賈寶龍
(山西焦煤西山煤電馬蘭礦選煤廠, 山西 古交 030200)
山西某選煤廠經(jīng)過技術改造現(xiàn)洗選能力已達到120 萬t/年,主要洗選焦煤,洗選工藝為手選排矸+重介旋流器分選+煤泥浮選,主要洗選設備為重介旋流器(型號3NWX900/700)?,F(xiàn)階段選煤廠生產(chǎn)時介質(zhì)消耗量平均在2.15 kg/t,在2019 年6 月介質(zhì)消耗量曾達到2.45 kg/t,介質(zhì)消耗過高從而直接增加選煤廠生產(chǎn)成本,因此應對介質(zhì)回收系統(tǒng)進行針對性改造。
具體選煤廠介質(zhì)回收系統(tǒng)運行時涉及到的設備有重介質(zhì)旋流器、弧形篩等,具體流程見圖1、設備規(guī)格見表1[1-3]。
弧形篩篩下物、直線篩合介段篩下物料為合格介質(zhì)直接進入合介桶循環(huán)利用;直線篩下的稀介質(zhì)通過磁選機將介質(zhì)回收,其中精礦進入合介桶、尾礦進入中矸磁以及精磁尾桶;分流由精煤弧形篩下合介分流、精煤直線振動篩合介段以及中煤弧形篩下合介段分流組成,分別進入到1 號、2 號精煤磁選機及3 號中矸磁選機。
圖1 回收流程
表1 設備規(guī)格
選煤廠洗選的焦煤具有含矸量、含泥高,精煤產(chǎn)率低等特點,原煤中矸石含量一般在40%~46%、精煤產(chǎn)率在22%~30%。在正常洗選時原煤洗選量穩(wěn)定在240 t/h,洗選得到的精煤、中煤中介質(zhì)量分別為0.28 kg/t、0.56 kg/t,在允許范圍內(nèi);由于脫介篩上矸石較厚、達到100 mm,矸石帶介量較高,達到2.53 kg/t,矸石帶介量率較高,約為50%,具體統(tǒng)計得到的各產(chǎn)品帶介情況見表2。
選煤廠洗選的原煤較為破碎、末煤占比高,原煤中煤泥含量占比在20%~35%,煤泥含量較高。同時選煤廠精煤脫介弧形篩、直線篩篩縫在0.75 mm,部分煤泥通過篩縫進入到合介桶內(nèi)。為了確保合介中磁性物含量,工作人員強化了介質(zhì)分流,并增加磁選機入料濃度。當入料濃度大于30%時,磁選機分選效率有所降低,其中入料濃度為35%、40%時,磁選效率分別為99.88%、99.72%;入料濃度在20%~30%時,磁選效率可達99.9%。
表2 產(chǎn)品帶介情況 kg/t
受合介桶空間限制分選系統(tǒng)采用人工加介,但存在加介效率低、勞動強度大等問題。后采用受煤坑加介,但受到磁鐵粉結(jié)塊、加介速度過快等因素影響,存在一定的跑介問題[4]。
原煤中矸石含量較大從而導致無法完全脫介,因此在原煤洗選時應依據(jù)產(chǎn)品指標需要,進行多種原煤配合入選[5]。在進行配煤時不僅需要考慮產(chǎn)品的指標同時還應考慮原煤矸石含量。通過合理配煤降低洗選原煤中矸石含量,降低脫介篩上矸石層厚度,從而使得矸石充分脫介,降低介質(zhì)消耗。
對矸石篩噴淋水系統(tǒng)進行改造,具體將原有的2 排噴淋水管路改成4 排,通過增加噴淋水量來達到降低介質(zhì)消耗的目的。改造完成后,矸石帶介量由2.53 kg/t 下降至 1.15 kg/t,效果顯著。
在介質(zhì)分流系統(tǒng)中僅在精煤弧形篩下有一道合介分流進入到1 號精煤磁選機。合介桶內(nèi)的煤泥含量相對較高磁性物含量低,為確保合介中磁性物含量在標準范圍內(nèi),分流閥開啟度達到90%,雖然合介中磁性物含量滿足要求,但是1 號磁選機入料濃度達到30%,從而在一定程度上降低磁選機回收率。因此,需要對介質(zhì)分流系統(tǒng)進行升級改造。具體是在原煤分選系統(tǒng)中增加布置兩套分流系統(tǒng)將精煤直線振動脫介篩篩下合介分流至2 號精煤磁選機、一套將中煤弧形篩篩下合介介質(zhì)分流至3 號中矸磁選機,通過增加分流系統(tǒng)從而降低1 號精煤磁選機壓力,提升介質(zhì)回收效果。
此外將磁選機的偏角減小2°~3°,角度調(diào)整后磁系弧面向尾礦側(cè)偏移,從而使得筒體吸附更多的磁性顆粒,增加介質(zhì)回收率。
由于洗選的原煤含泥量高,經(jīng)脫介篩處理后合介桶內(nèi)煤泥含量仍較大,分析主要是由于脫介篩篩縫過大(0.75 mm)?,F(xiàn)場試發(fā)現(xiàn),將脫介篩篩縫由0.75 mm 縮小至 0.55 mm、0.40 mm 后,合介桶內(nèi)煤泥含量由44.58%分別降低至32.62%、28.54%,其中脫介篩篩縫縮小至0.40 mm 時效果較為明顯。隨著合介桶內(nèi)煤泥含量降低,合流閥開啟度由90%下降至40%~65%,精煤磁選機入料濃度也由30%下降至24%,磁選機磁選效率有所提升。
3.5.1 介質(zhì)入庫管理
由于選煤廠洗選的原煤中煤泥(含原生及次生)含量一般在25%以上,在確保浮選液密度穩(wěn)定的前提下適當放寬介質(zhì)粒度要求,增加粗粒度鐵磁粉使用量。現(xiàn)場采用粗、細兩種鐵磁粉,細磁粉中粒徑在0.045 mm 以下的介質(zhì)占比在90%以上、粗磁粉中粒徑在0.045 mm 以上的介質(zhì)含量占比在75%以上[6-7]。
使用的介質(zhì)水分應控制在8.5%~9.5%間,但實際采購的介質(zhì)水分含量在10%~11%間、水分偏高,在后續(xù)采購時應對介質(zhì)水分進行重點管控。
3.5.2 介質(zhì)添加管理
1)適當增加合介桶容積,將合介桶高度由原本的4.5 m 增加至5.2 m,改造后合介桶容量提升8.8 m3,加介頻率也有原本的1~2 d/次縮小至2~3 d/次。
2)在冬季加介時,若發(fā)現(xiàn)磁鐵粉出現(xiàn)結(jié)塊現(xiàn)象時則應先進行破碎,確保粒度基礎上再添加。
3)在添加介質(zhì)時將原本的煤、介質(zhì)混合添加方式改為單加介質(zhì)方式,介質(zhì)添加速度由40 t/h 縮小至20 t/h,從而確保磁鐵粉可被介質(zhì)回收系統(tǒng)有效回收。
對選煤廠介質(zhì)回收系統(tǒng)進行改造后,選煤廠介質(zhì)消耗量降低至1.0 kg/t,介質(zhì)回收率增加約45%。選煤廠按照120 萬t/年的洗選能力計算,對介質(zhì)回收系統(tǒng)改造后每年可增加介質(zhì)回收量約1 380 t,介質(zhì)單價按照700 元/t 計算,年可降低生產(chǎn)成本約96.6 萬元。
1)選煤廠分選系統(tǒng)中分選介質(zhì)消耗量過大不僅會增加煤炭洗選成本,而且在一定程度上會降低選煤廠分選系統(tǒng)運行效率。在對選煤廠生產(chǎn)特點以及分選的原煤特點分析的基礎上,對分選系統(tǒng)介質(zhì)消耗量過大原因進行分析,主要是由于分選原煤含泥量過高、磁選機運行效率偏低、加介方式不合理等原因造成。
2)對選煤廠介質(zhì)回收系統(tǒng)進行改造,具體改造措施為:優(yōu)化配煤降低洗選原煤含量量、矸石篩噴淋水降低矸石帶介量、增加分流系統(tǒng)、縮小脫介弧形篩板篩縫間距以及強化加介管理等。
3)改造完成后,介質(zhì)消耗量由改造前的2.15 kg/t縮小至1.0 kg/t,介質(zhì)消耗率降低幅度達到53.5%,可節(jié)省介質(zhì)消耗約1 380 t/年、節(jié)省投入約96.6 萬元,改造取得顯著成果。