周達剛
【摘 要】 機是電廠用于給鍋爐供水的關鍵設備。小機調(diào)速系統(tǒng)故障嚴重影響電廠鍋爐安全運行??赡軙斐慑仩t缺水或滿水而保護跳機的重大事故,因此在本次小機轉速控制出現(xiàn)故障情況下, 本文根據(jù)實際各項參數(shù)和設備狀態(tài)分析了發(fā)生問題的主要原因,并且提出了運行監(jiān)督和治理措施。
【關鍵詞】 小機 轉速 調(diào)門
1 事件過程
小機A在鍋爐自動方式運行,實際轉速為5036轉,轉速設定值為5035轉,閥門總指令20.839,低調(diào)閥開度42.768%。1秒鐘后,MEH系統(tǒng)收到了A小機轉速和設定值偏差大的信號。同時,小機A切掉鍋爐自動,轉換到了手動控制方式,實際轉速為4856轉,轉速設定值為4856轉,閥門總指令4.755,低調(diào)閥開度20.713%,見圖1。
在此之后,閥門開度維持在4.755未變。轉速設定值一直等于實際轉速,后基本穩(wěn)定在2967轉附近。
2 原因分析
(1)閥門開關的總指令從20.839突變至4.755的原因是負責開度計算的PID輸出下降,下降是由于輸入的過程量(實際轉速)向上突變或者轉速設定值向下突變。
(2)導致轉速控制手操器切除遙控到手動控制的原因是:A小機轉速和設定值偏差大。同樣,也是由于實際轉速突升或者轉速設定值突降。
(3)這兩種情況的原因都指向實際轉速在短時間內(nèi)發(fā)生了突升或者轉速設定值突降。由于歷史數(shù)據(jù)的記錄分辨率為1秒,而邏輯的執(zhí)行周期為50ms??赡艹霈F(xiàn)沒有捕捉到模擬量突變的情況。
3 相關措施
(1)針對轉速設定值突變,在兩臺小機“轉速與設定值偏差大切手動”控制邏輯中添加延時算法。延時時間設置為1秒,避免信號瞬時抖動干擾設備正??刂?。
(2)完善歷史記錄設置,增加100ms記錄組,將兩臺小機控制器中的相關重要測點添加到該記錄組中,完善報警功能,以便事故分析。
(3)在兩臺小機逐個停機后,實施上述措施。
根據(jù)方案內(nèi)容對2A小機執(zhí)行以上措施,措施執(zhí)行具體情況如下:
在小機“轉速與設定值偏差大切手動”控制邏輯中添加ON DELAY延時塊,延時時間設置為1秒。如圖2內(nèi)所示為延時塊。
4 后續(xù)工作與防范措施
(1)進一步完善DEH、MEH的巡檢曲線內(nèi)容,加強巡檢,每天上午和下午各巡檢一次曲線,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報。
(2)若再次發(fā)生小機轉速突變,機務人員立刻到現(xiàn)場檢查小機的調(diào)門是否有異常,閥門有無卡澀,速關油壓是否正常及確認速關閥是否仍在全開位。
(3)若發(fā)生汽輪機轉速突變,機務人員立刻到現(xiàn)場檢查主機的調(diào)門是否有異常,閥門有無卡澀,EH油壓是否正常及確認主汽門是否仍在全開位。
(4)當汽輪機、小機轉速突變時,機務人員加強對汽輪機、汽泵振動及軸承溫度的檢查及關注。
(5)加強對主機DEH畫面、2A/2B汽泵MEH畫面和DCS相關畫面的參數(shù)及報警監(jiān)視。
(6)若發(fā)生2A或2B汽泵自動控制跳出或其他異常,立即將電泵并入給水系統(tǒng),并嚴密監(jiān)視汽泵轉速及給泵出口壓力,要防止汽泵超速或汽包滿(缺)水等重大事故發(fā)生。
(7)若發(fā)生故障,電泵不能迅速投入運行,應在確認故障汽泵不出水的情況下打閘故障汽泵,觸發(fā)給水RB,再進行相應的事故處理。
(8)每班必須確認電泵熱備用可靠,檢查確認電泵聯(lián)鎖塊正確投入、電泵勺管在自動跟蹤位置以及緊急啟動條件滿足。
(9)提高給水設備的檢修維護巡檢管控等級,確保電泵可靠備用,無特殊情況不得退出熱備用。
(10)要求運行各值做好汽機控制系統(tǒng)、給水系統(tǒng)故障事故預想及仿真機上DEH/MEH系統(tǒng)事故處理演練。
參考文獻:
[1]海伍德泰勒工程產(chǎn)品公司.上海鍋爐廠寧海項目操作使用說明書.
[2]劉建國,等.爐水泵電機運行溫度高故障的治理[J].湖南電力.2010.(6).