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        乳化液泵站液壓系統(tǒng)電氣保護(hù)控制技術(shù)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

        2021-05-19 09:15:58王文勝李肖潞王璟耀彭東林趙曦明
        機(jī)械管理開發(fā) 2021年3期
        關(guān)鍵詞:乳化液壓力表接點(diǎn)

        王文勝, 李肖潞, 王璟耀, 彭東林, 趙曦明

        (潞安環(huán)能股份公司常村煤礦, 山西 長治 046102)

        引言

        隨著我國煤層儲量的降低,煤層的開采逐步向著賦存條件較為復(fù)雜的煤層轉(zhuǎn)移,礦井工作面的工作情況越來越復(fù)雜,相應(yīng)的對機(jī)械配套安全設(shè)備的要求越來越苛刻。在礦井中支撐頂板的液壓支架與提供乳化液泵站的安全運(yùn)行對工作面的安全運(yùn)行至關(guān)重要。目前,煤礦綜采工作面液壓支架系統(tǒng)管路、元件、接口多,采用煤礦液壓支架用乳化油(也稱濃縮液)與水配比成質(zhì)量濃度為3%~5%的溶液——乳化液,作為系統(tǒng)壓力的傳遞介質(zhì)。由于該系統(tǒng)運(yùn)行壓力高(額定公稱壓力為31.5 MPa)、流量大(公稱流量達(dá)到400 L/min),系統(tǒng)壓力泵——乳化液泵在設(shè)計(jì)上都是僅僅采用了機(jī)械式安全保護(hù)系統(tǒng),并且延用了多年,存在系統(tǒng)保護(hù)與電氣控制系統(tǒng)不完善的問題,導(dǎo)致出現(xiàn)乳化液損壞嚴(yán)重、設(shè)備空載運(yùn)行自損嚴(yán)重、影響安全生產(chǎn)等許多問題,因此,需要在該液壓系統(tǒng)里增加電氣保護(hù)來解決系統(tǒng)運(yùn)行過程中存在的問題。此前劉站英[1]利用USB-4711A 數(shù)據(jù)采集軟件對乳化液壓泵的監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),經(jīng)過運(yùn)行驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的可行性,有效提升了礦井乳化液壓泵的運(yùn)行性能。曹鵬飛[2]針對礦井的乳化液泵運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題,提出相應(yīng)的解決方案,提升了乳化液壓泵的使用壽命,提升了礦井的安全。李然[3]利用數(shù)值模擬軟件及理論分析相結(jié)合的研究方法對工作面的乳化液泵進(jìn)行研究,研制了新型BRW(630/40)乳化液泵,通過在神華煤礦的運(yùn)行,驗(yàn)證了研制的優(yōu)越性。郝萬程[4]通過乳化液泵站使用及檢修情況,分析總結(jié)乳化液泵站的故障原因,并對乳化液泵故障的解決方法進(jìn)行研究,給出相應(yīng)故障的處理措施。本文針對乳化液泵站系統(tǒng)出現(xiàn)的故障,提出在系統(tǒng)中增加電氣保護(hù)裝置,有效提升了乳化液泵的運(yùn)行性能,為類似問題提供一定的借鑒。

        1 乳化液泵站系統(tǒng)系統(tǒng)存在的問題

        乳化液泵站系統(tǒng)在生產(chǎn)廠家設(shè)計(jì)和配套時只有機(jī)械卸載和機(jī)械安全保護(hù),沒有電氣保護(hù)和自動停機(jī)保護(hù)功能,尤其是沒有傳遞介質(zhì)泄露時的停機(jī)保護(hù),在乳化液泵運(yùn)行過程中經(jīng)常出現(xiàn)以下問題:

        1)由于卸載部件——卸載閥出現(xiàn)故障后系統(tǒng)壓力不能卸載,導(dǎo)致系統(tǒng)壓力升高、超過系統(tǒng)安全運(yùn)行壓力后管路爆裂、部件密封損壞、系統(tǒng)運(yùn)行癱瘓等嚴(yán)重問題。

        2)由于管路、密封老化等原因?qū)е孪到y(tǒng)管路破裂、接口密封損壞后,僅靠人為的通過間斷看壓力表和聽泵站聲音判斷,不能及時發(fā)現(xiàn)并及時停止乳化液泵,導(dǎo)致乳化液大量泄漏,造成乳化油的嚴(yán)重浪費(fèi)。

        3)液箱內(nèi)乳化液抽完后,造成液泵長時間空載狀態(tài)運(yùn)行,損壞液泵部件;

        4)再次給液箱補(bǔ)液需要一定時間,影響設(shè)備開機(jī)率。

        5)遇到頂板破碎等特殊情況急需操作液壓支架時,延誤處理時間導(dǎo)致次生事故的發(fā)生。

        6)當(dāng)人員操作過程中突發(fā)管路爆裂、接頭脫落,不能自動、快速停止乳化液泵站,危急人身安全。

        2 解決方案

        在乳化液泵高壓系統(tǒng)管路的出口端,用高壓管路并聯(lián)連接礦用防爆型乳化液系統(tǒng)節(jié)能保護(hù)控制器,控制器采集壓力信號,根據(jù)壓力信號的大小由執(zhí)行繼電器輸出相應(yīng)的超壓、低壓、無壓信號,控制乳化液泵站磁力啟動器的停機(jī)。

        采用電接點(diǎn)壓力表作為信號采集器,對傳統(tǒng)的電接點(diǎn)壓力表電氣原理(電接點(diǎn)壓力表生產(chǎn)廠銷售時,推薦的電氣原理圖)進(jìn)行改進(jìn),使電氣原理符合解決方案的要求。

        2.1 傳統(tǒng)的電接點(diǎn)壓力表電氣原理

        傳統(tǒng)電接點(diǎn)壓力表電氣原理圖如圖1,從傳統(tǒng)電壓力表電氣原理中看出,J1 繼電器的常開觸動開關(guān)J1-2 接入是控制開關(guān)開停的,J1-2 閉合允許控制開關(guān)啟動,要想使J1-2 閉合,必須使繼電器J1 帶點(diǎn)工作,低壓力信號開關(guān)PL 不論設(shè)定為多大壓力值,都得先保證處于閉合狀態(tài),才能保證J1 繼電器的電路接通,同時常開觸動開關(guān)J1-1 閉合,與PL 形成并聯(lián)電路,一起接通繼電器J1 的供電回路,此時無論P(yáng)L 在什么情況下都是不能斷開繼電器J1 的供電回路的,因此該電路中低壓保護(hù)PL 不能停機(jī),也就是壓力下降不會停機(jī),僅有高壓PH 閉合后J2 工作、J2-1 斷開才可停機(jī)。因此傳統(tǒng)的電接點(diǎn)壓力表電氣原理還不能滿足乳化液泵站液壓系統(tǒng)電氣保護(hù)控制的需要。

        圖1 傳統(tǒng)電接點(diǎn)壓力表電氣原理圖

        2.2 改進(jìn)后的電接點(diǎn)壓力表電氣原理

        改進(jìn)后的電接點(diǎn)壓力表電氣原理如圖2 所示,該控制器由工作電源(127 V/24 V)、壓力傳感器(PH和 PL)、繼電器組(J1、J2、J3)、報警裝置(正常 X1、低于X2、高壓X3)、電磁閥(DC)及輔助元件組成,可以根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行狀況,設(shè)定系統(tǒng)的最高運(yùn)行壓力和限制乳化液泄露的最低壓力,壓力傳感器從系統(tǒng)高壓管路中獲得壓力信號,轉(zhuǎn)換為電氣開關(guān)量信號,控制繼電器組的工作狀態(tài),繼電器組的輸出開關(guān)量信號J1-2 接入乳化液泵的供電設(shè)備的控制回路中,當(dāng)系統(tǒng)因管路破裂、密封元件損壞時,大量乳化液泄漏以及泵站故障導(dǎo)致系統(tǒng)壓力超過設(shè)定壓力、無壓力或壓力低于設(shè)定值時,J1-2 打開,停止乳化液泵供電設(shè)備并由J2-2 或J3-2 接通報警裝置分別顯示低壓力故障或者高壓力故障,由J1-3 斷開電磁閥DC 的電路,電磁閥關(guān)閉,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)電氣壓力保護(hù)、自動停機(jī)、報警功能,達(dá)到降低乳化油損耗、保證乳化液泵的安全運(yùn)行、提高開機(jī)率、節(jié)能降耗的目的。

        圖2 改進(jìn)后的電接點(diǎn)壓力表電氣原理

        3 實(shí)施效果

        該裝置已在地面試驗(yàn)成功,但由于涉及到礦用產(chǎn)品的要求,已經(jīng)由專業(yè)生產(chǎn)制造廠——山西科泰自動化有限公司按照礦用設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)制造、申請了相關(guān)證件,轉(zhuǎn)化成了產(chǎn)品,在煤礦井下推廣應(yīng)用。該裝置在完善乳化液泵液壓系統(tǒng)電氣保護(hù)功能的同時,解決了煤礦液壓支架用濃縮液(乳化油)泄漏損耗、管路損壞和系統(tǒng)大面積癱瘓的問題,有很好的推廣和實(shí)用價值,廣泛的推廣應(yīng)用后會產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,應(yīng)用前景廣闊。

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