郭強(qiáng),高寧,張誠(chéng)*,龔志強(qiáng),王海濤,趙奇山
(河鋼集團(tuán)衡水板業(yè)有限公司,河北 衡水 053400)
電加熱式連續(xù)退火爐在生產(chǎn)鍍錫基板過(guò)程中易出現(xiàn)壓力異常波動(dòng),造成爐內(nèi)露點(diǎn)異常、帶鋼氧化的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響連退機(jī)組的正常生產(chǎn)秩序。本文分析了北京某設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的連續(xù)退火機(jī)組在生產(chǎn)鍍錫基板過(guò)程中連續(xù)退火爐壓力異常波動(dòng)的原因,并提出了解決措施,實(shí)現(xiàn)了連續(xù)退火機(jī)組的穩(wěn)定生產(chǎn)。
某公司連續(xù)退火生產(chǎn)線年產(chǎn)15 萬(wàn)t,主要產(chǎn)品為高端飲料罐、食品罐用鍍錫基板。生產(chǎn)規(guī)格:厚度0.17 ~ 0.40 mm,寬度800 ~ 1 150 mm。
該機(jī)組的生產(chǎn)工藝流程:原料→開卷→自動(dòng)甩尾裝置→焊接→拉矯→清洗段→入口活套→加熱段→均熱段→緩冷段→快冷段→二次加熱→過(guò)時(shí)效→終冷段→下降段→淬水→出口活套→擺剪→收卷。
連續(xù)退火爐壓力的波動(dòng)會(huì)引起爐內(nèi)露點(diǎn)升高,導(dǎo)致帶鋼氧化,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。
在通過(guò)退火來(lái)提高冷軋帶鋼機(jī)械性能的同時(shí),連續(xù)退火爐內(nèi)的保護(hù)氣體會(huì)與帶鋼表面的氧化鐵皮發(fā)生化學(xué)反應(yīng),使其還原為鐵,如式(1)所示。
正常生產(chǎn)時(shí),爐內(nèi)保護(hù)氣體成分的變化和帶鋼表面被氫氣還原的狀態(tài)無(wú)法直接獲知,需通過(guò)爐內(nèi)露點(diǎn)的檢測(cè)和分析,間接地推斷爐內(nèi)的情況[1]。因此如何保證爐壓穩(wěn)定,防止退火爐內(nèi)的露點(diǎn)發(fā)生異常升高,是解決此問(wèn)題的關(guān)鍵。
連續(xù)退火爐內(nèi)存在易燃易爆的氫氣,需保持正壓運(yùn)行,防止外部空氣進(jìn)入爐內(nèi)而造成事故。控制爐內(nèi)壓力時(shí),首先為各個(gè)工藝段設(shè)置恰當(dāng)?shù)膲毫?。壓力過(guò)高會(huì)導(dǎo)致保護(hù)氣體的消耗量增加,生產(chǎn)成本過(guò)高;壓力低則會(huì)增加爐外空氣進(jìn)入爐內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致控制爐內(nèi)氣氛的難度增大[2]。爐壓異常波動(dòng),尤其是當(dāng)爐壓過(guò)低時(shí),外部空氣及淬水槽處的水蒸氣會(huì)進(jìn)入爐內(nèi),造成爐內(nèi)露點(diǎn)出現(xiàn)異常。
影響爐壓的主要因素有:保護(hù)氣體供給系統(tǒng)發(fā)生故障,導(dǎo)致保護(hù)氣斷供或者供氣量減少;入口段的密封輥間隙過(guò)大,致使氮封不起作用;爐體密閉不嚴(yán),爐壓低,外界氣體進(jìn)入了爐內(nèi);淬水槽冷卻能力不足;冷卻段循環(huán)風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓過(guò)大。
該機(jī)組在保護(hù)氣體進(jìn)爐體之前的管路上安裝了流量計(jì),并在旁路上預(yù)留了備用測(cè)量接口。在備用接口上使用手持式TUF-2 氣體流量計(jì)對(duì)保護(hù)氣瞬時(shí)流量進(jìn)行測(cè)量。對(duì)比連續(xù)退火爐壓力異常時(shí)與正常時(shí)的氮?dú)饬髁亢偷獨(dú)浠旌蠚饬髁?,結(jié)果見表1??梢姞t壓波動(dòng)時(shí)與爐壓正常時(shí)的氮?dú)饧暗獨(dú)浠旌蠚怏w均沒有出現(xiàn)流量異常。據(jù)此可以排除保護(hù)氣供應(yīng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障的因素。
表1 爐區(qū)各段氮?dú)馀c氮?dú)浠旌蠚怏w的瞬時(shí)流量 Table 1 Instantaneous flow rates of nitrogen and nitrogen–hydrogen mixture in each section of furnace (單位:Nm3/h)
帶鋼通過(guò)入口密封裝置垂直進(jìn)入加熱段。該入口密封裝置放位于加熱段入口端的底板下,并與之密封聯(lián)接。入口密封裝置由2 根單獨(dú)驅(qū)動(dòng)的密封輥組成,它們?cè)诖r(shí)張開,運(yùn)行時(shí)合起來(lái)貼近鋼帶,中間有5 ~ 10 mm 的縫隙,從而保證鋼帶表面不被劃傷。另外設(shè)有氮封,以增加氣阻的方式來(lái)保證鋼帶運(yùn)行時(shí)空氣不進(jìn)入爐內(nèi)。在退火爐壓力正常時(shí)與異常時(shí),對(duì)入口密封的氮?dú)饬髁考懊芊廨侀g距進(jìn)行3 次隨機(jī)測(cè)量,結(jié)果見表2??梢钥闯鲈跔t壓正常與異常時(shí),密封輥間隙及入口密封氮?dú)饬髁繘]有大的波動(dòng)。由此可以得出結(jié)論:爐壓波動(dòng)與密封輥間隙及入口氮封無(wú)關(guān)。
表2 入口密封輥間隙及密封氮?dú)馑矔r(shí)流量 Table 2 Clearance between seal rollers at the inlet and instantaneous flow rate of nitrogen for sealing
連續(xù)退火爐工作時(shí)處于正壓狀態(tài),爐壓一般控制在50 ~ 130 Pa。在正壓的條件下,理論上爐外的空氣不會(huì)進(jìn)入爐內(nèi)。但在實(shí)際生產(chǎn)中,爐外的氣體有可能滲透到爐內(nèi)。以氧氣為例,一是爐內(nèi)外的氧氣濃度存在巨大差異,空氣中的氧含量高達(dá)21%,而爐內(nèi)的殘氧量幾乎為零,這種巨大的濃度差是爐外氧氣滲透進(jìn)爐內(nèi)的主要?jiǎng)恿Γ欢菭t殼上的漏洞往往非常不規(guī)則,如孔洞彎曲、孔壁粗糙等,給爐內(nèi)氣體向外泄漏造成很大阻力,向外泄漏的氣體流速被減緩到很低的程度,這為爐外氣體的滲透提供了有利條件。具備了以上2 個(gè)條件,爐外氣體就能滲透到爐內(nèi)了,如圖1[3]所示。
圖1 爐外氣體滲透入爐的機(jī)理 Figure 1 Mechanism of permeation of gas into the furnace
通過(guò)以上分析可知,如果爐體密閉不嚴(yán),那么爐外氣體會(huì)連續(xù)不斷地進(jìn)入爐內(nèi),勢(shì)必引起爐壓及露點(diǎn)的持續(xù)變化,直至帶鋼氧化而無(wú)法生產(chǎn)。目前本機(jī)組出現(xiàn)的爐壓波動(dòng)是非連續(xù)性的,因此可以斷定爐壓波動(dòng)伴隨露點(diǎn)異常與爐體密閉不嚴(yán)無(wú)關(guān)。
淬水槽內(nèi)存有脫鹽水,將爐體下降段的通道淹沒120 ~ 140 mm,形成水封,確保爐內(nèi)的爐壓正常,防止外部空氣進(jìn)入爐內(nèi),并且對(duì)帶鋼進(jìn)行冷卻。
在爐壓正常時(shí)與異常時(shí),對(duì)淬水槽淹沒下降段通道的高度進(jìn)行了3 次測(cè)量,結(jié)果見表3。可見淬水槽的液位波動(dòng)很小,不會(huì)對(duì)水封產(chǎn)生影響,因此可以排除淬水槽液位低的影響。
表3 爐壓正常與異常時(shí)淬水槽的液位高度 Table 3 Height of water in quenching tank when furnace pressure was normal and abnormal (單位:mm)
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,對(duì)淬水槽的水溫進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果見表4。當(dāng)水溫≥50 °C 時(shí),下降段爐壓及露點(diǎn)發(fā)生突變,而這與實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中爐壓異常的情況一致。生產(chǎn)較厚規(guī)格產(chǎn)品時(shí)板溫高,帶入熱量多,淬水槽冷卻能力不足會(huì)造成水溫高,蒸汽進(jìn)入爐內(nèi),破壞爐內(nèi)氣氛組成,從而引起爐壓波動(dòng)與露點(diǎn)異常。由此判斷,爐壓波動(dòng)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān),需跟進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),調(diào)整淬水槽冷卻工藝。
表4 不同水溫下的測(cè)量數(shù)據(jù) Table 4 Data measured at different water temperatures
緩冷段、快冷段、終冷段在帶鋼運(yùn)行方向分為不同區(qū)域,每個(gè)區(qū)域配有循環(huán)風(fēng)機(jī)。退火爐內(nèi)的保護(hù)氣體被氣密性很好的循環(huán)風(fēng)機(jī)抽出來(lái),在氣水換熱器的作用下冷卻,然后送到爐內(nèi)風(fēng)箱,由風(fēng)箱的噴嘴噴吹在帶鋼表面,對(duì)鋼帶進(jìn)行強(qiáng)制冷卻[4]。帶鋼的溫度控制通過(guò)調(diào)節(jié)循環(huán)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速后改變控制保護(hù)氣體流量來(lái)實(shí)現(xiàn)。
假設(shè)風(fēng)機(jī)進(jìn)出口出現(xiàn)泄漏,由于風(fēng)機(jī)的風(fēng)量很大,會(huì)立即引起爐內(nèi)氣氛的波動(dòng),因此在停爐保壓保溫的情況下,模擬實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中的不同工藝,對(duì)風(fēng)機(jī)頻率進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整(以風(fēng)機(jī)額定功率百分比代表不同風(fēng)壓),觀察爐壓變化,結(jié)果見表5。將快冷段1#、2#風(fēng)機(jī)功率提高到80%時(shí),對(duì)爐內(nèi)氣氛產(chǎn)生了致命影響,造成該段的爐壓下降,露點(diǎn)升高。
表5 不同風(fēng)機(jī)功率的條件下運(yùn)行30 min 后的數(shù)據(jù) Table 5 Data measured after running under fan powers for 30 min
區(qū)分1#、2#快冷風(fēng)機(jī),在爐壓及氣氛恢復(fù)正常后,在不同功率下對(duì)快冷段1#和2#風(fēng)機(jī)重新檢測(cè),數(shù)據(jù)列于表6。可以看出快冷段1#風(fēng)機(jī)功率提高到80%后,對(duì)爐壓露點(diǎn)造成致命影響。
表6 快冷段1#、2#風(fēng)機(jī)不同功率下運(yùn)行10 min 后的爐內(nèi)數(shù)據(jù) Table 6 Furnace data under different powers of No.1 and No.2 fans in fast cooling section
通過(guò)表5 與表6 的對(duì)比試驗(yàn)可以得出結(jié)論:當(dāng)快冷1#風(fēng)機(jī)功率調(diào)到80%時(shí),由于轉(zhuǎn)速較高,風(fēng)壓較大,風(fēng)機(jī)的管路耐壓不足,造成泄漏,引起爐壓波動(dòng)。而在實(shí)際生產(chǎn)中,只有生產(chǎn)厚規(guī)格高溫料產(chǎn)品時(shí),快冷段1#風(fēng)機(jī)頻率才會(huì)提高到80%。
綜上所述,該公司連續(xù)退火爐出現(xiàn)爐壓波動(dòng)的原因可以排除保護(hù)氣體供給系統(tǒng)故障、爐體密閉不嚴(yán)、入口密封輥間隙過(guò)大及淬水槽液位低而造成水封不嚴(yán)這4 個(gè)方面,其主要原因與生產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)密切相關(guān),主要是退火工藝的變化導(dǎo)致了淬水槽內(nèi)液體冷卻能力不足,以及冷卻風(fēng)機(jī)本體與管路耐壓不足。
連續(xù)退火爐壓力的波動(dòng)在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中影響因素眾多,一旦發(fā)生爐壓波動(dòng)、露點(diǎn)異常的現(xiàn)象,如何采取合理的保護(hù)措施來(lái)減少對(duì)生產(chǎn)及設(shè)備帶來(lái)的損害至關(guān)重要[4]。結(jié)合以上實(shí)驗(yàn),該公司對(duì)快冷段風(fēng)機(jī)的管路進(jìn)行了補(bǔ)焊,淬水槽水溫實(shí)行自動(dòng)控制及閉環(huán)檢測(cè),溫度快速升高時(shí)自動(dòng)開啟備用循環(huán)泵及備用冷卻器,以提高冷卻能力。經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐證明,采取以上兩項(xiàng)措施后,爐壓異常波動(dòng)的問(wèn)題得到了徹底解決。通過(guò)本次系統(tǒng)排查分析,該公司編制了《連續(xù)退火爐爐壓異常排除操作規(guī)程》,提高了解決爐壓波動(dòng)的能力,保證了連續(xù)退火生產(chǎn)線穩(wěn)定連續(xù)運(yùn)行。