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        伊拉克M油田脫氣站處理工藝流程優(yōu)化

        2021-05-22 13:38:10
        油氣田地面工程 2021年5期
        關(guān)鍵詞:液位能力

        中國海油伊拉克有限公司

        M油田是伊拉克的一個大型油田,油田設(shè)施建成于20 世紀70 年代,建成后油田一直是溫和開采,沒有進行過大的設(shè)施增產(chǎn)改造。近年,由于產(chǎn)量增長速度較快,已建設(shè)施無法滿足油田上產(chǎn)需要,為解決產(chǎn)量和處理能力不匹配的問題,該油田采取優(yōu)化挖潛油田處理系統(tǒng)能力、升級完善工藝流程和設(shè)備改造等技術(shù)措施,建設(shè)AGS1-AGS2 脫氣站站間平衡管線、增設(shè)三級分離器并啟用電動外輸泵等,很好地解決了提產(chǎn)面臨的處理流程瓶頸問題。本文以較為典型的AGS1-AGS2 脫氣站為例,介紹M油田通過老設(shè)施技術(shù)改造[1-2],提高油田地面處理設(shè)施的整體處理能力,成功實現(xiàn)油田提產(chǎn)。

        1 M油田項目概況

        1.1 地面工程總體布局

        M油田處于伊拉克東南部兩伊邊境,包含3個油田,9個脫氣站,油井的產(chǎn)液經(jīng)脫氣站初步脫氣后,通過氣動或電動外輸泵輸送至處理終端,進行脫水脫鹽分離。

        1.2 工藝流程及建設(shè)規(guī)模

        油井的產(chǎn)液通過單井輸送管線輸送至脫氣站,在脫氣站進行脫氣分離后外輸。脫氣站的流程如圖1所示。

        圖1 脫氣站流程Fig.1 Process of degas station

        井口來液流入管匯,管匯有四個去向:測試分離器、一級分離器、二級分離器、排放池。正常情況下,來液經(jīng)一級分離器后,進入二級分離器,再經(jīng)三級分離器逐級分氣后,通過氣動或電動外輸泵輸送至終端。計量時,來液從管匯進入測試分離器,然后進入二級分離器。一、二、三級分離器的運行壓力分別為10 bar、5 bar和0。

        脫氣站流程中除測試分離器外各分離器的處理能力經(jīng)核算均為40 000 bbl/d。AGS1 脫氣站配置的外輸泵為3臺電動泵和4臺氣動泵,AGS2脫氣站配置的外輸泵為3臺氣動泵。其中電動泵的額定排量為17 360 bbl/d,工作壓力為40 bar;氣動泵的額定排量為20 400 bbl/d,工作壓力為10 bar。

        1.3 存在的問題

        由于油價大幅下跌,考慮到項目的收益風險,推遲脫氣站的擴容改造。但是隨著產(chǎn)液的增加,脫氣站處理能力不足的瓶頸問題逐步顯現(xiàn),AGS1-AGS2脫氣站產(chǎn)量分布不均衡,從而導致AGS1脫氣站處理及外輸能力無法滿足生產(chǎn)需要。

        2 流程瓶頸問題的解決與實踐

        油田前期為了快速提高產(chǎn)量,在地質(zhì)狀況較好的AG 地區(qū)加大開采力度,提高產(chǎn)能,導致AGS1脫氣站的處理負荷過大,不能滿足生產(chǎn)需求,而AGS2 還有很大的處理能力空間未被利用,因此采取以下方法消除了AGS1流程的瓶頸問題[3-4]。

        2.1 建設(shè)平衡管線

        ASG1-AGS2 兩站核實處理能力大約為40 000 bbl/d,由于AGS1-AGS2 兩站的產(chǎn)量分配不均,AGS1 產(chǎn)量已達45 000 bbl/d,超過設(shè)計處理能力和設(shè)計外輸能力,而AGS2產(chǎn)量為16 000 bbl/d,遠低于設(shè)計處理能力和設(shè)計外輸能力。為挖掘現(xiàn)有設(shè)施的處理潛力,計劃利用平衡管線平衡AGS1-AGS2兩站的產(chǎn)量。

        AGS1-AGS2兩站高程分別為144 m和170 m,AGS1-AGS2 兩站之間的距離較近(約3.8 km),AGS1 輸送到AGS2 的產(chǎn)液含水率為20%~30%,氣油比約為100。按AGS2 脫氣站處理能力最大的富余 量 為24 000 bbl/d 時,在15 000 bbl/d 和20 000 bbl/d 兩種工況下,利用PIPESIM 管線模擬軟件[4]對14 in(1 in=25.4 mm)、16 in和18 in的管線分別進行壓力核算,結(jié)果見表1。結(jié)合經(jīng)濟效益,最終選擇了16 in API 5L X52管線作為平衡管線。

        表1 平衡管線壓降Tab.1 Pressure drop of balance pipeline

        通過平衡管線把AGS1 閑置的二級分離器入口管匯與AGS2 的一級分離器入口管匯連接起來。運行時,在AGS1 端把需要在AGS1 處理的產(chǎn)液導入AGS1 的一級分離器,把AGS1 中需要AGS2 處理的產(chǎn)液導入AGS1 的二級分離器入口管匯,同時關(guān)閉該管匯去往AGS1 二級分離器的總閥,打開平衡管線中AGS1 和AGS2 兩端的閥門,即可實現(xiàn)AGS1-AGS2 產(chǎn)量平均分配(圖2)。產(chǎn)液的計量仍然在AGS1進行。

        考慮到油田的原油黏度在含水率為50%~60%時最大,同時電泵井的回壓對產(chǎn)量的影響較小,因此為降低長距離輸送的壓力損失,在生產(chǎn)中將含水率較低的電潛泵井的產(chǎn)液輸送至AGS2脫氣站處理。

        該平衡管線自2016年3月投產(chǎn)后,最大的日輸送量達到18 000 桶,有效平衡了AGS1-AGS2 兩站的處理能力和外輸能力。

        2.2 啟用電動外輸泵

        由于氣動外輸泵具有穩(wěn)定性好的特點,所以初期外輸主要使用氣動外輸泵,但氣動外輸泵是用自產(chǎn)天然氣作為動力源驅(qū)動,經(jīng)多年使用后氣泵的效率降低,很難滿足增產(chǎn)后的外輸需求,因此需同時使用電動外輸泵和氣動外輸泵。

        圖2 AGS1-AGS2脫氣站流程Fig.2 Process of AGS1-AGS2 degas station

        在嘗試投用電動外輸泵的過程中發(fā)現(xiàn)電動泵的機封經(jīng)常損壞,有時更換新機封100 h 后就因機封泄漏嚴重造成電動泵停機。檢查失效的機械密封未見明顯損傷,但發(fā)現(xiàn)機封腔室和補償彈簧有較硬的小顆粒結(jié)晶和高黏度的膠質(zhì)物。分析認為,隨著產(chǎn)出液性質(zhì)變化,析出的膠質(zhì)物和晶體不能被及時沖洗,從而造成密封間隙過大和密封彈簧調(diào)節(jié)度降低,使機械密封失效[5-6]。為解決此問題,新增外沖洗系統(tǒng),將機封沖洗液的取液口堵塞,加裝一個1 m3水罐和水泵,在水泵機封進液口連接一個外接泵供水系統(tǒng),在連續(xù)的水沖洗下,能夠降低泵的工作溫度,減少顆粒物殘留,延長電動泵機封的使用壽命。在現(xiàn)場對機封原有沖洗系統(tǒng)進行壓力測試可知,機封的沖洗壓力為12 bar,每臺泵的沖洗流量為6.3 L/h,根據(jù)以上參數(shù)配備合適的沖洗水泵。為防止機械密封沖洗不徹底導致的機封損壞,新的沖洗水系統(tǒng)加裝了壓力保護裝置,在沖洗水壓低于10 bar時會自動關(guān)停電動外輸泵。

        2018年9月,按上述設(shè)計改造完成后,電動外輸泵運行穩(wěn)定,機械密封基本能連續(xù)運行1 年以上,滿足提產(chǎn)后的外輸需求。

        2.3 加裝三級分離器

        原有的三級分離器最大處理量是40 000 bbl/d,增產(chǎn)后,因電動外輸泵和氣動外輸泵同時運行,需增加流程的油氣分離能力[7],計劃在AGS1 脫氣站增加三級分離器。

        有些脫氣站經(jīng)流程改造后實現(xiàn)了一、二級分離器并聯(lián)直輸,導致三級分離器閑置未用。2018 年已對脫氣站內(nèi)所有分離器進行了清罐及壁厚檢查,確認所有分離器的壁厚都滿足API 要求。為提高AGS1 的脫氣能力,計劃將閑置的三級分離器轉(zhuǎn)移到AGS1脫氣站。

        閑置三級分離器和AGS1 的三級分離器規(guī)格相同,所以計劃將2臺三級分離器并聯(lián)。在波動系數(shù)為1.3 的工況下,經(jīng)計算,在AGS1 增加1 臺三級分離器,脫氣站的液處理能力可達60 000 bbl/d[8-9],再加上平衡管線,AGS1 脫氣站可以處理75 000~78 000 bbl/d 的產(chǎn)液量,滿足脫氣站升級改造后的處理需求。

        在改造設(shè)計中,綜合考慮以下幾個方面:①新增三級分離器的安裝方式和原有的三級分離器相同,分離器架高4 m以防止原油中的殘余氣體在泵的吸入口脫出,從而導致泵的氣蝕[10];②由于二級分離器原有的12 in出口管線距離很短(小于5 m),通過核算能滿足處理能力60 000 bbl/d 的要求,為不影響二級分離器的完整性,不對原有的出口做擴孔改造,只在管線下游連接分支到新三級分離器;③為了控制好二級分離器的液位,分別在新、老三級分離器的入口處加裝液位控制閥來調(diào)節(jié)二級分離器的液位。老三級分離器可通過調(diào)節(jié)出口氣動外輸泵的流量來控制液位,新三級分離器通過在電動外輸泵的出口處安裝液位控制閥調(diào)節(jié)回流來控制液位。

        自2018 年10 月改造投產(chǎn)后,為保持流程的穩(wěn)定運行,對老三級分離器的入口液位調(diào)節(jié)閥設(shè)置一個恒定的開度。用新三級分離器的液位調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)二級分離器的液位,AGS1 脫氣站的最大液處理能力提升到60 000 bbl/d,有效解決了脫氣站處理和外輸能力不足的問題。

        3 結(jié)論

        本文針對M 油田AGS1-AGS2 脫氣站生產(chǎn)及處理能力不均衡這一問題,進行了一系列的流程改造和實施驗證,得到以下結(jié)論:

        (1)搭建平衡管線能有效平衡ASG1 和ASG2的產(chǎn)量分配,解決兩站產(chǎn)量分配不均的問題,有效地挖掘兩站處理能力和輸送能力。

        (2)新設(shè)計的外沖洗系統(tǒng)能有效沖洗結(jié)晶顆粒和膠質(zhì)物,延長電動泵使用壽命,為后續(xù)泵的應(yīng)用提供參考。

        (3)加裝的三級分離器有效解決了因產(chǎn)量上升導致脫氣不徹底造成的電泵氣蝕問題。

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