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        核電廠SLC兩系CPU信號不一致問題技術(shù)研究

        2021-05-11 13:34:00劉勝智潘偉偉
        自動(dòng)化儀表 2021年3期
        關(guān)鍵詞:水生物集器低電平

        符 江,練 鍇,劉勝智,潘偉偉

        (蘇州熱工研究院有限公司系統(tǒng)工程中心,廣東 深圳 518003)

        0 引言

        自2015年以來,當(dāng)重要廠用水系統(tǒng)處于泵切換或泵停運(yùn)瞬態(tài),以及循環(huán)水過濾系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水泵切換或沖洗水泵狀態(tài)發(fā)生變化時(shí),紅沿河/寧德/陽江/防城港電廠沖洗水管路多次出現(xiàn)短時(shí)的壓力波動(dòng)現(xiàn)象。

        這種短時(shí)的壓力波動(dòng)通常小于100 ms。安全邏輯處理機(jī)柜內(nèi)的兩系CPU信號采集與運(yùn)算周期同為固定的100 ms,但兩系CPU的運(yùn)行是獨(dú)立且不同步的,極易導(dǎo)致兩系CPU中的一系采集到該短時(shí)波動(dòng)信號,而另一系沒有采集到該信號。

        根據(jù)安全邏輯處理機(jī)組的自診斷機(jī)制,當(dāng)兩系CPU內(nèi)部組態(tài)不一致時(shí)間持續(xù)超過40 s,會(huì)自動(dòng)觸發(fā)機(jī)柜兩系不一致故障報(bào)警以及頻繁非預(yù)期啟動(dòng)水生物捕集器反沖洗電機(jī)和旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水泵。

        上述問題在紅沿河/寧德/陽江/防城港電廠是共性問題,亟需得到解決。

        1 運(yùn)行狀態(tài)分析

        目前,中廣核下屬紅沿河/寧德/陽江/防城港核電廠在運(yùn)機(jī)組(除陽江5、6號機(jī)組)安全級控制系統(tǒng)均采用三菱安全級集散控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)。該控制系統(tǒng)中的時(shí)序邏輯控制(sequential logic control,SLC)機(jī)柜均設(shè)置了兩系CPU對信號進(jìn)行采集,容錯(cuò)時(shí)間為40 s。兩系CPU獨(dú)立且不同步運(yùn)行,均能對采集的現(xiàn)場信號執(zhí)行邏輯功能。

        重要廠用水系統(tǒng)均在熱交換器的上游安裝了一臺(tái)水生物捕集器,用來過濾水生物。SEC031SP(SEC-重要廠用水系統(tǒng),SP-壓力開關(guān))監(jiān)測A列SEC001FI(FI-水生物捕集器)出入端差壓值。SEC032SP監(jiān)測SEC002FI出入端差壓值。

        循環(huán)水過濾系統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)均設(shè)有反沖洗系統(tǒng),CFI611/614SP(CFI-循壞水系統(tǒng))監(jiān)測CFI031TF(TF-旋轉(zhuǎn)鼓網(wǎng))沖洗水母管壓力值,循環(huán)水過濾系統(tǒng)612/613SP監(jiān)測032TF沖洗水母管壓力值。

        反沖洗電機(jī)非預(yù)期啟動(dòng)示意圖如圖1所示。按照邏輯功能要求,反沖洗電機(jī)應(yīng)是每隔2 h執(zhí)行一次反沖洗工作[1]。但是由于執(zhí)行泵切換操作導(dǎo)致水生物捕集器出入端壓差異常升高,導(dǎo)致啟動(dòng)反沖洗電機(jī)次數(shù)頻繁。

        圖1 反沖洗電機(jī)非預(yù)期啟動(dòng)示意圖

        當(dāng)循環(huán)水過濾系統(tǒng)旋轉(zhuǎn)鼓網(wǎng)沖洗水泵切換或沖洗水泵狀態(tài)發(fā)生變化時(shí),沖洗水管路會(huì)出現(xiàn)短時(shí)的壓力波動(dòng),也會(huì)直接導(dǎo)致沖洗水泵異常啟動(dòng)。

        2 CPU信號采集不一致報(bào)警根本原因分析

        2.1 三菱安全級DCS中SLC機(jī)柜CPU信號處理機(jī)制

        機(jī)柜內(nèi)CPU采取的并行冗余配置,冗余配置的CPU獨(dú)立且不同步運(yùn)行。如果信號狀態(tài)發(fā)生變化,在非常短的時(shí)間內(nèi)從1到0或者從0到1(0-低電平信號、1-高電平信號),少于CPU掃描周期100 ms,即使這樣的信號只被一個(gè)CPU采集,同樣會(huì)執(zhí)行邏輯動(dòng)作,設(shè)置兩系CPU信號采集不一致的自診斷機(jī)制目的如下。

        ①針對硬件故障進(jìn)行自診斷;

        ②對時(shí)鐘頻率的偏差進(jìn)行自診斷;

        ③對自身軟件的缺陷進(jìn)行自診斷;

        ④對兩系CPU不一致狀態(tài)進(jìn)行自診斷。

        并行冗余CPU的本意是為了提高信號邏輯執(zhí)行的可靠性,而自診斷機(jī)制則是幫助并行冗余的CPU克服上述問題。但自診斷機(jī)械在較好地保證可靠性的前提下也帶來了新的設(shè)備異常啟動(dòng)問題。

        以邏輯中存在ON DELAY延時(shí)模塊為例,并行CPU信號處理簡圖如圖2所示。

        圖2 并行CPU信號處理簡圖

        當(dāng)來自現(xiàn)場小于10 ms的OFF信號被一系CPU讀取到,而另一系CPU沒有讀取到,延時(shí)時(shí)間結(jié)束后不一致狀態(tài)會(huì)被自動(dòng)清除,但是超過40 s的部分會(huì)報(bào)警提醒運(yùn)行人員。

        2.2 原因分析

        根據(jù)并行冗余CPU信號處理及自診斷機(jī)制,對重要廠用水系統(tǒng)經(jīng)歷泵切換或泵停運(yùn)瞬態(tài)時(shí)出現(xiàn)小于100 ms的短時(shí)壓力波動(dòng)信號導(dǎo)致反沖洗電機(jī)非預(yù)期啟動(dòng)并產(chǎn)生SLC機(jī)柜兩系CPU信號不一致報(bào)警的原因進(jìn)行分析計(jì)算。變化前SEC031SP信號狀態(tài)傳輸簡圖如圖3所示。以A列SEC031SP的信號邏輯為例,對SEC031SP信號狀態(tài)因系統(tǒng)壓力波動(dòng)發(fā)生變化的過程進(jìn)行分析。

        圖3 變化前SEC031SP信號狀態(tài)傳輸簡圖

        變化前SEC031SP沒有高壓差信號產(chǎn)生,低電平信號經(jīng)過以下路徑后保持水生物捕集器的反沖洗電機(jī)和排污閥關(guān)閉。

        ①低電平信號a經(jīng)1 s OFF DELAY延時(shí)模塊c仍保持低電平狀態(tài),信號路徑為a→b→c。

        ②低電平信號a一分為二,經(jīng)1 s OFF DELAY延時(shí)模塊c后的一路信號經(jīng)100 s OFF DELAY延時(shí)模塊d回到與門模塊b前取反置“1”形成高電平信號,為采集SEC031SP發(fā)出的高電平信號提供條件。信號路徑為a→b→c→d→b。

        ③低電平信號a一分為二,經(jīng)1 s OFF DELAY延時(shí)模塊c后的另一路信號經(jīng)或門模塊h去往與門模塊e前取反置“1”形成高電平信號。此高電平信號經(jīng)60 s ON DELAY 延時(shí)模塊f后繼續(xù)輸出高電平信號,此高電平信號經(jīng)與門模塊j取反后形成低電平信號保持水生物捕集器反沖洗電機(jī)011MO(MO-反沖洗電機(jī))關(guān)閉,低電平信號經(jīng)取反模塊k取反形成高電平信號后保持排污閥021 VE(VE-閥門)關(guān)閉,信號路徑為a→b→c→h→e→f→j→k。

        變化后SEC031SP信號狀態(tài)傳輸簡圖如圖4所示。變化后SEC031SP有高壓差信號產(chǎn)生,高電平信號經(jīng)過以下路徑后啟動(dòng)水生物捕集器的反沖洗電機(jī)和排污閥打開,分析如下。

        ①高電平信號a經(jīng)1 s OFF DELAY延時(shí)模塊c繼續(xù)輸出高電平信號并保持1 s,信號路徑為a→b→c。

        ②高電平信號a一分為二,經(jīng)1 s OFF DELAY延時(shí)模塊c后的一路信號經(jīng)100 s OFF DELAY延時(shí)模塊d回到與門模塊b前取反置“0”形成低電平信號并輸出101s,相當(dāng)于保護(hù)電路鎖定了來自現(xiàn)場的信號,信號路徑為a→b→c→d→b。

        圖4 變化后SEC031SP信號狀態(tài)傳輸簡圖

        ③高電平信號a一分為二,經(jīng)1 s OFF DELAY延時(shí)模塊c后的另一路信號經(jīng)或門模塊h去往與門模塊。e前取反置“0”形成低電平信號經(jīng)60s ON DELAY 延時(shí)模塊f繼續(xù)輸出低電平信號。此低電平信號經(jīng)與門模塊j前取反置“1”后形成高電平信號啟動(dòng)水生物捕集器反沖洗電機(jī)011MO打開。此高電平信號經(jīng)取反模塊k取反置“0”形成低電平信號后打開排污閥021VE,信號路徑為a→b→c→h→e→f→j→k。

        閃發(fā)信號失去后SEC031SP信號狀態(tài)傳輸簡圖如圖5所示。SEC031SP壓力信號由1→0后,由于60 s ON DELAY延時(shí)模塊f的工作機(jī)制,當(dāng)與門模塊e輸出低電平信號轉(zhuǎn)變?yōu)楦唠娖叫盘柡?,仍需持續(xù)保持輸出60 s低電平信號后才能輸出高電平信號,信號狀態(tài)才能轉(zhuǎn)變,所以每次閃發(fā)信號出現(xiàn)后也意味著水生物捕集器反沖洗電機(jī)和排污閥需要非預(yù)期啟動(dòng)60 s。但是并不是水生物捕集器堵塞,冷卻水不能到達(dá)設(shè)備冷卻水換熱器的真實(shí)工況。經(jīng)計(jì)算,在60 s ON DELAY延時(shí)模塊f輸出信號端,采集到閃發(fā)信號的CPU執(zhí)行邏輯的時(shí)間為(小于100 ms的閃發(fā)信號時(shí)間)61 s,超過SLC機(jī)柜兩系CPU的容錯(cuò)時(shí)間40 s。

        圖5 閃發(fā)信號失去后SEC031SP信號狀態(tài)傳輸簡圖

        機(jī)柜兩系CPU信號不一致報(bào)警的原因進(jìn)行分析計(jì)算[1-2]。變化前CFI611SP信號狀態(tài)傳輸簡圖如圖6所示。以A列CFI611SP的信號邏輯為例,CFI611SP的信號邏輯電路實(shí)際非常復(fù)雜,對邏輯進(jìn)行簡化表示,可以比較直觀地表達(dá)壓力波動(dòng)出現(xiàn)后的信號邏輯。

        圖6 變化前CFI611SP信號狀態(tài)傳輸簡圖

        變化前CFI611SP沒有低壓力信號產(chǎn)生,壓力正常信號經(jīng)過下述路徑不啟動(dòng)旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗母管沖洗水泵,分析如下。

        壓力正常信號a依次經(jīng)過與門模塊b、或門模塊c、與門模塊d后繼續(xù)輸出壓力正常信號,不會(huì)啟動(dòng)對應(yīng)的沖洗水泵CFI101PO(PO-泵)。

        變化后CFI611SP信號狀態(tài)傳輸簡圖如圖7所示。

        圖7 變化后CFI611SP信號狀態(tài)傳輸簡圖

        低電平信號依次經(jīng)過與門模塊b、或門模塊c、與門模塊d、或門模塊c后形成了自保持回路。在無運(yùn)行人員操作的前提下,對應(yīng)的沖洗水泵將持續(xù)運(yùn)行,自保持回路的時(shí)間將遠(yuǎn)大于40 s,所以每次閃發(fā)信號出現(xiàn)后,也意味著旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的沖洗水泵會(huì)非預(yù)期持續(xù)啟動(dòng)。

        但這并不表示旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水壓力低的真實(shí)工況,沖洗水管擔(dān)負(fù)著為旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)清污的功能。若是非預(yù)期啟動(dòng)沖洗水泵,不但不利于設(shè)備健康,還會(huì)給運(yùn)行人員沖洗水管壓力低的錯(cuò)誤信息,加重了運(yùn)行人員的監(jiān)盤壓力。因?yàn)槿粢V箾_洗水泵需要運(yùn)行人員執(zhí)行相關(guān)操作。

        目前群廠(紅沿河、寧德、陽江、防城港)冷源系統(tǒng)中的水錘波效應(yīng)比較普遍,這也是工藝系統(tǒng)的固有特性。當(dāng)經(jīng)歷泵切換、停運(yùn)、啟動(dòng)等瞬態(tài)變化勢必會(huì)引起水錘波效應(yīng),本文涉及的儀表及相關(guān)的控制系統(tǒng)均有聯(lián)鎖邏輯、報(bào)警提示和自診斷機(jī)制,壓力波動(dòng)產(chǎn)生的短時(shí)信號會(huì)帶來虛假信息。針對上述問題,提出解決方案,消除壓力波動(dòng)對設(shè)備以及運(yùn)行人員的不利影響[3]。

        3 改進(jìn)措施研究

        以寧德核電廠1號機(jī)組為例,2017年8月至2018年8月,重要廠用水系統(tǒng)主管道在SEC泵狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)SEC031SP閃發(fā)導(dǎo)致反沖洗電機(jī)非預(yù)期啟動(dòng)以及水錘波效應(yīng)持續(xù)時(shí)間如表1所示。

        表1 反沖洗電機(jī)非預(yù)期啟動(dòng)以及水錘波效應(yīng)持續(xù)時(shí)間

        為了過濾當(dāng)重要廠用水系統(tǒng)經(jīng)歷泵切換、停運(yùn)、啟動(dòng)瞬態(tài)時(shí)引起的壓力波動(dòng)以及循環(huán)水過濾系統(tǒng)沖洗水母管壓力波動(dòng),需要在重要廠用水系統(tǒng)031/032SP HIGH信號后和循環(huán)水過濾系統(tǒng)611/612/613/614SP INSUFFICIENT信號后添加0.5s ON DELAY前延時(shí)模塊[4]。SEC031SP增加0.5 s ON DELAY延時(shí)模塊、CFI611SP增加0.5 s ON DELAY延時(shí)模塊如圖8、圖9所示。

        圖8 SEC031SP增加0.5 s ON DELAY延時(shí)模塊

        本措施選取0.5 s ON DELAY前延時(shí)模塊,基本可以覆蓋現(xiàn)場壓力波動(dòng)閃發(fā)信號對系統(tǒng)設(shè)備的影響。當(dāng)真實(shí)壓力低或高信號出現(xiàn)后,雖然水生物捕集器反沖洗電機(jī)以及旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗水泵會(huì)晚啟動(dòng)0.5 s,但是并不會(huì)對機(jī)組運(yùn)行帶來負(fù)面影響。對于水生物捕集器來說,當(dāng)其兩側(cè)壓差達(dá)到10 kPa時(shí)會(huì)啟動(dòng)反沖洗電機(jī)對水生物捕集器進(jìn)行沖洗[5],正常情況下SEC母管內(nèi)壓力約為249~285 kPa。監(jiān)測水生物捕集器出入端的差壓開關(guān)高設(shè)定值如表2所示。

        圖9 CFI611SP增加0.5 s ON DELAY延時(shí)模塊

        表2 定值統(tǒng)計(jì)表

        當(dāng)真實(shí)壓差高工況出現(xiàn)時(shí),因?yàn)槎氯蔷徛兓倪^程,預(yù)估每秒上升1 kPa計(jì)算,并考慮SEC/RRI設(shè)備冷卻水換熱器的壓差不能低于設(shè)定值,否則將影響RRI端熱量導(dǎo)出至熱阱,影響機(jī)組運(yùn)行[6]。按照最不利的情況考慮,當(dāng)水生物捕集器出入端壓差達(dá)到高設(shè)定值30 kPa時(shí),增加0.5 s延時(shí)后,水生物捕集器兩端壓差將達(dá)到30.5 kPa。SEC目前壓力249 kPa減去30.5 kPa等于218 kPa,遠(yuǎn)高于SEC/RRI換熱器能夠工作的最低壓差值100 kPa,是能夠保證設(shè)備正常工作的。又因?yàn)槎氯^程是緩慢變化的,本方案增加0.5 s延時(shí)的目的只是為了過濾壓力波動(dòng)對設(shè)備的不利影響,并不會(huì)對設(shè)備造成不利影響,是可行的。

        針對旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗母管611/612/613/614SP INSUFFICIENT信號后添加0.5 s ON DELAY前延時(shí)模塊同樣是為了過濾壓力波動(dòng)對設(shè)備造成的不利影響。正常情況下,旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)轉(zhuǎn)速為2.5 m/min。當(dāng)沖洗母管真實(shí)壓力低信號出現(xiàn)后,由于增加0.5 s的原因,備用泵將比增加延時(shí)前晚啟動(dòng)0.5 s,旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)走過了2 cm的長度。而沖洗水泵的沖洗水的目的是為了清除旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的堵塞物,而堵塞是緩慢變化的過程,晚啟動(dòng)0.5 s造成了旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)2 cm長度上沒有沖洗,對旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的影響微乎其微,所以是可行的[6-7]。

        本措施增加的0.5 s ON DELAY前延時(shí)模塊需要修改安全級DCS,修改費(fèi)用約為50萬元/臺(tái),統(tǒng)籌考慮14臺(tái)機(jī)組共計(jì)需700萬元。

        4 實(shí)施驗(yàn)證

        目前,改進(jìn)措施一已經(jīng)得到了紅沿河、寧德、陽江、防城港核電廠的認(rèn)可,并且紅沿河核電廠1/2號機(jī)組已執(zhí)行修改,陽江核電廠1號機(jī)組已經(jīng)執(zhí)行了修改。寧德核電廠1/3/4號機(jī)組已經(jīng)執(zhí)行了修改,實(shí)施后效果顯著,已實(shí)施機(jī)組沒有再發(fā)生上述問題。

        5 技術(shù)研究的拓展

        目前,紅沿河、寧德、陽江、防城港核電廠同樣大量存在因水錘波效應(yīng)產(chǎn)生的壓力波動(dòng)引起的兩系CPU信號采集不一致,以及非預(yù)期啟動(dòng)安全級電機(jī)、泵或是無法啟動(dòng)電機(jī)、泵導(dǎo)致定期試驗(yàn)不成功的相似共性問題。

        ①每兩個(gè)月執(zhí)行一次的RRI(RRI-設(shè)備冷卻水系統(tǒng))-009/010(A/B列備用泵啟動(dòng)試驗(yàn))因壓力波動(dòng)導(dǎo)致SEC021/022SP輸出短時(shí)信號閃發(fā)SEC001/002KA報(bào)警,報(bào)警產(chǎn)生會(huì)記第一組I0,最終解決方案為增加0.5 s ON DELAY延時(shí)模塊。

        ②每個(gè)循環(huán)執(zhí)行一次的RRI-023/024(失去SEC B列時(shí)A列自動(dòng)啟動(dòng)試驗(yàn)/失去SEC A列時(shí)B列自動(dòng)啟動(dòng)試驗(yàn))因壓力波動(dòng)導(dǎo)致RRI001/004SP達(dá)到設(shè)定值而超時(shí)啟動(dòng)備用列泵,從而導(dǎo)致試驗(yàn)失敗。超時(shí)啟動(dòng)可能影響設(shè)備冷卻水的熱量導(dǎo)出,影響機(jī)組安全,最終解決方案為增加3 s ON DELAY延時(shí)模塊。

        ③運(yùn)行人員定期執(zhí)行A/B列互相切換操作中因壓力波動(dòng)導(dǎo)致RRI025/026SP閃發(fā)壓力不正常信號在未完成計(jì)時(shí)的情況下導(dǎo)致切列失敗,最終解決方案為增加0.5 s ON DELAY延時(shí)模塊。

        本文所提出的研究成果為解決上述問題提供了參考和依據(jù)。上述問題的解決采用了與本研究成果的研究思路和方法[8-9]。

        6 結(jié)論

        本文針對紅沿河、寧德、陽江、防城港電廠中重要廠用水系統(tǒng)和循環(huán)水過濾系統(tǒng)泵切換或泵停運(yùn)瞬態(tài)的固有特性所引起的短時(shí)壓力波動(dòng)時(shí),這種短時(shí)波動(dòng)信號閃發(fā)時(shí)間小于100 ms,將導(dǎo)致SLC機(jī)柜兩系CPU出現(xiàn)采集不一致的工況。除了直接導(dǎo)致安全級機(jī)柜兩系CPU采集到的信號不一致時(shí)間超過40 s產(chǎn)生兩系不一致報(bào)警KCS005/006KA,還會(huì)非預(yù)期啟動(dòng)相應(yīng)的反沖洗電機(jī)和沖洗水泵。但是這既不是水生物捕集器堵塞需要沖洗的真實(shí)工況,也不是旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)沖洗母管壓力低的真實(shí)工況,而是反饋給運(yùn)行人員錯(cuò)誤的信息。通過在壓力開關(guān)前端增加0.5 s ON DELAY的延時(shí)模塊較好地解決了上述問題,利于設(shè)備健康運(yùn)行,也利于運(yùn)行人員監(jiān)盤,增加延時(shí)模塊的方法易實(shí)施、周期短、結(jié)果可靠,是解決上述問題的有效可靠途徑。本文的技術(shù)研究成果也為未來解決相似的問題提供了參考。

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