史雪妍 張?bào)K
(華晨汽車工程研究院)
動(dòng)剛度要求在動(dòng)載荷作用下構(gòu)件應(yīng)有足夠抵抗變形的能力。對(duì)于汽車來(lái)說(shuō),車身動(dòng)剛度不足會(huì)對(duì)整車乘坐舒適性和車身結(jié)構(gòu)件的疲勞壽命產(chǎn)生十分不利的影響[1]。動(dòng)剛度對(duì)車內(nèi)乘坐舒適性的影響主要體現(xiàn)在NVH。動(dòng)剛度不足易引起車身結(jié)構(gòu)的共振,繼而通過(guò)座椅、方向盤、后視鏡等傳遞振動(dòng),同時(shí)產(chǎn)生車內(nèi)噪音,引起不適[2]。因此,對(duì)車身動(dòng)剛度提高的研究具有重要的意義。文章描述了某公司上市車型研發(fā)階段,車身后減振器安裝點(diǎn)動(dòng)剛度不足問(wèn)題的解決過(guò)程,對(duì)提高車身后輪罩動(dòng)剛度工作提供指導(dǎo)。
將后輪鑄鋁減振器骨架更改為鐵質(zhì)骨架,由于材質(zhì)更換導(dǎo)致質(zhì)量增加,引起車身后減振器安裝點(diǎn)動(dòng)剛度下降,Y 向低于目標(biāo)值5 000 N/mm。表1 為鑄鋁骨架的后減振器安裝點(diǎn)動(dòng)剛度。表2 為鐵質(zhì)骨架的后減振器安裝點(diǎn)動(dòng)剛度。
表1 鑄鋁骨架的后減振器安裝點(diǎn)動(dòng)剛度 N/mm
表2 鐵質(zhì)骨架的后減振器安裝點(diǎn)動(dòng)剛度 N/mm
優(yōu)化過(guò)程中以汽車后輪罩結(jié)構(gòu)整體作為優(yōu)化對(duì)象,白車身右后輪罩結(jié)構(gòu)如圖1 所示。對(duì)車身模態(tài)計(jì)算發(fā)現(xiàn)在后減振器安裝點(diǎn)輪罩結(jié)構(gòu)區(qū)域有較大的應(yīng)變變形,初步判斷該處車身結(jié)構(gòu)剛度不足或剛度連接不足導(dǎo)致后減振器安裝點(diǎn)剛度較低,尤其是Y 向剛度的連接。因此,從3 個(gè)方面對(duì)后輪罩進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)來(lái)提高該車型后減振器安裝點(diǎn)的動(dòng)剛度[3]:1)后輪罩結(jié)構(gòu)整體增加連接點(diǎn);2)增加后減振器安裝板、外輪罩加強(qiáng)板尺寸;3)增加后輪罩整體加強(qiáng)筋高度,平緩急劇變化的結(jié)構(gòu),以減少應(yīng)力集中,零件做翻邊設(shè)計(jì)。
圖1 白車身右后輪罩結(jié)構(gòu)
增強(qiáng)外輪罩、加強(qiáng)板與后減振器安裝板的連接,增加4 個(gè)焊點(diǎn);優(yōu)化局部結(jié)構(gòu),包括增加加強(qiáng)板筋的深度1 mm,平滑弧面結(jié)構(gòu)。更改對(duì)比如圖2 所示。
圖2 方案1 更改前后右側(cè)結(jié)構(gòu)對(duì)比
圖3 為更改前后右側(cè)后減振器安裝點(diǎn)Y 向動(dòng)剛度CAE 仿真對(duì)比曲線。其中藍(lán)色線為結(jié)構(gòu)更改前動(dòng)剛度計(jì)算結(jié)果曲線,紅色線為方案1 計(jì)算結(jié)果曲線。
通過(guò)曲線可知方案1 右側(cè)后減振器安裝點(diǎn)Y 向動(dòng)剛度結(jié)果下降。方案1 沒(méi)有提高動(dòng)剛度,故不采用該方案。
圖3 方案1 更改前后右側(cè)后減振器安裝點(diǎn)Y 向動(dòng)剛度CAE 仿真對(duì)比曲線
在方案1 的基礎(chǔ)上延長(zhǎng)后減振器安裝板尺寸,并與外輪罩點(diǎn)焊連接;延長(zhǎng)內(nèi)輪罩外板加強(qiáng)板尺寸,使其下部與外輪罩點(diǎn)焊連接,增加焊點(diǎn)7 個(gè)。如圖4 所示。
圖4 方案2 更改前后右側(cè)結(jié)構(gòu)對(duì)比
圖5 為更改前后右側(cè)后減振器安裝點(diǎn)Y 向動(dòng)剛度CAE 仿真對(duì)比曲線。其中藍(lán)色線為結(jié)構(gòu)初始動(dòng)剛度計(jì)算結(jié)果曲線,綠色線為方案2 計(jì)算結(jié)果曲線,紅色線為過(guò)往車型相同狀態(tài)下該點(diǎn)計(jì)算結(jié)果曲線。結(jié)果顯示,Y向動(dòng)剛度在50~100 Hz、150~200 Hz 有提升,在100~150 Hz 提升微弱。因此不采用該方案。
圖5 方案2 更改前后右側(cè)后減振器安裝點(diǎn)Y 向動(dòng)剛度CAE 仿真對(duì)比曲線
在方案2 的基礎(chǔ)上,將減振器安裝板兩側(cè),做約12 mm 的翻邊,增加焊點(diǎn)3 個(gè),并更改局部形態(tài),增加加強(qiáng)筋的深度4 mm,增大零件尺寸。更改對(duì)比如圖6所示。
圖7 為更改前后右側(cè)后減振器安裝點(diǎn)Y 向動(dòng)剛度CAE 仿真對(duì)比曲線。其中藍(lán)色線為結(jié)構(gòu)初始動(dòng)剛度計(jì)算結(jié)果曲線,綠色線為方案3 的計(jì)算結(jié)果曲線。表3 為方案3 的右側(cè)后減振器安裝點(diǎn)動(dòng)剛度。通過(guò)方案3,右側(cè)后減振器安裝點(diǎn)Y 向動(dòng)剛度提升約852 N/mm,提高23.8%,接近目標(biāo)值5 000 N/mm。
圖6 方案3 更改前后右側(cè)結(jié)構(gòu)對(duì)比
圖7 方案3 更改前后右側(cè)后減振器安裝點(diǎn)Y 向動(dòng)剛度CAE 仿真對(duì)比曲線
表3 方案3 右側(cè)后減振器安裝點(diǎn)動(dòng)剛度 N/mm
文章基于某款車型因鋁減振器骨架更改為鐵骨架導(dǎo)致安裝點(diǎn)動(dòng)剛度不足問(wèn)題,對(duì)標(biāo)車身結(jié)構(gòu)性能較高的幾款車型,進(jìn)行以上3 個(gè)方案的結(jié)構(gòu)優(yōu)化,得出如下的結(jié)論:1)增加輪罩整體的結(jié)構(gòu)連結(jié)性,使整體更加緊密,能有效地將減振器帶來(lái)的振動(dòng)均勻傳遞到車身上,提高車身的剛度,繼而提高整體結(jié)構(gòu)的動(dòng)剛度;2)增大后減振器安裝板、外輪罩加強(qiáng)板尺寸,使其與車身側(cè)圍板連接,增大了后輪罩與側(cè)圍的接觸面積,利于力的傳遞;3)零件側(cè)翻邊能夠有效提高零件的剛度,在對(duì)于提高動(dòng)剛度問(wèn)題其他優(yōu)化方法敏度較低[4]的情況下,如若滿足工藝、空間布置等條件,可以考慮進(jìn)行側(cè)翻邊的結(jié)構(gòu)優(yōu)化。上述結(jié)論能夠在后續(xù)車型的該處車身結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中起到指導(dǎo)作用。