李甜甜,郝巧霞
(冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司 邯鄲洗選廠,河北 邯鄲 056000)
邯鄲洗選廠煤泥分選工藝為:1.0~0.4 mm粒級(jí)粗煤泥采用CSS粗煤泥分選機(jī)分選,小于0.4 mm粒級(jí)浮選。CSS粗精煤經(jīng)弧形篩再經(jīng)離心機(jī)脫水后為最終粗精煤產(chǎn)品;煤泥分級(jí)旋流器溢流+CSS精煤脫水弧形篩篩下水+部分煤泥離心機(jī)離心液(另一部分進(jìn)煤泥桶)[1]進(jìn)入浮選系統(tǒng)。
CSS粗精煤脫水弧形篩篩孔尺寸為0.5mm-0.7mm,所以進(jìn)入浮選系統(tǒng)的篩下水中含有大量的大于0.25mm粒級(jí)的物料,根據(jù)浮選動(dòng)力學(xué)特性,大于0.25 mm粒級(jí)顆粒在浮選過程中浮選速度慢,容易從泡沫脫落而損失在浮選尾煤中[2-3],所以,弧形篩篩下水中大量0.25 mm以上合格精煤顆粒進(jìn)入浮選系統(tǒng)后,部分會(huì)損失到浮選尾煤中。因此,提前將合格精煤分離出來,避免進(jìn)入下一級(jí)分選系統(tǒng),既能減少因重復(fù)分選導(dǎo)致的精煤損失,又降低了下一級(jí)分選系統(tǒng)的分選壓力,提高分選效果。所以,降低CSS粗精煤脫水篩的篩孔尺寸,提高分級(jí)精度,是解決問題的根本思路[4-5]。
對(duì)CSS粗精煤弧形篩篩上、篩下物料進(jìn)行粒度分析,數(shù)據(jù)見表1。
表1 CSS精煤脫水弧形篩篩上、篩下物料粒度組成分析
從表1數(shù)據(jù)可以看出,弧形篩篩上物料中小于120目粒級(jí)含量為9.59%,灰分為34.09%;篩下物中大于80目含量為43.98%,灰分為10.91%,此部分物料在篩下物料占比較高,灰分較低,可以直接作為合格精煤產(chǎn)品,若此粒級(jí)物料進(jìn)入浮選系統(tǒng),容易損失到浮選尾煤中,造成精煤損失。
浮選系統(tǒng)的入料有煤泥分級(jí)旋流器溢流、CSS脫水弧形篩篩下水、部分煤泥離心脫水機(jī)離心液,對(duì)這三部分入料以及生產(chǎn)入浮煤泥分別進(jìn)行粒度組成分析,數(shù)據(jù)見表2。
表2 浮選入料粒度組成
從表2中數(shù)據(jù)來看,煤泥分級(jí)旋流器溢流中,大于80 目粒級(jí)含量只有2.8%,含量很低,而浮選總?cè)敫≈写笥?0 目粒級(jí)含量達(dá)17.33%,造成入浮中該粒級(jí)含量升高的原因?yàn)槊耗嚯x心液和弧形篩篩下水中大于80 目粒級(jí)含量高,分別占本級(jí)的58.47%、43.98%,所以,降低浮選中大于80目粒級(jí)顆粒的含量,關(guān)鍵是降低弧形篩篩下水和煤泥離心液中該粒級(jí)的含量。
根據(jù)2019年各月月綜合數(shù)據(jù),對(duì)浮選尾煤進(jìn)行粒度組成分析,數(shù)據(jù)見表3。
表3 浮選尾煤粒度組成
從表3數(shù)據(jù)分析可知:浮選尾煤中大于80目粒級(jí)含量達(dá)9.47%,灰分為27.60%,可以看出,有部分低灰粗顆粒損失到了浮選尾煤中。
從上述分析結(jié)果來看:浮選尾煤中有部分較粗粒級(jí)的低灰顆粒。浮選系統(tǒng)中,大于80 目粒級(jí)粗顆粒主要來源于CSS粗精煤脫水弧形篩篩下水和煤泥離心機(jī)離心液,而減少這部分物料的關(guān)鍵在于提高CSS粗精煤脫水篩的分級(jí)效率和分級(jí)精度。
EPS高效細(xì)粒分級(jí)篩是一種細(xì)粒物料強(qiáng)化篩分的新型專利設(shè)備[5],邯選廠采購1臺(tái)型號(hào)為EPS-1500的設(shè)備,替代雙系統(tǒng)中其中1個(gè)系統(tǒng)中的2臺(tái)脫水弧形篩,進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn),并與另外一個(gè)系統(tǒng)的弧形篩進(jìn)行效果對(duì)比。
原生產(chǎn)工藝流程中,1.0~0.4 mm粒級(jí)原煤經(jīng)CSS粗煤泥分選機(jī)分選后,精煤經(jīng)2臺(tái)弧形篩進(jìn)行一次脫水,弧形篩下水進(jìn)浮選入料桶,篩上物再經(jīng)煤泥離心機(jī)脫水。EPS高效細(xì)粒分級(jí)篩替代原系統(tǒng)中的2臺(tái)脫水弧形篩,具體安裝如圖1所示。
圖1 EPS設(shè)備安裝示意
EPS設(shè)備影響煤泥分級(jí)效率和分級(jí)精度的主要參數(shù)為設(shè)備的長度、篩縫尺寸以及滾筒轉(zhuǎn)速(電機(jī)頻率)。設(shè)備長度為出廠設(shè)備固定參數(shù),工業(yè)試驗(yàn)主要試驗(yàn)內(nèi)容為調(diào)整滾筒轉(zhuǎn)速和篩縫尺寸。
(1)滾筒轉(zhuǎn)速試驗(yàn)。為確保脫水效率和處理量,試驗(yàn)開始采用0.4 mm篩板,通過調(diào)整滾筒驅(qū)動(dòng)電機(jī)頻率來改變滾筒轉(zhuǎn)速,頻率分別為30、35、40、45 Hz,試驗(yàn)結(jié)果如表4、表5所示。
表4 滾筒轉(zhuǎn)速條件試驗(yàn)結(jié)果——篩上物粒度組成
表5 滾筒轉(zhuǎn)速條件試驗(yàn)結(jié)果——篩下物粒度組成
分析表4、表5試驗(yàn)結(jié)果可知:隨著滾筒轉(zhuǎn)速的提高,篩上物料中小于120目粒級(jí)含量由3.6%逐漸降低至2.77%,篩上物濃度隨著轉(zhuǎn)速的提高,由57.6%提升至60.8%;篩下物料中大于80 目粒級(jí)含量由30.86%逐漸升高至35.54%,篩下物濃度由10.5%逐步提升至14.1%。
用曲線圖展示幾項(xiàng)參數(shù)的變化趨勢,如圖2所示。
圖2 各項(xiàng)參數(shù)的變化趨勢
從曲線變化趨勢以及設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定性綜合來看,當(dāng)轉(zhuǎn)筒電機(jī)頻率為40 HZ時(shí),設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)最穩(wěn)定,且設(shè)備的分級(jí)效率也較高。
(2)篩縫尺寸調(diào)整試驗(yàn)。篩縫尺寸的降低,直接影響篩上篩下物料的粒度組成,同時(shí),篩縫尺寸的降低,也會(huì)影響設(shè)備脫水率和處理量[7]。EPS共5排篩板,篩孔尺寸由大變小的過程中,每次更換的原則是先更換入料端2排篩板,穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)一段時(shí)間后,再進(jìn)行后3排篩板的更換。進(jìn)行篩縫尺寸調(diào)整試驗(yàn)時(shí),采用不同篩縫組合,來逐步減小篩縫尺寸小,試驗(yàn)結(jié)果見表6、表7。
從表6、表7中數(shù)據(jù)分析可知:隨著篩縫尺寸的逐步減小,篩上物料的濃度變化較小,篩下物濃度由12.1%降低至7.8%,篩孔尺寸的變化對(duì)篩上精煤以及篩下物料灰分的影響較大。
表6 篩縫尺寸變化試驗(yàn)結(jié)果—篩上物粒度組成
表7 篩縫尺寸變化試驗(yàn)結(jié)果—篩下物粒度組成
用曲線圖展示幾項(xiàng)參數(shù)的變化趨勢,如圖3所示。
圖3 各項(xiàng)參數(shù)的變化趨勢
從圖2-3曲線的變化趨勢可以明顯看出,篩板篩縫從2排0.2 mm+3排0.3 mm調(diào)整到全部0.2 mm時(shí),篩上物灰分變化不大,而篩下物中大于80目含量大幅度降低,且篩下物灰分大幅度提升??紤]生產(chǎn)過程中篩縫隨著設(shè)備的磨損會(huì)有所增大,所以,最終選擇篩板篩縫全部更換為0.2 mm。
將EPS對(duì)應(yīng)的離心機(jī)篩籃尺寸由0.35 mm降低至0.25 mm,對(duì)2臺(tái)離心機(jī)產(chǎn)品取樣進(jìn)行對(duì)比,數(shù)據(jù)見表8、表9。
表8 2種篩縫尺寸的離心機(jī)篩上物粒度組成對(duì)比
從表8、表9中數(shù)據(jù)可以看出:篩縫由0.35 mm降低至0.25 mm以后,篩上物料水分略有提高,篩上物料中高灰細(xì)泥含量相差不大;離心液濃度降低,且離心液中大于80目含量降低了20.64%,而該粒級(jí)灰分僅在11%,離心液中粗粒級(jí)的降低意味著離心機(jī)多回收,也意味著進(jìn)入浮選系統(tǒng)的粗粒級(jí)減少。篩縫降低后,離心液粒度組成偏細(xì),可直接全部進(jìn)入浮選系統(tǒng),避免了高灰細(xì)泥在系統(tǒng)中的重復(fù)循環(huán)。
表9 2種篩縫尺寸的離心機(jī)離心液粒度組成對(duì)比
EPS工業(yè)試驗(yàn)主要從2個(gè)條件進(jìn)行了試驗(yàn):滾筒轉(zhuǎn)速和篩縫尺寸。
從試驗(yàn)結(jié)果來看,當(dāng)滾筒驅(qū)動(dòng)電機(jī)頻率為40 Hz,篩縫尺寸為0.2 mm時(shí),各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了最佳水平。
將EPS對(duì)應(yīng)的離心機(jī)篩籃篩縫尺寸降低后,離心液中大于80目含量大幅度降低,篩縫減小后,離心液粒度組成較細(xì),可直接進(jìn)入浮選系統(tǒng),避免了高灰細(xì)泥在系統(tǒng)中的重復(fù)循環(huán)。
改造后,EPS處理北部系統(tǒng)CSS溢流,原系統(tǒng)弧形篩處理南部系統(tǒng)CSS溢流,為了確?;⌒魏Y的脫水效果和處理能力,根據(jù)多年來的經(jīng)驗(yàn),弧形篩篩縫尺寸控制在0.5~0.7 mm,2個(gè)系統(tǒng)2種脫水設(shè)備的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果見表10、表11。
表10 2種脫水設(shè)備指標(biāo)的對(duì)比-篩上物料粒度組成
表11 2種脫水設(shè)備指標(biāo)的對(duì)比-篩下物料粒度組成
從表10、表11數(shù)據(jù)分析可知:在達(dá)到相同的處理量的情況下,EPS分級(jí)下限更低;EPS篩上物料中小于120 目高灰細(xì)泥含量比弧形篩低一半;對(duì)于篩下物料,EPS的篩下物料中大于80目粒級(jí)含量比弧形篩降低39.68%。各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示,EPS比弧形篩分級(jí)下限更低,分級(jí)更精確高效。
經(jīng)過一段時(shí)間的穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),分別采取2個(gè)系統(tǒng)的浮選入料進(jìn)行粒度分析,另外,分別取2個(gè)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的浮選尾煤進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果見表12、表13。
表12 2個(gè)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)浮選入料粒度組成
從表12中數(shù)據(jù)可以看出,2個(gè)系統(tǒng)浮選入料粒度組成差別較大,EPS系統(tǒng)對(duì)應(yīng)浮選入料大于80目含量比弧形篩系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的浮選入料少11%,而減少的這部分物料在上一級(jí)粗精煤脫水環(huán)節(jié)隨篩上物料進(jìn)入最終精煤產(chǎn)品,從而避免其進(jìn)入浮選系統(tǒng)后對(duì)浮選效果的影響[8-10]。
從2個(gè)系統(tǒng)的浮選尾煤情況來看,EPS對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的浮選機(jī)尾煤中大于80 目含量低,且浮選尾煤灰分高,整體浮選效果比弧形篩對(duì)應(yīng)系統(tǒng)的浮選效果要好。
表13 2個(gè)系統(tǒng)對(duì)應(yīng)浮選尾煤粒度組成
(1)EPS基于其反復(fù)翻拋再造漿、篩縫高效清理以及其處理量大等優(yōu)勢,在煤泥深度高效分級(jí)中起到了極其重要的作用,在不增加篩上物料中高灰細(xì)泥含量的同時(shí),極大地降低了篩下物中大于80 目粒級(jí)的含量,為后續(xù)浮選作業(yè)環(huán)節(jié)提供了粒度保障,減少了合格粗粒在浮選系統(tǒng)中的損失,進(jìn)一步改善浮選效果。
(2)降低煤泥離心機(jī)篩籃篩縫尺寸,離心液全部進(jìn)入浮選系統(tǒng),既直接提高了合格粗粒的回收率,同時(shí),又避免了離心液返回煤泥桶造成的高灰細(xì)泥在系統(tǒng)中的重復(fù)循環(huán)污染。
(3)EPS作為一種新型專利產(chǎn)品,設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定性有待進(jìn)一步驗(yàn)證。在設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠的前提下,考慮將另一系統(tǒng)的2臺(tái)脫水弧形篩也替換成EPS。