大慶油田有限責(zé)任公司
為了便于聚合物溶解,油田驅(qū)油采用干粉態(tài)聚丙烯酰胺,但從聚合物膠體加工成為干粉需要干燥蒸發(fā)近60%的水分,這一過程會產(chǎn)生巨大能耗,增加生產(chǎn)成本[1-6],并限制了產(chǎn)能。為降低生產(chǎn)聚丙烯酰胺干粉的能耗及采購成本,提高生產(chǎn)線的產(chǎn)能,有必要進(jìn)行油田現(xiàn)場直接應(yīng)用膠體態(tài)聚合物驅(qū)油的可行性研究[7-9]。
膠體態(tài)聚合物的直接應(yīng)用在國內(nèi)外油田聚合物驅(qū)油技術(shù)中尚無先例,本文通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn)證明膠體經(jīng)過再造粒后能夠溶解,但要實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場直接應(yīng)用需要解決以下四方面難題。
研磨造粒是膠體態(tài)聚合物現(xiàn)場應(yīng)用的核心工藝。造粒工藝采取篩網(wǎng)式研磨,刀頭將膠體態(tài)聚合物擠壓至篩網(wǎng),通過控制篩網(wǎng)孔的尺寸,調(diào)節(jié)生產(chǎn)出的膠粒大小。
膠粒的大小決定造粒設(shè)備的產(chǎn)能,膠粒越大,產(chǎn)能越高。另一方面,溶解速度決定了膠粒不能過大,膠粒越大,溶解速度越慢,會造成后端建設(shè)溶解罐的容積和數(shù)量過大。
生產(chǎn)聚合物時,聚丙烯酰胺與氫氧化鈉發(fā)生水解反應(yīng)產(chǎn)生氨氣,干粉經(jīng)過干燥后,大部分氨氣快速釋放,而膠體中的氨氣則需要緩慢釋放,因此,膠體在裝卸、造粒和溶解過程中均釋放出NH3,刺激性氣味較大。氨氣產(chǎn)生的化學(xué)方程式見圖1。
圖1 氨氣產(chǎn)生的化學(xué)方程式Fig.1 Chemical equation for ammonia production
現(xiàn)有的配制站干粉是粉末狀,配制時采用的計量方式為瞬時配比法,即:采用螺旋下料器控制下料速度,用水泵控制水量,只要二者的瞬時配比滿足配制方案的要求濃度,即可達(dá)到方案要求。膠體研磨成膠粒后有較大黏性,容易粘連成塊,導(dǎo)致與水的瞬時混合不均勻,因此,現(xiàn)有的計量方式無法滿足瞬時配比要求。
膠體態(tài)聚合物呈膠團(tuán)狀,含有油狀物和較多的水分。由于漏斗坡度及風(fēng)機(jī)吸入能力等問題,研磨成粒后下落至漏斗倉的膠粒堆積在漏斗倉內(nèi)及風(fēng)機(jī)前部管內(nèi),再次形成大塊膠團(tuán),導(dǎo)致風(fēng)機(jī)進(jìn)口管堵塞無法風(fēng)送,且風(fēng)送后膠團(tuán)在溶解罐內(nèi)無法溶解,形成較大粘團(tuán),堵塞在后端粗精過濾器內(nèi)。如果粘團(tuán)沖破過濾器濾袋,到下游注入站被注進(jìn)地層,就會造成地層堵塞,影響開發(fā)效果。
造粒系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)膠體現(xiàn)場應(yīng)用的核心系統(tǒng),它既要滿足粒徑要求,還要保證能夠連續(xù)運(yùn)行?,F(xiàn)場安裝測試了5種造粒設(shè)備,最終采用旋刀切削篩板擠壓式造粒工藝設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場連續(xù)造粒。通過室內(nèi)模擬以及現(xiàn)場試驗(yàn),用篩網(wǎng)篩取1~5 mm 粒徑膠粒,采用現(xiàn)場污水配制5 000 mg/L聚合物膠體溶液,檢測不同粒徑所需的溶解時間及水中不溶物。
從實(shí)驗(yàn)結(jié)果(圖2)可知,粒徑大小影響溶解速度和效果。當(dāng)粒徑在3 mm 以下時,其溶解效果和所需時間與干粉相近[10]。
圖2 粒徑對溶解時間的影響Fig.2 Influence of particle size on dissolution time
利用氨氣溶于污水的特點(diǎn),采用白鋼水槽氨氣吸收塔,使膠粒與塔內(nèi)噴淋裝置落下的水接觸,吸收溶解過程中產(chǎn)生的氨氣。針對上料傳輸過程中的氨氣釋放,全程采用密閉控制。同時在各節(jié)點(diǎn)設(shè)置氨氣報警裝置,全程監(jiān)測氨氣泄漏。采用大料箱和氨氣吸收塔強(qiáng)制排風(fēng)系統(tǒng),增設(shè)墻壁軸流風(fēng)機(jī),排出因吸收入不充分而釋放出的氨氣。
控制水料配比是母液配制精度的關(guān)鍵,在大料箱和造粒機(jī)之間增加具有稱重功能的小料箱,編寫進(jìn)料計算公式并寫入控制系統(tǒng),精確控制膠體進(jìn)料量,通過自控系統(tǒng)及時調(diào)整配比參數(shù)以控制膠體母液配制精度。進(jìn)料公式為
式中:L為罐底液量,L;A為進(jìn)膠體量,kg;S為固含量,%;C為罐底濃度,mg/L。
通過現(xiàn)場檢測熟化罐、外輸泵、儲罐母液濃度誤差控制在±5%之內(nèi),熟化罐母液黏度650 mg/L左右(表1),與干粉母液黏度基本相當(dāng)。
表1 母液濃黏度化驗(yàn)檢測值Tab.1 Test value of mother liquor concentration and viscosity
因場地對初期設(shè)備的限制,無法進(jìn)行大幅度工藝改造,在造粒后風(fēng)送至溶解罐過程中,當(dāng)造粒速度與風(fēng)送速度不匹配時,會導(dǎo)致膠粒二次膠結(jié),影響溶解質(zhì)量。通過室內(nèi)實(shí)驗(yàn),對工藝進(jìn)行了優(yōu)化,在研磨裝置下端設(shè)置溶解罐,研磨造粒后的顆粒直接進(jìn)入溶解罐攪拌溶解,避免堆積后再次形成大的膠塊,這樣可避免風(fēng)送環(huán)節(jié)中膠粒二次結(jié)團(tuán),提高溶解質(zhì)量。
現(xiàn)場試驗(yàn)連續(xù)進(jìn)行196天,系統(tǒng)運(yùn)行時率達(dá)到99.7%。試驗(yàn)共配制聚合物膠體1 764.93 t,外輸母液10.8×104km3,實(shí)現(xiàn)了聚合物膠體連續(xù)注入。
此項技術(shù)的應(yīng)用節(jié)約了聚丙烯酰胺生產(chǎn)企業(yè)的成本,下游應(yīng)用企業(yè)的配制成本略有增加。其中:節(jié)約了煉化公司在生產(chǎn)環(huán)節(jié)的各項費(fèi)用共計755元/t,應(yīng)用單位的配制成本增加了約200 元/t,綜合評價,使用膠體態(tài)聚合物比聚合物干粉每噸可節(jié)省費(fèi)用555元。
膠體態(tài)聚合物在現(xiàn)場直接配制溶解可行,配制過程中影響溶液均一性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)主要是膠體粒徑大小和如何避免造粒后再堆積;對膠體態(tài)聚合物在現(xiàn)場直接配制進(jìn)行綜合評價,其經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)于使用聚合物干粉。