài)監(jiān)視
穩(wěn)定車網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)作業(yè)驅(qū)動軸脫掛狀態(tài)監(jiān)測原理見圖2所示,作業(yè)驅(qū)動軸脫掛狀態(tài)由J9.3~J9.8 采集,通過CAN 總線發(fā)送至顯示器進行狀態(tài)顯示(綠燈:脫擋;紅燈:掛擋;灰燈:錯誤狀態(tài)),用于行車及作業(yè)人員實時監(jiān)視作業(yè)軸狀態(tài)。
(3)作業(yè)驅(qū)動軸——高速走行安全聯(lián)鎖
如圖2 作業(yè)驅(qū)動軸監(jiān)視原理所示,任一驅(qū)動軸處于掛擋狀態(tài)(G42G7G5 任一信號為低),G4 信號為低電平;由圖3 高速走行安全聯(lián)鎖原理可知,當(dāng)G4 為低時,延時4 秒輸出低電平信號G26,切斷高速走行控制回路,封鎖牽引,即任一作業(yè)驅(qū)動軸處于掛擋狀態(tài)不允許進行高速走行。
圖2 作業(yè)驅(qū)動軸脫掛狀態(tài)監(jiān)測原理
圖3 高速走行安全聯(lián)鎖
綜上所述,可知輔驅(qū)脫掛擋僅與作業(yè)電QL36(見圖1)、氣動換向閥5(見圖4)以及執(zhí)行機構(gòu)氣缸、導(dǎo)向桿、掛擋桿等(見圖5)相關(guān)聯(lián),與網(wǎng)絡(luò)程序、應(yīng)急系統(tǒng)均無關(guān)。
圖4 輔助脫掛擋氣動原理圖
進一步檢查發(fā)現(xiàn):作業(yè)電得失電情況正常,線路緊固良好,且運行途中QL36 不可能常產(chǎn)生;二軸執(zhí)行機構(gòu)氣缸活塞桿、導(dǎo)向桿、掛擋桿表面臟污,滑移塊內(nèi)孔堵塞且無間隙(上、下部軸向間隙應(yīng)為0.1-0.2mm),故其脫掛動作不流暢,一軸則較好;氣動換向閥內(nèi)部彈簧卡滯,手動通閥時復(fù)位緩慢,判斷換向閥作用不良為故障產(chǎn)生的直接原因。更換氣動換向閥后,輔驅(qū)一、二軸試動作正常,但二軸脫掛接近開關(guān)無作用,拆檢發(fā)現(xiàn)開關(guān)內(nèi)部底座脫焊(見圖6),更換開關(guān)后恢復(fù)。
圖5 輔驅(qū)軸脫掛執(zhí)行機構(gòu)
圖6 接近開關(guān)
二是網(wǎng)絡(luò)通訊故障。檢查發(fā)現(xiàn)司機室兩端B5、B11 面板各鎖定指示燈顯異常(見圖7、8)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)紊亂,共十一個模塊無法正常下載程序(見圖9)。
圖7 B11 箱DM 顯示
圖8 B5 箱DM 顯示
圖9 模塊故障診斷主界面
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基本原理如下:穩(wěn)定車網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)包括控制箱、接線箱、配電箱和系統(tǒng)模塊。模塊與模塊之間通過CAN 總線連接構(gòu)成整車網(wǎng)絡(luò):DO 模塊主要控制閥線圈、繼電器、燈等的開通或關(guān)斷,并將數(shù)字量發(fā)送至網(wǎng)絡(luò)上以供其它模塊使用;DI 模塊主要用于采集限位開關(guān)、壓力開關(guān)、接近開關(guān)、行程開關(guān)等輸出的數(shù)字量信號,并將采集到的信號處理后通過CAN 總線發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)上以供其它模塊使用;AI 模塊主要用于采集線性傳感器,儀表和電子擺等的模擬量反饋信號。
圖10 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基本原理框架圖
環(huán)車檢查整車模塊,檢查模塊狀態(tài)指示燈,實測通路電阻均為120Ω,利用終端電阻分段下載,最終判定J20、P15 模塊故障:拆卸時發(fā)現(xiàn)J20 模塊CAN 通訊接頭、插座內(nèi)部有水跡,J20 模塊位于穩(wěn)定裝置正上方橫梁內(nèi)側(cè),位置隱蔽,受振動影響較大,通訊接頭松動后,雨水流入,致使模塊損壞,更換模塊處理;P15 模塊通訊接頭松動,重新緊固并載入程序后恢復(fù)。
通過對此次穩(wěn)定車運行途中輔驅(qū)掛擋故障進行深入調(diào)查,反映出專業(yè)管理、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行、設(shè)備故障信息溝通協(xié)調(diào)等方面存在較多問題。
機組個別人員人為誤操作,錯將作業(yè)電開關(guān)打開,導(dǎo)致輔助軸自動掛擋,造成輪對擦傷,這是本次故障的直接原因。
網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通訊故障懸而未決,車載鎖閉信號監(jiān)控系統(tǒng)完全失效,司機室兩端B5、B11 面板各裝置鎖定指示燈顯異常,機組人員無法有效識別輔驅(qū)的閉合、脫開信號,這是本次故障的重要原因。
4.2.1 機組早期即發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通訊故障,B5、B11 面板各裝置鎖定指示燈顯異常。機組將故障情況匯報設(shè)備主任、技術(shù)員,并在其遠程指導(dǎo)下嘗試修復(fù),未果。
4.2.2 機組人員對各部件鎖定、捆扎情況進行檢查,并用攝像手電進行拍攝,共計拍攝照片19 張。因網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)通訊故障,其中所攝照片“B5 箱界面驅(qū)動(主驅(qū)、輔驅(qū)1/2 軸)掛擋指示燈顯示錯誤”。當(dāng)晚穩(wěn)定車運行途中,機組人員誤將作業(yè)電開關(guān)打開,輔助一、二軸得電掛擋,然而司機室兩端B5 和B11 面板主驅(qū)、輔1、輔2 顯示錯誤,失去指示意義,機組人員無法第一時間發(fā)現(xiàn)異常。
圖11 B5 箱界面驅(qū)動(主驅(qū)、輔驅(qū)1/2 軸)掛擋指示燈顯示錯誤
4.3.1 現(xiàn)場技術(shù)力量有限,主要精力投放于高鐵新線高精度搗固、搗穩(wěn)車與搗固車等主力車型設(shè)備的管用修上,對于穩(wěn)定車、配碴車等車型關(guān)注較少,尤其是對網(wǎng)絡(luò)車不熟悉、缺乏經(jīng)驗,這是本次故障的次要原因。
4.3.2 機組檢修保養(yǎng)不當(dāng),未定期緊固模塊接頭,致使問題擴大化,這同樣是本次故障的次要原因之一。
5.1 網(wǎng)絡(luò)版WD-320 車作業(yè)電開關(guān)處安裝磁性防護罩。
5.2 梳理網(wǎng)絡(luò)版大機常用備件,機組應(yīng)常備CAN 網(wǎng)絡(luò)通訊線、網(wǎng)關(guān)模塊、DI、DO、AI、終端電阻、網(wǎng)絡(luò)接頭專用扭矩扳手等,便于第一時間判斷、解決問題。
5.3 聯(lián)合主機生產(chǎn)企業(yè)。一是修訂網(wǎng)絡(luò)版大機日常檢修保養(yǎng)辦法,指導(dǎo)機組科學(xué)、有針對性地保養(yǎng)作業(yè);二是摸索CAN 線纜等部件的壽命管理,在年修環(huán)節(jié)將修理質(zhì)量提高,防患于未然;三是立即組織專業(yè)工程師開展巡檢,選派技術(shù)人員參加,對在用網(wǎng)絡(luò)車設(shè)備情況進行一次摸底排查。
5.4 技術(shù)創(chuàng)新保安全。梳理網(wǎng)絡(luò)版08-32、09-32、WD-320、DWL-48 車作業(yè)軸正常與應(yīng)急脫掛原理,排查風(fēng)險點,視需要對部分車型加裝作業(yè)軸空擋機械鎖定機構(gòu)。
通過對網(wǎng)絡(luò)版WD-320 型動力穩(wěn)定車經(jīng)典故障案例的分析可以得出:
6.1 主機生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)扎實推進質(zhì)量問題整改,牢牢樹立安全質(zhì)量意識,充分考慮運用環(huán)境,從設(shè)計制造源頭提高大型養(yǎng)路機械的可靠性和設(shè)備安全保障水平。
6.2 運用單位應(yīng)積極探索網(wǎng)絡(luò)車檢修與運用經(jīng)驗,進一步細化完善檢修工藝及作業(yè)指導(dǎo)書,堅持標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),加強作業(yè)過程安全卡控,強化設(shè)備狀態(tài)檢查確認(rèn)和運行值守,不斷提升大型養(yǎng)路機械的設(shè)備安全管控水平。