丁 艷,許登偉,李洪偉,吳斌華,歐吉元
(1.云南馳宏鋅鍺股份有限公司,云南 曲靖 655000;2.青海鴻鑫礦業(yè)有限公司,青海 海西 816000)
煤炭在我國一次性能源中的比重高達(dá)70%,《區(qū)域空氣質(zhì)量綜合控制體系研究》顯示,極大的能源消費量和以煤炭為主的能源消費結(jié)構(gòu)是我國空氣污染的主要來源,我國SO2排放量的90%,NOX排放量的67%、煙塵排放量的70%均來自于燃煤[1]。截至2017年,全國工業(yè)鍋爐約有40.1萬臺,其中燃煤工業(yè)鍋爐約30.7萬臺,50%以上的燃煤鍋爐在采暖季使用。為減輕燃煤造成的大氣污染,國家要求重點區(qū)域燃煤鍋爐煙氣達(dá)特別排放限值排放,為此研究燃煤鍋爐達(dá)特別排放限值處理技術(shù)具有重要意義。
燃煤鍋爐煙氣污染物主要為 SO2、NOX、煙塵等。常用的治理技術(shù)有脫硫、脫硝、同時脫硫脫硝及除塵技術(shù)。煙氣脫硫技術(shù)包含濕法脫硫和干法脫硫兩類,濕法脫硫主要有石灰石/石灰法、海水法、雙堿法等,干法脫硫主要有循環(huán)流化床法、活性炭/活性焦催化氧化吸附法、噴霧干燥法等。煙氣脫硝技術(shù)主要有選擇非催化還原法、選擇催化還原法、催化分解法等。同時脫硫脫硝技術(shù)主要有 NFT法、SNOx法、NOSOx法、SOx-NOx-ROx-BOx法、電子束法、活性炭及活性焦(B-F)法等[2]。煙氣除塵技術(shù)主要有機(jī)械式除塵、過濾式除塵、電除塵及濕式除塵等[3]。
采用以上治理技術(shù),可實現(xiàn)鍋爐煙氣穩(wěn)定達(dá)《鍋爐污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放。但隨著國家對燃煤污染物排放管控的日益嚴(yán)格,部分重點區(qū)域已實施燃煤鍋爐煙氣達(dá)特別排放限值排放,本文對北方供暖燃煤鍋爐煙氣達(dá)特別排放限值改造進(jìn)行研究,以期為同行業(yè)提供參考。
北方某企業(yè)從事有色金屬礦采選,冬季采用一臺8.4MW燃煤鍋爐為礦山供暖,鍋爐煙氣采用多管除塵及石灰法脫硫達(dá)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》后經(jīng)40m高煙囪排放。為積極響應(yīng)國家“打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”工作號召,降低燃煤鍋爐煙氣排放對大氣環(huán)境質(zhì)量的影響,企業(yè)主動對鍋爐煙氣處理系統(tǒng)進(jìn)行達(dá)特別排放限值改造,2021年投入使用,實現(xiàn)燃煤鍋爐煙氣穩(wěn)定達(dá)特別排放限值排放。
燃煤鍋爐煙氣經(jīng)多管除塵及脫硫塔處理后經(jīng)40m煙囪達(dá)標(biāo)排放。多管除塵器屬于旋風(fēng)類干式除塵器,除塵器包括放置旋風(fēng)子的箱體,煙氣的進(jìn)出口和粉塵收集的灰斗。工作原理是含塵氣體進(jìn)入除塵器入口,通過導(dǎo)向器,于旋風(fēng)子內(nèi)部旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下,粉塵和氣體分離,粉塵降落在集塵箱內(nèi),經(jīng)鎖氣器排出。經(jīng)多管除塵后的煙氣進(jìn)入脫硫塔進(jìn)一步處理。脫硫塔采用常規(guī)石灰法脫硫,石灰的水合物是一種二價堿,SO2是一種酸酐,與水化合生成亞硫酸,石灰脫硫的原理是發(fā)生酸堿中和反應(yīng),反應(yīng)原理如下[4]:
煙氣處理系統(tǒng)的脫硫塔頂部設(shè)8個噴頭,脫硫劑沉淀池pH控制為12~13,脫硫塔出水口pH控制為10~12。石灰漿液由脫硫塔頂部噴頭噴入,鍋爐煙氣自脫硫塔底部進(jìn)入,在塔體內(nèi)上升過程中,與噴淋下的石灰漿液接觸,煙氣中的二氧化硫、氮氧化物與石灰發(fā)生化學(xué)反應(yīng)除去,部分剩余顆粒物通過碰撞、粘附得以去除。鍋爐煙氣經(jīng)多管除塵及石灰法脫硫后排放濃度如表1所示。
表1 鍋爐煙氣處理系統(tǒng)改造前污染物排放情況
企業(yè)經(jīng)研究攻關(guān),對鍋爐煙氣處理系統(tǒng)進(jìn)行以下改造:在多管除塵后增設(shè)脈沖布袋除塵器,同時將脫硫堿液由石灰更換為氫氧化鈉,脫硫塔噴頭由8個增加為14個,脫硫劑沉淀池pH控制為12~13,脫硫塔出水口pH控制為10~12,煙氣出口端增設(shè)煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng),對二氧化硫、氮氧化物、顆粒物進(jìn)行實時監(jiān)測。
增加的脈沖布袋除塵器由上箱體、中箱體、灰斗、支架、濾袋及噴吹裝置、卸灰裝置等組成。含塵氣體經(jīng)風(fēng)冷裝置降溫后從除塵器的風(fēng)室進(jìn)入各分室灰斗,并在灰斗導(dǎo)流裝置的導(dǎo)流下,大顆粒的粉塵被分離,直接落入灰斗,而較細(xì)粉塵均勻地進(jìn)入中部箱體而吸附在濾袋的外表面上,干凈氣體透過濾袋進(jìn)入上箱體,并經(jīng)各離線閥和排風(fēng)管排排出。為防止鍋爐高溫?zé)煔鈱Σ即斐蓳p壞,在鍋爐煙氣進(jìn)入除塵器前安裝了高溫溫度探頭(1200℃),實時監(jiān)測鍋爐尾氣溫度變化。鍋爐出風(fēng)與除塵器的進(jìn)風(fēng)管路上設(shè)置溫控儀,實時檢測進(jìn)入除塵器的溫度,確保濾袋安全運行。在除塵器出口管道上可監(jiān)測最終的出風(fēng)溫度。通過溫度在線監(jiān)測,可確保除塵器安全穩(wěn)定運行。
氫氧化鈉脫硫的機(jī)理是脫硫塔內(nèi)發(fā)生酸堿中和反應(yīng),反應(yīng)原理如下:
通過方案制定,設(shè)備采購及安裝,鍋爐煙氣處理系統(tǒng)2020年1月全面完成改造,經(jīng)調(diào)試,2021年1月19日正式投用,連續(xù)運行1個月的煙氣污染物排放情況如表2及圖1所示。
表2 鍋爐煙氣處理系統(tǒng)改造后污染物排放情況表
圖1 改造后連續(xù)運行1個月的污染物排放濃度
由表2及圖1可見,鍋爐煙氣系統(tǒng)改造后連續(xù)運行的1個月中鍋爐煙氣中二氧化硫、氮氧化物、顆粒物均優(yōu)于《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》特別排放限值排放,其中二氧化硫可低于100mg/m3。此外,在運行的1個月中,未發(fā)生設(shè)備堵塞現(xiàn)象??梢姡黾用摿驀婎^、將脫硫劑由石灰更換為氫氧化鈉及增設(shè)布袋除塵器后,鍋爐煙氣的脫硫除塵效率顯著提高,外排二氧化硫、顆粒物濃度大幅降低。
2.3.1 顆粒物
改造前,鍋爐煙氣采用多管除塵器處理,多管除塵屬旋風(fēng)除塵的一種,借助于含塵氣流的離心力將固體粒子從氣流中分離出來,顆粒物去除效率不高,對小顆粒粉塵較難去除,去除效率通常為85%~90%,常用于多級除塵系統(tǒng)的一級除塵。改造后采用多管除塵及布袋復(fù)合除塵,利用布袋除塵器對亞微米粒級小顆粒粉塵的凈化優(yōu)勢,對多管除塵后余留的細(xì)小顆粒物進(jìn)一步凈化處理,實現(xiàn)廢氣中外排顆粒物低于30mg/m3。此外,采用多管除塵及布袋復(fù)合除塵技術(shù),在廢氣進(jìn)入布袋前先進(jìn)行預(yù)除塵,使煙氣中的粗顆粒物先去除,減少粗顆粒物對布袋的沖刷,可延長布袋使用壽命。
2.3.2 二氧化硫
改造前,鍋爐煙氣采用石灰漿液噴淋,噴頭數(shù)僅為8個,而反應(yīng)要求的液氣比較高,噴頭易堵塞,從而影響二氧化硫去除效率。改造后,將脫硫劑由石灰優(yōu)化為氫氧化鈉,同時將脫硫塔噴頭增加為14個。杜謙等人的研究表明,脫硫塔中脫硫率隨液氣比增加而增加[5]。煙氣處理系統(tǒng)改造后通過增加噴頭數(shù)量,增大了脫硫塔內(nèi)化學(xué)反應(yīng)的液氣比,同時氫氧化鈉溶解度遠(yuǎn)高于氫氧化鈣,減少了噴頭堵塞的現(xiàn)象,提升了脫硫效率,實現(xiàn)外排煙氣中二氧化硫低于100mg/m3,優(yōu)于《工業(yè)gen鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》特別排放限值排放。
改造后,企業(yè)燃煤鍋爐廢氣處理成本約10萬元/月,成本中占比最高的為人工費,占成本的72%,材料費占成本的20%,動力費占8%,具體如表3所示。
表3 鍋爐廢氣處理成本(萬元/月)
供暖燃煤鍋爐煙氣采用多管除塵+石灰法脫硫后,污染物達(dá)《工業(yè)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》排放,但系統(tǒng)易產(chǎn)生堵塞問題。對鍋爐煙氣處理系統(tǒng)采用多管除塵+脈沖布袋除塵+氫氧化鈉脫硫,并增加脫硫塔噴頭后,可延長布袋使用壽命,增加脫硫塔液氣比,降低脫硫系統(tǒng)堵塞問題,提高脫硫除塵效率,降低污染物排放濃度,實現(xiàn)外排煙氣穩(wěn)定達(dá)《工業(yè)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》特別排放限值排放。