夏敦寧
南京市公共工程建設(shè)中心 江蘇 南京 210019
隨著橋梁建設(shè)事業(yè)的飛速發(fā)展,橋梁結(jié)構(gòu)不斷推陳出新,建橋技術(shù)也不斷開(kāi)發(fā)新方法,目前,橋梁跨越城市繁華地段河流時(shí),需在滿足行洪條件下快速完成拱橋拱圈施工,同時(shí)又要符合經(jīng)濟(jì)、美觀、節(jié)能環(huán)保、綠色施工等城市橋梁建造要求,這就對(duì)當(dāng)前拱橋建造技術(shù)創(chuàng)新提出了新的挑戰(zhàn)和要求[1]。
在拱橋施工過(guò)程中,拱圈施工是整座橋梁施工的關(guān)鍵部位,其施工質(zhì)量的好壞將直接影響到橋梁的安全穩(wěn)定[2],傳統(tǒng)的拱圈施工采用特制定型鋼拱架作為拱圈支撐,用定型鋼模板或?qū)⑿弯撎崆斑M(jìn)行壓彎處理作為拱圈底模背楞[3,4],但此方法施工困難,需要提前預(yù)制成型圓弧大楞,且在本橋施工中每孔拱圈線型各不相同,造成放樣彎曲成型難度大、所需工期長(zhǎng)、成品構(gòu)件運(yùn)輸及吊裝成本投入大。此外,傳統(tǒng)拱圈澆筑為保證底板密實(shí),一般采用分兩次澆筑,先澆筑底板和腹板,再澆筑頂板,這樣大大增加了施工工期。而拱圈同步對(duì)稱澆筑一次成型及預(yù)留合龍段、五孔拱圈同步合龍施工技術(shù)可很好的解決傳統(tǒng)方法的不足;不僅極大減輕了拱圈施工對(duì)基礎(chǔ)產(chǎn)生的不平衡力及有害結(jié)構(gòu)內(nèi)力問(wèn)題,而且縮短了施工周期。同時(shí),本橋通過(guò)采用分層組合式支架設(shè)計(jì),既能滿足十年一遇河道行洪需求,又較好的適應(yīng)拱圈線型。拱圈上部填充采用輕質(zhì)泡沫混凝土創(chuàng)新應(yīng)用,充分滿足填充料的功能需求,保證了結(jié)構(gòu)輕盈、線形美觀,整體安全穩(wěn)定[5]。
浉河公園步行橋橋跨布置如圖1所示。橋梁設(shè)計(jì)荷載:4KN/㎡。橋跨布置:(30.56+3×34.8+30.62)m五孔連續(xù)拱橋結(jié)構(gòu)。下部采用端承樁,矩形承臺(tái)基礎(chǔ),上部采用圓弧箱形拱,跨徑30.56m~34.8m,拱寬7m,拱軸線半徑18.944m~21.147m,拱圈梁高0.8m和1.0m,橋墩主拱圈拱腳正上方布置腹拱圈。腹拱圈有4個(gè),均位于橋墩上主拱圈拱腳正上方,長(zhǎng)度為7m,高度為4.13m,拱上側(cè)墻分布于整個(gè)橋跨方向的兩側(cè),系梁是連接兩側(cè)拱上側(cè)墻的連接系,系梁長(zhǎng)度與兩側(cè)側(cè)墻厚度之和長(zhǎng)7m,寬為0.29m和0.5m兩種,高均為0.5m。拱上主要填料采用泡沫混凝土填充。
圖1 浉河公園步行橋跨布置示意圖(單位:m)
拱圈支架設(shè)計(jì)采用分層式組合支架,下層梁式支架+上層滿堂支架。下部結(jié)構(gòu)施工完成后,進(jìn)行支架搭設(shè)施工,分步對(duì)梁式支架和滿堂支架進(jìn)行預(yù)壓,調(diào)整拱圈預(yù)拱度,消除非彈性變形。拱圈模板通過(guò)改變背楞擺放方向,將大楞橫橋向擺放,小楞縱橋向擺放,使得能更好的形成圓弧面;拱圈由兩端向中間對(duì)稱進(jìn)行澆筑,通過(guò)在拱頂設(shè)置拱圈后澆合龍段消除拱圈混凝土收縮徐變應(yīng)力,五孔拱圈先澆段完成后一次性進(jìn)行全部合龍段混凝土澆筑。拱圈上部采用輕質(zhì)泡沫混凝土填充,減輕拱圈受結(jié)構(gòu)自重,填充完成后五孔拱圈同步對(duì)稱完成支架卸落拆除。
根據(jù)《信陽(yáng)市浉河公園步行橋工程防洪評(píng)價(jià)報(bào)告》和浉河近年水文氣象資料可知,浉河汛期為5~9月,十年一遇區(qū)間洪水流量為252m3/s。根據(jù)《跨浉河步行橋工程地質(zhì)勘察報(bào)告》可知,橋址區(qū)上覆人工填土層1.5m,礫砂層4.9m,泥質(zhì)粉砂巖11m。
按照十年一遇流量的行洪和支架承載力要求,拱圈支架設(shè)計(jì)設(shè)防水位+71.5m,支架下部采用φ630×10mm鋼管樁基礎(chǔ)設(shè)計(jì),入土深度不小于8m,貝雷梁作為縱梁,貝雷梁梁端與拱座之間均抄墊密實(shí)。支架上部采用碗扣式滿堂支架設(shè)計(jì)以適用拱圈線形,橫橋向每步設(shè)置φ48×3.5mm斜撐桿(非剪刀撐)抵抗拱圈澆筑產(chǎn)生的水平力,增強(qiáng)碗扣支架整體穩(wěn)定性。同時(shí)在拱圈1/4處設(shè)置抗水平抗推力加強(qiáng)橫桿(圖2)。拱腳位置由于支架無(wú)法搭設(shè),采用楔形桁架結(jié)構(gòu)作為支撐體系。
圖2 組合式支架示意圖
拱圈底模、內(nèi)模、側(cè)模、端模及扣壓模板均采用厚15mm竹膠板制作。原設(shè)計(jì)采用預(yù)制工12.6型鋼作為底模大楞,縱橋向布置,間距與支架步距相同;用5cm×10cm方木作為底模小楞,橫橋向均勻布置,間距為20cm(圖3)??紤]到大楞制作彎曲難度大、運(yùn)輸?shù)跹b困難、所需工期較長(zhǎng),經(jīng)過(guò)論證分析,將底模下方大楞采用10cm×10cm方木,間距與滿堂支架相同,橫橋向布置;小楞采用5cm×10cm雙層方木,間距為20cm,沿橋軸線縱橋向布置,方木間空隙用楔形木塊加固(圖4)。拱圈頂部扣壓模板背帶采用2φ48×3.5mm(采用蝴蝶扣和16鋼筋拉桿連接),水平方向按60cm一道布置;對(duì)拉桿縱、橫橋向間距均為60cm。
圖3 原設(shè)計(jì)底模背楞示意圖
圖4 改進(jìn)后底模背楞示意圖
拱圈混凝土澆筑順序如下。首先安裝拱圈底、腹板鋼筋及預(yù)制的箱型內(nèi)模;然后安裝頂板鋼筋,設(shè)置扣壓模板;在拱圈頂部設(shè)置1m后澆合龍段,采用布置于施工棧橋上汽車(chē)泵進(jìn)行拱圈混凝土先澆段澆筑,總體澆筑順序?yàn)閺倪吙缦蛑锌鐚?duì)稱澆筑,單跨拱圈混凝土從拱腳向拱頂進(jìn)行底板、腹板、頂板澆筑;待全部先澆段拱圈混凝土達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度后,拆除側(cè)模與扣壓模板,對(duì)合龍口進(jìn)行鑿毛沖洗,綁扎合龍段橫向主筋、箍筋,安裝側(cè)模,五孔合龍段同步澆筑C50微膨脹混凝土完成拱圈合龍。
為保證澆筑質(zhì)量和澆筑速率,本施工通過(guò)將每個(gè)箱室分節(jié)段固定預(yù)留振搗斷縫,箱室之間用PVC管進(jìn)行連通,在頂?shù)装迳项A(yù)留振搗孔兼做觀察孔,保證了底板振搗密實(shí),同時(shí)在澆筑時(shí)安排專人在底板模板外輔助敲擊底模板判斷底板是否振搗密實(shí),保證了澆筑成型拱圈底板無(wú)蜂窩、麻面、露筋等質(zhì)量問(wèn)題。
步行橋最初設(shè)計(jì)拱圈上填料采用粉煤灰蒸養(yǎng)磚,雖然粉煤灰蒸養(yǎng)磚密度達(dá)14KN/m3,但全部填充材料重達(dá)4200t,自重大,抗?jié)B性差[6],與拱圈線型適應(yīng)性差;經(jīng)調(diào)查研究后,本施工通過(guò)采用輕質(zhì)泡沫混凝土作為填料,泡沫混凝土材料具有密度小、質(zhì)量輕,低彈抗震的特點(diǎn),對(duì)結(jié)構(gòu)具有很好的軟墊特性[7],滿足原設(shè)計(jì)目的。且施工中該混凝土具有自流平、填充自密實(shí)的特性,無(wú)須振搗碾壓,施工便捷高效[8]。
待側(cè)墻、系梁、腹拱圈施工完成后,按30cm水平分層高度從拱腳到拱頂、從邊跨到中跨對(duì)稱澆筑泡沫混凝土。采用現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械拌制,輸送泵輸送,在白天無(wú)雨情況下進(jìn)行現(xiàn)澆泡沫混凝土施工。泡沫混凝土澆筑時(shí)嚴(yán)禁振搗,澆筑過(guò)程中對(duì)泡沫混凝土溫度進(jìn)行監(jiān)控,并合理采取降溫措施,防止溫度過(guò)高。泡沫混凝土澆筑結(jié)束后的12h內(nèi)對(duì)泡沫混凝土進(jìn)行覆蓋并做保濕養(yǎng)護(hù),養(yǎng)護(hù)時(shí)間不得少于14d。保濕養(yǎng)護(hù)應(yīng)能保持泡沫混凝土處于濕潤(rùn)狀態(tài),早期養(yǎng)護(hù)期間應(yīng)防止失水和過(guò)量水浸泡。
(1)支架按設(shè)計(jì)預(yù)拱度搭設(shè)完畢后按方案要求進(jìn)行預(yù)壓,以消除支架的非彈性變形,預(yù)壓前在拱圈的拱腳、1/8、1/4及拱頂各布設(shè)7個(gè)觀測(cè)點(diǎn),確保支架受荷載后數(shù)據(jù)的對(duì)比分析。
(2)澆筑時(shí)安排專人觀察振搗密實(shí)情況,澆筑完成后對(duì)振搗口及時(shí)封閉,防止漏漿,底模安排專人敲擊觀察是否密實(shí)。混凝土的塌落度宜控制在200±20mm;拱腳位置在鋪設(shè)底模時(shí)需預(yù)留清理雜物的清理口,便于底板的沖洗與清理。
(3)兩側(cè)同步對(duì)稱澆筑前,檢查方木間楔形塊是否有遺漏、壓倉(cāng)板模板加固是否牢靠,以防止在澆筑過(guò)程中發(fā)生脹模;鋼筋焊接及機(jī)械連接按照規(guī)范要求施工。
(4)泡沫混凝土施工中嚴(yán)格按照試驗(yàn)室提供配合比進(jìn)行拌制,澆筑時(shí)嚴(yán)格控制澆筑厚度,防止?jié)仓^(guò)厚發(fā)生塌陷;在澆筑完成后未達(dá)到設(shè)計(jì)要求的強(qiáng)度之前嚴(yán)禁人員在混凝土面踩踏。
(5)下部支架基礎(chǔ)和支架布置嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求施工,減少澆筑時(shí)因基礎(chǔ)不均勻沉降引起模板變形;同時(shí)在上部碗扣支架頂部、中間、底部均按設(shè)計(jì)要求布置水平剪刀撐,在拱圈1/4處設(shè)置水平加強(qiáng)桿,確保架體整體穩(wěn)定性。
通過(guò)對(duì)單個(gè)拱圈(拱圈1)施工時(shí)方案改進(jìn)前后所產(chǎn)生的工期,人員、材料、機(jī)械費(fèi)用進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)與計(jì)算分析得到如圖5所示結(jié)果,從圖中可以看出改進(jìn)后支架、模板、澆筑和拱圈填充階段施工工期均大幅減少,其中拱圈填充階段工期縮短最多,四個(gè)階段合計(jì)節(jié)省工期約33天。與此同時(shí),成本投入也明顯下降,其中四個(gè)階段的加工及制作人工投入費(fèi)從10.9萬(wàn)元下降到3.32萬(wàn)元,節(jié)約成本7.58萬(wàn)元;生產(chǎn)施工投入機(jī)械費(fèi)從9.76萬(wàn)元下降到4.08萬(wàn)元,節(jié)約成本5.68萬(wàn)元;但材料租賃/購(gòu)置費(fèi)卻從26.54萬(wàn)元增加到32.05萬(wàn)元,增幅為5.52萬(wàn)元,這主要是因?yàn)楣叭μ畛潆A段泡沫混凝土購(gòu)置費(fèi)高于粉煤灰蒸養(yǎng)磚購(gòu)置費(fèi)造成的。然而綜合來(lái)看,整體成本下降了7.74萬(wàn)元,成本投入明顯下降??紤]到整個(gè)橋梁施工節(jié)省工期約120天,那么成本投入節(jié)約達(dá)40.0萬(wàn)元。從以上分析可以看出改進(jìn)后快速施工方案具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
圖5 施工方案優(yōu)化數(shù)據(jù)分析對(duì)比圖(單個(gè)拱圈)
本研究通過(guò)對(duì)拱圈施工相關(guān)工序及投入材料的優(yōu)化改進(jìn);對(duì)與拱圈相關(guān)聯(lián)的實(shí)體材料替換,使得在整個(gè)拱圈施工中工期得到明顯節(jié)約,同時(shí)成本投入也大大減少。具體改進(jìn)為:
(1)分層組合式支架設(shè)計(jì),既滿足十年一遇河道行洪需求,又縮短了施工工期;節(jié)省了材料投入,避免了材料浪費(fèi)。
(2)組合方木背楞施工技術(shù),搭設(shè)簡(jiǎn)便,施工快捷、可在施工時(shí)依據(jù)不同跨徑、不同線型的拱圈進(jìn)行壓彎制作,為曲面模板快速安裝施工提供了新的施工參考和依據(jù)。
(3)兩側(cè)對(duì)稱澆筑一次成型施工,在保證拱圈受自身結(jié)構(gòu)內(nèi)力穩(wěn)定的前提下,實(shí)現(xiàn)了小箱室型拱圈無(wú)外觀質(zhì)量問(wèn)題一次澆筑成型的突破。
(4)采用輕質(zhì)泡沫混凝土整體分層拱上填充施工,國(guó)內(nèi)采用此填充施工尚屬首例。該技術(shù)的成功運(yùn)用,保證了安全、優(yōu)質(zhì)、高效地完成五孔拱圈上部填充施工。
通過(guò)以上改進(jìn)的施工方法,使得步行橋建設(shè)符合經(jīng)濟(jì)、美觀、節(jié)能、環(huán)保、綠色、快速施工的建造要求,也為同類型行洪條件下橋梁施工提供了施工依據(jù),具有可推廣性。