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        1 000 MW汽輪發(fā)電機(jī)軸承溫度高故障分析及處理

        2021-05-14 08:27:48白廣臣
        電力與能源 2021年2期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電機(jī)

        馬 旭,白廣臣,邱 楊

        (1.珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院,廣東 珠海 519090;2.神華廣東國華粵電臺山發(fā)電有限公司,廣東 臺山 529228)

        1 發(fā)電機(jī)概述

        某廠汽輪發(fā)電機(jī)是由上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司制造生產(chǎn)的THDF 125/67型百萬千瓦級發(fā)電機(jī),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子采用兩個(gè)滑動軸承支撐,兩個(gè)軸承分別坐落在兩側(cè)端蓋內(nèi)部,端蓋與發(fā)電機(jī)機(jī)殼采用螺栓連接,機(jī)殼與基礎(chǔ)框架通過地腳螺栓拉緊,基礎(chǔ)框架與基礎(chǔ)澆筑成為一體。

        發(fā)電機(jī)兩端軸承均為橢圓軸承,軸承體下半設(shè)計(jì)有兩個(gè)頂軸油孔,軸承頂軸油通過高壓軟管與頂軸油調(diào)整模塊相連;軸承潤滑油經(jīng)過流量調(diào)整閥進(jìn)入軸承,采用46號潤滑油潤滑冷卻;發(fā)電機(jī)汽側(cè)支撐軸承(以下簡稱6號軸承)和發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)支撐軸承(以下簡稱7號軸承)結(jié)構(gòu)及尺寸相同,軸承體表面鍍有烏金,如圖1所示。

        圖1 7號軸承結(jié)構(gòu)示意圖

        機(jī)組投產(chǎn)以來,6號軸承和7號軸承溫度均比較穩(wěn)定。2014年12月10日以來,7號軸承溫度多次出現(xiàn)爬升,給機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來了隱患。

        2 7號軸承溫度異常情況

        2014年12月10日,由于發(fā)電機(jī)勵(lì)磁失去機(jī)組跳閘,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速降至510 r/min時(shí)啟動兩臺頂軸油泵,轉(zhuǎn)速降至120 r/min時(shí)開啟盤車進(jìn)油電磁閥,進(jìn)油電磁閥開啟后汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速迅速降至零。啟動第三臺頂軸油泵,開大盤車進(jìn)油手動門后,盤車投入正常。

        2014年12月10日機(jī)組重新啟動后,7號軸承溫度分別于12月11日、14日、18日、30日出現(xiàn)爬升,12月18日爬升幅度最大,達(dá)到9.8℃,導(dǎo)致機(jī)組再次跳閘。每次溫度爬升時(shí)間在30~40 s,與機(jī)組負(fù)荷無明顯關(guān)系,軸承溫度爬升到峰值后能逐步回落至正常值。

        3 機(jī)組運(yùn)行過程中出現(xiàn)軸承溫度異常升高的原因分析

        機(jī)組運(yùn)行過程中出現(xiàn)軸承溫度異常升高,應(yīng)先檢查測溫元件是否損壞、溫度測量極性是否裝反、溫度測量補(bǔ)償方法或標(biāo)準(zhǔn)是否正確、溫度補(bǔ)償系統(tǒng)是否受到外界嚴(yán)重干擾等,確認(rèn)軸承溫度異常的真實(shí)性[1]。

        經(jīng)檢查,溫度測量裝置及系統(tǒng)能正確反映出軸承的實(shí)際溫度。由于7號軸承位于發(fā)電機(jī)勵(lì)磁側(cè)和出線側(cè),分析7號軸承溫度爬升的原因應(yīng)從機(jī)械和電氣兩方面進(jìn)行。

        3.1 機(jī)械方面

        機(jī)械方面引起橢圓形軸承溫度升高的原因有:滑動軸承質(zhì)量不良、潤滑油影響、軸承負(fù)載過大、軸承球面自位調(diào)整能力差等[2]。

        (1)軸承質(zhì)量不良。軸承質(zhì)量不良的原因有烏金澆鑄質(zhì)量差,加工尺寸偏差大,烏金與轉(zhuǎn)子接觸不良等。軸承烏金澆鑄質(zhì)量差可能造成軸承烏金局部脫胎,當(dāng)軸承承受動載荷或軸承溫度變化較大時(shí)可能進(jìn)一步加劇烏金脫胎。當(dāng)烏金局部脫落后,脫落的烏金碎屑可能隨轉(zhuǎn)子進(jìn)入轉(zhuǎn)子與軸承的油間隙中破壞油膜造成軸承溫度升高。軸承烏金加工尺寸偏差大可能造成軸承油間隙偏小,使進(jìn)入軸承冷卻潤滑油流量偏小,導(dǎo)致軸承溫度升高。另外,烏金與轉(zhuǎn)子接觸不良,如烏金與轉(zhuǎn)子局部接觸,造成軸承局部負(fù)載過大,導(dǎo)致軸承溫度升高。

        (2)潤滑油的影響。潤滑油油溫過高、供油量不足、回油不暢、油中含雜質(zhì)、油質(zhì)裂化、頂軸油模塊逆止門內(nèi)漏造成油膜壓力不足等都可能使軸承溫度升高。

        (3)軸承負(fù)載過大。轉(zhuǎn)子中心偏差、軸承受熱后揚(yáng)度的變化、軸振過大、轉(zhuǎn)子承受向下的作用力等原因都會增大軸承的負(fù)載,導(dǎo)致軸承溫度升高。另外,上汽產(chǎn)1 000 MW機(jī)組設(shè)計(jì)時(shí),整個(gè)軸系的零點(diǎn)位于汽輪機(jī)低壓II缸支撐軸承和6號軸承之間,7號軸承安裝揚(yáng)度大于6號軸承即7號軸承負(fù)載高于6號軸承,也會使7號軸承運(yùn)行溫度偏高。

        (4)軸承球面自位能力。軸承間隙過大或過小、軸承緊力過大、軸承安裝偏斜、軸承與軸頸揚(yáng)度不一致、軸承下部凹凸球面接觸不良或球面中有雜質(zhì)等原因都將使軸承的自位能力變差,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子與軸承局部接觸,使軸承局部載荷過大油膜變薄,軸承局部溫度升高,嚴(yán)重時(shí)可能導(dǎo)致軸承烏金被捻起。

        3.2 電氣方面

        電氣方面引起橢圓形軸承溫度升高的原因主要考慮為發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子軸電壓過大擊穿軸承油膜或油膜形成不良、軸承絕緣低等原因產(chǎn)生軸電流,由于發(fā)熱量與電流的平方成正比,產(chǎn)生的熱量將使軸承溫度出現(xiàn)明顯爬升。

        發(fā)電機(jī)軸電壓產(chǎn)生的原因有磁不對稱引起的軸電壓、靜電電荷引起的軸電壓、靜態(tài)勵(lì)磁系統(tǒng)引起的軸電壓、轉(zhuǎn)子線圈匝間短路引起的軸電壓等[3-4]。

        4 檢查情況

        4.1 運(yùn)行中檢查

        現(xiàn)場檢查潤滑油系統(tǒng)運(yùn)行狀況正常,檢查油泵出口壓力,潤滑油溫,7號軸承潤滑油進(jìn)油壓力,潤滑油黏度、顆粒度、水分,管道回油情況以及頂軸油逆止門內(nèi)漏等情況,與軸承溫度升高前比較均未發(fā)生明顯變化,可以排除潤滑油導(dǎo)致軸承溫度升高的因素。

        檢查7號軸承振動情況,對比溫度變化過程中7號軸承的相對振動、間隙電壓、軸心軌跡等參數(shù)均未發(fā)生明顯變化,可以排除軸承載荷變化引起的軸承溫度升高因素。

        檢查發(fā)現(xiàn)7號軸承對地絕緣為零,可能存在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子對7號軸承放電使7號軸承溫度升高。

        4.2 停機(jī)檢查

        2014年12月18日,汽輪發(fā)電機(jī)7號軸承溫度達(dá)到107.5℃,超過跳閘值107℃,機(jī)組跳閘。經(jīng)初步分析判斷,7號軸承烏金可能存在一定程度的損傷,需要將7號軸承翻出檢修或更換。機(jī)組跳閘后高壓內(nèi)缸缸溫仍有588℃,不具備停運(yùn)連續(xù)盤車翻出7號軸承的條件,由于正值年末面臨著嚴(yán)峻的發(fā)電生產(chǎn)任務(wù),采取了如下措施。

        (1)汽輪機(jī)組投連續(xù)盤車,當(dāng)高壓內(nèi)缸缸溫降至350℃以下時(shí),采取干抽真空的方式進(jìn)行降溫。

        (2)當(dāng)汽輪機(jī)組高壓內(nèi)缸缸溫降至300℃及以下時(shí),執(zhí)行1 000 MW機(jī)組汽輪機(jī)投快冷方案對機(jī)組進(jìn)行快冷,降溫速度控制在3~4℃/h。

        (3)當(dāng)汽輪機(jī)組高壓內(nèi)缸的缸溫降到230℃,停止快冷,汽輪機(jī)本體疏水閥保持關(guān)閉狀態(tài),進(jìn)行悶缸。停運(yùn)連續(xù)盤車,采取間斷盤車的方式進(jìn)行現(xiàn)場檢修工作。檢修方式為:在高壓轉(zhuǎn)子兩端安裝百分表監(jiān)視轉(zhuǎn)子偏心及彎曲情況,在手動盤車處轉(zhuǎn)子上做好標(biāo)記,開始手動間斷盤車,每30 min盤動轉(zhuǎn)子180°;在7號軸承潤滑油進(jìn)油法蘭處加裝堵板,停運(yùn)潤滑油后每10 min記錄一次各軸承溫度,做好各軸承溫度監(jiān)視工作。采取這些措施后,從機(jī)組跳閘到開展搶修比原計(jì)劃提前了2天。

        7號軸承翻出后發(fā)現(xiàn)了兩方面問題:一方面7號軸承兩根頂軸油管多處破裂,見圖2;另一方面,7號軸承底部烏金被捻起,見圖3。

        圖2 7號軸承頂軸油高軟管破裂

        圖3 7號軸承烏金捻壓凸起

        頂軸油管損壞的原因?yàn)轫斴S油管設(shè)計(jì)壽命不足,按廠家設(shè)計(jì)應(yīng)有5年以上的壽命,但汽輪機(jī)組投產(chǎn)3年多便出現(xiàn)7號軸承頂軸油管損壞破裂的情況。在2014年12月10日機(jī)組跳閘汽輪機(jī)墮走開啟盤車進(jìn)油電磁閥后系統(tǒng)用油量增加,頂軸油母管壓力由16 MPa降至11.5 MPa,汽輪發(fā)電機(jī)各軸承轉(zhuǎn)子頂起高度出現(xiàn)不同程度下降,同時(shí)7號軸承頂軸油管破裂泄壓,7號軸承處轉(zhuǎn)子頂起高度不足,轉(zhuǎn)子與軸承下半烏金局部接觸,烏金被捻壓損傷。烏金被捻起后位于軸承與轉(zhuǎn)子的進(jìn)油、出油間隙處,軸承進(jìn)油、出油間隙變小,軸承潤滑油流量變小,導(dǎo)致軸承溫度升高。經(jīng)過一段時(shí)間的運(yùn)行,被捻起的烏金部分脫落,烏金碎屑進(jìn)入軸承與轉(zhuǎn)子之間的油間隙,油膜被破壞,高速運(yùn)行的轉(zhuǎn)子與軸承烏金局部接觸,軸承溫度短時(shí)快速升高。

        5 處理措施

        經(jīng)檢查可以確定,7號軸承頂軸油管破裂,烏金被捻起使油間隙變小和烏金碎屑進(jìn)入軸承油間隙是導(dǎo)致7號軸承溫度升高的原因之一。另外,18日停機(jī)后對7號軸承進(jìn)行了更換,30日7號軸承溫度再次出現(xiàn)了4.7℃的爬升,分析發(fā)現(xiàn)7號軸承對地絕緣為零,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子對軸承放電可能是引起軸承溫度升高的另一原因。

        針對這種情況,除了更換7號軸承外,又采取了在發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)轉(zhuǎn)子上加裝軸接地測量裝置的方法進(jìn)行處理。

        5.1 7號軸承的更換處理過程

        由于7號軸承烏金被捻起較多,軸承烏金修刮后軸承與轉(zhuǎn)子的頂部間隙必定超過標(biāo)準(zhǔn)值,同時(shí)可能出現(xiàn)軸承前后兩側(cè)頂部間隙相差較大的情況,影響軸承油膜的形成,從而可能再次導(dǎo)致軸承溫度的升高,因此采取了更換7號軸承的措施,具體如下。

        (1)測量檢查新軸承橢圓度及各部件尺寸應(yīng)符合制作廠提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)要求;對新軸承烏金進(jìn)行著色、超聲波檢驗(yàn),無脫胎現(xiàn)象。

        (2)測量7號軸承更換前后油檔洼窩,偏差應(yīng)盡量小;測量更換前后7號軸頸揚(yáng)度作為參考。

        (3)檢查新軸承凹凸球面接觸情況,接觸點(diǎn)分布均勻,接觸面占總面積的比例達(dá)到75%以上;用塞尺測量新軸承凹凸球面間隙,0.03 mm不入。

        (4)檢查軸承烏金與轉(zhuǎn)子接觸情況,在軸承底部與轉(zhuǎn)子接觸的262 mm±10 mm弧長范圍內(nèi)對軸承烏金進(jìn)行修刮,要求接觸點(diǎn)分布均勻,接觸面占總面積的比例達(dá)到75%以上。

        (5)軸承進(jìn)油側(cè)和出油側(cè)修刮出合適的油囊[4],修刮過渡表面應(yīng)平整光滑,不許有明顯的溝痕,以降低運(yùn)行中軸承溫度。

        (6)更換軸承后測量新軸承與轉(zhuǎn)子的頂部間隙、兩側(cè)間隙等尺寸應(yīng)符合制造廠標(biāo)準(zhǔn)。

        (7)更換發(fā)電機(jī)兩側(cè)軸承的頂軸油高壓軟管,啟動兩臺頂軸油泵檢查接頭及高壓軟管應(yīng)無泄漏。

        5.2 發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)轉(zhuǎn)子上加裝軸接地測量裝置

        為防止7號軸承絕緣低產(chǎn)生軸電流引起軸承溫度升高,在勵(lì)側(cè)安裝測量電刷,測量電刷通過一條輔助電纜與勵(lì)側(cè)絕緣軸承座上的電位測量端子連接,端子引出線與濾波器連接,濾波器通過地線接地。

        這種連接方式使得油膜被橋接,部件承受了軸電壓,油膜橋接將使原來的軸電壓減小或完全消失,并且能實(shí)現(xiàn)在線測量發(fā)電機(jī)的軸電壓,與勵(lì)側(cè)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子安裝RC軸接地模件類似[5],起到了限制軸電流保護(hù)軸承的作用。

        5.3 檢修后啟動

        2015年3月9日,汽輪發(fā)電機(jī)組7號軸承檢修后再次啟動軸承溫度曲線如圖4所示。經(jīng)過一個(gè)月的運(yùn)行,7號軸承溫度比較穩(wěn)定未出現(xiàn)明顯爬升現(xiàn)象,軸承溫度最高點(diǎn)位于測點(diǎn)1處不超過87.3℃,與修前相比有大幅度下降,取得了較好的效果,7號軸承溫度高問題得到了徹底治理。

        圖4 7號軸承修后軸承溫度曲線

        6 結(jié)語

        本次發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)軸承溫度異常升高的的分析和處理情況,暴露出設(shè)備制造廠家的軸承頂軸油高壓軟管設(shè)計(jì)壽命不足、容易出現(xiàn)老化破裂等情況。針對此情況,專業(yè)人員應(yīng)合理安排軸承頂軸油高壓軟管的更換周期,并積極與制造廠溝通討論高壓軟管的替代方案。

        發(fā)電機(jī)軸承溫度的異常升高原因復(fù)雜多樣,應(yīng)從機(jī)械方面和電氣方面進(jìn)行分析,機(jī)械方面引起軸承溫度異常升高原因往往是由于烏金磨損、捻壓引起,電氣方面應(yīng)主要考慮軸電壓過高擊穿油膜或油膜形成不良、軸承絕緣低等產(chǎn)生軸電流引起軸承過熱的情況,同時(shí)還應(yīng)結(jié)合檢修及運(yùn)行情況進(jìn)行綜合分析判斷,盡快查明原因采取對策降低軸承金屬溫度,保證汽輪發(fā)電機(jī)組的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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