摘 要:在本文中,設(shè)計一個綜合性試驗用于觀察不同轉(zhuǎn)速、壓力、磨塊粒度號下磨頭的磨削效率和能耗,試驗結(jié)果清晰的顯示磨頭的磨削效率與磨頭的轉(zhuǎn)速不成正比。同時調(diào)查了陶瓷廠拋光磨頭的能耗,調(diào)查結(jié)果得出拋光線拋光線拋光磨頭效率和能耗的分布規(guī)律,并對每個工序的拋光磨頭磨削參數(shù)和能耗進行優(yōu)化。
關(guān)鍵詞:磨頭;轉(zhuǎn)速; 能耗;磨削效率
1 前 言
瓷質(zhì)磚是一種非常緊密的陶瓷材料,在瓷磚加工中拋光可獲得高質(zhì)量的瓷磚表面。隨著人們對高質(zhì)量瓷磚需求的增加,對瓷磚高光滑磨削技術(shù)和高生產(chǎn)能力產(chǎn)生強烈的要求。瓷磚拋光過程是由排成一個序列的切線拋光磨頭完成,磨頭上配置粒度逐步降低的磨料。通常超過60拋光頭和多達20種不同的磨料尺寸用于瓷磚生產(chǎn),滿足市場所需的光澤水平[1~3]。
拋光線已經(jīng)發(fā)展到大型化,瓷磚拋光設(shè)備發(fā)展極大的增加了水和電的能源消耗。磨頭的磨削參數(shù)對瓷磚表面質(zhì)量,成本,以及生產(chǎn)效率有重要影響[4~6]。磨頭能耗隨磨頭磨削參數(shù)而變化。如果砂輪磨削參數(shù)是不合適的,拋光線就容易產(chǎn)生能耗不平衡。為了適應(yīng)瓷磚加工,磨削參數(shù)(壓力,進給速度等),必須進行優(yōu)化。
在本文中,設(shè)計一個綜合性試驗用于觀察不同轉(zhuǎn)速、壓力、磨塊下磨頭的磨削效率和能耗。同時我們調(diào)查了陶瓷廠拋光磨頭的能耗。試驗結(jié)果清晰的顯示磨頭的磨削效率與磨頭的轉(zhuǎn)速不成正比?;谔沾蓮S調(diào)查結(jié)果,我們得出拋光線拋光線拋光磨頭和能耗的分布規(guī)律,并對每個工序的拋光磨頭磨削參數(shù)和能耗進行優(yōu)化。
2試驗
2.1試驗設(shè)計
本試驗對磨頭轉(zhuǎn)速、氣缸氣壓、磨塊粒度號這3個因素進行試驗。各參數(shù)選取如下:
1)轉(zhuǎn)速選取:現(xiàn)磨頭標配轉(zhuǎn)速為520 rpm, 根據(jù)磨頭小皮帶輪軸心尺寸和傳動比,試驗轉(zhuǎn)速取值540rpm,560rpm,590rpm,610rpm。為了便于對比,也選取470rpm,520rpm進行試驗。所以試驗?zāi)ヮ^磚轉(zhuǎn)速有6個值。
(2)氣缸壓力選?。?.2MPa,0.3MPa,0.4MPa。
(3)磨塊粒度號選?。涸囼?zāi)K按照粗中精拋三道工序來分類進行,a)粗拋:金剛46#;b)中拋:碳化硅240#;c)精拋:碳化硅800#。
試驗瓷磚選用刮平過的瓷磚,瓷磚的規(guī)格是600mm×600mm×10mm,試驗瓷磚一共120塊。
2.2試驗過程
試驗前先將所有的試驗瓷磚編號,并進行一一稱重記錄。將瓷磚放置在傳動帶上,在加工過程中傳送帶固定不動。按照表1參數(shù)配置進行試驗。其他參數(shù)不變,更換磨塊再按照表1進行試驗。直至所有的磨塊都試驗后,將磨頭轉(zhuǎn)速利用變頻器調(diào)整為520,再按照上述步驟進行試驗,直至將所有的轉(zhuǎn)速都試驗完。
每個試驗結(jié)束后,將試驗瓷磚取下風(fēng)干后稱重并記錄。每個試驗過程中都要記錄磨頭電流表數(shù)值。
試驗結(jié)果如表2-表4所示。
3試驗結(jié)果與分析
3.1粗拋工序
表2的試驗數(shù)據(jù)顯示,磨頭轉(zhuǎn)速與瓷磚磨削量不成正比。以轉(zhuǎn)速540為轉(zhuǎn)折點,轉(zhuǎn)速越高磨削效率越低。而磨頭驅(qū)動電機的能耗卻越來越高?,F(xiàn)在標配磨頭的轉(zhuǎn)速為520轉(zhuǎn),驅(qū)動電機為11kW,額定電流21.5A。工作時的工作壓力為0.4MPa,將磨頭轉(zhuǎn)速提升到540,而磨削量僅提升了0.13kg。但是電機電流是22A,達到了超負荷運轉(zhuǎn)的狀態(tài)。電機的功率需要提升至15kW,顯然不合適。
綜上分析可知,在粗拋階段,不能盲目的通過提高轉(zhuǎn)速來提高磨削效率。轉(zhuǎn)速功率的增加與磨削量不成比例。造成了能源的浪費。
3.2中拋工序
表3的試驗數(shù)據(jù)顯示:磨頭轉(zhuǎn)速與瓷磚去除量不成比例,磨削量僅僅是0.05-0.1之間的差別。而電流卻達到38A。
因此,在中拋階段,不易提速。520是最佳轉(zhuǎn)速。
對比表2、3看出,碳化硅磨塊消耗的電流比金剛石磨塊消耗的電流多。同樣是520的轉(zhuǎn)速,0.4MPa的壓力,金剛石的電流是22A,而碳化硅的電流是30A。顯然,中拋階段在超負荷運轉(zhuǎn)。
3.3 精拋工序
表4試驗數(shù)據(jù)顯示,隨著磨頭轉(zhuǎn)速的提升,磨削量幾乎沒有什么變化,而能耗也變化甚微。
數(shù)據(jù)顯示,在這個階段可以將轉(zhuǎn)速提升到590-610。但是電流能耗達到24A,需要將電機的功率從11kW提升到15kW。
4陶瓷廠一線數(shù)據(jù)調(diào)查結(jié)果與分析
4.1試驗設(shè)計
本文對佛山多家陶瓷廠的同類型瓷磚生產(chǎn)線進行調(diào)查,該生產(chǎn)線的概況如表5所示。
本次調(diào)查的對象是生產(chǎn)線中的拋光工序,該工序由分為粗、中、精拋,一共3臺拋光機,第一拋光機15個磨頭,第二、三拋光機各16個磨頭。本文調(diào)查記錄每道工序中每個磨頭的轉(zhuǎn)速、磨頭電流、磨頭壓力、磨塊粒度號、磨塊類型。并做記錄。
4.2粗拋工序調(diào)查結(jié)果與分析
表6數(shù)據(jù)顯示,粗拋工序配置的都是金剛石磨塊,磨頭壓力在0.3-0.4MPa之間,轉(zhuǎn)速是520。但是磨頭工作電流的能耗最低僅為11.1A。而配置的電機是11kW,額定電流是21.5A。電機僅發(fā)揮出一半的功率。
4.3中拋工序調(diào)查結(jié)果與分析
表7調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,中拋階段一半的電機采用金剛石磨塊,另外一半的電機采用碳化硅磨塊。金剛石磨頭的電機能耗低。而碳化硅磨塊磨頭的能耗高,在同樣的轉(zhuǎn)速和磨頭壓力下,碳化硅磨塊磨頭消耗的電流達到30.2A,而金剛石才11.4A。他們所配置的都是11kW的電機。碳化硅磨塊磨頭在超負荷運轉(zhuǎn)。
4.4精拋工序調(diào)查結(jié)果與分析
表8調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,精拋階段全部采用碳化硅磨塊,磨頭的電流能耗在16A到31A之間。磨頭都是在超負荷運轉(zhuǎn),但是磨頭的轉(zhuǎn)速卻很低。這與高轉(zhuǎn)速來提高光澤度的實際相矛盾。
5討論
通過實驗我們得出磨頭的轉(zhuǎn)速與瓷磚的磨削量不成正比,隨著磨頭轉(zhuǎn)速提高,磨削效率會下降。但是能耗卻在上升。這也打破工程們認為磨頭轉(zhuǎn)速越高,磨削效率越高的觀點。在粗、中拋階段520轉(zhuǎn)速的磨削效率是最高。精拋階段還有足夠的轉(zhuǎn)速提升空間。
調(diào)查結(jié)果顯示,金剛石磨塊磨頭消耗的電流很小,是碳化硅的一半左右。陶瓷廠實地調(diào)查研究結(jié)果顯示,在瓷磚生產(chǎn)線中粗拋全部都配置的是金剛石磨塊,中拋部分配置金剛石、另外一部分配置的是碳化硅磨塊。精拋配置的全部是碳化硅磨塊。粗拋階段的磨頭電機電流只是額定電流的一半,沒有發(fā)揮出應(yīng)有的效率。而中拋碳化硅磨頭卻在超負荷運轉(zhuǎn)。精拋階段由于磨頭能耗的限制,提速也受限制。
綜合上述調(diào)查結(jié)果分析我們得出:現(xiàn)行的瓷磚拋光線中的拋光工序中,采用了相同的配置的電機和轉(zhuǎn)速,11kW電機,轉(zhuǎn)速都是520,致使粗拋階段沒有發(fā)揮出電機的潛力,在浪費能耗。中、精拋拋在超負荷運轉(zhuǎn)。精拋提速受限。會造成能耗利用的不平衡。降低拋光線的加工效率。
根據(jù)研究結(jié)論,對現(xiàn)有的瓷磚拋光線中拋光工序中磨頭電機轉(zhuǎn)速和能耗配置進行優(yōu)化。
將粗拋和中拋中閑置的能耗重新分配給碳化硅磨頭,同時提升和優(yōu)化每個工序的轉(zhuǎn)速。
在配置金剛石磨塊的粗拋、和部分配置金剛石磨塊的中拋中,將電機更換為7.5kW額定電流15A。磨頭轉(zhuǎn)速還是520轉(zhuǎn)。試驗結(jié)果顯示,在粗、中拋階段,520轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速的磨削效率是最高。所消耗的能耗是最少的。電流也不超負荷。在使用碳化硅磨塊的中拋階段將11kW電機更換為15kW,額定電流為30A。但是磨頭轉(zhuǎn)速還是520。試驗結(jié)果顯示,在中拋光階段轉(zhuǎn)速提升,效率反而下降,只會增加能耗。調(diào)整后的電機不會出現(xiàn)超負荷運轉(zhuǎn)而造成燒電機的現(xiàn)象。
在精拋階段,將磨頭的電機也更換為15kW,30A電流。但是轉(zhuǎn)速提升為590-610。試驗結(jié)果顯示,磨頭轉(zhuǎn)速的提升,對磨頭能耗的影響不是很大。電流也在15kW電機的額定電流允許的范圍內(nèi)。因為磨頭轉(zhuǎn)速的提高,會大幅度的提升瓷磚磨削效率,提高瓷磚光澤度。
這樣優(yōu)化可以打破能耗不平衡的現(xiàn)象,達到使用效率最高的、加工效率最高的狀態(tài)。
6結(jié)論
(1)本文通過實驗和調(diào)查研究結(jié)果得出如下結(jié)論。磨頭轉(zhuǎn)速與磨削效率不成正比,盲目提高轉(zhuǎn)速會造成能耗的浪費。粗、中拋最佳轉(zhuǎn)速為520到540之間。而精拋可以達到590-610。
(2)現(xiàn)行拋光工序最佳優(yōu)化配置是:粗拋階段和部分中拋階段電機功率7.5kW,轉(zhuǎn)速520,配置金剛石磨塊。中拋階段配置碳化硅磨塊的電機功率15kW,轉(zhuǎn)速520。精拋階段電機功率15kW,磨頭轉(zhuǎn)速590-610。
由于技術(shù)的限制,金剛石磨塊最大能夠制造240#的,隨著科學(xué)技術(shù)的進步,1000#金剛石磨塊將可制造出來,磨頭就可全部配置7.5kW電機。整個拋光線的能耗可下降。
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